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对离心铸造ZA27合金轴套废品进行分析发现,因气孔造成的废品高达90%,气孔主要来自涂层中的结晶水及粘结剂,悬剂等易挥发成分。通过改进工艺方案,控制浇注温度在600℃左右,提高铸型的预热温度至200℃、在铸型外模钻孔并扩大档板孔径,增大了气体排气的通道。这样使气孔率大大降低,铸件废品率小于5%。