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摘 要:经优化改造通风系统后,使立井本部区和八宝井通风阻力下降,矿井总入风量增加了910 m3/min,增加了4个掘进工作面(2个开拓工作面,2个煤掘工作面),仅增加2个煤巷掘进工作面,月增加经济效益199.92万元,同时保证了-400M改扩建工程能按计划正常施工。立井和八宝井主扇功率共下降了23kw,每年可节约主扇电费14.5万元以上。立井主扇从此再没有发生过喘振现象,使立井、八宝井主扇均能在稳定工作区内运转,保证了矿井正常生产安全。
关键词: 矿井改扩建;通风系统优化改造;主扇运行稳定;经济效益
中图分类号:TD724 文献标识码:A 文章编号:
1 概况:
1.1矿井概况:
矿井开拓方式为立井多水平开拓,延深方式为阶段斜井—分区式开拓全矿共布置四个生产采区,即-120采区、-714采区、-216采区、-218采区,生产最低标高-200M,-200M~-400M为深部扩建区,采煤方法为小阶段结合漏斗式水力采煤,全矿共布置24个采掘工作面,16个独立通风硐室,矿井通风能力为120万吨/年,矿井瓦斯等级为高瓦斯矿井,绝对瓦斯涌出量为24.68m3/min,相对瓦斯涌出量为10.39m3/t,煤层自燃类别为Ⅱ类自燃煤层,最短发火期为5~7月,煤尘指数为43.05%。
1.2矿井通风系统情况:
矿井通风方式为混合式,通风方法为抽出式,即由立井副井入风,经立井主井、八宝井各用风地点后,由主井、东风井排至地面。在立井本部区地面安装2台型号为BD-Ⅱ-8-№22,电机功率为160KW×2的扇风机,其中一台运转,一台备用。在八宝井地面安装2台型号为BD-Ⅱ-8-№24,电机功率为250KW×2的扇风机,其中一台运转,一台备用。
改造前矿井总入风量为6600 m3/min,立井入风2300 m3/min,八宝井入风4300 m3/min。矿井总排风量为7294 m3/min,其中立井排风量为2675 m3/min,八宝井排风量为4619 m3/min。共运转局扇24台,其中立井7台,八宝井17台。
2 存在问题:
由于今年我矿进行矿井深部扩建,即-200M~-400M阶段延深扩建,需增加2个开拓工作面,使矿井总需风量达到6510 m3/min,总进风量比为101%,风量富余系数低,特别是八宝井主扇风压值最高达到3390Pa(额定高效区最高风压值3411 Pa), 立井主扇风压值最高達到2790Pa(额定高效区最高风压值2860Pa),由此可见立井、八宝井主扇风压均已接近峰值,一旦井下发生主要入、回风道堵塞、冒顶等原因致使通风阻力增加时,就会造成主扇进入不稳定工作区,更重要的是立井主扇现已经常发生喘振现象,运行已不稳定,所以必须立即采取有效措施降低通风阻力,使主扇在稳定工作区内运行,只有这样才能保证主扇正常稳定运行、矿井正常生产(通风系统见图一,通风阻力计算见表
3 通风系统优化改造:
3.1方案确定:
第一个方案:分二步进行,第一步将八宝井±0运输巷和立井±0M~+75M原溜煤上山改为回风巷。第二步将立井+150M~+300M原东翼轨道上山(已封闭)改为回风道,使立井主井增加一条+150M~+300M并联回风道。
第二个方案:也分二步进行,第一步将八宝井±0运输巷立井±0M~+75M原溜煤上山改为回风巷。第二步将立井+150M~+300M原东翼轨道上山(已封闭)改为总入风道,使立井副井(公共入风井)增加一条+300M~+150M并联总入风道。
对比分析,如采用第一个方案,进行第一步通风系统改造时,立井、八宝井通风阻力都能减少,但进行第二步通风系统改造时,只能使立井通风阻力减少,但公共入风段通风阻力会略有增加,八宝井通风阻力也会随之有所增加,而不能减少阻力。如采用第二个方案进行第一步通风系统改造时,立井、八宝井通风阻力都能减少,而且进行第二步通风系统改造时,在公共入风段增加一条并联巷道,立井、八宝井通风阻力均会明显下降,能使立井、八宝井主扇工况点都能在稳定工作区内运行,如采用第二个方案,完全能达到最佳的改造效果,所以优先选用第二个方案进行通风系统优化改造(改后通风系统见图二,通风阻力计算见表二)。
3.2 施工组织:
3.2.1需拆除通风设施及巷道维修工程量:拆除14道永久3道永久闭,2道临时闭,清除浮货360米3,维修巷道260米。
3.2.2需增加通风设施工程量:将+150M~+300M东翼轨道+160M皮带巷之间联络巷中的2道临时风门改设2道永久铁风门,-218区轨道上山±0车场增设2道永久铁风门。
3.2.3第一步进行通风系统改造时首先将立井±0M~+75M原溜煤上山两道密闭拆除,再把八宝井018石门、016石门、±0大巷风门全部敝开,然后拆除清理干净。
3.2.4进行第二步通风系统改造时将+160M联络巷原临时风门改成永久风门后正常关闭,把+300M 2道永久闭和+150M~+300M东翼轨道上山临时闭启开拆除。把+300M 2道永久门和+150M~+300M东翼轨道上山底口2道永久门敞开,然后拆除。最后将残留的门垛、墙垛全部拆完,上述工作完成后,进行巷道维修和清理浮货。
3.3通风阻力计算:
采用计算公式:h=R·Q2 , mmH2O.
h — 通风阻力,mmH2O.
R — 风阻,㎏f·s2/m8
R=a·L·P/S3
a— 摩擦阻力系数,㎏f·s2/m4
L — 巷道长度,m.
P — 巷道周长,m.
S — 巷道断面,m2
Q — 巷道风量,m3/min
通风系统改造后
主扇工况:见主扇工况附图。
3.4 通风系统改造前后主扇功率、负压、总入风量变化情况:
详见下表:
4 结论:
4.1经通风系统改造后,使立井本部区通风阻力下降了16㎜H2O,八宝井通风阻力下降了20㎜H2O,矿井总入风量增加了910 m3/min,增加了4个掘进工作面(2个开拓工作面,2个煤掘工作面),仅增加2个煤巷掘进工作面,月增加经济效益199.92万元,同时保证了-400M改扩建工程能按计划正常施工。
4.2 经通风系统改造后,立井和八宝井主扇功率共下降了23kw,每年可节约主扇电费14.5万元以上。
4.3 经通风系统改造后,立井主扇从此再没有发生过喘振现象,使立井、八宝井主扇均能在稳定工作区内运转,保证了矿井正常生产安全。
关键词: 矿井改扩建;通风系统优化改造;主扇运行稳定;经济效益
中图分类号:TD724 文献标识码:A 文章编号:
1 概况:
1.1矿井概况:
矿井开拓方式为立井多水平开拓,延深方式为阶段斜井—分区式开拓全矿共布置四个生产采区,即-120采区、-714采区、-216采区、-218采区,生产最低标高-200M,-200M~-400M为深部扩建区,采煤方法为小阶段结合漏斗式水力采煤,全矿共布置24个采掘工作面,16个独立通风硐室,矿井通风能力为120万吨/年,矿井瓦斯等级为高瓦斯矿井,绝对瓦斯涌出量为24.68m3/min,相对瓦斯涌出量为10.39m3/t,煤层自燃类别为Ⅱ类自燃煤层,最短发火期为5~7月,煤尘指数为43.05%。
1.2矿井通风系统情况:
矿井通风方式为混合式,通风方法为抽出式,即由立井副井入风,经立井主井、八宝井各用风地点后,由主井、东风井排至地面。在立井本部区地面安装2台型号为BD-Ⅱ-8-№22,电机功率为160KW×2的扇风机,其中一台运转,一台备用。在八宝井地面安装2台型号为BD-Ⅱ-8-№24,电机功率为250KW×2的扇风机,其中一台运转,一台备用。
改造前矿井总入风量为6600 m3/min,立井入风2300 m3/min,八宝井入风4300 m3/min。矿井总排风量为7294 m3/min,其中立井排风量为2675 m3/min,八宝井排风量为4619 m3/min。共运转局扇24台,其中立井7台,八宝井17台。
2 存在问题:
由于今年我矿进行矿井深部扩建,即-200M~-400M阶段延深扩建,需增加2个开拓工作面,使矿井总需风量达到6510 m3/min,总进风量比为101%,风量富余系数低,特别是八宝井主扇风压值最高达到3390Pa(额定高效区最高风压值3411 Pa), 立井主扇风压值最高達到2790Pa(额定高效区最高风压值2860Pa),由此可见立井、八宝井主扇风压均已接近峰值,一旦井下发生主要入、回风道堵塞、冒顶等原因致使通风阻力增加时,就会造成主扇进入不稳定工作区,更重要的是立井主扇现已经常发生喘振现象,运行已不稳定,所以必须立即采取有效措施降低通风阻力,使主扇在稳定工作区内运行,只有这样才能保证主扇正常稳定运行、矿井正常生产(通风系统见图一,通风阻力计算见表
3 通风系统优化改造:
3.1方案确定:
第一个方案:分二步进行,第一步将八宝井±0运输巷和立井±0M~+75M原溜煤上山改为回风巷。第二步将立井+150M~+300M原东翼轨道上山(已封闭)改为回风道,使立井主井增加一条+150M~+300M并联回风道。
第二个方案:也分二步进行,第一步将八宝井±0运输巷立井±0M~+75M原溜煤上山改为回风巷。第二步将立井+150M~+300M原东翼轨道上山(已封闭)改为总入风道,使立井副井(公共入风井)增加一条+300M~+150M并联总入风道。
对比分析,如采用第一个方案,进行第一步通风系统改造时,立井、八宝井通风阻力都能减少,但进行第二步通风系统改造时,只能使立井通风阻力减少,但公共入风段通风阻力会略有增加,八宝井通风阻力也会随之有所增加,而不能减少阻力。如采用第二个方案进行第一步通风系统改造时,立井、八宝井通风阻力都能减少,而且进行第二步通风系统改造时,在公共入风段增加一条并联巷道,立井、八宝井通风阻力均会明显下降,能使立井、八宝井主扇工况点都能在稳定工作区内运行,如采用第二个方案,完全能达到最佳的改造效果,所以优先选用第二个方案进行通风系统优化改造(改后通风系统见图二,通风阻力计算见表二)。
3.2 施工组织:
3.2.1需拆除通风设施及巷道维修工程量:拆除14道永久3道永久闭,2道临时闭,清除浮货360米3,维修巷道260米。
3.2.2需增加通风设施工程量:将+150M~+300M东翼轨道+160M皮带巷之间联络巷中的2道临时风门改设2道永久铁风门,-218区轨道上山±0车场增设2道永久铁风门。
3.2.3第一步进行通风系统改造时首先将立井±0M~+75M原溜煤上山两道密闭拆除,再把八宝井018石门、016石门、±0大巷风门全部敝开,然后拆除清理干净。
3.2.4进行第二步通风系统改造时将+160M联络巷原临时风门改成永久风门后正常关闭,把+300M 2道永久闭和+150M~+300M东翼轨道上山临时闭启开拆除。把+300M 2道永久门和+150M~+300M东翼轨道上山底口2道永久门敞开,然后拆除。最后将残留的门垛、墙垛全部拆完,上述工作完成后,进行巷道维修和清理浮货。
3.3通风阻力计算:
采用计算公式:h=R·Q2 , mmH2O.
h — 通风阻力,mmH2O.
R — 风阻,㎏f·s2/m8
R=a·L·P/S3
a— 摩擦阻力系数,㎏f·s2/m4
L — 巷道长度,m.
P — 巷道周长,m.
S — 巷道断面,m2
Q — 巷道风量,m3/min
通风系统改造后
主扇工况:见主扇工况附图。
3.4 通风系统改造前后主扇功率、负压、总入风量变化情况:
详见下表:
4 结论:
4.1经通风系统改造后,使立井本部区通风阻力下降了16㎜H2O,八宝井通风阻力下降了20㎜H2O,矿井总入风量增加了910 m3/min,增加了4个掘进工作面(2个开拓工作面,2个煤掘工作面),仅增加2个煤巷掘进工作面,月增加经济效益199.92万元,同时保证了-400M改扩建工程能按计划正常施工。
4.2 经通风系统改造后,立井和八宝井主扇功率共下降了23kw,每年可节约主扇电费14.5万元以上。
4.3 经通风系统改造后,立井主扇从此再没有发生过喘振现象,使立井、八宝井主扇均能在稳定工作区内运转,保证了矿井正常生产安全。