汽油醚化装置催化剂失活原因分析与对策

来源 :炼油技术与工程 | 被引量 : 0次 | 上传用户:HUANJIAN666
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通过分析中国石油兰州石化分公司500 kt/a汽油醚化装置更换催化剂后的运行状况,发现随着使用时间的延长,催化剂的活性不断降低,影响了装置的生产效率和经济效益。为了提高催化剂的使用效率,重点对导致催化剂失活的各方面因素进行了分析,并对针对影响因素采取的措施和效果进行了探讨,得出以下结论:醚化反应前对原料采取预处理措施,除掉或降低二烯烃和碱性氮化物的含量以延长催化剂使用周期;严格控制醇/烯比,防止甲醇超量破坏催化剂性质;反应温度在40~70℃之间有利于延长催化剂的使用周期。
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