腰英台油田DB33井区注CO2工艺应用浅谈

来源 :中国石油和化工标准与质量 | 被引量 : 0次 | 上传用户:caiaikai
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  【摘要】腰英台油田为低孔特低渗油藏,为提高腰英台油田采收率,2010年在腰英台油田DB33井区利用松南气田脱出的CO2气开展了CO2驱油先导试验。腰英台油田DB33井区注CO2站投产时,由于是在冬季,投产过程中遇到诸多问题。经过参建单位共同努力,最终圆满完成了腰英台油田DB33井区注CO2站投产工作。此论文主要是对压注系统在运行过程中遇到的问题进行分析总结,为同类系统运行作为参考材料。
  【关键词】腰英台油田 压注工艺 问题 措施 分析 总结
  CO2驱油自上世纪50年代开始作为提高采收率的一种方法,中石化华东分公司自2005年在苏北盆地草舍油田泰州组油藏进行了CO2混相驱油提高采收率先导试验,对应采油井已出现见效趋势。腰英台油田为低孔特低渗油藏,均属于低-特低渗难采储量。主要依靠水驱补充地层能量,由于储层物性差,水驱标定采收率仅18%。集团公司决定2010年在腰英台油田DB33井区利用松南气田脱出的CO2气开展CO2驱油先导试验,既能有效利用松南气田采出的CO2,又能开展CO2驱油解决腰英台油田低渗难采储量的动用问题,克服水驱存在的油井见水后产液指数大幅度下降、油井含水率上升、产油量急剧递减等问题,提高腰英台油田采收率。
  1 腰英台油田DB33井区注CO2地面工艺简介
  此次腰英台油田DB33井区地面压注、CO2回收系统分三个阶段实施,2010年已完成的属于第一阶段,此次工艺流程为:靠近松南气站建成CO2压注站1座,从松南天然气处理站的CO2储罐来液CO2,经喂液泵升压至2.0MPa以上,进入专用CO2压注泵再增压至20MPa,进入水套加热炉的盘管换热,液态CO2由-20℃升温至10℃后进入高压分液器,分配至DB33井区已建DB33-6-4注水配水间,再经计量后分配至各注水井井口,注入井下。
  2 投产运行中遇到的问题、分析及采取的措施
  CO2地面压注系统生产初期,由于此时只是对两口注气井进行投注,注入总量与原设计投注量相差较大,以及因为站外注气支干线设计为利用老注水管线、屏蔽泵回气管线设计不合理等因素,初期运行过程中遇到诸多问题,投产小组立足于现场进行具体分析,奋战一个多月,最终使整个压注系统平稳运行。
  2.1 對屏蔽泵、压注泵进行灌泵时,液态CO2气化严重,灌泵时间较长
  分析:松南气田球罐内C O2压力为1.85Mpa,温度为-210C,根据CO2相态变化曲线,此时进入CO2压注站的介质处于气液相平衡态附近,由于原管线内为常压,液态介质进入空管道后压力降低,开始不断气化,所以增加了灌泵排气时间。
  措施:对新管道投入液态CO2介质前,先利用球罐内气相CO2迅速为新管线进行充压,待新管道内压力与球罐内压力持平(1.85 Mpa左右),则液态CO2投入新管道时将不再或是少量进行气化。因为利用球罐内气相CO2为新管线进行充压时间较短,所以大大缩短了整个排气、灌泵时间。
  2.2 屏蔽泵、压注泵灌泵、排气阶段,放空管线汇管出现冻堵现象
  分析及措施:原设计中各个设备的放空管线最终汇总在一根汇管上,原放空管线管径小,并且管线内有存水,造成了放空汇管冻堵不畅。经设计方同意,将屏蔽泵、压注泵、分液器放空管线分开,每台设备单独新敷设一条放空管线,沿地面敷设,解决了放空管线不畅的问题,并便于以后放空管线的管理。
  2.3 此次利用老注水管线注CO2,管线冻堵现象严重;
  分析:
  (1)液态CO2低压流动时,因压降而气化,造成温度下降,因为老注水管线内的存水无法保证完全清除干净,遇老注水管线内含有大量的水分后易结冰形成冰堵;
  (2)液态CO2中可能含有过量水分,水分和CO2形成“水合物”(当气体中含有过饱和状态的水蒸汽或液态水,合适的压力温度,同时存在压力波动,气体流向突变引起的扰动以及存在晶种等辅助条件,就可以形成水合物。CO2生成水合物的临界最高温度为10℃)操作人员在开启阀门时过猛,造成管道内压力波动较大,水合物从管壁脱落下来,随介质流动时堵在弯头或阀门处,造成管道堵塞,水合物在常压(低压)下容易分解,时间一长就会自行解堵。
  措施:堵塞管段为DN50长度800米的20号碳钢管线,容积大概为1.6方。首先对堵塞管段进行泄压,后将此管段两端敞口,使水合物在常压下自行分解,12小时后从堵塞管段两端自行排出部分堵塞物,但整段管线未全部畅通。后利用手摇计量加油泵对堵塞管段注入工业酒精0.95方,利用工业酒精低熔点的特性使管道内水合物自行分解。经过近24个小时的自行分解、泄压,较好的解决了老注水管线冻堵问题。
  2.4 屏蔽泵进口过滤器有堵塞现象;
  分析及措施:屏蔽泵进口过滤器堵塞主要原因是过滤网过密,过滤网前后压差较大,致使在过滤网处干冰形成较严重。后采取两项措施缓解了干冰在过滤网处的形成:
  (1)将滤网规格进行了调整,孔目数调整为60目(之前为200目);
  (2)在屏蔽泵进液前先利用球罐内气相CO2迅速为屏蔽泵管段进行充压,使管道内压力达到1.85 Mpa左右,降低屏蔽泵进液后过滤网前后压差。
  2.5 屏蔽泵运行不正常,屏蔽泵本体温度过热,泵在运行过程中并没有出现泵体该有的结霜现象,对屏蔽泵造成了损伤
  分析及措施:液态CO2需经喂液泵电机转子与定子间形成的环形空间,对电机冷却,自身汽化,这部分气液混合物经屏蔽泵回气管线回流到储罐,通过分析认定为设计院对屏蔽泵回气管线设计不合理,导致屏蔽泵回气不畅,以致屏蔽泵无法进行自身冷却而烧毁轴承。经向设计院建议,对屏蔽泵的回气管线进行了改造,自泵接口到球罐接口不再有下弯存液处,并且管线全部架空敷设,改造完成后屏蔽泵运行良好。
  2.6 压注泵运行过程中,压注泵存在“气锁现象”,(所谓“气锁”就是CO2气体进入泵筒后,柱塞运转压缩气体,使固定凡尔打不开,液态CO2不能进泵)并且压注泵出口时常震动较大   分析:压注泵输送介质为液态CO2,液态CO2具有极强的气化趋势、很低的粘度(与水相比),由液态到气态,CO2体积膨胀为500-550倍左右,压注泵吸入介质时压注泵进液阀阻力损失的存在,处于气液平衡状态的液态CO2将发生气化,同时柱塞要对液态CO2做功,泵头降温又不够,使液态CO2温度一定程度上升高。松南天然气处理厂球罐内CO2来液压力为1.85Mpa,温度为-210C,根据CO2相态变化曲线,此时进入CO2压注站的介质状态已经在气液相平衡附近,所以由于压力损失及对其做功使温度升高的原因,液态CO2在泵筒中气化较为严重。
  措施:
  (1)在液态CO2进压注泵前用屏蔽泵进行增压,保证进入泵腔的CO2为过饱和蒸汽压以上的液相状态;
  (2)适当延长压注泵泵头排气阀开启时间,同时使泵头结霜,保证泵头处在低温度状态;
  (3)压注泵出口时常震动较大原因是压注泵进口供液不足,启用屏蔽泵同时也解决了压注泵因自吸供液不足产生的震动现象。
  2.7 DB33老配注间新更换的CO2流量计存在
  干冰堵塞现象
  分析及措施:DB33老配注间原单井配注管线为DN50,新更换的CO2流量计为DN25,在流量计上下游存在变径接头、截止阀等截流处,使流量计前后压差较大,在流量计阀芯位置干冰形成较严重。经过实地操作实验,在流量计启用前将流量计上下游管段注入少量工业酒精,启用流量计时小幅度、慢节奏开启上下游阀门,就较好减缓了干冰形成。
  2.8 加热炉燃烧室出現大量冷凝水,加热炉无法正常运行
  分析:压注站加热炉介质流量偏小,达不到设计流量,出现了“大马拉小车”现象,在这种低温、低流量运行状态下,燃烧室才出现了大量冷凝水,造成燃烧器压力开关进水,导致燃烧器因故障熄火,点火失灵。
  措施:
  (1)在加热炉燃烧室增设外排冷凝水措施;
  (2)将加热炉介质出口温度放宽到25℃,燃烧器运行范围控制在15℃-25℃,较好延缓了燃烧室内冷凝水的形成。
  3 总结及建议
  (1)与CO2介质有关的所有流程管线,在投产前尽可能清空管线内的杂质,特别是存水。在投注初期流程内介质状态很难一开始就达到设计中的物理状态,在缩颈、节流位置,容易因CO2气化吸热,遇管线内水分后形成冰堵;
  (2)流程投入液态CO2前尽可能先利用气相CO2为流程充压,建立合理压力场后,可以减缓投入液态CO2时液态介质气化程度,并且能够减缓由于节流位置前后压差大而形成干冰的趋势;
  (3)设备排气管线要合理,避免由于管径小,排气时在缩颈位置出现干冰堵塞现象;并且各自设备的排气管线尽可能单独敷设,运行过程中互不影响,便于以后生产管理;
  (4)由于升温、降压,部分液态CO2汽化形成气液混合物,易使喂液泵气蚀、注入泵气锁,工艺管路设计时要减少管路盲段,即液体不流动区,防止盲管内液体汽化,而影响机泵的正常使用;
  (5)液态CO2中可能含有过量水分,水分和CO2形成“水合物”,操作人员在开启阀门时过猛,易造成管道内压力波动大,形成水合物并脱落下来,容易造成管道堵塞,所以开关阀门时要小幅度、慢节奏操作;
  (6)喂液泵入口压头需保证大于喂液泵允许气蚀余量;屏蔽泵是依靠液态CO2在泵体内经过对自身进行冷却的,屏蔽泵回气管线内的CO2是气、液相共存,回气管线如存在下湾存液处,则容易因为出现气堵现象,影响屏蔽泵运行;
  (7)CO2压注泵自吸能力较差,如果无屏蔽泵提前为其进行增压供液,压注泵运行中会出现“出口震动较大”、“气锁”等诸多问题,长时间运行影响压注泵设备生产寿命,同时易使流程出现疲劳损伤,存在安全隐患;
  (8)常压加热炉不像真空加热炉,其燃烧室内如出现大量冷凝水,则很难顺着烟道排出加热炉,建议常压加热炉选型时应要求其燃烧室有排水口。
  参考文献
  [1] 周正平;稠油井CO2吞吐采油技术[J].海洋石油,2003,(03)
  [2] 郭文斌,陈晓威;管道输送二氧化碳单井吞吐工艺[J].石油钻采工艺,1999,(01)
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