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摘 要:测试某工厂的离心压缩机转子振动故障,通过分析在不同时刻以及不同转速下的振动频谱特征、时域特征以及启动时以及在工作转速之下的轴振变化趋势,发现转子与密封之间的碰磨是导致转子故障的主要因素。把转子退出隔板密封之后,运行无异常,且效果较为灵活,说明转子故障原因判断正确,因此积极对密封间隙进行了调整,有效消除转子的振动故障,机组的整体运行效果良好且无异常。
关键词:离心压缩机转子;密封碰磨;故障诊断;特征
1 振动特征及故障原因分析
为了寻找离心压缩机转子的故障原因,需要对该机组进行振动频谱分析,利用该机组所安装的转子振动位移测量涡流传感器采集振动信号,将频谱分析仪接入本特利 3500 的缓存输出口,采集原始电压信号,对原始电压信号的波形进行傅立叶变换,对构成的波形频谱图进行分析,判断故障原因。
1.1振动特征
对启动过程以及运行过程中的轴振进行分析,得到下列特征:第一,达到工作转速之后的转子振动特征:在转子转速达到工作转速之后的十三分钟,振动的成分只包括工频。而在轴振爬升发生七分钟之后,振动成分依然只包括工频。第二,轴振趋势特征:电机的启动速度较快,因此转子转速达到工作转速的时间也较少。能够发现在加速的过程中,转子在经过临界转速的时候,轴振较为明显,但是在短时间内又恢复至正常值。在转子转速达到工作转速的十三分钟之后,轴振处于正常状态;接着轴振爬升,爬升六分钟之后,离心压缩机驱动端的轴振大于 100μm,最终机组振动达到连锁停机值,机组停车。第三,加速过程的振动特征:转子转速在达到临界转速之前轴振的时域及频谱,在转子转速经过临界转速之前,主要的振动成为工频,占通频的百分之九十五左右,存在少部分的二倍频。观察轴振的视域,发现其存在轻微的削波状况。当转子转速即将到达临界转速的时候,转子振动显著增大,工频是主要的振动成分,振动为简单的谐波。在转子转速过临界转速之后,转子振动明显减小,工频是主要的振动成分,存在较为明显的二倍频,此时轴振波峰出现明显波动。
1.2故障原因初步分析
在转子达到工作转速之后,工频为主要的振动成分,说明振动极有可能是质量平衡性不足而导致的,经初步分析,造成质量平衡性不足的原因包括:第一,运行时转子出现热弯曲;第二,原始质量平衡性不足;第三,原始轴弯曲。观察振動的趋势,发现转子在一开始的时候并无太大振动,说明原始轴弯曲以及原始质量平衡性不足不是轴振的原因,通过对机组进行检查,也并未发现轴弯曲,工作人员也采取了低速动平衡措施,但是振动故障仍存在,表示原始轴弯曲以及原始质量平衡性不足并非振动爬升的原因。为了确定轴振与工况的关系,在制定测试方案的时候,选择将进气阀关闭,测试结果显示,在启动过程中以及试运转过程中,工况无变化,所以将工况原因排除。最终认为转子和密封摩擦所造成的热弯曲与轴振有密切关系,因为热弯曲只是一个短期过程,因此在机组停机之后,转子又会恢复至正常状态。
2故障验证及其处理措施
2.1故障原因的实验验证
通过分析在试运转时轴振的频谱以及时域,按照相关转子碰磨理论以及现场调研结果,判断转子与密封的碰磨是导致转子出现振动故障的主要因素。为了对此结论进行验证,将各级轮盖密封、1、2 级密封级间密封、3、4 级级间密封以及段间密封去掉,开展试运行。试运行时间为 100 分钟,在试运行结束后,观察机组在无密封试运行时的轴振趋势,发现在出气方轴承周围的轴振均 <25 微米;观察在加速时的轴振频谱,发现工频是主要的振动成分,且存在较为明显的三倍频以及二倍频。在转子转速达到工作转速之后的轴振频谱中,工频是主要的振动成分。在试运行期间,转子无振动爬升现象。由此确定了转子与密封的碰磨是导致转子出现故障的主要因素,在热效应的作用下,激发了第二阶的不平衡分量,从而造成热弯曲振动。出现碰磨是因为在不平衡的作用之下,此离心压缩机的转子会出现一定程度的动挠度,最终导致转子与密封出现摩擦,从而引发热不平衡以及转子热弯曲失去稳定性。
2.2 第一种故障处理措施
因为不能改变转子,因此选择调整转子的径向间隙,一级以及三级叶轮和轮盖密封之间的原始动静间隙为 0.25 毫米至0.35 毫米,将其调整为 0.35 毫米至 0.50 毫米;二级以及四级叶轮和轮盖密封之间的原始动静间隙为 0.25 毫米至 0.35 毫米,将其调整为 0.4 毫米至 0.55 毫米。而一级、二级的级间密封、三级、四级的级间密封以及段间密封的动静密封间隙调整至 0.25 毫米至 0.32 毫米。在修复密封之后,观察机组在试运行时的轴振趋势,发现在出气口轴承周围的轴承 <20 微米,观察加速时的轴承频谱,发现工频为主要的振动成分,且存在较为明显的二倍频。在转子转速达到工作转速之后,观察轴振频谱,发现工频是主要的振动成分。在试运行之后,转子无振动爬升现象,表示振动故障判断正确,且处理效果较为良好。
结语
离心压缩机试运转时出现振动故障,经测试,判断故障是转子与密封碰磨而致。为验证故障原因,将轮盖密封以及隔板密封取出,之后机组的运行效果以及运转状况均较为良好,说明故障的原因诊断正确。在对机组的密封间隙进行相应调整之后,转子的故障得到消除,机组能够正常运行,运转状态及运行效果均良好。
参考文献:
[1]侯峰,杨彩,何永宁,于志强,邢子文.双螺杆制冷压缩机转子轴心轨迹波动特性试验研究[J].流体机械,2021,49(01):16-21+28.
[2]太兴宇,李凯华,李云,孟继纲,肖忠会,李健伟.考虑弹性基础特性的离心压缩机转子动力学分析[J].风机技术,2020,62(06):57-63.
[3]杨国林,朱琳琳,郭欢,王宇,李品威.离心压缩机叶轮偏摆对振动的影响[J].中国设备工程,2020(19):110-112.
(中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司,上海 201308)
关键词:离心压缩机转子;密封碰磨;故障诊断;特征
1 振动特征及故障原因分析
为了寻找离心压缩机转子的故障原因,需要对该机组进行振动频谱分析,利用该机组所安装的转子振动位移测量涡流传感器采集振动信号,将频谱分析仪接入本特利 3500 的缓存输出口,采集原始电压信号,对原始电压信号的波形进行傅立叶变换,对构成的波形频谱图进行分析,判断故障原因。
1.1振动特征
对启动过程以及运行过程中的轴振进行分析,得到下列特征:第一,达到工作转速之后的转子振动特征:在转子转速达到工作转速之后的十三分钟,振动的成分只包括工频。而在轴振爬升发生七分钟之后,振动成分依然只包括工频。第二,轴振趋势特征:电机的启动速度较快,因此转子转速达到工作转速的时间也较少。能够发现在加速的过程中,转子在经过临界转速的时候,轴振较为明显,但是在短时间内又恢复至正常值。在转子转速达到工作转速的十三分钟之后,轴振处于正常状态;接着轴振爬升,爬升六分钟之后,离心压缩机驱动端的轴振大于 100μm,最终机组振动达到连锁停机值,机组停车。第三,加速过程的振动特征:转子转速在达到临界转速之前轴振的时域及频谱,在转子转速经过临界转速之前,主要的振动成为工频,占通频的百分之九十五左右,存在少部分的二倍频。观察轴振的视域,发现其存在轻微的削波状况。当转子转速即将到达临界转速的时候,转子振动显著增大,工频是主要的振动成分,振动为简单的谐波。在转子转速过临界转速之后,转子振动明显减小,工频是主要的振动成分,存在较为明显的二倍频,此时轴振波峰出现明显波动。
1.2故障原因初步分析
在转子达到工作转速之后,工频为主要的振动成分,说明振动极有可能是质量平衡性不足而导致的,经初步分析,造成质量平衡性不足的原因包括:第一,运行时转子出现热弯曲;第二,原始质量平衡性不足;第三,原始轴弯曲。观察振動的趋势,发现转子在一开始的时候并无太大振动,说明原始轴弯曲以及原始质量平衡性不足不是轴振的原因,通过对机组进行检查,也并未发现轴弯曲,工作人员也采取了低速动平衡措施,但是振动故障仍存在,表示原始轴弯曲以及原始质量平衡性不足并非振动爬升的原因。为了确定轴振与工况的关系,在制定测试方案的时候,选择将进气阀关闭,测试结果显示,在启动过程中以及试运转过程中,工况无变化,所以将工况原因排除。最终认为转子和密封摩擦所造成的热弯曲与轴振有密切关系,因为热弯曲只是一个短期过程,因此在机组停机之后,转子又会恢复至正常状态。
2故障验证及其处理措施
2.1故障原因的实验验证
通过分析在试运转时轴振的频谱以及时域,按照相关转子碰磨理论以及现场调研结果,判断转子与密封的碰磨是导致转子出现振动故障的主要因素。为了对此结论进行验证,将各级轮盖密封、1、2 级密封级间密封、3、4 级级间密封以及段间密封去掉,开展试运行。试运行时间为 100 分钟,在试运行结束后,观察机组在无密封试运行时的轴振趋势,发现在出气方轴承周围的轴振均 <25 微米;观察在加速时的轴振频谱,发现工频是主要的振动成分,且存在较为明显的三倍频以及二倍频。在转子转速达到工作转速之后的轴振频谱中,工频是主要的振动成分。在试运行期间,转子无振动爬升现象。由此确定了转子与密封的碰磨是导致转子出现故障的主要因素,在热效应的作用下,激发了第二阶的不平衡分量,从而造成热弯曲振动。出现碰磨是因为在不平衡的作用之下,此离心压缩机的转子会出现一定程度的动挠度,最终导致转子与密封出现摩擦,从而引发热不平衡以及转子热弯曲失去稳定性。
2.2 第一种故障处理措施
因为不能改变转子,因此选择调整转子的径向间隙,一级以及三级叶轮和轮盖密封之间的原始动静间隙为 0.25 毫米至0.35 毫米,将其调整为 0.35 毫米至 0.50 毫米;二级以及四级叶轮和轮盖密封之间的原始动静间隙为 0.25 毫米至 0.35 毫米,将其调整为 0.4 毫米至 0.55 毫米。而一级、二级的级间密封、三级、四级的级间密封以及段间密封的动静密封间隙调整至 0.25 毫米至 0.32 毫米。在修复密封之后,观察机组在试运行时的轴振趋势,发现在出气口轴承周围的轴承 <20 微米,观察加速时的轴承频谱,发现工频为主要的振动成分,且存在较为明显的二倍频。在转子转速达到工作转速之后,观察轴振频谱,发现工频是主要的振动成分。在试运行之后,转子无振动爬升现象,表示振动故障判断正确,且处理效果较为良好。
结语
离心压缩机试运转时出现振动故障,经测试,判断故障是转子与密封碰磨而致。为验证故障原因,将轮盖密封以及隔板密封取出,之后机组的运行效果以及运转状况均较为良好,说明故障的原因诊断正确。在对机组的密封间隙进行相应调整之后,转子的故障得到消除,机组能够正常运行,运转状态及运行效果均良好。
参考文献:
[1]侯峰,杨彩,何永宁,于志强,邢子文.双螺杆制冷压缩机转子轴心轨迹波动特性试验研究[J].流体机械,2021,49(01):16-21+28.
[2]太兴宇,李凯华,李云,孟继纲,肖忠会,李健伟.考虑弹性基础特性的离心压缩机转子动力学分析[J].风机技术,2020,62(06):57-63.
[3]杨国林,朱琳琳,郭欢,王宇,李品威.离心压缩机叶轮偏摆对振动的影响[J].中国设备工程,2020(19):110-112.
(中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司,上海 201308)