【摘 要】
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在国家提出了碳达峰、碳中和目标的背景下,对第三代集成伴热站进行了节能及经济分析,结果表明:①相比传统碳钢伴热管道,采用第三代集成伴热站,伴热管总长以20 km计算,散热损失减少了62.57%,每年减少11988.8 t的蒸汽损耗,相当于减少3245 t二氧化碳排放;②第三代集成伴热站模块化采购的价格是散材采购加安装费价格的52.67%,具有较显著的经济优势;③第三代集成伴热站模块化采购的方法,交货期仅30 d,可较大程度缩短项目施工周期,具有较显著的时间优势.推广第三代集成伴热站及模块化采购有助于节能、减
【机 构】
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中石化洛阳工程有限公司,河南省洛阳市471003
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在国家提出了碳达峰、碳中和目标的背景下,对第三代集成伴热站进行了节能及经济分析,结果表明:①相比传统碳钢伴热管道,采用第三代集成伴热站,伴热管总长以20 km计算,散热损失减少了62.57%,每年减少11988.8 t的蒸汽损耗,相当于减少3245 t二氧化碳排放;②第三代集成伴热站模块化采购的价格是散材采购加安装费价格的52.67%,具有较显著的经济优势;③第三代集成伴热站模块化采购的方法,交货期仅30 d,可较大程度缩短项目施工周期,具有较显著的时间优势.推广第三代集成伴热站及模块化采购有助于节能、减少二氧化碳排放,并降低采购成本,缩短建设周期.
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