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[摘 要]SW202-3井地理位置处于吉林省长春市八屋镇南300km处。是一口二开评价定向井,设计井深1660.91m。该井以套管固井方式完井,完钻井深1680m,全井钻井周期13.42天。SW202-3井最大井斜42°,二开井段井径扩大率13.1%,固井质量合格,工程质量指标达到了设计和合同要求。针对该区块地层不熟悉、井下情况多变等特点,施工中工程积极配合录井、固井、电测等单位,进行了录井、固井和完井电测等工作,取全取准了各项资料,根据实钻情况及时分析、及时总结,采取相应措施,高标准、高质量达到了本井的钻探目的。为以后钻井技术质量提供了宝贵的经验。
[关键词]二开 定向井 工程质量 钻井技术
中图分类号:TE242 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)25-0363-01
引言
针对新井的施工,从开钻至完井各施工环节由技术一路全权负责,有针对性的开展三方面的工作:加强邻井资料调研、分析,施工方案执行化;技术措施严谨、细致,技术管理灵活化;加强生产组织衔接。
一、主要工作规划及安排
1、井位確定后,根据掌握的邻井资料,做好对比工作。在项目部组织工程、钻井液技术人员讨论、制定的单井施工方案要有可行性。施工中,严格执行施工方案,在钻井施工工艺和钻井液工艺上细化分解,认真落实现场技术交底,二开前召集组织技术交底,施工中对节点进行技术措施分解,全面了解施工井的设计及邻井情况,把握关键节点,对做到重点和难点做到心中有数。技术指令要依据施工方案做出细化分解,对生产任务,生产目标,生产结果进行对比分析,及时纠正执行过程中存在的隐患。
2、牢固树立一体化钻井观念,做到钻具优选、螺杆优选、钻头优选、以及井身轨迹优选,积极搞好优快钻进综合配套技术,提高机械钻速,在工作上克服盲目性和随意性。按照施工有方案,运行有措施,过程有监督,完井有总结的工作方法,针对性的做出调整改变。①钻井参数优化。钻井参数并不是简单的进行钻压强化,我们从入井钻头、螺杆先期入手,在后期对钻压、转盘转速、泵排量、钻井液性能等方面进行优化,来保障机械钻速的提高。②轨迹控制优选。二開导眼段,我们采用1.25°单弯单扶螺杆进行直井段及造斜段的施工,因是常规定向井,前期在直井段施工时,位移让其按照设计方位走,减少后期定向工作量。
3、强化生产组织,细化生产管理工作,提前做好工作计划,每日按照计划步骤,抓好每一个环节,有秩序的完成每一施工衔接。同样一开施工,我们针对邻井非生产时效进行分析,发现圆井建立循环是难点,有针对的选用质量好的混流泵,通过深挖圆井,专人看管,清水助清,更换大直径的缓冲槽等方式,避免了非生产时效产生。
生产作业环节中,积极与甲方沟通、与协作单位沟通,提前做好施工方案,对到井人员、设备提前做好安装、调试。如在近钻头仪器方未到现场前,及时沟通好送井工具及钻具组合,在沟通过程中了解到其压力变送器不能与现场进行匹配后,及早组织材料到位。
二、钻头使用情况分析
本井为二开井身结构,一开井深203.5m,二开井深1680m。
本井全井使用钻头2只,均为PDC钻头。一开井段0-203.5m,使用Ф311.2mmPDC钻头1只;纯钻时间:5.5h,机械钻速:37m∕h 。二开导眼井段203.5-1680m,使用Ф215.9mmPDC钻头1只,纯钻时间:76.5h,机械钻速:19.3m∕h。全井平均机械钻速20.49m∕h。
本井在钻头使用上参考设计及临井资料进行钻头选型,全井钻进以PDC钻头为主,使用小复合片的四刀翼PDC钻头,在泉头组取得了较好的机械钻速,并且对井眼轨迹的控制更好。
三、井控工作
在钻井施工中,我们始终把井控工作放在第一位,井控装置试压严格按设计执行,二开后连续座岗,认真做好日常的防喷演习和井控培训。严格执行井控十七项管理制度,井控装备每日必须巡回检查2次以上,一旦发现问题立即整改,井控装备始终处于良好的待命工况,加重装置灵活好用,保证液面报警器和硫化氢探头时时通气通电,有力的保障了本井的钻井安全。全队严格落实持证上岗制度,建立健全设备管理小组和技术小组制度,按照要求每月做四种不同工况的防喷演习,同时进一步完善了防喷演习制度、坐岗制度、汇报制度、井控操作证制度、钻开油气层干部24小时值班制度等井控十七项制度。在钻开目的层前,根据要求实施防喷演习,进入目的层后,坚持每天做一次低泵冲试验、加密防喷演习,使全队员工能熟练掌握井控技术及井控操作。组织全员学习井控预案及H2S防护知识,切实做到每一个人会操作空气呼吸器,并具备班自为战和自我防护的能力。对井控设备,每天检查一次、每周保养一次以确保其工况正常。在各次开钻前,严格按照设计要求,配齐配全各种井控装备,严格按照设计要求对井控装备进行试压,严格制定各项应急措施;在日常工作中加强井控管理:严格执行集团公司“十大禁令”“井控操作合格证制度”,保证重要岗位井控操作证齐全。平时高度重视队员工的井控培训,认真学习井控条例和井控技术,提高井队人员的井控意识。
四、油气层保护
我队按照设计要求加足油层保护剂,做好油气层保护工作,为了更好地保护好油气层,我们在施工过程中主要采取了以下措施:
1、依据设计,本井使用的钻井液具有较强的防塌性、抗温性、稳定性和抑制能力,能很好地满足钻井施工的需要,具有良好的油气层保护作用。
2、严格控制钻井液密度,在满足井下施工的情况下,二开井段钻井液密度一直控制在1.15g/cm3以内。
3、全井使用各级固控设备,严格控制钻井液中的有害固相。
4、中压失水控制在4mL以下,合理控制坂含、固含,根据密度不同,严格按要求控制在最佳的范围内。有效减轻滤液、有害固相对油气层的污染。
5、以优质的钻井液性能保证电测一次成功,缩短钻井液对油气层的浸泡时间。
为了减少滤液和固相对油气层的损害,将钻井液的滤失量控制在小于4ml的范围内,并尽量降低了固相含量,固控设备使用率达到90%以上。工程方面积极配合每次起下钻都要测量油气上窜速度,起下钻操作平稳严格执行技术要求,不违章蛮干,减少了因起下钻、开泵过猛而产生的激动压力对油气层所造成的损害。由于以上保护工作做得扎实可靠、措施得当取得了良好的油气层保护效果。
五、经验和结论
1、要保证井身质量,必须选择合理的钻具组合,及时监测井斜和调整钻井参数。
2、优化固井设计,根据地层压力及承压试验情况适当调整水泥浆比重。在保证固井质量的同时,能为钻井节省时间及泥浆材料的消耗。
3、钻具的检查和探伤工作,并根据井下实际使用情况,缩短探伤时间,防止钻具疲劳破坏,造成断钻具事故的发生。
4、井身质量管理,坚持测量井斜,确保井身质量。
5、入井钻井液材料的检测工作,不合格的钻井液材料坚决不使用。
作者简介
魏利明(1989-)男,汉,河南濮阳,2015毕业于中国石油大学石油工程专业,助理工程师,主要从事石油钻井工程工作。
[关键词]二开 定向井 工程质量 钻井技术
中图分类号:TE242 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)25-0363-01
引言
针对新井的施工,从开钻至完井各施工环节由技术一路全权负责,有针对性的开展三方面的工作:加强邻井资料调研、分析,施工方案执行化;技术措施严谨、细致,技术管理灵活化;加强生产组织衔接。
一、主要工作规划及安排
1、井位確定后,根据掌握的邻井资料,做好对比工作。在项目部组织工程、钻井液技术人员讨论、制定的单井施工方案要有可行性。施工中,严格执行施工方案,在钻井施工工艺和钻井液工艺上细化分解,认真落实现场技术交底,二开前召集组织技术交底,施工中对节点进行技术措施分解,全面了解施工井的设计及邻井情况,把握关键节点,对做到重点和难点做到心中有数。技术指令要依据施工方案做出细化分解,对生产任务,生产目标,生产结果进行对比分析,及时纠正执行过程中存在的隐患。
2、牢固树立一体化钻井观念,做到钻具优选、螺杆优选、钻头优选、以及井身轨迹优选,积极搞好优快钻进综合配套技术,提高机械钻速,在工作上克服盲目性和随意性。按照施工有方案,运行有措施,过程有监督,完井有总结的工作方法,针对性的做出调整改变。①钻井参数优化。钻井参数并不是简单的进行钻压强化,我们从入井钻头、螺杆先期入手,在后期对钻压、转盘转速、泵排量、钻井液性能等方面进行优化,来保障机械钻速的提高。②轨迹控制优选。二開导眼段,我们采用1.25°单弯单扶螺杆进行直井段及造斜段的施工,因是常规定向井,前期在直井段施工时,位移让其按照设计方位走,减少后期定向工作量。
3、强化生产组织,细化生产管理工作,提前做好工作计划,每日按照计划步骤,抓好每一个环节,有秩序的完成每一施工衔接。同样一开施工,我们针对邻井非生产时效进行分析,发现圆井建立循环是难点,有针对的选用质量好的混流泵,通过深挖圆井,专人看管,清水助清,更换大直径的缓冲槽等方式,避免了非生产时效产生。
生产作业环节中,积极与甲方沟通、与协作单位沟通,提前做好施工方案,对到井人员、设备提前做好安装、调试。如在近钻头仪器方未到现场前,及时沟通好送井工具及钻具组合,在沟通过程中了解到其压力变送器不能与现场进行匹配后,及早组织材料到位。
二、钻头使用情况分析
本井为二开井身结构,一开井深203.5m,二开井深1680m。
本井全井使用钻头2只,均为PDC钻头。一开井段0-203.5m,使用Ф311.2mmPDC钻头1只;纯钻时间:5.5h,机械钻速:37m∕h 。二开导眼井段203.5-1680m,使用Ф215.9mmPDC钻头1只,纯钻时间:76.5h,机械钻速:19.3m∕h。全井平均机械钻速20.49m∕h。
本井在钻头使用上参考设计及临井资料进行钻头选型,全井钻进以PDC钻头为主,使用小复合片的四刀翼PDC钻头,在泉头组取得了较好的机械钻速,并且对井眼轨迹的控制更好。
三、井控工作
在钻井施工中,我们始终把井控工作放在第一位,井控装置试压严格按设计执行,二开后连续座岗,认真做好日常的防喷演习和井控培训。严格执行井控十七项管理制度,井控装备每日必须巡回检查2次以上,一旦发现问题立即整改,井控装备始终处于良好的待命工况,加重装置灵活好用,保证液面报警器和硫化氢探头时时通气通电,有力的保障了本井的钻井安全。全队严格落实持证上岗制度,建立健全设备管理小组和技术小组制度,按照要求每月做四种不同工况的防喷演习,同时进一步完善了防喷演习制度、坐岗制度、汇报制度、井控操作证制度、钻开油气层干部24小时值班制度等井控十七项制度。在钻开目的层前,根据要求实施防喷演习,进入目的层后,坚持每天做一次低泵冲试验、加密防喷演习,使全队员工能熟练掌握井控技术及井控操作。组织全员学习井控预案及H2S防护知识,切实做到每一个人会操作空气呼吸器,并具备班自为战和自我防护的能力。对井控设备,每天检查一次、每周保养一次以确保其工况正常。在各次开钻前,严格按照设计要求,配齐配全各种井控装备,严格按照设计要求对井控装备进行试压,严格制定各项应急措施;在日常工作中加强井控管理:严格执行集团公司“十大禁令”“井控操作合格证制度”,保证重要岗位井控操作证齐全。平时高度重视队员工的井控培训,认真学习井控条例和井控技术,提高井队人员的井控意识。
四、油气层保护
我队按照设计要求加足油层保护剂,做好油气层保护工作,为了更好地保护好油气层,我们在施工过程中主要采取了以下措施:
1、依据设计,本井使用的钻井液具有较强的防塌性、抗温性、稳定性和抑制能力,能很好地满足钻井施工的需要,具有良好的油气层保护作用。
2、严格控制钻井液密度,在满足井下施工的情况下,二开井段钻井液密度一直控制在1.15g/cm3以内。
3、全井使用各级固控设备,严格控制钻井液中的有害固相。
4、中压失水控制在4mL以下,合理控制坂含、固含,根据密度不同,严格按要求控制在最佳的范围内。有效减轻滤液、有害固相对油气层的污染。
5、以优质的钻井液性能保证电测一次成功,缩短钻井液对油气层的浸泡时间。
为了减少滤液和固相对油气层的损害,将钻井液的滤失量控制在小于4ml的范围内,并尽量降低了固相含量,固控设备使用率达到90%以上。工程方面积极配合每次起下钻都要测量油气上窜速度,起下钻操作平稳严格执行技术要求,不违章蛮干,减少了因起下钻、开泵过猛而产生的激动压力对油气层所造成的损害。由于以上保护工作做得扎实可靠、措施得当取得了良好的油气层保护效果。
五、经验和结论
1、要保证井身质量,必须选择合理的钻具组合,及时监测井斜和调整钻井参数。
2、优化固井设计,根据地层压力及承压试验情况适当调整水泥浆比重。在保证固井质量的同时,能为钻井节省时间及泥浆材料的消耗。
3、钻具的检查和探伤工作,并根据井下实际使用情况,缩短探伤时间,防止钻具疲劳破坏,造成断钻具事故的发生。
4、井身质量管理,坚持测量井斜,确保井身质量。
5、入井钻井液材料的检测工作,不合格的钻井液材料坚决不使用。
作者简介
魏利明(1989-)男,汉,河南濮阳,2015毕业于中国石油大学石油工程专业,助理工程师,主要从事石油钻井工程工作。