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摘要:本文针对虹吸刮泥机系统的特点和性能要求,结合实际工作,利用PLC技术实现了水厂虹吸刮泥机的自动控制,按工作要求编写了PLC程序,提高了虹吸式刮泥机的刮泥效果,经过运行实用表明,实用性良好,完全满足系统设计要求,取得了良好的经济效益。
关键词:设计;PLCS7-200;虹吸刮泥机
一、背景介绍:刮泥机是水厂净化水中的一种必备设备,它对所净水水质的质量好坏起着很重要的作用,若沉淀中大量的淤泥和杂质通过刮泥机及时的排掉,沉淀池的出水效果就好,这不但降低了经济成本,也减轻后序工艺的处理压力;若沉淀池内的淤泥不能及时的排掉或排不干净,将对水质造成不良影响。水厂曾多次发生沉后水浊度很不稳定现象,经综合分析是沉淀池内淤泥清理不净原因,为进一步提高刮泥效果,提升沉淀池出水质量,我们对刮泥机控制系统进行了改进
二、创新点:实施分行程控制
根据不同季节沉淀池内上、中、下游泥量的不同,对刮泥机的行程距离分为三段,即:1/3行程、2/3行程及全程。编写了PLC程序,用程序控制刮泥机的三个行程距离,有重点的刮泥,改变了原来单一全程运行刮泥方式,从而提高了水质,降低了电耗,节约了水厂的自用水。
三、主要内容:1、确定PLC输入/输出点数。
根据刮泥机的使用状况确定出虹吸式刮泥机PLC控制系统所需I/O点数:数字量输入控制点数(即DI点数)为:9;数字量输出控制点数(DO点数)为:5
数字量输入控制信号分别为:启动开机信号;虹吸已形成信号;虹吸已被破坏信号;前进到位信号;后退到位信号;刮泥机故障信号;预设1/3行程信号;预设2/3行程信号;现场PLC全程自动控制信号。
数字输出命令分别为:虹吸形成命令;刮泥机前进命令;刮泥机后退命令;开虹吸泵命令;破坏虹吸命令。
2、绘制PLC外部接线图
2、设定1/3行程、2/3行程和全程刮泥时间。刮泥机从沉淀池的初始位置行走到全程位置大约需要3600秒,因此本系统设定1/3行程为1200秒,2/3行程为2400秒,全程为3600秒。当系统选择到1/3行程时,用时基脉冲为100毫秒的计时器T5来实现,当计时器时达1200秒,即1/3行程已到,PLC开始做相应的工序;同样,2/3行程的实现是按1/3行程的原理,用T6计时2400秒;当选择全程时,接近开关ISL动作,促使继电器IKA得电,输入一個已到全程的开关信号给PLC,触发T7,再由PLC处理。
3、绘制刮泥机电气接线图
4、编写PLC梯形图(程序)
四、成果应用情况
根据不同季节沉淀池内泥量选择不同行程距离刮泥,经过一年多的使用此技改运行可靠稳定,刮泥效果得到了提高。平流沉淀池出水浊度由原来的2.87NTU以上控制到现在的2.33NTU之内;原来一天刮泥2至3次每月平均用电820度,实行行程刮泥后每月平均用电552度,节电率35%;用药量与同期相比减少了9%,每月节资5000多元,每年节约自用水12万方,取得了良好的经济效益。
五、成果推广前景:
此成果投资较少,系统性能稳定,操作简单,维修方便,运行经济节能,性价比高,在同行业中有推广价值。
关键词:设计;PLCS7-200;虹吸刮泥机
一、背景介绍:刮泥机是水厂净化水中的一种必备设备,它对所净水水质的质量好坏起着很重要的作用,若沉淀中大量的淤泥和杂质通过刮泥机及时的排掉,沉淀池的出水效果就好,这不但降低了经济成本,也减轻后序工艺的处理压力;若沉淀池内的淤泥不能及时的排掉或排不干净,将对水质造成不良影响。水厂曾多次发生沉后水浊度很不稳定现象,经综合分析是沉淀池内淤泥清理不净原因,为进一步提高刮泥效果,提升沉淀池出水质量,我们对刮泥机控制系统进行了改进
二、创新点:实施分行程控制
根据不同季节沉淀池内上、中、下游泥量的不同,对刮泥机的行程距离分为三段,即:1/3行程、2/3行程及全程。编写了PLC程序,用程序控制刮泥机的三个行程距离,有重点的刮泥,改变了原来单一全程运行刮泥方式,从而提高了水质,降低了电耗,节约了水厂的自用水。
三、主要内容:1、确定PLC输入/输出点数。
根据刮泥机的使用状况确定出虹吸式刮泥机PLC控制系统所需I/O点数:数字量输入控制点数(即DI点数)为:9;数字量输出控制点数(DO点数)为:5
数字量输入控制信号分别为:启动开机信号;虹吸已形成信号;虹吸已被破坏信号;前进到位信号;后退到位信号;刮泥机故障信号;预设1/3行程信号;预设2/3行程信号;现场PLC全程自动控制信号。
数字输出命令分别为:虹吸形成命令;刮泥机前进命令;刮泥机后退命令;开虹吸泵命令;破坏虹吸命令。
2、绘制PLC外部接线图
2、设定1/3行程、2/3行程和全程刮泥时间。刮泥机从沉淀池的初始位置行走到全程位置大约需要3600秒,因此本系统设定1/3行程为1200秒,2/3行程为2400秒,全程为3600秒。当系统选择到1/3行程时,用时基脉冲为100毫秒的计时器T5来实现,当计时器时达1200秒,即1/3行程已到,PLC开始做相应的工序;同样,2/3行程的实现是按1/3行程的原理,用T6计时2400秒;当选择全程时,接近开关ISL动作,促使继电器IKA得电,输入一個已到全程的开关信号给PLC,触发T7,再由PLC处理。
3、绘制刮泥机电气接线图
4、编写PLC梯形图(程序)
四、成果应用情况
根据不同季节沉淀池内泥量选择不同行程距离刮泥,经过一年多的使用此技改运行可靠稳定,刮泥效果得到了提高。平流沉淀池出水浊度由原来的2.87NTU以上控制到现在的2.33NTU之内;原来一天刮泥2至3次每月平均用电820度,实行行程刮泥后每月平均用电552度,节电率35%;用药量与同期相比减少了9%,每月节资5000多元,每年节约自用水12万方,取得了良好的经济效益。
五、成果推广前景:
此成果投资较少,系统性能稳定,操作简单,维修方便,运行经济节能,性价比高,在同行业中有推广价值。