论文部分内容阅读
【摘 要】本文介绍了三菱双通道数控系统在桥壳车上的应用情况。包含硬件配置、参数设置、故障排除等内容。
【关键词】M70数控系统;主轴控制器
1 系统设计
1.1 硬件配置:桥壳车床要求对桥壳两端外圆同时进行车削加工,不进行螺纹加工,用于提升加工效率,其主要配置如下:
数控系统:三菱数控M70A-2P双通道系统
操作柜用I/O单元(远程I/O):FCU7-DX711
远程I/O单元(扩展I/O):FCUA-DX120(带一模拟量输出点)
驱动器:MDS-D-V2-160160(两轴驱动2台)
伺服电机:HF453S-A48(4台)
主轴驱动器:IMS-SCT4015G-N(时光科技产品,用于模拟主轴驱动)
主轴电机:SMU-015C43S5(时光科技)
手轮单元:三菱产品
整套控制系统控制4个伺服轴,可分别控制桥壳车床的两个刀架四个轴运动,实现精确定位以对工件制定部位进行加工处理。本系统的操作柜用I/O单元:DX711输入64点,输出64点,主要用处理与操作面板相关的输入输出信号。而远程I/O单元DX120,输入64点,输出48点,主要用于处理机床外围的输入输出信号。DX120单元还带有一模拟量输出点,该点输出与主轴速度指令相关的模拟电压,该模拟量信号直接与控制主轴旋转的驱动器相连,用于控制主轴的旋转。这样可以减少一伺服主轴从而降低成本。
1.2 I/O输入输出回路设计
数字信号的输出也分源型和漏型两种,本系统采用漏型输出,在NC系统的连接中,输入输出信号的接法最容易出问题。而且输出信号接错,就会烧损基本I/O板。
输入输出信号的接法取决于所使用的基本I/O和远程I/O的型号。对于输出信号, 其接法已经由基本I/O,远程I/O的型号确定。不能更改。如果输出信号中的电源或并列二极管方向接错,则会烧损基本I/O,远程I/O。
1.3 系统连接
数控系统与伺服的连接通过光纤(G380)连接,与I/O单元的连接是通过专用电缆G011和R211,伺服系统之间的连接是通过光纤、通信电缆,主轴速度控制是远程I/O上模拟输出电压控制,手轮接在基本I/O的手轮接口上。
1.4 PLC程序设计
由于是双通道系统,所以在设计PLC程序时,输入输出接口地址都要考虑系统1和系统2,不然系统运行时,需要的某些功能不会满足。在设计之前,要对输入输出地址进行分配,分配完之后,才进行正式的PLC程序设计。
1.5 主轴控制
本机床的主轴驱动采用时光科技的专用主轴控制器及电机进行控制,利用数控系统的模拟电压输出进行无级变速控制,带有定向准停功能。
2 参数设置
2.1 基本参数的设置
#1001―设定是单系统还是双系统以及PLC轴 的有无
#1002―设定NC轴及PLC轴的轴数。#1013――设定各轴的名称。
#1037―G代码体系与补偿类型。铣床: #1037=2, 车床#1037=3,
该参数必须在执行#1060格式化前设置。
2.2 伺服电机参数设置
#2219―(位置编码器分辨率);#2220―(速度编码器分辨率)
#2225―(电机型号);#2218--螺距;#1003--输入指令单位,#2201--电机侧齿轮数,#2203----机械侧齿轮数,#2236—(所连接的回生制动电阻或电源单元型号)
2.3 与主轴有关的参数
#1039―(设定系统有几个主轴);#3024―(设定所连接的主轴类型;#3024=1.总线连接即伺服主轴);#3024=2 模拟输出即变频主轴);#3237=0004 (PLG有效);#3238=0004 #3025=2 (编码器反馈串联通信有效。显示主轴实际转速);#3239―主轴伺服驱动器类型;#3240―主轴电机类型;#3241―所连接的制动单元或制动电阻类型
2.4 PLC参数
#6449=00000011--PLC程序中的计数器,计时器生效。
#6450=00000101--报警信息和操作信息生效。
#6451=00110000--PLC程序通讯有效。
三菱NC的参数多达700个,不需要也不可能在开机时全部设定,而以上参数是开机后必须设定的。
3 系统调试遇到的故障及排除方法
开机后可能在[诊断]―[报警]画面上显示很多故障报警,而且有些报警调试与实际现象并不相同,需要分析判断予以解除。
3.1 [Z55-RI/O未连接]
现象:实际情况是系统根本未有配备RI/O.而另一情况是系统确实配备了RI/O而且连接完成。但为何还会出现这种报警?
(1)上电顺序不对。先对控制器上电而后对RIO上电,结果造成控制器检测不到RIO.
(2)主电缆CF10(控制器―基本I/O)连接不良。
处置:(1)改变上电顺序。
(2)将CF10电缆重新插拔上紧。
(3)检查对RI/O的供电电源。
3.2 [EMG LINE]---由于连接不当引起的急停故障
分析:可能是某连接电缆的故障也可能是连接故障。
处置: 将各电缆重新插拔上紧。或将SH21电缆更换成R000
电缆。一般SH21电缆内有10根线,但对于V2型驱动器必须用R000型电缆。R000电缆必须是20根线全部接完。
3.3 [EMG SRV]--因为伺服系统故障出现的急停
分析:(1)SH21 电缆断线可能引起该故障。SH21电缆连接不良也可能出现该故障。
(2)上电顺序不对也会出现该故障。
处置:更换SH21电缆并按正常顺序上电。
3.4 [EMG PLC]--由PLC程序引起的急停
处置:监视PLC程序中引起的Y29F=ON原因,解除引起急停的故障。
3.5 [EMG STOP]—PLC程序未运行
处置:(1)检查控制器后面的“NCSYS ”旋钮是否=1”
将该旋钮置为“0”
(2)在显示器上设定PLC=“RUN”。
(3)在GX-D软件的通讯画面上执行“格式化PLC内存”后,重新传入PLC程序。
3.6 [U01-无用户PLC]-尚未输入PLC程序
处置:输入PLC程序。
4 结束语
通过以上步骤的安装、调试,该机床在生产线上已使用一年,各项功能、性能稳定。
参考文献:
[1]M70数控系统手册.
[2]孙德茂.编著.数控机床逻辑控制编程技术.
【关键词】M70数控系统;主轴控制器
1 系统设计
1.1 硬件配置:桥壳车床要求对桥壳两端外圆同时进行车削加工,不进行螺纹加工,用于提升加工效率,其主要配置如下:
数控系统:三菱数控M70A-2P双通道系统
操作柜用I/O单元(远程I/O):FCU7-DX711
远程I/O单元(扩展I/O):FCUA-DX120(带一模拟量输出点)
驱动器:MDS-D-V2-160160(两轴驱动2台)
伺服电机:HF453S-A48(4台)
主轴驱动器:IMS-SCT4015G-N(时光科技产品,用于模拟主轴驱动)
主轴电机:SMU-015C43S5(时光科技)
手轮单元:三菱产品
整套控制系统控制4个伺服轴,可分别控制桥壳车床的两个刀架四个轴运动,实现精确定位以对工件制定部位进行加工处理。本系统的操作柜用I/O单元:DX711输入64点,输出64点,主要用处理与操作面板相关的输入输出信号。而远程I/O单元DX120,输入64点,输出48点,主要用于处理机床外围的输入输出信号。DX120单元还带有一模拟量输出点,该点输出与主轴速度指令相关的模拟电压,该模拟量信号直接与控制主轴旋转的驱动器相连,用于控制主轴的旋转。这样可以减少一伺服主轴从而降低成本。
1.2 I/O输入输出回路设计
数字信号的输出也分源型和漏型两种,本系统采用漏型输出,在NC系统的连接中,输入输出信号的接法最容易出问题。而且输出信号接错,就会烧损基本I/O板。
输入输出信号的接法取决于所使用的基本I/O和远程I/O的型号。对于输出信号, 其接法已经由基本I/O,远程I/O的型号确定。不能更改。如果输出信号中的电源或并列二极管方向接错,则会烧损基本I/O,远程I/O。
1.3 系统连接
数控系统与伺服的连接通过光纤(G380)连接,与I/O单元的连接是通过专用电缆G011和R211,伺服系统之间的连接是通过光纤、通信电缆,主轴速度控制是远程I/O上模拟输出电压控制,手轮接在基本I/O的手轮接口上。
1.4 PLC程序设计
由于是双通道系统,所以在设计PLC程序时,输入输出接口地址都要考虑系统1和系统2,不然系统运行时,需要的某些功能不会满足。在设计之前,要对输入输出地址进行分配,分配完之后,才进行正式的PLC程序设计。
1.5 主轴控制
本机床的主轴驱动采用时光科技的专用主轴控制器及电机进行控制,利用数控系统的模拟电压输出进行无级变速控制,带有定向准停功能。
2 参数设置
2.1 基本参数的设置
#1001―设定是单系统还是双系统以及PLC轴 的有无
#1002―设定NC轴及PLC轴的轴数。#1013――设定各轴的名称。
#1037―G代码体系与补偿类型。铣床: #1037=2, 车床#1037=3,
该参数必须在执行#1060格式化前设置。
2.2 伺服电机参数设置
#2219―(位置编码器分辨率);#2220―(速度编码器分辨率)
#2225―(电机型号);#2218--螺距;#1003--输入指令单位,#2201--电机侧齿轮数,#2203----机械侧齿轮数,#2236—(所连接的回生制动电阻或电源单元型号)
2.3 与主轴有关的参数
#1039―(设定系统有几个主轴);#3024―(设定所连接的主轴类型;#3024=1.总线连接即伺服主轴);#3024=2 模拟输出即变频主轴);#3237=0004 (PLG有效);#3238=0004 #3025=2 (编码器反馈串联通信有效。显示主轴实际转速);#3239―主轴伺服驱动器类型;#3240―主轴电机类型;#3241―所连接的制动单元或制动电阻类型
2.4 PLC参数
#6449=00000011--PLC程序中的计数器,计时器生效。
#6450=00000101--报警信息和操作信息生效。
#6451=00110000--PLC程序通讯有效。
三菱NC的参数多达700个,不需要也不可能在开机时全部设定,而以上参数是开机后必须设定的。
3 系统调试遇到的故障及排除方法
开机后可能在[诊断]―[报警]画面上显示很多故障报警,而且有些报警调试与实际现象并不相同,需要分析判断予以解除。
3.1 [Z55-RI/O未连接]
现象:实际情况是系统根本未有配备RI/O.而另一情况是系统确实配备了RI/O而且连接完成。但为何还会出现这种报警?
(1)上电顺序不对。先对控制器上电而后对RIO上电,结果造成控制器检测不到RIO.
(2)主电缆CF10(控制器―基本I/O)连接不良。
处置:(1)改变上电顺序。
(2)将CF10电缆重新插拔上紧。
(3)检查对RI/O的供电电源。
3.2 [EMG LINE]---由于连接不当引起的急停故障
分析:可能是某连接电缆的故障也可能是连接故障。
处置: 将各电缆重新插拔上紧。或将SH21电缆更换成R000
电缆。一般SH21电缆内有10根线,但对于V2型驱动器必须用R000型电缆。R000电缆必须是20根线全部接完。
3.3 [EMG SRV]--因为伺服系统故障出现的急停
分析:(1)SH21 电缆断线可能引起该故障。SH21电缆连接不良也可能出现该故障。
(2)上电顺序不对也会出现该故障。
处置:更换SH21电缆并按正常顺序上电。
3.4 [EMG PLC]--由PLC程序引起的急停
处置:监视PLC程序中引起的Y29F=ON原因,解除引起急停的故障。
3.5 [EMG STOP]—PLC程序未运行
处置:(1)检查控制器后面的“NCSYS ”旋钮是否=1”
将该旋钮置为“0”
(2)在显示器上设定PLC=“RUN”。
(3)在GX-D软件的通讯画面上执行“格式化PLC内存”后,重新传入PLC程序。
3.6 [U01-无用户PLC]-尚未输入PLC程序
处置:输入PLC程序。
4 结束语
通过以上步骤的安装、调试,该机床在生产线上已使用一年,各项功能、性能稳定。
参考文献:
[1]M70数控系统手册.
[2]孙德茂.编著.数控机床逻辑控制编程技术.