论文部分内容阅读
摘 要:福清核电站二回路系统采用全挥发(氨+联氨)处理,减缓二回路腐蚀,保障设备安全、可靠稳定性运行。。二回路系统原设计用液氨配制氨水,通过加氨储罐、加药泵加至二回路系统。文章从分析了液氨钢瓶配制氨水溶液存在的薄弱环节,给出了应对的优化策略,给其他电厂液氨钢瓶使用技改替代提供借鉴意义。
关键词:液氨;氨水;优化
1.前言
随着我国核电事业的发展,核电厂的安全运行显得尤为重要。福清核电二回路系统通过加氨的方式调节pH,减缓二回路腐蚀,保障设备安全、可靠稳定性运行。为便于储存和运输,工业上通常采用常温高压或低温加压的方式将氨液化,液氨的化学性质表现为水溶液呈碱性。液氨遇热、明火等难以点燃,其危险性较低,但氨和空气混合物达到16 %~25 %浓度范围时遇明火会燃烧和爆炸,福清核电同样采样液氨气化方式配制氨水溶液。
氨气经呼吸道侵入人体,对粘膜和皮肤有碱性刺激及腐蚀作用,可造成组织溶解性坏死,高浓度时可引起反射性呼吸停止和心脏停搏。眼晴接触液氨或高浓度氨气可引起灼伤,严重者可发生角膜穿孔。皮肤接触液氨可致灼伤。当空气中氨浓度达700 mg/m3时,人体吸入30 min即可中毒,浓度达到1750~4500 mg/m3时,可危及生命[1]。
2013年6月3日,吉林省德惠市宝源丰禽业有限公司因氨气泄漏爆炸,导致121人死亡,76人受伤,17234 m2 主厂房及主厂房内生产设备被损毁,直接经济损失1.82亿元[2];2013年8月31日,上海市宝山区上海翁牌冷藏实业有限公司发生液氨泄漏,造成15人死亡,25人不同程度受伤[3]。
安全放第一位的核电厂,通过技改优化由液氨改为氨水储罐的配药方式已迫在眉睫,文章通过分析现有液氨加药方式不足,提出技改增加非能动加氨存储设备,以降低现场加氨导致的安全风险,保障现场安全稳定运行。通过技改实际,保障现场设备安全性。
2.福清核电厂二回路加氨装置的设置
M310型压水堆核电站二回路化学添加剂注入系统(SIR)设计上使用纯度为99.6%的液氨来配制浓度为3%-5%的氨水溶液。供货厂家通过供货液氨钢瓶到现场,化学人员联系叉车卸载液氨钢瓶,将空液氨钢瓶叉回厂家装货物。
氨水配制过程为:化学人员需穿戴全面罩,防护服更换新的液氨钢瓶,先开启液氨钢瓶瓶阀,再打开氨溶液箱氨气管电动球阀,开启液氨钢瓶喷淋水球阀,喷淋液氨钢瓶外壁加快液氨钢瓶内氨气蒸发的速度。氨气经管道通入注满除盐水的氨溶液箱中,完成3%-5%的氨水溶液配制过程。现场使用存在以下几个方面问题:
液氨钢瓶的使用存在重大安全风险。电站设计上共存储6个高压液氨钢瓶,每个液氨钢瓶重约800kg(液氨净重400kg),充压3MPa.a。液氨钢瓶更换时,使用房间内起重量为1t的单轨吊,两名起重人员配合。高压液氨使用是重大风险源。严重情况下,可能出现氨气爆炸及人身伤害的后果。
氨气泄漏事故状态下无缓解措施,威胁机组安全稳定运行。一旦出现不可控的氨气泄漏,工作人员将无法及时更换氨气钢瓶,可能导致核电厂二回路给水系统无法及时注入氨水溶液而停机。福清核电曾经出现过液氨钢瓶出口阀无法关严,导致只能讲液氨钢瓶气体全部排出更换。
液氨使用浪费率高。在实际使用中,由于液氨钢瓶使用的是压力差加药原理,钢瓶中必须保持一定的压力,否则水溶液可能从配制罐向液氨钢瓶回流。随着药品的使用,钢瓶压力逐渐降低,最终400kg的液氨只能有效利用350kg,有约10%的药品无法使用。
配药时间长,工作效率低。使用液氨钢瓶进行氨溶液配制,每罐3%-5%浓度的氨水溶液配药时间平均为2h,耗时较长,并且随着液氨钢瓶压力的下降,配药速率持续下降。
加药间虽然每日巡检,且配置了氨气报警仪器,氨气喷淋装置,但是设备泄漏带来的风险及经济损失无法估量。
3.福清核电厂二回路加氨装置的优化
為解决液氨带来的安全问题,福清核电厂通过分析论证并结合核电厂现场设备布置情况,设计了一套二回路给水非能动加氨设备。将非能动理念应用到氨水配制过程中,取消原有压力差原理的高压钢瓶加药方式,新增两个氨水转运箱,将高压液氨钢瓶更换为贮存浓度17%的氨水原液转运箱。该转运箱采用高位布置,在配制过程中利用重力原理自动流入配药计量箱中。
转运箱使用316L不锈钢材质,其中氨水转运箱为2个容积为5m3的罐体转运箱与配药计量箱高位差2m,实现氨水通过重力流入计量箱。
每个转运箱配套设置1个磁翻板液位计,1个对空呼吸阀(氨气吸收),1个进药阀,1个出药阀以及1个排污阀。进药管道使用DN25的304不锈钢管,出药管及排污管使用DN32的不锈钢管。
供货厂家用槽车运输17%的氨水溶液,车上配制车载泵,现场提供电源。整个氨水管线采用不锈钢包裹聚四氟乙烯,法兰连接。有效保障氨水卸载安全性。最终现场设计施工见流程图。
4.二回路非能动加氨装置效果
福清核电1-4号机组相继完成了非能动加氨设备的安装使用,现场使用效果良好。相比于原液氨钢瓶加药方式,产生了良好的经济效益:
用17%的氨水替代彻底消除了高压液氨钢瓶使用带来的重大安全风险,同时两个5立方的储运罐体,也保障现场生产的需要;
使用重力原理加药,保障氨水全部得到使用,药品浪费量为0,节约了成本;
改造之后氨水溶液平均配药时间由2h降低为0.25h,显著提升了生产效率。
5.结语
福清核电有限公司二回路加氨系统由液氨改为氨水,彻底消除了液氨使用带来的安全风险。
非能动加氨设备的使用,能满足现场使用要求,可推广到其他电厂。
参考文献:
[1]邹志红,云逸,王惠文.两阶段模糊法在海河水系水质评价中的应用[J].环境科学学报,2008,28(4):799-803.
[2]国家安全生产监督管理总局. 吉林省长春市宝源丰禽业有限公司火灾爆炸事故调查报告[EB/OL].[2013-07-11].
[3]上海翁牌冷藏实业公司“8?31”重大事故追踪[N/OL].( 2013-09-03).中国安全生产报.
关键词:液氨;氨水;优化
1.前言
随着我国核电事业的发展,核电厂的安全运行显得尤为重要。福清核电二回路系统通过加氨的方式调节pH,减缓二回路腐蚀,保障设备安全、可靠稳定性运行。为便于储存和运输,工业上通常采用常温高压或低温加压的方式将氨液化,液氨的化学性质表现为水溶液呈碱性。液氨遇热、明火等难以点燃,其危险性较低,但氨和空气混合物达到16 %~25 %浓度范围时遇明火会燃烧和爆炸,福清核电同样采样液氨气化方式配制氨水溶液。
氨气经呼吸道侵入人体,对粘膜和皮肤有碱性刺激及腐蚀作用,可造成组织溶解性坏死,高浓度时可引起反射性呼吸停止和心脏停搏。眼晴接触液氨或高浓度氨气可引起灼伤,严重者可发生角膜穿孔。皮肤接触液氨可致灼伤。当空气中氨浓度达700 mg/m3时,人体吸入30 min即可中毒,浓度达到1750~4500 mg/m3时,可危及生命[1]。
2013年6月3日,吉林省德惠市宝源丰禽业有限公司因氨气泄漏爆炸,导致121人死亡,76人受伤,17234 m2 主厂房及主厂房内生产设备被损毁,直接经济损失1.82亿元[2];2013年8月31日,上海市宝山区上海翁牌冷藏实业有限公司发生液氨泄漏,造成15人死亡,25人不同程度受伤[3]。
安全放第一位的核电厂,通过技改优化由液氨改为氨水储罐的配药方式已迫在眉睫,文章通过分析现有液氨加药方式不足,提出技改增加非能动加氨存储设备,以降低现场加氨导致的安全风险,保障现场安全稳定运行。通过技改实际,保障现场设备安全性。
2.福清核电厂二回路加氨装置的设置
M310型压水堆核电站二回路化学添加剂注入系统(SIR)设计上使用纯度为99.6%的液氨来配制浓度为3%-5%的氨水溶液。供货厂家通过供货液氨钢瓶到现场,化学人员联系叉车卸载液氨钢瓶,将空液氨钢瓶叉回厂家装货物。
氨水配制过程为:化学人员需穿戴全面罩,防护服更换新的液氨钢瓶,先开启液氨钢瓶瓶阀,再打开氨溶液箱氨气管电动球阀,开启液氨钢瓶喷淋水球阀,喷淋液氨钢瓶外壁加快液氨钢瓶内氨气蒸发的速度。氨气经管道通入注满除盐水的氨溶液箱中,完成3%-5%的氨水溶液配制过程。现场使用存在以下几个方面问题:
液氨钢瓶的使用存在重大安全风险。电站设计上共存储6个高压液氨钢瓶,每个液氨钢瓶重约800kg(液氨净重400kg),充压3MPa.a。液氨钢瓶更换时,使用房间内起重量为1t的单轨吊,两名起重人员配合。高压液氨使用是重大风险源。严重情况下,可能出现氨气爆炸及人身伤害的后果。
氨气泄漏事故状态下无缓解措施,威胁机组安全稳定运行。一旦出现不可控的氨气泄漏,工作人员将无法及时更换氨气钢瓶,可能导致核电厂二回路给水系统无法及时注入氨水溶液而停机。福清核电曾经出现过液氨钢瓶出口阀无法关严,导致只能讲液氨钢瓶气体全部排出更换。
液氨使用浪费率高。在实际使用中,由于液氨钢瓶使用的是压力差加药原理,钢瓶中必须保持一定的压力,否则水溶液可能从配制罐向液氨钢瓶回流。随着药品的使用,钢瓶压力逐渐降低,最终400kg的液氨只能有效利用350kg,有约10%的药品无法使用。
配药时间长,工作效率低。使用液氨钢瓶进行氨溶液配制,每罐3%-5%浓度的氨水溶液配药时间平均为2h,耗时较长,并且随着液氨钢瓶压力的下降,配药速率持续下降。
加药间虽然每日巡检,且配置了氨气报警仪器,氨气喷淋装置,但是设备泄漏带来的风险及经济损失无法估量。
3.福清核电厂二回路加氨装置的优化
為解决液氨带来的安全问题,福清核电厂通过分析论证并结合核电厂现场设备布置情况,设计了一套二回路给水非能动加氨设备。将非能动理念应用到氨水配制过程中,取消原有压力差原理的高压钢瓶加药方式,新增两个氨水转运箱,将高压液氨钢瓶更换为贮存浓度17%的氨水原液转运箱。该转运箱采用高位布置,在配制过程中利用重力原理自动流入配药计量箱中。
转运箱使用316L不锈钢材质,其中氨水转运箱为2个容积为5m3的罐体转运箱与配药计量箱高位差2m,实现氨水通过重力流入计量箱。
每个转运箱配套设置1个磁翻板液位计,1个对空呼吸阀(氨气吸收),1个进药阀,1个出药阀以及1个排污阀。进药管道使用DN25的304不锈钢管,出药管及排污管使用DN32的不锈钢管。
供货厂家用槽车运输17%的氨水溶液,车上配制车载泵,现场提供电源。整个氨水管线采用不锈钢包裹聚四氟乙烯,法兰连接。有效保障氨水卸载安全性。最终现场设计施工见流程图。
4.二回路非能动加氨装置效果
福清核电1-4号机组相继完成了非能动加氨设备的安装使用,现场使用效果良好。相比于原液氨钢瓶加药方式,产生了良好的经济效益:
用17%的氨水替代彻底消除了高压液氨钢瓶使用带来的重大安全风险,同时两个5立方的储运罐体,也保障现场生产的需要;
使用重力原理加药,保障氨水全部得到使用,药品浪费量为0,节约了成本;
改造之后氨水溶液平均配药时间由2h降低为0.25h,显著提升了生产效率。
5.结语
福清核电有限公司二回路加氨系统由液氨改为氨水,彻底消除了液氨使用带来的安全风险。
非能动加氨设备的使用,能满足现场使用要求,可推广到其他电厂。
参考文献:
[1]邹志红,云逸,王惠文.两阶段模糊法在海河水系水质评价中的应用[J].环境科学学报,2008,28(4):799-803.
[2]国家安全生产监督管理总局. 吉林省长春市宝源丰禽业有限公司火灾爆炸事故调查报告[EB/OL].[2013-07-11].
[3]上海翁牌冷藏实业公司“8?31”重大事故追踪[N/OL].( 2013-09-03).中国安全生产报.