浅谈1420酸轧机组滚筒飞剪故障的原因及改进措施

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  摘 要 随着我国工业化的发展,相关的设备设施在长时间的使用之下难免会出现一些故障损失,而1420酸轧机组是工业中经常使用的设备之一,一旦出现问题就会严重的影响到生产,其中的滚筒飞剪故障时常见的故障之一。本文针对1420酸轧机组的飞剪不良造成的故障展开初步的研究,从而提出解决故障的具体措施。
  关键词 1420酸轧机组;滚筒飞剪故障;原因分析;有效措施
  中图分类号 TG33 文献标识码 A 文章编号 2095-6363(2017)14-0041-02
  在1420酸轧机组投入生产的过程中,冷轧板是主要的生产产品之一,而鍍锡原板同样是不可缺少的产品形式之一。随着相关需求的提升,轧制的技艺已经呈现出高效化和自动化,而且在具体的生产当中能够实现连续性的生产,在轧机的出口部位,滚筒飞剪工序就在此处投入工作,这方面的技术要求自然而然随之提升。
  1 滚筒飞剪的基本结构及要求
  在轧机出口的部位应该布置相应的滚筒飞剪,这一结构主要是用来进行分卷工作的,一般情况下,机组中的滚筒飞剪一共有两大结构组成,一种是传动结构,另外一种是剪切结构,在飞剪工作当中,工作的参数是有一定的标准的,对于剪切速度而言,具体的要求为60m/min~300m/min,而剪切得到的带子厚度一般为0.18mm~0.8mm,材料的跨度同样有着严格的要求,一般为730mm~1 230mm之间,材料的屈服强度应该不低于760MPa,剪切的具体强度为570MPa[1]。
  1.1 传动结构
  传动结构的组成一共可以分为三个部分,即电机、减速箱、同步传动齿轮。而同步传动齿轮的安装位置一般固定在滚筒上,而且齿轮的形态为斜齿啮合。在具体的飞剪工作当中,机组的速度是时常变化的,因此,被动齿轮就可以变成主副齿轮的相关结构,这样一来,齿轮间侧的缝隙就可以被消除,飞剪工作自然能够平稳的进行。
  1.2 剪切结构
  剪切结构中同样由两个滚筒组成,只是两只滚筒需要安装相应的刀片,刀刃同样有着一定的要求,一般的刀刃设置必须具有前后角,这样才可以减小工作时的阻力,刀刃的长度是固定的,为1 400mm,上面刀刃的半径为237mm左右,下面刀刃的半径为236mm左右。如图1所示。
  2 滚筒飞剪故障产生的原因
  1420酸轧机组是在1997年才投入到具体的生产当中的,可见这种机组实际投入到生产当中不过20年的时间,发生飞剪故障也比较常见,如果这一部分发生故障,就会导致整个机组不能够正式的投入到使用中。机组发生故障可能有以下几点原因,刀刃的侧面间隙要比预定的值大很多,而剪切过后,每次的间隙都会过大,飞剪的刀轴可能发生窜动,也可能是传动齿轮的间隙
  过大[2]。
  3 解决滚筒故障的有效措施
  3.1 测量刀轴
  解决故障首先要确定故障的种类,因此,需要先行检测。首先,对飞剪进行检查,在基座之上设置飞剪,然后开始旋转刀片,在旋转之前应该将刀片以水平的方式放置。在上滚筒的基础部位安装一个百分表对飞剪进行测量,具体的安装位置为侧面的传动部位,这样可以更加直观的进行测量。然后,在机架的操作侧面设置一个千斤顶,这样可以分离操作机架和上面的滚筒,千斤顶的重量应该为500kN,滚筒不能够发生位移。之后,在上滚筒位置再次安装一个百分表进行测量,安装的具体位置同样是操作面的侧端,然后同样的安置千斤顶,重量为500kN,千斤顶的位置同样是传动机和滚筒之间,如果上面的滚筒发生位移,就可以确定上滚筒轴承的间隙,一般情况下,轴承的间隙同滚筒的位移距离是相同的。那么对于上滚筒的测量就结束,可以得出相应的数据结果[3]。
  对于下面的滚筒测量,同样是采取和上滚筒一样的测量方法,千斤顶的安放位置同样是在操作机架和滚筒之间,如果滚筒发生一定的位移,而在千斤顶撤换之后相应的位移量会回归到零,然后再次安放千斤顶,这次的安装位置发生改变,在传动机架和滚筒之间安装,然后观察滚筒是否发生位移,然后下滚筒的测量结果也就全部得出,通过以上测量的结果就可以得知是否是滚筒发生了轴向窜动,如果是,那么轴向窜动量对于飞剪的刀具影响还是很大的。
  3.2 测量齿轮间隙
  在具体的测量之前应该固定滚筒,然后对飞剪进行调整,飞剪的刀片应该置于剪切的关键位置,而测量的仪表安装在上滚筒的基准面上,在具体检查的时候,在下面的滚筒上再次的安装一个测量仪器,结合传动接轴,利用杠杆使滚筒转动,顺时针方向转动或者是逆时针方向转动,随着这两种滚动的方式,百分表上就会有相应的显示,相应的间隙差就能够通过计算得出。
  3.3 消除窜动量
  通过具体的测量结果可以得知发生何种故障,如果故障是非正常的轴向发生窜动量,就要采取对应的解决措施,消除窜动量是关键所在,窜动量消除之后,轴向的转动就会归于正常,而机器也能够投入到正常的工作中去。
  首先,拆除上刀架,检查操作侧的端盖和内部的运转情况,然后可以增加垫片,切记,垫片的厚度一定要适中。垫片增加之后就可以开展轴向间隙的重新测量工作,如果仍旧出现间隙距离,就要重新进行调整,对垫片的厚度进行整改,然后再次测量,检查合格之后才能够停止调整。最后,对下刀架进行拆除,以同样的方法进行调整。
  内部的螺纹轴环和外部的螺纹轴环可能会出现间隙,其啮合的程度不能够达到标准,应该增设相应的端盖加以解决,具体的安装位置同样需要测量,一般的位置是在操作侧的轴端和螺纹轴套的中间部位,而外部的螺纹轴环只需要向转动方向一侧拧紧即可。
  3.4 消除间隙量
  对于传动齿轮而言,它可以带动着飞剪快速的旋转,这部分的修复工作同样的重要,具体的消除方法就是增加垫片,同样是根据计算得出间隙的大小,然后根据间隙数据测定垫片的厚度,在下滚筒的齿轮间进行安装即可。
  我国已经进入科技的时代,对于工业生产当中应用的一些设备器件应该进行创新甚至是革新,故障的检修通常需要耗费一定的时间,投入的人力物力也很大,相应的就会产生一定的成本费用,严重的还会耽误生产活动,造成的经济损失是无法估量的。
  4 结论
  总结而言,检修故障技术的革新和修复技术的创新只能够解决一时的问题,设备长时间的使用会呈现出老态化和病态化,更换全新的自动化设备才是维护企业发展的根本良策。
  参考文献
  [1]李志刚,苗旺,池松贵.1420酸轧机组钢卷溢出边缺陷的原因与解决措施[J].机电信息,2011(9):133-135.
  [2]程巧翠,汤红生.梅钢1420酸轧机组L2系统跟踪功能的实现和应用[C]//中国计量协会冶金分会会暨全国自动化应用技术学术交流会,2011:3.
  [3]沈青福,杨青林,王火生.1420酸轧机组板形辊粘结物分析及其控制[J].机械工程与自动化,2017(2):202-
  203,205.
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