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[摘 要]以具体的工程案例为对象,详细的分析了某地铁隧道施工过程中盾构机被困的主要原因。同时,根据盾构机的被困实际原因,提出了对应的脱困技术措施,形成了相对完善的地铁隧道施工盾构机脱困技術体系,为盾构机的施工提供相关参考。
[关键词]地铁隧道;盾构机;脱困
中图分类号:U45 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)23-0216-01
地铁盾构施工设备是当前地铁施工的重要设备之一,而在施工过程中因为施工地质条件复杂,盾构机械施工中容易出现被困的情况,严重影响了地铁的施工进度和施工质量。因此,对盾构机卡机情况分析以及脱困措施的研究具有现实的意义。当前,针对盾构机脱困的研究主要集中在过硬岩或者加固区段,而大多没有针对盾构机在富水砂层中脱困现象的研究,相关的技术也不够完善。因此,本文主要针对盾构机在该类型地址条件下脱困的原因进行分析,并根据当前的研究现状提出对应的脱困技术,为解决实际工程中地铁盾构被困问题提供对应的参考。
1 工程概况分析
某地铁施工区间段内全长为823.15双线延,施工过程中一共设3组平面曲线,半径分别为1200m、800m、1000m,曲线间距为13-15.5 m,地铁线路的纵坡设计成为一“V”型结构,最大坡度达到28‰,最小度为2‰,区间的埋深为18.5m,最小埋深为9.5 m。从该线路穿越的地质条件来看,该隧道主要穿过(4—3)细砂层,局部(3—1)粉土层和(4—1)粉土层,粉土、粉质黏土、粉砂层,存在着稳定性较差,施工难度大的问题。第四系冲积到洪积砂层与粉土层的主要地质结构为潜水含水层,其富水程度中等,水位埋深大约为3.1-7.2 m之间。图1所示为盾构区间内端部地质的纵向剖面结构。
2 施工过程中盾构被困原因分析
盾构机械在掘进至390的标段后,地质结构几乎全部为断面砂层,盾构机的掘进速度、推力情况和实际扭矩等都开始出现异常,在进入至440标段,且此标段为联络通道加固区间,此时的掘进速度只为4mm/min,断定掘进设备的刀具出现了明显磨损,因此决定在该位置开仓进行刀具更换工作。因为该区间的地质结构中大部分都是为砂层,不但透水性强,而且采取的旋喷加固效果较差,所以决定临时在盾构机的前方设置以方框状素混凝土墙,在刀盘切入至墙体之后再进行刀具的更换。所设置的素混凝土墙墙顶标高延伸至地面下6m位置,框中的土体使用后退式的注浆达到加固目的,整个加固区间为:隧道底2m,隧道顶3m。在实际的设置过程中,因为受到场地和墙幅的分幅限制与影响,在拐角位置存在对应的间隙,所以注浆过程从框内四角向中间施工,注浆过程每相隔30min转动一次刀盘,以免刀盘困于其中。另外,在素混凝土墙的施工过程中,容易出现鼓包情况,会使得刀盘的实际切入深度要超出理论值,因此注浆过程中浆液会在压力的作用下,从素混凝土墙的接口和正面进入至到刀盘孔隙当中,使得刀盘最终与混凝土墙凝固形成一个整体,导致盾构机被困其中。
3、盾构机脱困技术措施
3.1 方案设计
根据上文中对盾构机的脱困原因进行分析,常规的开挖脱困技术方案不能够满足施工工期要求,必须使用一种非开挖的技术方案接近盾构机被困的问题。在实际施工过程中,通过对相关案例进行分析,并咨询各技术方,最终制定的脱困技术方案为:在盾构机的刀盘前方打孔,并通过旋喷机下钻的方式,获得注浆孔,然后使用高压膨润土浆液注入其中,这种方式不但能够切割束缚刀盘的砂土,同时还能够使得膨润土浆液能够与砂层的土体进行置换、融合,从而减慢粉细砂的沉积速度,使得盾构刀盘在砂土中能够逐步悬浮起来,逐渐与沙粒间形成间隙,使得刀盘脱困。
3.2 注浆孔位置的设置
在设置三管旋喷桩的过程中,成桩桩径能够达到0.8-1.0 m,因为盾构刀盘的直径为6280 mm,因此在刀盘之前的50 cm位置处,沿着刀盘的横断面设置均匀分布的6个孔位,且在中间中心刀处进行实时观测,以免钻孔时钻到刀盘,损坏盾构机结构。同时,还需要在中心刀的两侧设置3个孔,其中中心刀两侧的孔间距为1.5 m,其余的孔间距为1.0 m。
3.3 浆液的配置
为了使得膨润土达到支撑起盾构机的目的,注入的膨润土必须严格按照对应的配合比进行配置,通常每立方米的膨润土浆液当中,膨润土:水:CMC:纯碱的质量比为:200:900:1:2。在完成配置之后,要持续不断的向其中通入空气,并持续膨化12 h以上,使得膨润浆液能够充分膨化。
3.4 膨润土浆液的注入
为了顺利的将膨润土浆液注入到孔中,要准确的测量获得刀盘的位置,并按照实际需要在地面上进行孔位放样,钻机就位之后再进行成孔作业。在钻孔过程中,钻孔深度以进入到刀盘底部50-80 cm的距离较为合适,钻进到位之后提升钻机,然后注入膨化后的膨润土浆液,整个提升速度以11 cm为宜,浆液注入到刀盘顶部50-80 cm区间即可。在实际的注浆过程中,要采取跳孔施工的方式,在一序施工完成之后可以试着摆动刀盘脱困。然后再进行二序注浆施工,然后再摆动刀盘,通过这种方式能够在较短的时间内实现盾构机脱困。
3.5 其他脱困技术措施
(1) 加大盾构机推力
被困的盾构机最大额定推力为3900t,在试图脱困的过程中,可以采取加大推力的方式,通过持续反复的伸缩千斤顶达到逐步松动的目的。在增加推力的过程中,因为千斤顶容易对盾构机后部的管片产生破损,所以可以在管片与千斤顶的中间设置一整道钢环,达到减小应力集中的目的,同时还应该做好管片与螺栓的姿态检测工作。
(2) 震动辅助脱困技术
在盾构机的壳体内,通过使用风镐、平板振动等设备对盾构机的壳体进行吹嘘的振动、敲打,可以使得盾构机壳体与固结体相互分离。
参考文献:
[1] 刘凯,王玉祥,陈霞. 旋喷桩技术在郑州地铁盾构脱困中的新应用[J]. 隧道建设, 2015,35(9).
[2] 朱学春. 某地铁隧道土压平衡盾构脱困技术[J]. 城市建设理论研究, 2014(3).
[3] 李辉,刘银涛.土压平衡盾构脱困技术及经验教训[J].隧道建设,2012, 32(2).
[关键词]地铁隧道;盾构机;脱困
中图分类号:U45 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)23-0216-01
地铁盾构施工设备是当前地铁施工的重要设备之一,而在施工过程中因为施工地质条件复杂,盾构机械施工中容易出现被困的情况,严重影响了地铁的施工进度和施工质量。因此,对盾构机卡机情况分析以及脱困措施的研究具有现实的意义。当前,针对盾构机脱困的研究主要集中在过硬岩或者加固区段,而大多没有针对盾构机在富水砂层中脱困现象的研究,相关的技术也不够完善。因此,本文主要针对盾构机在该类型地址条件下脱困的原因进行分析,并根据当前的研究现状提出对应的脱困技术,为解决实际工程中地铁盾构被困问题提供对应的参考。
1 工程概况分析
某地铁施工区间段内全长为823.15双线延,施工过程中一共设3组平面曲线,半径分别为1200m、800m、1000m,曲线间距为13-15.5 m,地铁线路的纵坡设计成为一“V”型结构,最大坡度达到28‰,最小度为2‰,区间的埋深为18.5m,最小埋深为9.5 m。从该线路穿越的地质条件来看,该隧道主要穿过(4—3)细砂层,局部(3—1)粉土层和(4—1)粉土层,粉土、粉质黏土、粉砂层,存在着稳定性较差,施工难度大的问题。第四系冲积到洪积砂层与粉土层的主要地质结构为潜水含水层,其富水程度中等,水位埋深大约为3.1-7.2 m之间。图1所示为盾构区间内端部地质的纵向剖面结构。
2 施工过程中盾构被困原因分析
盾构机械在掘进至390的标段后,地质结构几乎全部为断面砂层,盾构机的掘进速度、推力情况和实际扭矩等都开始出现异常,在进入至440标段,且此标段为联络通道加固区间,此时的掘进速度只为4mm/min,断定掘进设备的刀具出现了明显磨损,因此决定在该位置开仓进行刀具更换工作。因为该区间的地质结构中大部分都是为砂层,不但透水性强,而且采取的旋喷加固效果较差,所以决定临时在盾构机的前方设置以方框状素混凝土墙,在刀盘切入至墙体之后再进行刀具的更换。所设置的素混凝土墙墙顶标高延伸至地面下6m位置,框中的土体使用后退式的注浆达到加固目的,整个加固区间为:隧道底2m,隧道顶3m。在实际的设置过程中,因为受到场地和墙幅的分幅限制与影响,在拐角位置存在对应的间隙,所以注浆过程从框内四角向中间施工,注浆过程每相隔30min转动一次刀盘,以免刀盘困于其中。另外,在素混凝土墙的施工过程中,容易出现鼓包情况,会使得刀盘的实际切入深度要超出理论值,因此注浆过程中浆液会在压力的作用下,从素混凝土墙的接口和正面进入至到刀盘孔隙当中,使得刀盘最终与混凝土墙凝固形成一个整体,导致盾构机被困其中。
3、盾构机脱困技术措施
3.1 方案设计
根据上文中对盾构机的脱困原因进行分析,常规的开挖脱困技术方案不能够满足施工工期要求,必须使用一种非开挖的技术方案接近盾构机被困的问题。在实际施工过程中,通过对相关案例进行分析,并咨询各技术方,最终制定的脱困技术方案为:在盾构机的刀盘前方打孔,并通过旋喷机下钻的方式,获得注浆孔,然后使用高压膨润土浆液注入其中,这种方式不但能够切割束缚刀盘的砂土,同时还能够使得膨润土浆液能够与砂层的土体进行置换、融合,从而减慢粉细砂的沉积速度,使得盾构刀盘在砂土中能够逐步悬浮起来,逐渐与沙粒间形成间隙,使得刀盘脱困。
3.2 注浆孔位置的设置
在设置三管旋喷桩的过程中,成桩桩径能够达到0.8-1.0 m,因为盾构刀盘的直径为6280 mm,因此在刀盘之前的50 cm位置处,沿着刀盘的横断面设置均匀分布的6个孔位,且在中间中心刀处进行实时观测,以免钻孔时钻到刀盘,损坏盾构机结构。同时,还需要在中心刀的两侧设置3个孔,其中中心刀两侧的孔间距为1.5 m,其余的孔间距为1.0 m。
3.3 浆液的配置
为了使得膨润土达到支撑起盾构机的目的,注入的膨润土必须严格按照对应的配合比进行配置,通常每立方米的膨润土浆液当中,膨润土:水:CMC:纯碱的质量比为:200:900:1:2。在完成配置之后,要持续不断的向其中通入空气,并持续膨化12 h以上,使得膨润浆液能够充分膨化。
3.4 膨润土浆液的注入
为了顺利的将膨润土浆液注入到孔中,要准确的测量获得刀盘的位置,并按照实际需要在地面上进行孔位放样,钻机就位之后再进行成孔作业。在钻孔过程中,钻孔深度以进入到刀盘底部50-80 cm的距离较为合适,钻进到位之后提升钻机,然后注入膨化后的膨润土浆液,整个提升速度以11 cm为宜,浆液注入到刀盘顶部50-80 cm区间即可。在实际的注浆过程中,要采取跳孔施工的方式,在一序施工完成之后可以试着摆动刀盘脱困。然后再进行二序注浆施工,然后再摆动刀盘,通过这种方式能够在较短的时间内实现盾构机脱困。
3.5 其他脱困技术措施
(1) 加大盾构机推力
被困的盾构机最大额定推力为3900t,在试图脱困的过程中,可以采取加大推力的方式,通过持续反复的伸缩千斤顶达到逐步松动的目的。在增加推力的过程中,因为千斤顶容易对盾构机后部的管片产生破损,所以可以在管片与千斤顶的中间设置一整道钢环,达到减小应力集中的目的,同时还应该做好管片与螺栓的姿态检测工作。
(2) 震动辅助脱困技术
在盾构机的壳体内,通过使用风镐、平板振动等设备对盾构机的壳体进行吹嘘的振动、敲打,可以使得盾构机壳体与固结体相互分离。
参考文献:
[1] 刘凯,王玉祥,陈霞. 旋喷桩技术在郑州地铁盾构脱困中的新应用[J]. 隧道建设, 2015,35(9).
[2] 朱学春. 某地铁隧道土压平衡盾构脱困技术[J]. 城市建设理论研究, 2014(3).
[3] 李辉,刘银涛.土压平衡盾构脱困技术及经验教训[J].隧道建设,2012, 32(2).