论文部分内容阅读
摘 要:随着国民经济的稳定发展,数控机床在自动化加工领域的应用越来越普遍。它是集机械,电子,计算机,为一体的机电一体化产品。其技术先进,结构复杂,价格昂贵,在生产当中起到了关键作用,数控机床在使用中会出现各种故障,为了保证生产,应尽快排除故障,恢复正常的工作状态。在机床的使用过程中比较常见的故障有以下几种:刀架类,主轴类,操作系统类,而刀架故障在其中占有较大比例,常见现象有:刀架不转,刀架转不到位等。进一步查找原因应从机械 ,电子两方面入手。
关键词:数控机床 故障排除
中国经济的的快速发展有效的推动了机械加工产业的技术革命,数控加工设备作为一种高科技密集型的机电一体化设备得到越来越广泛的应用。其中数控车床作为一种廉价而实用的普及型数控加工设备正在越来越多的被采用。数控技术及数控机床的应用,成功地解决了某些形状复杂,一致性要求高的中、小批零件的自动化问题,这不仅大大提高了生产效率和加工精度,还减轻了工人的劳动强度,缩短了生产准备周期。但是,在数控车床使用过程中,数控车床难免会出现各种故障,所以故障的维修就成了数控车床使用者最关键的问题。由于数控加工设备技术方面的复杂性,加之大多数中小企业当中数控设备维修人才严重短缺,维修技术力量薄弱造成了数控车床在使用过程中出现了“好用难修”的现象。一旦发生故障就会束手无策,严重制约了数控机床高效能的持续发挥。
出现该种现象的原因有二:
一方面销售公司售后服务不能得到及时保证,另一方面操作者水平有限。在此也对从业人员提出了要求,应尽量多的掌握一些维修技术可以快速判断故障所在,缩短维修时间,让设备尽快运转起来。
在日常故障中,我们经常遇见的是刀架类、主轴类、系统显示类、驱动类、通信类这五种故障。而刀架故障在其中占有很大比例。常用经济型数控车床一般都配有四工位自动回转刀架,它是根据计算机数控系统改造传统机床设备的需要,同时兼顾刀架在机床上能独立控制的需要而设计的。现有的自动回转刀架结构主要有插销式和端齿盘式。无论哪种刀架正常工作都要涉及机械,电子控制系统等几方面。一旦出现故障则可能是机械部分的,也可能是电子部分的。在这里,我介绍一下我在日常教学工作中遇见的一次四工位电动刀架故障及相应地解决方法,希望能给大家提供一些有益的借鉴。我们单位所用设备是沈阳数控机床设备有限公司所生产的TC系列数控车床,采用的是日本FANUC系统。
故障现象:刀架不转
在操作面板上有一个按键“自动换刀”,在正常情况下,数控车床操作系统处于手动方式时,每按下一次该键,则四工位自动刀架会按顺时针顺序转动一个工位,在转动以前会发出很清脆的“咔”一声响。而此次换刀时,声响发出了,但刀架不动。
原因分析:刀架电动机380V相位错误。
由于刀架只能顺时针转动(刀架内部有方向定位机械机构),若三相位接错,刀架电动机一通电就反转,则刀架不能转动。刀架电动机三相电缺相。刀架位置信号所用的24V电源故障。刀架体内中心轴上的推力球軸承被轴向定位盘压死,轴承不能转动,使得刀架电动机不能带动刀架转动。拆下零件检查原因,发现由于刀架转位带来的震动,使得螺钉松动,定位键长时间承受正反方向的切向力,得寸进尺定位键损坏,螺母和定位盘向下移动,给轴承施加较大轴向力,使其转动不得。控制系统内的“系统位置板”故障,刀架到位后,“系统位置板”应能检测到刀架位置信号。
排除方法:将刀架电机线中两条互调或检,首先将电动刀架上盖拆开,使其露出相互连接的电线(注意:此时机床必须处于停电状态)将其中任意两根线轻轻拧下,互相交换接头并拧紧。此时通电试验,自动换刀情况运转正常,故障排除。
此次机床刀架不转是众多机床故障当中常见现象之一,除以上故障外刀架类故障还有:无法机动换刀,刀架加紧后无回答信号等故障现象。出现这种故障后应先对刀架进行检查,看其用万用表检查电路,继电器是否正常,工作触电是否可靠,再看内部机械部分是否配合紧密。熟悉刀架结构,电路原理对我们及时有效的找到故障源头对症下药迅速排除故障有很大帮助。
此次维修得到了石家庄博深工具集团孙利民老师的大力帮助,在此表示感谢!
参考文献:
1、任建平 《现代数控机床故障诊断与维修》 北京 国防工业出版社 2002
2 、唐金松 《简明机械手册》 上海科技出版社 2000
3 、雷学东 朱晓春 《数控系统与原理》 南京大学出版社 2000
关键词:数控机床 故障排除
中国经济的的快速发展有效的推动了机械加工产业的技术革命,数控加工设备作为一种高科技密集型的机电一体化设备得到越来越广泛的应用。其中数控车床作为一种廉价而实用的普及型数控加工设备正在越来越多的被采用。数控技术及数控机床的应用,成功地解决了某些形状复杂,一致性要求高的中、小批零件的自动化问题,这不仅大大提高了生产效率和加工精度,还减轻了工人的劳动强度,缩短了生产准备周期。但是,在数控车床使用过程中,数控车床难免会出现各种故障,所以故障的维修就成了数控车床使用者最关键的问题。由于数控加工设备技术方面的复杂性,加之大多数中小企业当中数控设备维修人才严重短缺,维修技术力量薄弱造成了数控车床在使用过程中出现了“好用难修”的现象。一旦发生故障就会束手无策,严重制约了数控机床高效能的持续发挥。
出现该种现象的原因有二:
一方面销售公司售后服务不能得到及时保证,另一方面操作者水平有限。在此也对从业人员提出了要求,应尽量多的掌握一些维修技术可以快速判断故障所在,缩短维修时间,让设备尽快运转起来。
在日常故障中,我们经常遇见的是刀架类、主轴类、系统显示类、驱动类、通信类这五种故障。而刀架故障在其中占有很大比例。常用经济型数控车床一般都配有四工位自动回转刀架,它是根据计算机数控系统改造传统机床设备的需要,同时兼顾刀架在机床上能独立控制的需要而设计的。现有的自动回转刀架结构主要有插销式和端齿盘式。无论哪种刀架正常工作都要涉及机械,电子控制系统等几方面。一旦出现故障则可能是机械部分的,也可能是电子部分的。在这里,我介绍一下我在日常教学工作中遇见的一次四工位电动刀架故障及相应地解决方法,希望能给大家提供一些有益的借鉴。我们单位所用设备是沈阳数控机床设备有限公司所生产的TC系列数控车床,采用的是日本FANUC系统。
故障现象:刀架不转
在操作面板上有一个按键“自动换刀”,在正常情况下,数控车床操作系统处于手动方式时,每按下一次该键,则四工位自动刀架会按顺时针顺序转动一个工位,在转动以前会发出很清脆的“咔”一声响。而此次换刀时,声响发出了,但刀架不动。
原因分析:刀架电动机380V相位错误。
由于刀架只能顺时针转动(刀架内部有方向定位机械机构),若三相位接错,刀架电动机一通电就反转,则刀架不能转动。刀架电动机三相电缺相。刀架位置信号所用的24V电源故障。刀架体内中心轴上的推力球軸承被轴向定位盘压死,轴承不能转动,使得刀架电动机不能带动刀架转动。拆下零件检查原因,发现由于刀架转位带来的震动,使得螺钉松动,定位键长时间承受正反方向的切向力,得寸进尺定位键损坏,螺母和定位盘向下移动,给轴承施加较大轴向力,使其转动不得。控制系统内的“系统位置板”故障,刀架到位后,“系统位置板”应能检测到刀架位置信号。
排除方法:将刀架电机线中两条互调或检,首先将电动刀架上盖拆开,使其露出相互连接的电线(注意:此时机床必须处于停电状态)将其中任意两根线轻轻拧下,互相交换接头并拧紧。此时通电试验,自动换刀情况运转正常,故障排除。
此次机床刀架不转是众多机床故障当中常见现象之一,除以上故障外刀架类故障还有:无法机动换刀,刀架加紧后无回答信号等故障现象。出现这种故障后应先对刀架进行检查,看其用万用表检查电路,继电器是否正常,工作触电是否可靠,再看内部机械部分是否配合紧密。熟悉刀架结构,电路原理对我们及时有效的找到故障源头对症下药迅速排除故障有很大帮助。
此次维修得到了石家庄博深工具集团孙利民老师的大力帮助,在此表示感谢!
参考文献:
1、任建平 《现代数控机床故障诊断与维修》 北京 国防工业出版社 2002
2 、唐金松 《简明机械手册》 上海科技出版社 2000
3 、雷学东 朱晓春 《数控系统与原理》 南京大学出版社 2000