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摘要:
低产低能油井的清蜡工作一直是采油工艺中难办的工作之一。使用热水洗井,洗井热水进入地层,出现长达10天左右的高含水采油,严重影响产量;不洗井就将躺井;加清蜡剂,由于清蜡剂费用高,增加了采油成本,还因清蜡剂由于带有笨环等危险品,给加药人带来危害。因此,探索不影响原油产量的蒸汽清蜡工艺,是采油工艺的急需解决的问题。
关键词:
低产低能井;热洗;分析;评价
中图分类号:TB
文献标识码:A
文章编号:16723198(2013)02018201
1概述
理想流体在流动时不会产生流体阻力,因为理想流体是没有粘性的,实际流体流动时会产生流体阻力,因为实际流体具有粘性。因此,粘性是流体阻力产生的根本原因。实际流体流动时,会因为流体自身不同质点之间以及流体与管壁之间的相互摩擦而产生阻力,造成能量损失,这种在流体流动过程中因为克服阻力而消耗的能量叫流体阻力。流体阻力的大小关系到流体输送的经济性,因此,了解流体阻力产生的原因及其影响因素是十分重要的。同样,对于油田生产来说,采油井的原油举升也是如此。如何更有效的降低稠油粘度来降低油井举升阻力是很有意义的。
2原油失去流动性的原因
(1)原油的粘度随温度的降低而升高,当粘度升高到一定程度时,原油即失去流动性。
(2)由原油中的蜡引起,当温度降低至原油的析蜡温度时,蜡晶析出,随着温度进一步降低,蜡晶形成遍及整个原油的结构网,原油失去流动性。
3影响原油粘度的主要因素
原油粘度大小取决于温度、压力、溶解气量及其化学组成。温度增高其粘度降低,压力增高其粘度增大,溶解气量增加其粘度降低,轻质油组分增加,粘度降低。
原油粘度变化较大,一般在1~100mPas之间,粘度大于50mPas的原油俗称稠油,稠油由于流动性差而开发难度增大。据卫一区单井原油分析统计反映出半数以上油井为高粘度原油。
4原油的降凝方法
(1)物理降凝法:将原油加热至最佳的热处理温度,然后以一定的速率降温,达到降低原油凝点的目的。
(2)化学降凝法:化学降凝法是指在原油中加降凝剂的降凝法。
(3)化学—物理降凝法。
卫城油田在高粘度油井的开采过程中主要是采取热洗和定期加油井助剂的方法降粘,实现延长检泵周期提高油井生产时率的。
热洗主要采取的方式是蒸汽反洗,用水总量少、温度高,排水期短,甚至有的油井观察不到含水的变化,实现了有效增温降粘、清理油管内壁结晶附着物,疏通原油通道、降低三抽设备载荷的目的。
定期加油井助剂主要是从套管定期、定量加入清蜡剂、降粘剂、高效表面活性剂和驱排剂。油井助剂的主要作用是有新的化学成分加入,新加入的化学组分在原油中起到减缓原油的结晶出现和破坏结晶现象。
5热洗、加药在卫城油田的实施及效果
2011年05月到2012年04月共实施洗井100井次。依据统计情况,洗井后均表现出电流下降,产液量上升。跟踪有载荷对比的普遍表现为最大载荷下降;排水期最长的7天,多口井洗井当天含水观察不到变化,平均排水期不到2天。累计影响产量25.5吨,平均单井影响产量0.3吨。
2011年05月到2012年04月累计加油井助剂192井次,累计药量32.5吨。合计油井助剂费用26.3526万元。油井加入助剂后,观察油井生产状态,日产液、油稳定上升,均表现良好,起到了改善原油粘度的作用,提高了油井生产时率。特别直观的是WCm9-10和WC22-76两口井。
WCM9-10于2010年2月3日新投φ38×1607.05×4.8×4生产,初期日产液11.4t,日产油7.1t,含水38%。生产至2010年6月15日光杆下不去,采用进出温度78/65℃,水36m3,洗井液225kg洗井后开抽,第二天仍然出现光杆下不去继续洗井,洗井水40m3温度90/65℃、洗井无效躺井,作业起出发现油管结蜡严重。作业后生产了67天于2010年9月29日再次出现光杆下不去现象,洗井无效,再次作业处理。期间进行过加驱排剂和蒸汽洗井。起出发现仍为结蜡严重造成的。该井于2010年10月1日检泵后,结合前期发现的问题,采取每月14日加清蜡剂300公斤,每月27日蒸汽洗井措施,至今生产正常。免修期达到了490天以上。
WC22-76井于2010年5月14日下泵恢复生产。恢复当天12点即由于油稠开不起井,当时采取加清蜡剂1000公斤,仍然开不起来,只好大水量热洗,勉强开抽。晚上21点又开不起来,继续热洗开抽。间隔两天就再次出现光杆下不去,依然靠洗井开抽。同时采用减速器下调冲次到2次。初期日产液2.1方,日产油0.4吨,含水88%,生产至2010年8月22日计量不出,期间热洗多达13井次;尝试加驱排剂、清蜡剂均无效。在技术科、工艺所的指导下于2010年10月采取10天加降粘剂150公斤,30天蒸汽洗井1次的措施,日产液6.7方,日产油1.7吨,含水75%,至今连续112天正常生产。开井时率提高,增油明显。
通过以上清蜡、降粘措施的实施,有效的降低了原油的粘度,改善了原油的流动能力,有效的延长了油井检泵周期,提高了油井的开井时率。
6结论
(1)合理的蒸汽洗井可以起到良好的降粘作用,延长检泵周期,同时对油井含水不会引起大的变化。
(2)优选油井助剂有利于油井降粘延长检泵周期,能提高油井生产时率。
(3)合理的加油井助剂与热洗的结合更有利于提高高粘度油井的生产效率。
参考文献
[1]吴强.区块综合治理研究于对策[M].北京:石油工业出版社,2001.
[2]张琪.采油工艺原理[M].北京:石油工业出版社,1989,(7).
低产低能油井的清蜡工作一直是采油工艺中难办的工作之一。使用热水洗井,洗井热水进入地层,出现长达10天左右的高含水采油,严重影响产量;不洗井就将躺井;加清蜡剂,由于清蜡剂费用高,增加了采油成本,还因清蜡剂由于带有笨环等危险品,给加药人带来危害。因此,探索不影响原油产量的蒸汽清蜡工艺,是采油工艺的急需解决的问题。
关键词:
低产低能井;热洗;分析;评价
中图分类号:TB
文献标识码:A
文章编号:16723198(2013)02018201
1概述
理想流体在流动时不会产生流体阻力,因为理想流体是没有粘性的,实际流体流动时会产生流体阻力,因为实际流体具有粘性。因此,粘性是流体阻力产生的根本原因。实际流体流动时,会因为流体自身不同质点之间以及流体与管壁之间的相互摩擦而产生阻力,造成能量损失,这种在流体流动过程中因为克服阻力而消耗的能量叫流体阻力。流体阻力的大小关系到流体输送的经济性,因此,了解流体阻力产生的原因及其影响因素是十分重要的。同样,对于油田生产来说,采油井的原油举升也是如此。如何更有效的降低稠油粘度来降低油井举升阻力是很有意义的。
2原油失去流动性的原因
(1)原油的粘度随温度的降低而升高,当粘度升高到一定程度时,原油即失去流动性。
(2)由原油中的蜡引起,当温度降低至原油的析蜡温度时,蜡晶析出,随着温度进一步降低,蜡晶形成遍及整个原油的结构网,原油失去流动性。
3影响原油粘度的主要因素
原油粘度大小取决于温度、压力、溶解气量及其化学组成。温度增高其粘度降低,压力增高其粘度增大,溶解气量增加其粘度降低,轻质油组分增加,粘度降低。
原油粘度变化较大,一般在1~100mPas之间,粘度大于50mPas的原油俗称稠油,稠油由于流动性差而开发难度增大。据卫一区单井原油分析统计反映出半数以上油井为高粘度原油。
4原油的降凝方法
(1)物理降凝法:将原油加热至最佳的热处理温度,然后以一定的速率降温,达到降低原油凝点的目的。
(2)化学降凝法:化学降凝法是指在原油中加降凝剂的降凝法。
(3)化学—物理降凝法。
卫城油田在高粘度油井的开采过程中主要是采取热洗和定期加油井助剂的方法降粘,实现延长检泵周期提高油井生产时率的。
热洗主要采取的方式是蒸汽反洗,用水总量少、温度高,排水期短,甚至有的油井观察不到含水的变化,实现了有效增温降粘、清理油管内壁结晶附着物,疏通原油通道、降低三抽设备载荷的目的。
定期加油井助剂主要是从套管定期、定量加入清蜡剂、降粘剂、高效表面活性剂和驱排剂。油井助剂的主要作用是有新的化学成分加入,新加入的化学组分在原油中起到减缓原油的结晶出现和破坏结晶现象。
5热洗、加药在卫城油田的实施及效果
2011年05月到2012年04月共实施洗井100井次。依据统计情况,洗井后均表现出电流下降,产液量上升。跟踪有载荷对比的普遍表现为最大载荷下降;排水期最长的7天,多口井洗井当天含水观察不到变化,平均排水期不到2天。累计影响产量25.5吨,平均单井影响产量0.3吨。
2011年05月到2012年04月累计加油井助剂192井次,累计药量32.5吨。合计油井助剂费用26.3526万元。油井加入助剂后,观察油井生产状态,日产液、油稳定上升,均表现良好,起到了改善原油粘度的作用,提高了油井生产时率。特别直观的是WCm9-10和WC22-76两口井。
WCM9-10于2010年2月3日新投φ38×1607.05×4.8×4生产,初期日产液11.4t,日产油7.1t,含水38%。生产至2010年6月15日光杆下不去,采用进出温度78/65℃,水36m3,洗井液225kg洗井后开抽,第二天仍然出现光杆下不去继续洗井,洗井水40m3温度90/65℃、洗井无效躺井,作业起出发现油管结蜡严重。作业后生产了67天于2010年9月29日再次出现光杆下不去现象,洗井无效,再次作业处理。期间进行过加驱排剂和蒸汽洗井。起出发现仍为结蜡严重造成的。该井于2010年10月1日检泵后,结合前期发现的问题,采取每月14日加清蜡剂300公斤,每月27日蒸汽洗井措施,至今生产正常。免修期达到了490天以上。
WC22-76井于2010年5月14日下泵恢复生产。恢复当天12点即由于油稠开不起井,当时采取加清蜡剂1000公斤,仍然开不起来,只好大水量热洗,勉强开抽。晚上21点又开不起来,继续热洗开抽。间隔两天就再次出现光杆下不去,依然靠洗井开抽。同时采用减速器下调冲次到2次。初期日产液2.1方,日产油0.4吨,含水88%,生产至2010年8月22日计量不出,期间热洗多达13井次;尝试加驱排剂、清蜡剂均无效。在技术科、工艺所的指导下于2010年10月采取10天加降粘剂150公斤,30天蒸汽洗井1次的措施,日产液6.7方,日产油1.7吨,含水75%,至今连续112天正常生产。开井时率提高,增油明显。
通过以上清蜡、降粘措施的实施,有效的降低了原油的粘度,改善了原油的流动能力,有效的延长了油井检泵周期,提高了油井的开井时率。
6结论
(1)合理的蒸汽洗井可以起到良好的降粘作用,延长检泵周期,同时对油井含水不会引起大的变化。
(2)优选油井助剂有利于油井降粘延长检泵周期,能提高油井生产时率。
(3)合理的加油井助剂与热洗的结合更有利于提高高粘度油井的生产效率。
参考文献
[1]吴强.区块综合治理研究于对策[M].北京:石油工业出版社,2001.
[2]张琪.采油工艺原理[M].北京:石油工业出版社,1989,(7).