DF-5704中子活化烧结元素在线分析仪

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  摘要:瞬发伽马射线中子活化分析技术(PGNAA)技术由于其分析精度高、在线测量等众多技术优势,广泛用于建材、冶金等诸多领域。本文就其碱度仪的原理、组成、取样标定过程及所带来的效益进行了梳理与讨论。
  关键词:DF-5704中子活化烧结元素在线分析仪;碱度仪;效益
  一、总述
  烧结矿为高炉生产的主要原料,它的质量及其变化对高炉的产品质量和经济效益都有决定性的影响。而烧结矿的质量,取决于许多因素。目前烧结矿采用荧光分析成分来指导配料,滞后时间严重,烧结矿的产品质量较低。
  采用DF-5704中子活化烧结元素在线分析仪可以有效缩短滞后时间,快速调节配料配比,减少烧结矿的波动幅度,提高烧结矿的一级品率和碱度稳定率,为企业提高更多效益,稳定高炉炉况提高高炉产量。
  二、分析仪工作原理
  DF-5704中子活化烧结元素在线分析仪采用瞬发γ射线中子活化分析技术,利用中子源产生的中子流轰击靶样品中各種元素的原子核,原子核发生辐射俘获、非弹性散射等反应,并在小于10-14s时间内退激释放出能量为2keV~10MeV的γ射线[1]如图1所示,通过探测器探测,根据各特征γ射线的能量和强度(峰面积)对元素进行在线定性和定量分析,从而准确的分析出混合料中全铁、钙、硅等元素。
  三、分析仪主要部件组成及作用
  DF-5704中子活化烧结元素在线分析仪主要部件有测量装置、探测器、放射源、信号处理柜、UPS、主机和电缆等组成如图2所示:
  分析仪主机安装在配料室或中央控制室,其他部件安装于现场,测量装置采用非接触式检测,模块化结构,跨皮带式安装,安装在二次混合机后烧结机之前的皮带传输机上,分析仪的放射源和探测器安装在测量装置内,分析仪测量装置前装有电子皮带秤,用以补偿不同料层厚度测得的元素含量,探测器通过混装电缆与信号处理柜相连,信号处理柜和皮带秤信号通常由光纤将信号送至配料室主机,主机通过内部处理、分析、计算出各种元素的含量、碱度和优化配比如图3所示,供操作员及时调整配比。
  四、安装工艺点
  碱度仪安装工艺点一般为铁质原料混匀、一混或二混后的混合料和筛分后成品烧结矿测量,如下图4所示,但不仅限于以上工艺点。
  传统烧结配料方式,配料师傅需等待烧结成品矿化验数据出来再做配比调整,现场一般在上图的筛分之后取样化验,这个过程需要数小时的等待,例如鞍钢矿业公司东烧厂需要4个小时左右,鞍钢炼铁厂三烧车间需要4.5小时,混合料配比调整都严重滞后,造成碱度指标波动,而DF-5704中子活化烧结元素在线分析安装在一混或二混后见图4,从配料到检测工艺点工艺点只需15分钟,碱度仪通过内部数据分析将结果传送到中控室,中控室实时显示碱度和全铁等元素数值,操作员可以及时修改混合料的配比,避免长时间的等待,减小质量波动,提高烧结矿的质量。
  五、采样及标定效果
  碱度仪的标定有静态标定和动态标定两种标定共同组成,静态标定是采用样品标样方式(标样随设备一起发到现场),按现场元素梯度准备好5组标准样品,到现场后拟合现场的条件逐一调试好5组样品参数,待现场正常运行时通过动态标定来修正参数,避免大量动态样品的采集。
  动态标定需要采集现场烧结矿样品,一般在筛分之后的成品皮带上人工采集样品,每个样为1小时样品的平均值,每个样品在成品皮带上取样7次,每次取1Kg左右,汇集在一起送至化验室通过粗碎、中碎、缩分、细碎、圆盘磨至粒度在150目以下,混匀、用四分法取7克用荧光分析出元素含量,碱度仪自身有记录功能,将取样时间段的皮带速度、重量和探测器的计数导出拟合化验值达到仪表最佳使用状态。
  DF-5704中子活化烧结元素在线分析有效地提高了产品的质量,东鞍山烧结厂2017年使用碱度仪前后数据对比,成品矿的一级品率提高4.64%,为企业创造了直接效益,稳定了高炉的炉况,从而为高炉间接增加了效益。
  六、效益分析
  (一)烧结厂直接效益
  为企业提高直接经济效益,以东鞍山烧烧结厂为例,东烧为鞍钢炼铁厂4#高炉提供烧结矿,其结算方式为一级品成品矿以660元吨,二级品成品矿以640元吨,东鞍山烧结厂内烧结机为360平烧结机台时产量420吨小时,如每年生产时间为320天,以前一级品率为84.38%,目前提高到89.02%,一级品率提高4.64%,则一项每年为企业增加利润299万元。
  年增利润=(一级品价格-二级品价格)*每小时产量*24小时*年工作日*一级品率提高4.64%(660-640)*420*24*320*4.64%=299万元。
  (二)高炉间接效益
  DF-5704中子活化烧结元素在线分析对高炉生产的效益计算:配料控制的波动对高炉的影响很大,国内经验烧结矿稳定率提高10%,高炉产量提高1.5%,[2]东烧结厂稳定率提高3.97%,以鞍钢厂为例:4号高炉2580m3(利用系数2.32tm3·d),焦比降低0.397%,焦比240kgt。则通过降低碱度波动带来的效益包括:高炉增产效益+节焦效益。
  高炉增产效益=增产百分比*高炉规模*利用系数*工作日*生铁单价。
  1.5%*(3.97%10%)*2580m3*2.32tm3·d*360天*2800元t=3592.9402万元年。
  七、总结
  DF-5704中子活化烧结元素在线分析对烧结配料的调节时间可以缩短至15分,避免传统人工配料调节的滞后,有效的减少烧结矿质量波动,提高了烧结矿的产品质量,烧结矿的质量与效益紧密相连,直接为烧结厂增加效益。
  烧结矿是炼铁的主要原料,烧结矿质量的好坏直接影响到烧结厂经济效益,烧结矿质量的稳定也会对高炉的产量产生影响,烧结矿碱度稳定率提高3.97%,提高高炉产量0.5955%,间接创造效益3592万元年。
  参考文献:
  [1]黑大千.PGNAA在线分析技术发展与现状[J].工业技术,2014,4(63).
  [2]郭晓影.提高烧结矿碱度稳定率的研究[D].沈阳:东北大学硕士论文,2009,7(01).
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