论文部分内容阅读
[摘 要]第一动力站1990年6月投用,第二动力站于1997年建成。原有投产时间长,存在不少问题,汽轮发电机组减温减压器降为低压蒸汽,不仅增加除氧水消耗,而且高品位蒸汽减压为低位蒸汽,造成很大能量浪费。为此,制定了装置改造方案,实施后,取得了良好的效果。
[关键词]汽轮发电机组 存在问题 改造方案 效果
中图分类号:TM31 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)06-0012-01
1 装置改造的必要性
(1)以2014年夏季的中压蒸汽余量统计结果来看,蒸汽余量处于8~30t/h范圍,其中10t/h以下2天,20~30t 133天,10~20t 54天。当中压蒸汽余量较小时,原汽轮机组无法运转造成资源浪费。
(2)第一动力站蒸汽管网较长,管网损失较大约为0.5~0.6 MPa;第二动力站蒸汽管线较短,管网损失约为0.05 MPa。
(3)本项目将原第一动力站1#汽轮发电机组(3000kW)搬迁至第二动力站,更换原汽轮机为先进的电调汽轮机,利旧原发电机。电调汽轮机具有较高的调节能力,蒸汽量>10t/h时即可运行发电,增加了发电量。第二动力站距离锅炉较近,蒸汽管网损失也相对减少。
(3)汽轮发电机组搬迁至第二动力站,可替代原第二动力站减温减压器,减少减温减压过程消耗的除氧水。
2 改造方案与目标
2.1 改造方案
(1)原第一动力站2#汽轮发电机组搬迁至第二动力站。更换电调汽轮机。利旧原发电机。电控柜尽量利旧。
(2) 原第一动力站2#汽轮发电机组相关拆除。
(3)原第一动力站1#汽轮发电机组需保留,在2#汽轮发电机组搬迁后可以继续运行。
2.2 改造目标
原第一动力站2#汽轮发电机组搬迁至第二动力站。保留原发电机,汽轮机更换数字电液调节系统(DEH)汽轮机(厂家成套),提高汽轮机控制能力,DEH功率控制精确到20kW,实现夏季蒸汽余量较低时仍能发电,所发电量用于石化总厂内部供电,发电后副产1.0MPa蒸汽用来补充低压蒸汽管网不足,替代原减温减压器,不仅减少了蒸汽损耗和除氧水耗量,降低了能耗,还增加了发电量,大大提高总体经济性。
3 机组现状及存在问题
3.1 现状
第一动力站1990年6月投用,现有三台DG35/39-9型锅炉。单台额定蒸发量35t/h,总产汽能力105t/h。汽轮机发电现有两台中压背压式汽轮机B3-35/10,两台型号为QF-3-2型空气冷却汽轮发电机,额定出力3000kW。
第二动力站于1997年建成,原有1台6MW的背压式汽轮发电机组,现已拆除。现有配置为2台额定蒸发量为60t/h的水煤浆流化悬浮高效洁净燃烧锅炉,配1台C12-3.43/0.981-Ⅵ型12MW的抽汽凝汽式汽轮发电机组(已不投用)和2台减温减压器。
3.2 存在问题
由于蒸汽平衡问题,一动力站两台3000kW发电机组只能在冬季锅炉运行时投用(11月至次年3月),并将3.5MPa中压蒸汽变为1.0MPa低压蒸汽补充到低压蒸汽管网,其余时间由于锅炉停运,蒸汽余量少,机组在低负荷状态时无法正常运行。由于低压蒸汽产量不足,在发电机组停用时,仍需将约20t/h中压蒸汽通过二动力站的减温减压器降为低压蒸汽,不仅增加除氧水消耗,而且高品位蒸汽减压为低位蒸汽,造成很大能量浪费。
一动力站于1989年投产,二动力站两台水煤浆锅炉2008年改造完成,两单元位置距离较远。一动力站汽轮发电机组距离二动力站和催化锅炉产汽位置约有1.5km,蒸汽管网损耗较高,约0.5~0.6 MPa。而且随着国家大气污染物排放标准的日益提高,胜利油田石化总厂第一动力站3台35t/h燃油锅炉将停用,为降低蒸气损耗,有必要搬迁一动力站汽轮机发电机组。
4 改造方案的实施
4.1 对第一动力站2#机组的改造
原第一动力站2#汽轮发电机组搬迁至第二动力站。保留原发电机,汽轮机更换数字电液调节系统(DEH)汽轮机(厂家成套),DEH功率控制精确到20kW,电控柜尽量利旧(2013年全部更换过)。原第一动力站2#汽轮发电机组相关设备、管线拆除。原第二动力站减温减压器整体移至厂房北侧新建减温减压器室内。新增一台空冷器,安装在第二动力站移位后的2#汽轮发电机组上。
4.2 自控改造
本项目将原第一动力站2#汽轮发电机组搬迁至第二动力站,其中汽轮机更换为电调汽轮机,利旧原2#发电机。自控专业设计主要内容包括:1)利旧发电机及新增汽轮机的仪表控制电缆引至第二动力站的原东侧DCS机柜间。新增一个DCS控制站,处理本项目新增仪表信号。2)新增的电调汽轮机上现场控制器通讯至第二动力站新增DCS控制站。3)新增汽轮发电机组公用管道上的仪表。
4.3 现场仪表
本项目总体选用技术先进、质量可靠、性能优良、经济合理、具备成熟的使用经验和良好的技术支持的自控设备,满足机组对自动化仪表的需要。
现场变送器和阀门定位器使用4~20mA DC信号叠加HART通信协议。
根据爆炸危险区域划分,本现场为非爆炸危险区,故所有现场安装的电子式仪表无需考虑防爆,所有现场安装的电子式设备和控制阀防护等级一般不低于IP65。
4.4 电气改造
根据现状并与业主沟通,利旧部分为发电机保护测控屏1面、励磁调节屏1面、励磁功率柜1面、励磁变压器柜1面。
第一动力站1#机组搬走后,2#机组需要正常运行,同期及电度表屏无法搬迁,则需增加1面同期及电度表屏。新增微机后台监控系统1套,操作员站1个。
发电机保护测控屏、励磁调节屏、励磁功率柜、同期及电度表屏,后台监控系统均安装在第二动力站电气主控室内。
4.5 节能措施和节能效果分析
4.5.1 节能措施
本项目通过从中压蒸汽利用方式的调整优化,从根本上实现了节能降耗。
汽轮发电机组搬迁至第二动力站,可替代原第二动力站减温减压器,减少减温减压过程消耗的除氧水消耗,以及相关辅助设备的电力消耗。
本项目汽轮机控制系统选择数字电液调节系统(DEH),提高汽轮机控制能力,DEH功率控制精确到20kW,实现夏季蒸汽余量较低(>10t/h)时仍能发电,相对于传统的机械控制系统,具有控制精度高,调节品质好的优势,可以有效降低机组整体的能耗水平,提高发电能力。
4.5.2 節能措施和节能方案对比
本厂夏季多余蒸汽余量较小,无法驱动原有汽轮机发电,本项目设计方案可以有效利用夏季多余中压蒸汽,是当前状况下投资收益比最大的方案。
本方案中将原第一动力站1#汽轮发电机组(3000kW)搬迁至第二动力站。更换电调汽轮机。利旧原发电机。第二动力站蒸汽管网距离较短,沿程损失较小,是提高汽轮机效率,降低能耗的有效方案。
项目实施后每年可减少购电量102.71×104kW·h,减少SO2排放11.5t、NOx排放3.6t、CO2排放1377.3t,具有较好的经济与环境效益。
5 结论和建议
(1)通过更换电调式汽轮机,可以在夏季中压蒸汽余量较小时发电,供工厂内用电,同时产生低压蒸汽供厂内装置使用。原机组蒸汽量在10~20t/h时不能发电,电调汽轮机可在此工况(约54天)发电1382400~691200 kW·h,替代减温减压器,节约除氧水1814.4t。
(2)本项目改造后主要节约的能源是减温减压器循环水消耗量,获得的收益是汽轮机组新增发电量,可以相应减少污染物排放,因此本项目改造方案可以降低能耗,减少污染,本项目有利于提高全场能源利用效率。
(3)在以后的生产过程中,应做到尽量防止“跑、冒、漏、滴”等现象,采用低耗设备替代高能耗设备,简化各个运行系统,采用智能控制系统等措施,进一步降低能耗,提高经济性。
[关键词]汽轮发电机组 存在问题 改造方案 效果
中图分类号:TM31 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)06-0012-01
1 装置改造的必要性
(1)以2014年夏季的中压蒸汽余量统计结果来看,蒸汽余量处于8~30t/h范圍,其中10t/h以下2天,20~30t 133天,10~20t 54天。当中压蒸汽余量较小时,原汽轮机组无法运转造成资源浪费。
(2)第一动力站蒸汽管网较长,管网损失较大约为0.5~0.6 MPa;第二动力站蒸汽管线较短,管网损失约为0.05 MPa。
(3)本项目将原第一动力站1#汽轮发电机组(3000kW)搬迁至第二动力站,更换原汽轮机为先进的电调汽轮机,利旧原发电机。电调汽轮机具有较高的调节能力,蒸汽量>10t/h时即可运行发电,增加了发电量。第二动力站距离锅炉较近,蒸汽管网损失也相对减少。
(3)汽轮发电机组搬迁至第二动力站,可替代原第二动力站减温减压器,减少减温减压过程消耗的除氧水。
2 改造方案与目标
2.1 改造方案
(1)原第一动力站2#汽轮发电机组搬迁至第二动力站。更换电调汽轮机。利旧原发电机。电控柜尽量利旧。
(2) 原第一动力站2#汽轮发电机组相关拆除。
(3)原第一动力站1#汽轮发电机组需保留,在2#汽轮发电机组搬迁后可以继续运行。
2.2 改造目标
原第一动力站2#汽轮发电机组搬迁至第二动力站。保留原发电机,汽轮机更换数字电液调节系统(DEH)汽轮机(厂家成套),提高汽轮机控制能力,DEH功率控制精确到20kW,实现夏季蒸汽余量较低时仍能发电,所发电量用于石化总厂内部供电,发电后副产1.0MPa蒸汽用来补充低压蒸汽管网不足,替代原减温减压器,不仅减少了蒸汽损耗和除氧水耗量,降低了能耗,还增加了发电量,大大提高总体经济性。
3 机组现状及存在问题
3.1 现状
第一动力站1990年6月投用,现有三台DG35/39-9型锅炉。单台额定蒸发量35t/h,总产汽能力105t/h。汽轮机发电现有两台中压背压式汽轮机B3-35/10,两台型号为QF-3-2型空气冷却汽轮发电机,额定出力3000kW。
第二动力站于1997年建成,原有1台6MW的背压式汽轮发电机组,现已拆除。现有配置为2台额定蒸发量为60t/h的水煤浆流化悬浮高效洁净燃烧锅炉,配1台C12-3.43/0.981-Ⅵ型12MW的抽汽凝汽式汽轮发电机组(已不投用)和2台减温减压器。
3.2 存在问题
由于蒸汽平衡问题,一动力站两台3000kW发电机组只能在冬季锅炉运行时投用(11月至次年3月),并将3.5MPa中压蒸汽变为1.0MPa低压蒸汽补充到低压蒸汽管网,其余时间由于锅炉停运,蒸汽余量少,机组在低负荷状态时无法正常运行。由于低压蒸汽产量不足,在发电机组停用时,仍需将约20t/h中压蒸汽通过二动力站的减温减压器降为低压蒸汽,不仅增加除氧水消耗,而且高品位蒸汽减压为低位蒸汽,造成很大能量浪费。
一动力站于1989年投产,二动力站两台水煤浆锅炉2008年改造完成,两单元位置距离较远。一动力站汽轮发电机组距离二动力站和催化锅炉产汽位置约有1.5km,蒸汽管网损耗较高,约0.5~0.6 MPa。而且随着国家大气污染物排放标准的日益提高,胜利油田石化总厂第一动力站3台35t/h燃油锅炉将停用,为降低蒸气损耗,有必要搬迁一动力站汽轮机发电机组。
4 改造方案的实施
4.1 对第一动力站2#机组的改造
原第一动力站2#汽轮发电机组搬迁至第二动力站。保留原发电机,汽轮机更换数字电液调节系统(DEH)汽轮机(厂家成套),DEH功率控制精确到20kW,电控柜尽量利旧(2013年全部更换过)。原第一动力站2#汽轮发电机组相关设备、管线拆除。原第二动力站减温减压器整体移至厂房北侧新建减温减压器室内。新增一台空冷器,安装在第二动力站移位后的2#汽轮发电机组上。
4.2 自控改造
本项目将原第一动力站2#汽轮发电机组搬迁至第二动力站,其中汽轮机更换为电调汽轮机,利旧原2#发电机。自控专业设计主要内容包括:1)利旧发电机及新增汽轮机的仪表控制电缆引至第二动力站的原东侧DCS机柜间。新增一个DCS控制站,处理本项目新增仪表信号。2)新增的电调汽轮机上现场控制器通讯至第二动力站新增DCS控制站。3)新增汽轮发电机组公用管道上的仪表。
4.3 现场仪表
本项目总体选用技术先进、质量可靠、性能优良、经济合理、具备成熟的使用经验和良好的技术支持的自控设备,满足机组对自动化仪表的需要。
现场变送器和阀门定位器使用4~20mA DC信号叠加HART通信协议。
根据爆炸危险区域划分,本现场为非爆炸危险区,故所有现场安装的电子式仪表无需考虑防爆,所有现场安装的电子式设备和控制阀防护等级一般不低于IP65。
4.4 电气改造
根据现状并与业主沟通,利旧部分为发电机保护测控屏1面、励磁调节屏1面、励磁功率柜1面、励磁变压器柜1面。
第一动力站1#机组搬走后,2#机组需要正常运行,同期及电度表屏无法搬迁,则需增加1面同期及电度表屏。新增微机后台监控系统1套,操作员站1个。
发电机保护测控屏、励磁调节屏、励磁功率柜、同期及电度表屏,后台监控系统均安装在第二动力站电气主控室内。
4.5 节能措施和节能效果分析
4.5.1 节能措施
本项目通过从中压蒸汽利用方式的调整优化,从根本上实现了节能降耗。
汽轮发电机组搬迁至第二动力站,可替代原第二动力站减温减压器,减少减温减压过程消耗的除氧水消耗,以及相关辅助设备的电力消耗。
本项目汽轮机控制系统选择数字电液调节系统(DEH),提高汽轮机控制能力,DEH功率控制精确到20kW,实现夏季蒸汽余量较低(>10t/h)时仍能发电,相对于传统的机械控制系统,具有控制精度高,调节品质好的优势,可以有效降低机组整体的能耗水平,提高发电能力。
4.5.2 節能措施和节能方案对比
本厂夏季多余蒸汽余量较小,无法驱动原有汽轮机发电,本项目设计方案可以有效利用夏季多余中压蒸汽,是当前状况下投资收益比最大的方案。
本方案中将原第一动力站1#汽轮发电机组(3000kW)搬迁至第二动力站。更换电调汽轮机。利旧原发电机。第二动力站蒸汽管网距离较短,沿程损失较小,是提高汽轮机效率,降低能耗的有效方案。
项目实施后每年可减少购电量102.71×104kW·h,减少SO2排放11.5t、NOx排放3.6t、CO2排放1377.3t,具有较好的经济与环境效益。
5 结论和建议
(1)通过更换电调式汽轮机,可以在夏季中压蒸汽余量较小时发电,供工厂内用电,同时产生低压蒸汽供厂内装置使用。原机组蒸汽量在10~20t/h时不能发电,电调汽轮机可在此工况(约54天)发电1382400~691200 kW·h,替代减温减压器,节约除氧水1814.4t。
(2)本项目改造后主要节约的能源是减温减压器循环水消耗量,获得的收益是汽轮机组新增发电量,可以相应减少污染物排放,因此本项目改造方案可以降低能耗,减少污染,本项目有利于提高全场能源利用效率。
(3)在以后的生产过程中,应做到尽量防止“跑、冒、漏、滴”等现象,采用低耗设备替代高能耗设备,简化各个运行系统,采用智能控制系统等措施,进一步降低能耗,提高经济性。