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摘要:针对本公司甲醇装置合成精馏的特点,分析精甲醇产品中乙醇超标的原因,总结出甲醇合成精馏过程的有效工艺处理措施,生产符合GB338-2011 优等品精甲醇,满足甲醇的高端市场,为企业赢得良好的经济效益。
关键词:甲醇合成精馏 精甲醇 乙醇超标
甲醇是多种有机产品的基本原料和重要溶剂,广泛用于有机合成、染料、医药、涂料和国防等工业。甲醇在有機合成工业中,是仅次于烯烃和芳烃的重要基础有机原料。
一、甲醇装置的工艺技术特点及应用
本公司甲醇装置主要包括合成气压缩、甲醇合成、甲醇精馏和中间罐区四个部分。甲醇合成采用华东理工大学管壳外冷-绝热复合式固定床催化反应器,为低压合成技术,所用催化剂为大连瑞克RK-05铜系催化剂。精馏装置采用节能三塔精馏流程,三塔流程的特点是:能生产高纯度无水甲醇,同时不增加甲醇的损失量,在不增加甲醇损失量的基础上,从甲醇产品中分离出有机杂质,特别是乙醇,能合理利用热能。
二、甲醇装置精甲醇产品中乙醇超标问题描述
本公司甲醇装置自2019年初开车以来装置运行平稳,精甲醇产品指标符合中华人民共和国国家标准工业用甲醇(GB338-2011 )优等品标准,精甲醇中乙醇含量平均值小于30ppm,随着装置负荷的逐渐提高,运行负荷为设计负荷的103%—116%,自2019年底至2020年2月份,间断性出现精甲醇中乙醇含量高于100ppm的现象。
三.精甲醇产品中乙醇含量高的原因分析及处理措施
3.1.甲醇合成粗甲醇中乙醇含量高
3.1.1甲醇合成原料气中CO/CO2比例高,导致粗甲醇中乙醇含量高
甲醇合成原料气中的CO、CO2分别和H2在铜基催化剂作用下反应生成甲醇,同时还伴有多种副反应,生成CnH(2n+1)CH2OH等长链副产物。根据高级醇的生成原理,碳链增长的速度近似正比于CO的分压,当CO/H2较高时,高级醇的生成量明显增加。过高的CO浓度会促进乙醇形成,但水却会抑制乙醇的生成。由于所有的水都是CO2和H2反应生成甲醇所生成的,所以CO2对乙醇的生成有间接的抑制作用。由于系统中高CO/CO2比例运行,因此粗甲醇中乙醇含量较高。
因此,甲醇合成要求严格控制H/C比,低温甲醇洗工段将CO2含量由2%提高至3.5%左右,提高入塔气中的CO2含量,现阶段粗甲醇中的水含量在2.5%—3%左右,粗甲醇中的乙醇含量基本稳定在0.11%左右,能够满足精馏装置的乙醇处理能力。
3.1.2甲醇合成塔反应温度波动大,导致粗甲醇中乙醇含量高。
一般来说随着反应温度提高,乙醇的生成越多,催化剂运行中后期由于要提温,乙醇含量也随之增加。因此,在达产的前提下,要尽量降低反应温度。现甲醇合成塔出口温度要求控制在232℃以下,新增加汽包副产2.2MPa蒸汽至新鲜气加热器配管,当管网系统压力高时及时要求管网降压,同时调整汽包副产蒸汽旁路阀及现场放空,如仍然超温则申请合成减负荷,保证合成塔反应温度稳定。
3.2常压精馏塔及回收塔侧线杂醇油采出量小
在常压精馏塔第12块塔板处,主要聚集了高沸点物质和乙醇等杂质,高沸点物质、乙醇等杂质的精馏主要是通过常压精馏塔侧线采出量来控制的。若采出温度过低,采出量大,将造成不必要的浪费;若采出温度高,采出量较小,会使重组分上移,影响甲醇产品的质量。精馏系统中杂醇油量积累较多,导致精甲醇产品中乙醇含量超标(详见图3)。
针对以上分析,开大常压精馏塔及回收塔的侧线采出阀,同时控制常压精馏塔灵敏板温度尽量在78℃以下,加大杂醇油采出量,能够满足生产需求。
3.3回收塔回流槽甲醇中乙醇含量高返回精馏系统
常压精馏塔侧线采出的杂醇作为回收塔的进料,经过回收塔精馏回收部分甲醇,回收塔回流槽内甲醇,一部分作为回收塔的回流,一部分采出到预精馏塔回流槽,返回精馏系统。因此回收塔的塔顶温度控制尤其重要,要保证塔顶甲醇的指标,控制塔顶甲醇中的重组分,当塔顶温度升高时,说明重组分上移,同时塔顶采出量也随着温度的升高而升高,此时重组分返回预精馏塔,带到加压精馏塔和常压精馏塔,影响精甲醇中乙醇含量。化验分析回收塔回流槽中甲醇乙醇含量在0.2778(%w/w)—15.3244(%w/w)波动比较大,主要受塔顶温度及回流量的影响。
针对以上分析,提高回收塔回流量,控制回收塔塔顶温度在67.5℃左右,保证塔顶甲醇的指标,降低塔顶甲醇中的乙醇含量,防止乙醇等重组分再次返回精馏系统造成产品指标波动。
3.4加压精馏塔、常压精馏塔回流比小
在精馏操作过程中,调整回流比是脱除甲醇杂质保障甲醇产品质量的重要手段,回流比大,产品甲醇中杂质少,但精馏塔温度降低,重组分下移,需增大再沸器蒸汽用量,保障物料和热量平衡;回流比小,精馏塔温度上升,重组分上移,蒸汽消耗低,但产品甲醇中杂质含量升高,特别是精甲醇中的水分和乙醇容易超标。现阶段加压精馏塔的回流比控制在2.7左右,常压精馏塔的回流比控制在1.8左右,双塔精甲醇产品中乙醇含量均能小于50ppm,同时蒸汽能耗控制在0.9t/t左右。
四、总结
本文结合甲醇装置自身运行特点,总结精甲醇产品中乙醇超标的原因,通过对甲醇合成装置和精馏装置的工艺优化,采取以上措施对其进行优化控制,甲醇产品中乙醇含量达标稳定运行,并能满足下游生产需求。
参考文献:
[1]张子锋,张凡军.甲醇生产技术[M].北京:化学工业出版社,2007:1.
[2]宋维端,肖任坚,房鼎业.甲醇工学[M].北京:化学工业出版社,1991:10.
[3]王庚妮,秦显军,刘庆国.降低精甲醇中乙醇含量的措施探讨[J].大氮肥,2010,33(4):226.
关键词:甲醇合成精馏 精甲醇 乙醇超标
甲醇是多种有机产品的基本原料和重要溶剂,广泛用于有机合成、染料、医药、涂料和国防等工业。甲醇在有機合成工业中,是仅次于烯烃和芳烃的重要基础有机原料。
一、甲醇装置的工艺技术特点及应用
本公司甲醇装置主要包括合成气压缩、甲醇合成、甲醇精馏和中间罐区四个部分。甲醇合成采用华东理工大学管壳外冷-绝热复合式固定床催化反应器,为低压合成技术,所用催化剂为大连瑞克RK-05铜系催化剂。精馏装置采用节能三塔精馏流程,三塔流程的特点是:能生产高纯度无水甲醇,同时不增加甲醇的损失量,在不增加甲醇损失量的基础上,从甲醇产品中分离出有机杂质,特别是乙醇,能合理利用热能。
二、甲醇装置精甲醇产品中乙醇超标问题描述
本公司甲醇装置自2019年初开车以来装置运行平稳,精甲醇产品指标符合中华人民共和国国家标准工业用甲醇(GB338-2011 )优等品标准,精甲醇中乙醇含量平均值小于30ppm,随着装置负荷的逐渐提高,运行负荷为设计负荷的103%—116%,自2019年底至2020年2月份,间断性出现精甲醇中乙醇含量高于100ppm的现象。
三.精甲醇产品中乙醇含量高的原因分析及处理措施
3.1.甲醇合成粗甲醇中乙醇含量高
3.1.1甲醇合成原料气中CO/CO2比例高,导致粗甲醇中乙醇含量高
甲醇合成原料气中的CO、CO2分别和H2在铜基催化剂作用下反应生成甲醇,同时还伴有多种副反应,生成CnH(2n+1)CH2OH等长链副产物。根据高级醇的生成原理,碳链增长的速度近似正比于CO的分压,当CO/H2较高时,高级醇的生成量明显增加。过高的CO浓度会促进乙醇形成,但水却会抑制乙醇的生成。由于所有的水都是CO2和H2反应生成甲醇所生成的,所以CO2对乙醇的生成有间接的抑制作用。由于系统中高CO/CO2比例运行,因此粗甲醇中乙醇含量较高。
因此,甲醇合成要求严格控制H/C比,低温甲醇洗工段将CO2含量由2%提高至3.5%左右,提高入塔气中的CO2含量,现阶段粗甲醇中的水含量在2.5%—3%左右,粗甲醇中的乙醇含量基本稳定在0.11%左右,能够满足精馏装置的乙醇处理能力。
3.1.2甲醇合成塔反应温度波动大,导致粗甲醇中乙醇含量高。
一般来说随着反应温度提高,乙醇的生成越多,催化剂运行中后期由于要提温,乙醇含量也随之增加。因此,在达产的前提下,要尽量降低反应温度。现甲醇合成塔出口温度要求控制在232℃以下,新增加汽包副产2.2MPa蒸汽至新鲜气加热器配管,当管网系统压力高时及时要求管网降压,同时调整汽包副产蒸汽旁路阀及现场放空,如仍然超温则申请合成减负荷,保证合成塔反应温度稳定。
3.2常压精馏塔及回收塔侧线杂醇油采出量小
在常压精馏塔第12块塔板处,主要聚集了高沸点物质和乙醇等杂质,高沸点物质、乙醇等杂质的精馏主要是通过常压精馏塔侧线采出量来控制的。若采出温度过低,采出量大,将造成不必要的浪费;若采出温度高,采出量较小,会使重组分上移,影响甲醇产品的质量。精馏系统中杂醇油量积累较多,导致精甲醇产品中乙醇含量超标(详见图3)。
针对以上分析,开大常压精馏塔及回收塔的侧线采出阀,同时控制常压精馏塔灵敏板温度尽量在78℃以下,加大杂醇油采出量,能够满足生产需求。
3.3回收塔回流槽甲醇中乙醇含量高返回精馏系统
常压精馏塔侧线采出的杂醇作为回收塔的进料,经过回收塔精馏回收部分甲醇,回收塔回流槽内甲醇,一部分作为回收塔的回流,一部分采出到预精馏塔回流槽,返回精馏系统。因此回收塔的塔顶温度控制尤其重要,要保证塔顶甲醇的指标,控制塔顶甲醇中的重组分,当塔顶温度升高时,说明重组分上移,同时塔顶采出量也随着温度的升高而升高,此时重组分返回预精馏塔,带到加压精馏塔和常压精馏塔,影响精甲醇中乙醇含量。化验分析回收塔回流槽中甲醇乙醇含量在0.2778(%w/w)—15.3244(%w/w)波动比较大,主要受塔顶温度及回流量的影响。
针对以上分析,提高回收塔回流量,控制回收塔塔顶温度在67.5℃左右,保证塔顶甲醇的指标,降低塔顶甲醇中的乙醇含量,防止乙醇等重组分再次返回精馏系统造成产品指标波动。
3.4加压精馏塔、常压精馏塔回流比小
在精馏操作过程中,调整回流比是脱除甲醇杂质保障甲醇产品质量的重要手段,回流比大,产品甲醇中杂质少,但精馏塔温度降低,重组分下移,需增大再沸器蒸汽用量,保障物料和热量平衡;回流比小,精馏塔温度上升,重组分上移,蒸汽消耗低,但产品甲醇中杂质含量升高,特别是精甲醇中的水分和乙醇容易超标。现阶段加压精馏塔的回流比控制在2.7左右,常压精馏塔的回流比控制在1.8左右,双塔精甲醇产品中乙醇含量均能小于50ppm,同时蒸汽能耗控制在0.9t/t左右。
四、总结
本文结合甲醇装置自身运行特点,总结精甲醇产品中乙醇超标的原因,通过对甲醇合成装置和精馏装置的工艺优化,采取以上措施对其进行优化控制,甲醇产品中乙醇含量达标稳定运行,并能满足下游生产需求。
参考文献:
[1]张子锋,张凡军.甲醇生产技术[M].北京:化学工业出版社,2007:1.
[2]宋维端,肖任坚,房鼎业.甲醇工学[M].北京:化学工业出版社,1991:10.
[3]王庚妮,秦显军,刘庆国.降低精甲醇中乙醇含量的措施探讨[J].大氮肥,2010,33(4):226.