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[摘 要]我厂稠油区块经过20多年的开发历程,目前油井平均吞吐周期多达13轮次,区块已处于高采油周期、高含水阶段,属于蒸汽吞吐开发的中后期。其主要影响因素是采出程度增大,油层平面、纵向动用程度低,地层压力下降快,导致油井供液能力降低。针对低产低效井逐年增多,蒸汽吞吐效果变差的实际,采取一些配套工艺技术来改善开发效果、提高低产低效吞吐井的产量。
[关键词]蒸汽吞吐 动用程度低
中图分类号:S486 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)26-0160-01
1 油井低产低效的原因分析
1.1 储层剩余可采储量少
由于油井的连续吞吐开采,导致油层的剩余油饱和度逐渐变低;蒸汽吞吐为降压开采方式,经过多轮次开采后,地层亏空严重、地层压力低。
1.2 儲层非均质性影响
油田储层的非均质性普遍存在[1],由于低渗透油田储层物性差、岩性变化大、孔隙结构复杂、非均质严重,搞清低渗透储层的非均质特征,对低产低效井有针对性地提出治理措施,改善其开发效果,提高其采收率,具有重要意义。
2 对策研究
2.1 针对吞吐井的连续开采、导致地层压力低的状况,通过实施措施来提高地层的压力。
2.2 由于油层的非均质性,导致油层的动用程度不一样,高渗透层经过多轮次的开采,油层动用程度已经很高了,而低渗透层动用程度较低,剩余油饱和度相对较高,提高这部分的动用程度,可提高油井产量[2]。通过实施措施来提高低渗透层的动用程度。
3 室内试验
3.1 封堵效果评价
为了测定对高渗透储层具有封堵作用[3],我们进行室内岩心驱替评价实验,具体测试方法如下:
首先将烘干恒重标准岩心用A剂真空状态下饱和4小时;其次将饱和好的岩心放入岩心夹持器中,用平流泵选定适当流量,按照岩心流动仪操作程度,用带颜色模拟地层水驱替岩心,待通过岩心A剂液体体积达到岩心体积2倍以上时记录平均驱替压力;第三用等流量含B剂的模拟地层水驱替岩心,等通过岩心B剂液体体积达到岩心体积2倍以上时记录平均驱替压力,实验测试结果见表1。
表1测试结果表明:岩心中A、B剂反应产生气体使用得驱替压力升高。
3.2 提高地层有效孔隙体积
首先将标准岩心在105℃条件下烘干恒重冷却室温后测得质量m1;其次在真空中用中性煤油饱和恒重测得质量m2;第三将m2岩心在105℃条件下烘干恒重冷却室温后测得质量m3;第四将m3岩心用含A剂地层水真空饱和恒重测得质量后用含B剂地层驱替(驱替量为2倍岩心体积)后,放于105℃条件下烘干恒重冷却室后测得质量m4;在真空中用中性煤油饱和恒重测得质量m5;孔隙体积计算公式:V原始=(m2-m1)/0.78(煤油密度),V处理后=(m2-m1)/0.78(煤油密度),测试结果见表2。
从表2测试结果得知:岩心经过技术处理孔隙体积平均提高5.63%。
3.3 提高渗透率实验
首先将标准岩心在105℃条件下烘干恒重冷却至室温;其次用中性煤油测定原始渗透率K1;用2倍岩心孔隙体积B剂通过岩心,将岩心在105℃条件下烘干恒重冷却至室温后,用中性煤油测定原始渗透率K2;则渗透率提高程度计算公式为:渗透率提高=(K2-K1)/K1×100%。测试结果见下表5。
表3测试结果表明:该技术对地层岩心渗透性具有一定改善效果。
4 现场应用及经济效益分析
2015、2016年共实施固体气源技术、高温驱油助排剂技术41井次,投入资金235万元,当年措施后累计增油6150吨,共创造经济效益1118万元。
5 结论
5.1 对低产低效吞吐井的成因进行了分类及分析。
5.2 针对每一种情况进行了分析,并提出了应对措施。
5.3 实现了油层的选择性酸化。
5.4 该类技术经济效益明显,具有良好的应用前景。
参考文献
[1] 习瞿国忠等,喇、萨、杏油田萨葡油层非均质类型和水驱效果.油田分层开采,石油工业出版.
[2] 刘艳华,空柏岭,肖磊,等.特高含水油藏复合驱技术提高采收率研究[J].油田化学,2013,570-572.
[3] 赵国忠,王曙光,等,大庆长垣多学科油藏研究技术与应用[J].大庆石油地质与开发,2004,78-81.
[关键词]蒸汽吞吐 动用程度低
中图分类号:S486 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)26-0160-01
1 油井低产低效的原因分析
1.1 储层剩余可采储量少
由于油井的连续吞吐开采,导致油层的剩余油饱和度逐渐变低;蒸汽吞吐为降压开采方式,经过多轮次开采后,地层亏空严重、地层压力低。
1.2 儲层非均质性影响
油田储层的非均质性普遍存在[1],由于低渗透油田储层物性差、岩性变化大、孔隙结构复杂、非均质严重,搞清低渗透储层的非均质特征,对低产低效井有针对性地提出治理措施,改善其开发效果,提高其采收率,具有重要意义。
2 对策研究
2.1 针对吞吐井的连续开采、导致地层压力低的状况,通过实施措施来提高地层的压力。
2.2 由于油层的非均质性,导致油层的动用程度不一样,高渗透层经过多轮次的开采,油层动用程度已经很高了,而低渗透层动用程度较低,剩余油饱和度相对较高,提高这部分的动用程度,可提高油井产量[2]。通过实施措施来提高低渗透层的动用程度。
3 室内试验
3.1 封堵效果评价
为了测定对高渗透储层具有封堵作用[3],我们进行室内岩心驱替评价实验,具体测试方法如下:
首先将烘干恒重标准岩心用A剂真空状态下饱和4小时;其次将饱和好的岩心放入岩心夹持器中,用平流泵选定适当流量,按照岩心流动仪操作程度,用带颜色模拟地层水驱替岩心,待通过岩心A剂液体体积达到岩心体积2倍以上时记录平均驱替压力;第三用等流量含B剂的模拟地层水驱替岩心,等通过岩心B剂液体体积达到岩心体积2倍以上时记录平均驱替压力,实验测试结果见表1。
表1测试结果表明:岩心中A、B剂反应产生气体使用得驱替压力升高。
3.2 提高地层有效孔隙体积
首先将标准岩心在105℃条件下烘干恒重冷却室温后测得质量m1;其次在真空中用中性煤油饱和恒重测得质量m2;第三将m2岩心在105℃条件下烘干恒重冷却室温后测得质量m3;第四将m3岩心用含A剂地层水真空饱和恒重测得质量后用含B剂地层驱替(驱替量为2倍岩心体积)后,放于105℃条件下烘干恒重冷却室后测得质量m4;在真空中用中性煤油饱和恒重测得质量m5;孔隙体积计算公式:V原始=(m2-m1)/0.78(煤油密度),V处理后=(m2-m1)/0.78(煤油密度),测试结果见表2。
从表2测试结果得知:岩心经过技术处理孔隙体积平均提高5.63%。
3.3 提高渗透率实验
首先将标准岩心在105℃条件下烘干恒重冷却至室温;其次用中性煤油测定原始渗透率K1;用2倍岩心孔隙体积B剂通过岩心,将岩心在105℃条件下烘干恒重冷却至室温后,用中性煤油测定原始渗透率K2;则渗透率提高程度计算公式为:渗透率提高=(K2-K1)/K1×100%。测试结果见下表5。
表3测试结果表明:该技术对地层岩心渗透性具有一定改善效果。
4 现场应用及经济效益分析
2015、2016年共实施固体气源技术、高温驱油助排剂技术41井次,投入资金235万元,当年措施后累计增油6150吨,共创造经济效益1118万元。
5 结论
5.1 对低产低效吞吐井的成因进行了分类及分析。
5.2 针对每一种情况进行了分析,并提出了应对措施。
5.3 实现了油层的选择性酸化。
5.4 该类技术经济效益明显,具有良好的应用前景。
参考文献
[1] 习瞿国忠等,喇、萨、杏油田萨葡油层非均质类型和水驱效果.油田分层开采,石油工业出版.
[2] 刘艳华,空柏岭,肖磊,等.特高含水油藏复合驱技术提高采收率研究[J].油田化学,2013,570-572.
[3] 赵国忠,王曙光,等,大庆长垣多学科油藏研究技术与应用[J].大庆石油地质与开发,2004,78-81.