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摘 要:辽河油田兴隆台采油厂工程电力维修大队维护兴隆台采油厂29条6 kV架空配电线路,线路总长598 km,615台变压器,线容量69900 kVA。电力设施,因点多、面广、长期暴露野外,自然折旧快,每年都因极端天气及外力损害,造成线路大面积停电事故,给油田生产及生活造成重大损失。对线路停电原因进行分析,采取措施,提高6 kV配电网的供电可靠率是电力运行工作的重点。供电可靠率是指在统计时间内,用户有效供电时间总小时数与统计期内小时数的比值,用RS1表示。RS1=(1-用户平均停电时间/统计期时间)×100%。
关键词:配电网 供电可靠率 措施
中图分类号:TM7 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2014)02(c)-0079-01
1 现状统计
2010年至2012年线路各项停电统计:两季检修81 h、110 kV及60 kV系统停电101 h、自然灾害引起的设备停电141 h、线路停电处理设备缺陷121 h、线路打火90 h、线路设备被偷20 h,累计停电554 h,供电可靠率为99.71%。
2 原因分析
6 kV春秋季检修,由于线路长、负荷多,单线计划停电4 h;60 kV检修,由于变电所的每年主变、开关等设备计划停电检修;110 kV系统停电,上级计划安排,都是不可控制的,但都影响供电可靠率。
恶劣天气影响造成的线路跳闸停电主要是6 kV线路上已安装了相当数量的硅橡胶氧化锌避雷器当大的雷击时,表面无任何痕迹,巡线难以发现,查找故障点时间较长。线路停电处理设备缺陷较多的是更换变压器跌开熔断保险,保险熔断是由于采油井站增加单相用电设备,没有经过联系批准,造成变压器所供的三相负载不平衡,单相电流过大。对金属价格上涨较快,偷窃变压器内部的铜线圈、导线、拆除线路拉线给线路运行造损失。
3 采取的措施
3.1 缩短春秋检修时间
维护设备,提高设备的完好率,延长线路的检修周期。60 kV系统停电检修与上级电网协调合理安排本单位检修计划,采油区块结合低压处理缺陷,对新投产的线路、变压器打火一并作业。对停电造成大量减产的线路,上级部门协商,联系电力集团进行带电作业。今年的春季检修都是结合系统或变电所检修进行的。采油站新井投产使变压器不断增加,线路计划打火也结合检修或带电打火,减少停电时间。
3.2 减少线路处理缺陷次数
减少变压器保险熔断,对采油上报安装变压器的容量对使用的负荷进行测量、核算,使负荷与变压器匹配达到75%~80%的经济、安全的容量。沟通了解采油井站增加动力与临时增配情况,选择安装合格匹配的熔丝,加固引线连接,防大风刮起引线搭挂。对线路周期巡视、维护,并加强了夜巡,特别是重点井站、大容量、大负荷的变压器用红外线测温仪进行测温,发现温度过高的,立即进行查明情况处理,密切察看变压器的油量、颜色,及时补充更换,减少变压器损坏。
因线路附近有化工厂,粉尘较黏,污染较严重,覆盖在立瓶上,较降低了绝缘子的耐压强度,使立瓶发生闪络。现已对此线路更换22 kV、35 kV的高压立瓶,并在线路设备检修时对此条线路的高压立瓶全面进行清扫。
跌落刀闸瓷体断裂,应对新上岗的配电青工进行培训,掌握拉合刀闸的力度,对磁体较脆的跌落刀闸与材料员联络更换的型号。偷窃变压器、铝导线的情况,而造成线路停电,安装防盗锁、加强夜巡。
3.3 减少恶劣天气对线路的影响及减少处理跳闸停电时间
6 kV配电线路的防雷应在线路设计时抓起,做大量细致的实地踏勘,考虑地形、气候影响,考虑孤高、堤坝遭雷区运行特点,采用接闪、分流、均压、等电位、接地等技术措施。认真研究避雷器的绝缘电阻、工频放电电压、电导电流、工频续流、电弧熄灭时间参数及应用性能对有间隙氧化锌避雷器与无间隙氧化锌避雷器比较。改造硅橡胶氧化锌避雷器上加装脱离器,当避雷器内部老化损坏时,脱离器会自动脱落而被发现,脱离器动作使避雷器与接地线脱离,将故障避雷器切出运行,并且给巡视人员一个明显的信号。避雷器接地电阻要求总容量为100 kVA以上的变压器,其接地装置的接地电阻不应大于4 Ω,容量为100 kVA及以下的变压器,避雷器引下线应使用电阻率较低的钢芯铝绞线,其接地装置的接地电阻不应大于10 Ω,每个重复接地装置的接地电阻不应大于30 Ω,且重复接地不应少于3处。拆除的变压器台架须连同引下线一同拆除,避免给安全运行带来隐患。防雷接地体选用经过热镀锌处理的角钢,以保证与土壤的有效的接触面积,降低接地电阻,增加分流可减少杆塔的反击电位。线路接地电阻每年雷雨季节前测试、整改,做好记录,使雷电流无阻碍泄放。
对暂态过电压危害有效防护办法是加结构性能稳定的串联间隙氧化锌避雷器将全部暂态过电压限定在保护死区内,使避雷器免受其危害。有间隙氧化锌用整体硅橡胶模压成型,密封性能好,防爆性能优异,耐污秽免清洗,并能减少雾天湿闪发生。氧化锌避雷器保护动作只泄放雷电流,雷电流泄放(小于100 μs)完毕,立即恢复到可进行再次动作能力,故氧化锌避雷器具有连续雷电冲击保护能力,这对于多雷区或雷电活动特殊强烈地区的防雷保护尤为重要。线路逐步更换安装有间隙氧化锌避雷器及无间隙避雷器。
根据负荷及电流选择地段加装开关和刀闸,缩小因恶劣天气线路停电面积,保证线路以灵活方式和适当负荷水平运行。对部分线路电杆在河堤内及低洼的地里,夏季雨水泛滥,易发生倒杆现象,对电杆进行加固。申请新型接地选检仪,当恶劣天气造成线路接地时,用接地选检仪巡查故障点,缩短了处理故障时间,把灾害造成的损失降为最低。对大风天气,树枝及引线搭杆造成单相接地、两相接地跳闸停电、变电所跳闸线路停电,联系林业局,对于影响线路的树木与林业局联系砍伐。对车辆撞杆设计不合理的路边线路,改变线路走向。对大风引起的线路跳闸情况将东西走向的线路改为南北走向,把水平接线改为三角接线,缩小相间距离,防止导线碰撞短路。
4 效果统计
2013全年及2014年一季度统计的数据6 kV配电线路平均停电时间减少了30%,供电可靠率升至99.89%。
5 结语
将此课题继续开展下去,力争保证线路全天候24 h运行。当线路发生停电故障,认真解析原因,部分是可以减少或杜绝发生的,制定具体的供电可靠性监督考核方法,加强计划和临时停电的协调,尽量缩短停电时间,加强协调配合,使输、变、配电施工一条龙同时进行,利用机会,一次停电多方维护。现线路还没有完全达到经济、连续、平稳可靠运行状态,还有潜力空間,可以通过我们不断提升的电网运行技术水平及科学管理来不断提高供电可靠率。
关键词:配电网 供电可靠率 措施
中图分类号:TM7 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2014)02(c)-0079-01
1 现状统计
2010年至2012年线路各项停电统计:两季检修81 h、110 kV及60 kV系统停电101 h、自然灾害引起的设备停电141 h、线路停电处理设备缺陷121 h、线路打火90 h、线路设备被偷20 h,累计停电554 h,供电可靠率为99.71%。
2 原因分析
6 kV春秋季检修,由于线路长、负荷多,单线计划停电4 h;60 kV检修,由于变电所的每年主变、开关等设备计划停电检修;110 kV系统停电,上级计划安排,都是不可控制的,但都影响供电可靠率。
恶劣天气影响造成的线路跳闸停电主要是6 kV线路上已安装了相当数量的硅橡胶氧化锌避雷器当大的雷击时,表面无任何痕迹,巡线难以发现,查找故障点时间较长。线路停电处理设备缺陷较多的是更换变压器跌开熔断保险,保险熔断是由于采油井站增加单相用电设备,没有经过联系批准,造成变压器所供的三相负载不平衡,单相电流过大。对金属价格上涨较快,偷窃变压器内部的铜线圈、导线、拆除线路拉线给线路运行造损失。
3 采取的措施
3.1 缩短春秋检修时间
维护设备,提高设备的完好率,延长线路的检修周期。60 kV系统停电检修与上级电网协调合理安排本单位检修计划,采油区块结合低压处理缺陷,对新投产的线路、变压器打火一并作业。对停电造成大量减产的线路,上级部门协商,联系电力集团进行带电作业。今年的春季检修都是结合系统或变电所检修进行的。采油站新井投产使变压器不断增加,线路计划打火也结合检修或带电打火,减少停电时间。
3.2 减少线路处理缺陷次数
减少变压器保险熔断,对采油上报安装变压器的容量对使用的负荷进行测量、核算,使负荷与变压器匹配达到75%~80%的经济、安全的容量。沟通了解采油井站增加动力与临时增配情况,选择安装合格匹配的熔丝,加固引线连接,防大风刮起引线搭挂。对线路周期巡视、维护,并加强了夜巡,特别是重点井站、大容量、大负荷的变压器用红外线测温仪进行测温,发现温度过高的,立即进行查明情况处理,密切察看变压器的油量、颜色,及时补充更换,减少变压器损坏。
因线路附近有化工厂,粉尘较黏,污染较严重,覆盖在立瓶上,较降低了绝缘子的耐压强度,使立瓶发生闪络。现已对此线路更换22 kV、35 kV的高压立瓶,并在线路设备检修时对此条线路的高压立瓶全面进行清扫。
跌落刀闸瓷体断裂,应对新上岗的配电青工进行培训,掌握拉合刀闸的力度,对磁体较脆的跌落刀闸与材料员联络更换的型号。偷窃变压器、铝导线的情况,而造成线路停电,安装防盗锁、加强夜巡。
3.3 减少恶劣天气对线路的影响及减少处理跳闸停电时间
6 kV配电线路的防雷应在线路设计时抓起,做大量细致的实地踏勘,考虑地形、气候影响,考虑孤高、堤坝遭雷区运行特点,采用接闪、分流、均压、等电位、接地等技术措施。认真研究避雷器的绝缘电阻、工频放电电压、电导电流、工频续流、电弧熄灭时间参数及应用性能对有间隙氧化锌避雷器与无间隙氧化锌避雷器比较。改造硅橡胶氧化锌避雷器上加装脱离器,当避雷器内部老化损坏时,脱离器会自动脱落而被发现,脱离器动作使避雷器与接地线脱离,将故障避雷器切出运行,并且给巡视人员一个明显的信号。避雷器接地电阻要求总容量为100 kVA以上的变压器,其接地装置的接地电阻不应大于4 Ω,容量为100 kVA及以下的变压器,避雷器引下线应使用电阻率较低的钢芯铝绞线,其接地装置的接地电阻不应大于10 Ω,每个重复接地装置的接地电阻不应大于30 Ω,且重复接地不应少于3处。拆除的变压器台架须连同引下线一同拆除,避免给安全运行带来隐患。防雷接地体选用经过热镀锌处理的角钢,以保证与土壤的有效的接触面积,降低接地电阻,增加分流可减少杆塔的反击电位。线路接地电阻每年雷雨季节前测试、整改,做好记录,使雷电流无阻碍泄放。
对暂态过电压危害有效防护办法是加结构性能稳定的串联间隙氧化锌避雷器将全部暂态过电压限定在保护死区内,使避雷器免受其危害。有间隙氧化锌用整体硅橡胶模压成型,密封性能好,防爆性能优异,耐污秽免清洗,并能减少雾天湿闪发生。氧化锌避雷器保护动作只泄放雷电流,雷电流泄放(小于100 μs)完毕,立即恢复到可进行再次动作能力,故氧化锌避雷器具有连续雷电冲击保护能力,这对于多雷区或雷电活动特殊强烈地区的防雷保护尤为重要。线路逐步更换安装有间隙氧化锌避雷器及无间隙避雷器。
根据负荷及电流选择地段加装开关和刀闸,缩小因恶劣天气线路停电面积,保证线路以灵活方式和适当负荷水平运行。对部分线路电杆在河堤内及低洼的地里,夏季雨水泛滥,易发生倒杆现象,对电杆进行加固。申请新型接地选检仪,当恶劣天气造成线路接地时,用接地选检仪巡查故障点,缩短了处理故障时间,把灾害造成的损失降为最低。对大风天气,树枝及引线搭杆造成单相接地、两相接地跳闸停电、变电所跳闸线路停电,联系林业局,对于影响线路的树木与林业局联系砍伐。对车辆撞杆设计不合理的路边线路,改变线路走向。对大风引起的线路跳闸情况将东西走向的线路改为南北走向,把水平接线改为三角接线,缩小相间距离,防止导线碰撞短路。
4 效果统计
2013全年及2014年一季度统计的数据6 kV配电线路平均停电时间减少了30%,供电可靠率升至99.89%。
5 结语
将此课题继续开展下去,力争保证线路全天候24 h运行。当线路发生停电故障,认真解析原因,部分是可以减少或杜绝发生的,制定具体的供电可靠性监督考核方法,加强计划和临时停电的协调,尽量缩短停电时间,加强协调配合,使输、变、配电施工一条龙同时进行,利用机会,一次停电多方维护。现线路还没有完全达到经济、连续、平稳可靠运行状态,还有潜力空間,可以通过我们不断提升的电网运行技术水平及科学管理来不断提高供电可靠率。