转炉冶炼82B钢如何避免粘枪

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  【摘 要】本文针对宣钢炼钢厂采用高碳低磷冶炼工艺生产SWRH82B的过程控制进行了研究,通过对过程枪位、操作氧压、流量,造渣制度、过程温度与倒渣时机等工艺参数的有效控制,达到避免粘枪的目的。
  【关键词】氧枪 粘钢 高碳低磷钢
  一、前言
  SWRH82B钢为高强度低松弛预应力混凝土结构用钢,是宣钢高技术含量、高附加值的“双高”产品。为提高钢水洁净度,冶炼工艺采用:高出钢碳 出钢 C≥0.30%,且P≤0.012%,出钢温度1580℃-1620℃,属典型的高碳低磷产品,转炉冶炼难度大,吹炼过程极易粘枪。而氧枪是转炉炼钢的关键设备,高纯度氧气以超音速速度通过氧枪吹入转炉内金属熔池中的。在冶炼过程中,熔池由于氧流的冲击和激烈的碳氧反应且炉渣未呈熔融状态时,飞溅起来的金属夹带炉渣粘在氧枪上,这就是“氧枪粘钢”。严重的氧枪粘钢会在氧枪下部、喷头上部形成一个巨大的“橄榄形”结瘤,使枪体变粗,在烟罩水套处容易造成氧枪升降故障,甚至出现氧枪提不出去,严重影响转炉吹炼,可能造成铸机降速甚至断浇,所以,冶炼82B钢避免粘枪对保障生产顺行、提高钢质量和降低生产成本至关重要。
  二、SWRH82B钢氧枪粘钢原因分析
  由于我厂开发生产SWRH82B也就三、四年,前两年由于该钢种产量较低,对其操作控制难以很好把握,生产时氧枪粘钢现象严重,有时一个班换2-3支氧枪,生产非常被动,经我厂技术人员分析,粘钢主要原因有以下7点:(一)在造渣制度的执行过程中,认为低磷钢冶炼白灰加入量越多越好,未能掌握最佳灰量;(二)因普钢冶炼通常采用恒流量操作,高碳双渣品种变流量操作不适应,枪位调整不及时;(三)双渣工艺效果不理想,走渣时机掌握不好;(四)过程温度控制过低,一倒温度波动幅度较大;(五)造渣料和化渣料配比不合适,易喷溅或返干;(六)入炉废钢量大,导致过程冷料加的少,需补充(FeO)时无法加入;(七)一倒拉碳靠经验判断,稳定性差,枪位不宜把握,易粘枪。
  以上因素造成炉渣难化透,流动性差,金属喷溅严重粘枪或过程供氧过多大于需氧,渣中(FeO)富集,大量喷溅并瞬间渣量减少且结块也易金属粘枪。
  三、避免吹炼粘枪的实践研究
  以下从装入制度、供氧制度、造渣制度、温度制度几方面进行冶炼SWRH82B钢过程优化避免粘枪的研究。
  (一)装入制度
  采用定量装入,废钢铁水合理搭配 ,温度留有富余,保证过程可吃进20-25㎏/吨钢的冷料,以提供足够的(FeO),避免炉渣化不好返干粘枪。
  (二)供氧制度
  首先,及时测量钢水液面,做到对冶炼的枪位心中有数,不使枪位距熔池液面低。吹炼过程枪位控制的基本原则是:化好渣、化透渣、快速脱碳、不喷溅、熔池均匀升温。在碳的激烈氧化期间,尤其要控制好枪位。枪位过低,会产生炉渣“返干”,造成严重的金属喷溅,导致粘枪而烧坏喷头。枪位过高,渣中氧化铁含量较高,又加上脱碳速度快,同样会造成大喷或连续喷溅。吹炼过程中枪位控制的好与坏对粘枪严重程度很关键。其次,在氧压流量控制方面,严禁使用大氧压操作,特别是吹炼中期,C—O反应剧烈的时候。过程采用大小两种氧气流量18000 m3/h和20000 m3/h,枪位偏高保证渣子始终处于活跃状态,供氧量大于熔池需氧量。为保证终点碳,在中后期可采用高枪位低供氧流量操作,这样既可以抑制快速降碳升温,又可以增加渣中FeO含量,促进化渣,提高脱磷率,满足出钢成分要求。而在后期采用高枪位、中等氧量操作,以便在确保化好渣去磷的前提下,对终点碳、温进行有效控制。采用上述控制措施后,效果明显好转,在保障终点w([C])≥0.30%,w([P])≤0.012%基础上,按上述工艺参数控制,粘枪现象大量减少。
  (三)造渣制度
  1.转变操作工认识。在操作过程中,强化操作人员的炉渣碱度意识,要求他们必须根据铁水成分及装入量按碱度(R=3.3~3.75)合理使用石灰,在保证炉渣MgO=5~7%之间,控制轻烧白云石的用量,努力引导操作人员从经验炼钢向科学炼钢转变,铁水入炉后,及时取铁水样测铁水温度,根据数据确定吹炼过程石灰、冷料基本加入量。实际操作中,要根据铁水含硅量调整渣料配比、批量及加入时间和枪位等,以适应冶炼过程中渣量变化,避免渣料加入过多导致炉渣碱度高、[MgO]高引起炉渣发粘,或避免原先渣料量因没有根据入炉料变化及时相应改变,导致普遍粘枪现象。
  2.双渣操作。原先前期料加入偏多偏集中,走渣效果不佳。走完渣后下枪金属返干严重,既粘枪又难以去磷。现在对双渣进行了规范。
  (四)温度制度
  冶炼82B钢为保证较高的磷分配比,确保前期去磷效果,前期熔池温度不能过高,而为了促进石灰的熔化,避免因渣化不好,流动性差低温粘枪,熔池温度又不能过低。试验结果表明,吹炼前期双渣时熔池温度应控制在1300一1400℃之间,不宜超过1400℃,走渣时间应控制在250S-300S之间。吹炼中后期,为避免返干现象发生,利用冷料小批量多批次及时调节,均匀升温,抑制脱碳反应速度,一倒时C控制在0.5%-0.7%,温度控制在1570℃-1590℃,并保证起枪时渣子化透不发泡,再下枪点吹时枪位在开氧后停一下再高枪调料化渣,低枪位稳定钢水成分、温度,避免急于降枪粘钢。
  四、结论
  上述研究与实践表明,通过控制吹炼各时期的供氧、炉渣、温度等工艺参数,在宣钢铁水条件下,转炉可以采用高碳低磷出钢工艺生产82B钢,并大幅降低了粘枪事故。
  参考文献:
  [1]汪大洲.钢铁生产中的脱磷【M】.北京:冶金工业出版社 1986.
  [2]黄希枯.钢铁冶金原理【M】.北京:冶金工业出版社 1986.
  作者简介:
  孙巧梅,女,1985年9月——,毕业于太原理工大学冶金工程专业。现为宣化钢铁公司一钢轧厂炼钢车间技术员,助理工程师。
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