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摘要:伴随火力发电厂建设步伐的加快,对入厂煤采样机运行提出更高的要求。然而从当前入厂煤采样机运行情况看,存在的问题仍较为突出,一旦发生故障异常表现,直接导致采样机整体运行效率下降,成为制约火电厂综合效益提高的主要原因。对此考虑在采样机状态检修方面加强,注意故障问题的检修处理。本次研究将对火电厂入厂煤采样机技术要求介绍,分析火力发电航入厂煤采样机运行故障问题,提出火电厂采样机状态检修相关建议。
关键词:火力发电厂;入厂煤采样机;状态检修
前言:
作为火力发电厂关键设备之一,入厂煤采样机运行质量是影响综合效益的关键。尽管近年来火电厂在技术、设备等各方面不断优化,但从采样机实际运行看,存在的问题仍较为突出,表现为各类故障异常情况,制约采样机的可靠运行,此时要求在故障异常处理上加强。因此,本文对火力发电厂入厂煤采样机状态检修相关研究,具有十分重要的意义。
1火力发电厂入厂煤采样机技术要求
入厂煤采样机是火力发电厂的关键设备,其实施的流程在于:采样头→大车、小车行走→落煤管→一级皮带机→破碎机→二级皮带机→缩分器→采样器。从采样机的基本技术要求看,表现在多方面,具体包括:第一,按照样品收集、采样深度与采样点数条件,使采制样过程完成,对运煤重车运行情况判定。第二,采样机对不同深度点进行采集,将原始图片保留采样,对人工采样操作与授权过程进行记录。第三,可满足采样批次统计工作要求,统计内容包括其他如各矿点批次情况、采样个数多少以及运输量等。另外,采样机运行也有其他技术要求,如满足入厂煤自动换罐要求,且注意样品水分损失的控制。这些技术要求是保证采样机可靠运行的关键,也是提高火电厂综合效益的关键[1]。
2火力发电厂入厂煤采样机运行故障问题
2.1采样机运行基本问题
在采煤机的运行过程中,常用的采煤方法是动煤流量采煤,比人工采煤效率高。在采样操作中,容易出现采样带截面、采样器轨迹差等异常故障问题。煤的滞留问题很容易发生。例如,在采样器的运行中,采样器的结构不合理也很明显,如采样机横穿带煤流动缓慢,造成了“犁煤”的局面。同时,在进样器运行过程中,进样器前后皮带段未设置密封盖,最终无法通过集料槽收集全部煤样。此外,由于导板没有设置在采样器的进给口,因此容易发生选择性进给。此外,采煤机运行中还存在着采煤点受限等难以解决的问题[2]。
2.2样机堵煤问题
机械采样器是将取样系统和制样系统一起设计。煤样开采后,立即进行取样。但可发现,样品制备系统中经常出现堵塞现象,主要表现为堵塞的形式包括残煤处理装置、破碎机以及落煤管等。具体分析堵塞的原因有:第一,煤中全水。煤中水分过多是造成制样系统堵塞的主要原因。随着煤中水分的增加,由于煤颗粒的表面结合力的作用,煤的堆积密度变小,单位质量煤的体积变大,煤的体积变大。由于试样粘结性能的提高,容易造成制样系统堵塞。第二,煤中杂质问题。近年来电煤价格的不断上涨,煤中的杂质含量也在不断增加,往往出现铁屑、木块、编织袋等异物。样品制造系统中有异物进入,将会导致堵塞问题发生。第三,系统流程问题。比如分离器的输出力小于破碎机的输出力,破碎机破碎后会产生大量的煤样。加之皮带式输煤机产量增加和煤中总水分变化,均可能引发堵塞问题[3]。
2.3其他故障问题
采样机运行中,也存在其他故障问题,如总失水率较高。煤沉降基于煤的低热值,全水分损失明显,具体分析该问题的产生,原因主要归结于:①系统密封较差,样品桶缺少装桶盖设置;②系统流程较长,如破碎机与样品采集筒存在较长的距离,其意味整个制样过程耗费时间过程,最后出现水分损失情况;③破碎机运行问题,厂家的破碎机以高速锤击式破碎机为主,一般保持1000r/min转速,这种高速锤式破碎机运行中会产生强气流,且使用高速锤式破碎机时,它与煤样摩擦、碰撞,将有大量热量产生,这是全水分损失的主要原因。另外也有机械零件的磨损和断裂情况,其原因归结于器械材料在强度和耐磨性不符合使用要求。另外,也有机械故障经常发生。如采样头的头部操纵杆和铁爪已经折断,甚至整个采样头都折断,这种裂纹问题的存在严重影响机械取样器的正常使用[4]。
3火电厂采样机状态检修相关建议
针对火电厂采样机运行问题,考虑在正确认识采样机运行基本技术要求,明确采样机运行中存在的故障问题,在此基础上采取有效的状态检修策略,保证采样机的稳定可靠运行。状态检修方面加强,实际开展状态检修活动中,应采取多方面的策略,如堵塞问题解决、全水损失率问题解决以及其他故障问题解決等。具体状态检修实施策略如下几方面。
3.1采样机运行基本问题解决
对于皮带采样机问题,在检修与处理中考虑选择簸箕式采样器应用,其优势在于可将煤样无法被全部采集问题解决。同时可考虑将软钢丝刷设置于采样器底部,保证采样段皮带弧度、采样器移动弧度相近,防止出现“犁煤”与“留底煤”情况。同时,对于静止煤采样机,其存在的问题,在解决重要求从改进采样控制程序上着手,采样器设计方面,应注意三维方向移动能力的加强,于车厢内布点,或考虑加长采样器采样臂,保证对车厢内任何深度的煤样均可采样。另外,采样过程中,需将采样器端部铁爪关闭,确保向煤层深部钻入,到达一定深度后,将铁爪打开,完成煤样采集过程[5]。
3.2堵塞问题与全水损失率问题解决
针对堵塞问题,在检修与优化中,首先考虑在破碎过程方面开展,如所选择的破碎机应具备较强的水分适应能力、防堵能力、抗湿能力,并注意挤压式破碎设备的选择,强化破碎能力,重新布置一二级破碎机以及缩分器,可减少堵塞问题的发生。同时,检修中还需在制动系统防堵措施上优化,如缩分器、破碎机以及落煤管等,均是堵塞常见位置,在检修中可考虑取不锈钢材料的钢板与物料接触,各连接位置做到无焊缝,且缩分器、破碎机以及下煤管进出口直径控制。这是解决堵塞问题的关键所在。
3.3其他故障问题检修与解决
除上述状态检修措施外,还需考虑其他故障状态检修工作。如进行采样头防共振装置的设置,相关人员需对各部位进行检查,判断各连接有无松动情况,而其他如齿轮、齿条以及联轴器等均需进行校正,且确保螺旋杆长度与转速合理,进行中间支撑的设置,通过中间支撑作用发挥,对固有频率调整,使振动激励得以缓解。也可考虑将限位装置、金属探杆在采样头外侧设置,防止采样头出现螺旋杆空载运动情况。此外,要求在可编程控制器上优化,引入适宜的可编程控制器,确保满足采样机步序、循环控制,使制氧系统流程得以优化,这样对防止煤堵的发生有积极作用。同时,考虑在电气系统上优化,提高其抗电磁、抗振动等能力,降低故障发生可能性[6]。
结论:
入厂煤采样机的稳定可靠运行是保证火电厂综合效益的关键。实际开展火电厂入厂煤采样机状态检修中,应正确认识采样机运行基本技术要求,明确采样机运行中存在的故障问题,在此基础上采取有效的状态检修策略,保证采样机的稳定可靠运行。这样在采样机稳定运行下,才能使火电厂综合效益得到提升。
参考文献
[1]宋青龙.浅谈煤炭热值差对燃煤电厂经济效益的影响与对策[J].科技经济导刊,2018,26(24):230+190.
[2]陈婷.新型输送带端部采样机的应用研究[J].煤矿机械,2018,39(08):129-131.
[3]王永斌.火电厂入炉煤智能采制化系统设计与优化改造[J].现代工业经济和信息化,2018,8(05):88-91.
[4]刘江,乔智伟.基于控制定位技术应用的汽车采样机行程优化[J].现代工业经济和信息化,2018,8(01):21-22+37.
[5]翟万江.火电厂入厂煤采样机防堵煤技术探讨[J].河南电力技术,2018(01):5+26.
[6]周嘉陵,迟青海.火电厂入厂煤机械化采样机应用及改进[J].价值工程,2016,35(32):170-171.
(作者单位:国电民权发电有限公司)
关键词:火力发电厂;入厂煤采样机;状态检修
前言:
作为火力发电厂关键设备之一,入厂煤采样机运行质量是影响综合效益的关键。尽管近年来火电厂在技术、设备等各方面不断优化,但从采样机实际运行看,存在的问题仍较为突出,表现为各类故障异常情况,制约采样机的可靠运行,此时要求在故障异常处理上加强。因此,本文对火力发电厂入厂煤采样机状态检修相关研究,具有十分重要的意义。
1火力发电厂入厂煤采样机技术要求
入厂煤采样机是火力发电厂的关键设备,其实施的流程在于:采样头→大车、小车行走→落煤管→一级皮带机→破碎机→二级皮带机→缩分器→采样器。从采样机的基本技术要求看,表现在多方面,具体包括:第一,按照样品收集、采样深度与采样点数条件,使采制样过程完成,对运煤重车运行情况判定。第二,采样机对不同深度点进行采集,将原始图片保留采样,对人工采样操作与授权过程进行记录。第三,可满足采样批次统计工作要求,统计内容包括其他如各矿点批次情况、采样个数多少以及运输量等。另外,采样机运行也有其他技术要求,如满足入厂煤自动换罐要求,且注意样品水分损失的控制。这些技术要求是保证采样机可靠运行的关键,也是提高火电厂综合效益的关键[1]。
2火力发电厂入厂煤采样机运行故障问题
2.1采样机运行基本问题
在采煤机的运行过程中,常用的采煤方法是动煤流量采煤,比人工采煤效率高。在采样操作中,容易出现采样带截面、采样器轨迹差等异常故障问题。煤的滞留问题很容易发生。例如,在采样器的运行中,采样器的结构不合理也很明显,如采样机横穿带煤流动缓慢,造成了“犁煤”的局面。同时,在进样器运行过程中,进样器前后皮带段未设置密封盖,最终无法通过集料槽收集全部煤样。此外,由于导板没有设置在采样器的进给口,因此容易发生选择性进给。此外,采煤机运行中还存在着采煤点受限等难以解决的问题[2]。
2.2样机堵煤问题
机械采样器是将取样系统和制样系统一起设计。煤样开采后,立即进行取样。但可发现,样品制备系统中经常出现堵塞现象,主要表现为堵塞的形式包括残煤处理装置、破碎机以及落煤管等。具体分析堵塞的原因有:第一,煤中全水。煤中水分过多是造成制样系统堵塞的主要原因。随着煤中水分的增加,由于煤颗粒的表面结合力的作用,煤的堆积密度变小,单位质量煤的体积变大,煤的体积变大。由于试样粘结性能的提高,容易造成制样系统堵塞。第二,煤中杂质问题。近年来电煤价格的不断上涨,煤中的杂质含量也在不断增加,往往出现铁屑、木块、编织袋等异物。样品制造系统中有异物进入,将会导致堵塞问题发生。第三,系统流程问题。比如分离器的输出力小于破碎机的输出力,破碎机破碎后会产生大量的煤样。加之皮带式输煤机产量增加和煤中总水分变化,均可能引发堵塞问题[3]。
2.3其他故障问题
采样机运行中,也存在其他故障问题,如总失水率较高。煤沉降基于煤的低热值,全水分损失明显,具体分析该问题的产生,原因主要归结于:①系统密封较差,样品桶缺少装桶盖设置;②系统流程较长,如破碎机与样品采集筒存在较长的距离,其意味整个制样过程耗费时间过程,最后出现水分损失情况;③破碎机运行问题,厂家的破碎机以高速锤击式破碎机为主,一般保持1000r/min转速,这种高速锤式破碎机运行中会产生强气流,且使用高速锤式破碎机时,它与煤样摩擦、碰撞,将有大量热量产生,这是全水分损失的主要原因。另外也有机械零件的磨损和断裂情况,其原因归结于器械材料在强度和耐磨性不符合使用要求。另外,也有机械故障经常发生。如采样头的头部操纵杆和铁爪已经折断,甚至整个采样头都折断,这种裂纹问题的存在严重影响机械取样器的正常使用[4]。
3火电厂采样机状态检修相关建议
针对火电厂采样机运行问题,考虑在正确认识采样机运行基本技术要求,明确采样机运行中存在的故障问题,在此基础上采取有效的状态检修策略,保证采样机的稳定可靠运行。状态检修方面加强,实际开展状态检修活动中,应采取多方面的策略,如堵塞问题解决、全水损失率问题解决以及其他故障问题解決等。具体状态检修实施策略如下几方面。
3.1采样机运行基本问题解决
对于皮带采样机问题,在检修与处理中考虑选择簸箕式采样器应用,其优势在于可将煤样无法被全部采集问题解决。同时可考虑将软钢丝刷设置于采样器底部,保证采样段皮带弧度、采样器移动弧度相近,防止出现“犁煤”与“留底煤”情况。同时,对于静止煤采样机,其存在的问题,在解决重要求从改进采样控制程序上着手,采样器设计方面,应注意三维方向移动能力的加强,于车厢内布点,或考虑加长采样器采样臂,保证对车厢内任何深度的煤样均可采样。另外,采样过程中,需将采样器端部铁爪关闭,确保向煤层深部钻入,到达一定深度后,将铁爪打开,完成煤样采集过程[5]。
3.2堵塞问题与全水损失率问题解决
针对堵塞问题,在检修与优化中,首先考虑在破碎过程方面开展,如所选择的破碎机应具备较强的水分适应能力、防堵能力、抗湿能力,并注意挤压式破碎设备的选择,强化破碎能力,重新布置一二级破碎机以及缩分器,可减少堵塞问题的发生。同时,检修中还需在制动系统防堵措施上优化,如缩分器、破碎机以及落煤管等,均是堵塞常见位置,在检修中可考虑取不锈钢材料的钢板与物料接触,各连接位置做到无焊缝,且缩分器、破碎机以及下煤管进出口直径控制。这是解决堵塞问题的关键所在。
3.3其他故障问题检修与解决
除上述状态检修措施外,还需考虑其他故障状态检修工作。如进行采样头防共振装置的设置,相关人员需对各部位进行检查,判断各连接有无松动情况,而其他如齿轮、齿条以及联轴器等均需进行校正,且确保螺旋杆长度与转速合理,进行中间支撑的设置,通过中间支撑作用发挥,对固有频率调整,使振动激励得以缓解。也可考虑将限位装置、金属探杆在采样头外侧设置,防止采样头出现螺旋杆空载运动情况。此外,要求在可编程控制器上优化,引入适宜的可编程控制器,确保满足采样机步序、循环控制,使制氧系统流程得以优化,这样对防止煤堵的发生有积极作用。同时,考虑在电气系统上优化,提高其抗电磁、抗振动等能力,降低故障发生可能性[6]。
结论:
入厂煤采样机的稳定可靠运行是保证火电厂综合效益的关键。实际开展火电厂入厂煤采样机状态检修中,应正确认识采样机运行基本技术要求,明确采样机运行中存在的故障问题,在此基础上采取有效的状态检修策略,保证采样机的稳定可靠运行。这样在采样机稳定运行下,才能使火电厂综合效益得到提升。
参考文献
[1]宋青龙.浅谈煤炭热值差对燃煤电厂经济效益的影响与对策[J].科技经济导刊,2018,26(24):230+190.
[2]陈婷.新型输送带端部采样机的应用研究[J].煤矿机械,2018,39(08):129-131.
[3]王永斌.火电厂入炉煤智能采制化系统设计与优化改造[J].现代工业经济和信息化,2018,8(05):88-91.
[4]刘江,乔智伟.基于控制定位技术应用的汽车采样机行程优化[J].现代工业经济和信息化,2018,8(01):21-22+37.
[5]翟万江.火电厂入厂煤采样机防堵煤技术探讨[J].河南电力技术,2018(01):5+26.
[6]周嘉陵,迟青海.火电厂入厂煤机械化采样机应用及改进[J].价值工程,2016,35(32):170-171.
(作者单位:国电民权发电有限公司)