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摘要:小电流接地系统为配电网络中常见的接地方式。随着电网发展的日益加快,配电网的结构越来越复杂,系统出现接地故障后电压的表现形式也越来越多变。通过多个典型案例的处理过程与分析,介绍了非典型接地现象的处理方法。
关键词:小电流接地系统;接地;配电;电压
作者简介:陈康(1985-),男,江苏苏州人,苏州供电公司电力调度控制中心,助理工程师。(江苏 苏州 215000)
中图分类号:TM77 文献标识码:A 文章编号:1007-0079(2013)08-0214-02
中性点小电流接地方式为配电网络中比较常见的接地方式,该方式在线路发生接地的情况时三相电压会发生一定变化,但并不立刻影响线路的正常供电,按苏州调度规程规定仍可以继续运行2小时。
此种情况下由于三相电压发生变化,某些相电压会升高,甚至升高至线电压,因此对设备耐压要求比较高,长时间运行会造成设备绝缘击穿,从而使单相接地发展为相间故障,扩大事故,影响正常供电。所以,当发生接地故障时,要尽快处理,迅速找出故障点,予以隔离,保证整个系统的正常运行不受影响。同时,在日常运行中会发生一些并非接地,但同样造成母线电压较明显变化的情况,此时必须首先甄别故障类型,方能保证事故处理的及时性和尽可能的保障电网的可靠性。
下面将就各种引起电压显著变化的故障情况出现时,其电压规律及处理方法结合现场实际做一浅显的分析:
一、部分故障出现后电压变化情况
一是线路单相接地:故障相的电压降低,非故障相的电压升高;二是压变一次熔丝熔断:熔断相电压为零,另外两相电压正常;三是线路断线:一般为二相升高或一相升高、二相偏低;四是消弧线圈补偿不当所引起电压不平衡:三相电压不平衡,发接地信号。
二、实例及分析
1.2005-09-06 9:48监控告
新升变10kV Ⅳ段母线频繁发接地信号,嘱其通知操作队现场检查,10:25变电运行值班人员告诉:10kV Ⅳ段母线频繁发接地信号,母线三相电压正常。口令变电运行值班人员将1530#3消弧线圈由自动Ⅱ档改为手动Ⅲ档运行;10:30变电运行值班人员告将1530#3消弧线圈改为手动Ⅲ档运行后10kV Ⅳ段母线未发接地信号。
2.2005-10-25 8:42监控告
新升变10kVⅠ段母线接地(A相:8.3kV、B相:5.8kV、C相:4.8kV)。9:07变电运行值班人员告知:站内设备检查正常。嘱其检查1510#1消弧线圈,变电运行人员检查后告有故障发信。之后口令运行值班人员将151#1接地变改热备用,操作后接地消失;之后检修人员对151#1接地变进行检修后,再送电投运,母线电压正常。
3.2005-08-22 15:27 监控告
何山变10kV II、III段母线接地(A相:5.5、B相:8.4、C相:4.9),嘱其现场检查。15:46 变电运行值班人员告何山变:10kV II、III段母线接地,电压为A、5.7 B、8.0 C、4.8,现场设备检查正常。15:47-15:57 口令变电运行人员试揿127迈大线接地掉闸按钮,接地瞬间消失,后通知配电人员。15:59-16:00口令变电运行将127迈大線从运行改为热备用。17:00配电人员告:127迈大线#2杆捷美电子用户变喷油,现故障已隔离其余线路检查正常要求试送;17:02-17:04 口令127迈大线改运行,送电正常。
4.2009-09-03 7:32监控汇报
娄门变10kV I段母线C相接地(A相:7.4 ,B相:9.2,C相:2.8),通知配电、客服;7:50变电运行人员汇报现场一二次设备检查正常;7:52口令变电拉合111永安线开关一次,接地消失;然后通知客服,配电;8:20 配电告巡线未发现异常,申请拉开111永安线748精细化工开关;8:27~8:28口令配电拉开111永安线748精细化工开关,拉开后电压变为A相8.6、B相4.5、C相5.8kV,通知客户服务中心用户停电。9:02~9:04口令变电拉开111永安线开关,接地未消失,9:12口令变电将117跨塘线拉合一次,电压正常,9:17~9:18口令变电合上111永安线开关,电压正常,9:40配电汇报748精细化工厂开关以下线路电缆检查正常,9:45口令配电合上748精细化工厂开关,电压正常。
5.2009-07-22 21:30 监控汇报
葑门变10kV II段母线接地(A相:0.9、B相:10.7、C相11.3)告客服及配电,21:48试拉121富华线开关,开关拉开后母线电压变为A相9.7、B相0.7、C相10kV。合上121富华线开关后电压又变为A相0.9、B相10.7、C相11.3,嘱其汇报领导,另通知配电到星港街南环网室去操作183富华线环出开关。22:38~22:45口令配电将星港街南环网室183富华线环出开关由运行改为冷备用,开关拉开后葑门变接地消失,电压正常,22:45~22:48口令变电将121富华线拉合一次,拉开开关后电压为A相9.7、B相0.7、C相10,合上开关后电压又恢复正常。
实例1中变电站母线频繁发接地信号,但是将消弧线圈档位调高一档后接地信号就未再发过,所以这是一起由于消弧线圈补偿不当引起的虚假接地。
实例2中按表现出来的三相电压来看,属于一相升高,两相降低,典型的线路断线的电压情况,但是实际处理下来却是消弧线圈故障引起。
实例3中按电压来看,和上两个实例中的电压差不多,如果按上述情况来判断,又会以为是消弧线圈引起的,但是实际处理下来却是线路上确实有故障,非虚假接地,而是真接地。
实例4中娄门变电压两相升高,一相降低,按典型电压来看应该是线路单相非金属性接地,变电人员到达现场后试拉111永安线电压确实消失,但是配电巡线下来却未发现明显异常,拉开线路上一个油闸后电压有变化但接地现象仍未消失;之后再拉开111永安线开关后接地却没有再消失,仍然接地,这就和前面试拉时冲突了,所以这时就开始怀疑是不是两条线路同相接地或者是由于消弧线圈的补偿不当引起的谐振了,又对117跨塘线试拉合一次,结果接地就消失了,这样就证明是消弧线圈补偿不当引起的谐振,最后线路上巡线下来的结果也证明了这个推断。 实例5中由葑门变最初的电压来判断应该是典型的系统A相接地现象,但是通过试拉121富华线开关后电压又变为典型的B相接地现象,由此,初步判断可能是121富华线存在单相接地故障、母线接地信号出错或者121富华线开关存在异常这三种可能;所以在接下来的处理过程中首先要求配电将121富华线的架空线路部分切除,方便判断。配电在将架空线路切除后葑门变的母线电压确实恢复正常,可以证明121富华线上确实存在接地故障;但是这还无法完全解释为何会出现拉开121富华线开关后出现B相接地的问题;于是要求变电再次拉开121富华线开關,果然又再次出现B相接地,这个时候就怀疑可能121富华线开关也同时存在异常,后来将121富华线开关停役后检查,确实发现开关B相拒动,所以拉开121富华线后出现的B相接地信号应确定为用户通过用户变返送至葑门变10KVII母线引起。
三、处理方法总结
1.接地正常处理的流程
安排运行值班人员对有关变电站进行巡查,现场确无接地故障点后,再按下述流程处理;如因特殊方式下,有两组变压器,而其10千伏、20千伏母线通过分段开关并列运行者,可先解开分段开关,检查出哪一母线系统有接地。拉开该接地系统中的空载线路及电容器,使用“掉闸—重合闸”方式查找接地故障线路。
使用“掉闸-重合闸”方式查找接地故障线路按以下原则进行,并通知营销部门,涉及配网自动化自行投切的线路柱上开关和开闭所开关通知配电采取措施后进行:
空载线路或双回路线路;轻负荷而又没有重要用户、敏感用户的线路,特别是支线较长较多的线路可首先进行,但对有特殊保电线路应除外;最后一条线路也应使用“掉闸-重合闸” 进行检查,确定确是该线路有故障;重合闸停用或没有重合闸或采用后台机方式操作的线路,可以手动“拉-合”一次;如断开开关后,重合闸失灵,不能重合时,应立即手动合上;在进行拉闸前,应通知客户服务中心,对有较大影响的重要用户、敏感用户由客户服务中心通知这些用户,作好停电准备;对具有调度协议的发电机并网线路,应通知发电机解列后再试拉闸。
己查出某一接地故障线路,如无威胁人身或设备的安全时,允许运行时间不超过2小时,待查出故障点后尽快隔离。
2.遇到非典型接地处理
对于像前述4个实例中的这种电压情况,不要盲目按照经验下结论,判断事故原因,应仍然遵守基本的接地流程,先安排运行人员对消弧线圈,以及接地变进行认真检查,将残流残压记录清楚,然后使用“掉闸-重合闸”方式试拉一条线路,若试拉后接地消失,则可基本判断为谐振引起的虚假接地,此时可口令运行人员将消弧线圈档位调高一档,这样就可有效避免下次再出现谐振;若接地不消失则继续试拉直至确认接地线路为止。每次试拉线路都要将电压变化记录下来,好及时掌握电压情况,以便做出正确判断。对于试拉线路后电压出现明显不同的时候不能简单认为是接地信号出问题,还应按部就班地来处理,在排除一个故障电压恢复正常后,还应该再对问题线路拉合一次看看,是否再出现前面的异常变化,不要想当然地认为电压正常了就没问题了。
小电流接地系统发生接地故障,在处理过程中,一定要及时发现,判断准确,处理果断,这样才能保证系统的安全稳定运行。
参考文献:
[1]李光琦.电力系统暂态分析[M].第三版.北京:中国电力出版社,
2007.
[2]韦钢.电力系统分析基础[M].北京:中国电力出版社,2006.
[3]孙骁强,范越,白兴忠.电网调度典型事故处理与分析[M].北京:中国电力出版社,2011.
(责任编辑:宋秀丽)
关键词:小电流接地系统;接地;配电;电压
作者简介:陈康(1985-),男,江苏苏州人,苏州供电公司电力调度控制中心,助理工程师。(江苏 苏州 215000)
中图分类号:TM77 文献标识码:A 文章编号:1007-0079(2013)08-0214-02
中性点小电流接地方式为配电网络中比较常见的接地方式,该方式在线路发生接地的情况时三相电压会发生一定变化,但并不立刻影响线路的正常供电,按苏州调度规程规定仍可以继续运行2小时。
此种情况下由于三相电压发生变化,某些相电压会升高,甚至升高至线电压,因此对设备耐压要求比较高,长时间运行会造成设备绝缘击穿,从而使单相接地发展为相间故障,扩大事故,影响正常供电。所以,当发生接地故障时,要尽快处理,迅速找出故障点,予以隔离,保证整个系统的正常运行不受影响。同时,在日常运行中会发生一些并非接地,但同样造成母线电压较明显变化的情况,此时必须首先甄别故障类型,方能保证事故处理的及时性和尽可能的保障电网的可靠性。
下面将就各种引起电压显著变化的故障情况出现时,其电压规律及处理方法结合现场实际做一浅显的分析:
一、部分故障出现后电压变化情况
一是线路单相接地:故障相的电压降低,非故障相的电压升高;二是压变一次熔丝熔断:熔断相电压为零,另外两相电压正常;三是线路断线:一般为二相升高或一相升高、二相偏低;四是消弧线圈补偿不当所引起电压不平衡:三相电压不平衡,发接地信号。
二、实例及分析
1.2005-09-06 9:48监控告
新升变10kV Ⅳ段母线频繁发接地信号,嘱其通知操作队现场检查,10:25变电运行值班人员告诉:10kV Ⅳ段母线频繁发接地信号,母线三相电压正常。口令变电运行值班人员将1530#3消弧线圈由自动Ⅱ档改为手动Ⅲ档运行;10:30变电运行值班人员告将1530#3消弧线圈改为手动Ⅲ档运行后10kV Ⅳ段母线未发接地信号。
2.2005-10-25 8:42监控告
新升变10kVⅠ段母线接地(A相:8.3kV、B相:5.8kV、C相:4.8kV)。9:07变电运行值班人员告知:站内设备检查正常。嘱其检查1510#1消弧线圈,变电运行人员检查后告有故障发信。之后口令运行值班人员将151#1接地变改热备用,操作后接地消失;之后检修人员对151#1接地变进行检修后,再送电投运,母线电压正常。
3.2005-08-22 15:27 监控告
何山变10kV II、III段母线接地(A相:5.5、B相:8.4、C相:4.9),嘱其现场检查。15:46 变电运行值班人员告何山变:10kV II、III段母线接地,电压为A、5.7 B、8.0 C、4.8,现场设备检查正常。15:47-15:57 口令变电运行人员试揿127迈大线接地掉闸按钮,接地瞬间消失,后通知配电人员。15:59-16:00口令变电运行将127迈大線从运行改为热备用。17:00配电人员告:127迈大线#2杆捷美电子用户变喷油,现故障已隔离其余线路检查正常要求试送;17:02-17:04 口令127迈大线改运行,送电正常。
4.2009-09-03 7:32监控汇报
娄门变10kV I段母线C相接地(A相:7.4 ,B相:9.2,C相:2.8),通知配电、客服;7:50变电运行人员汇报现场一二次设备检查正常;7:52口令变电拉合111永安线开关一次,接地消失;然后通知客服,配电;8:20 配电告巡线未发现异常,申请拉开111永安线748精细化工开关;8:27~8:28口令配电拉开111永安线748精细化工开关,拉开后电压变为A相8.6、B相4.5、C相5.8kV,通知客户服务中心用户停电。9:02~9:04口令变电拉开111永安线开关,接地未消失,9:12口令变电将117跨塘线拉合一次,电压正常,9:17~9:18口令变电合上111永安线开关,电压正常,9:40配电汇报748精细化工厂开关以下线路电缆检查正常,9:45口令配电合上748精细化工厂开关,电压正常。
5.2009-07-22 21:30 监控汇报
葑门变10kV II段母线接地(A相:0.9、B相:10.7、C相11.3)告客服及配电,21:48试拉121富华线开关,开关拉开后母线电压变为A相9.7、B相0.7、C相10kV。合上121富华线开关后电压又变为A相0.9、B相10.7、C相11.3,嘱其汇报领导,另通知配电到星港街南环网室去操作183富华线环出开关。22:38~22:45口令配电将星港街南环网室183富华线环出开关由运行改为冷备用,开关拉开后葑门变接地消失,电压正常,22:45~22:48口令变电将121富华线拉合一次,拉开开关后电压为A相9.7、B相0.7、C相10,合上开关后电压又恢复正常。
实例1中变电站母线频繁发接地信号,但是将消弧线圈档位调高一档后接地信号就未再发过,所以这是一起由于消弧线圈补偿不当引起的虚假接地。
实例2中按表现出来的三相电压来看,属于一相升高,两相降低,典型的线路断线的电压情况,但是实际处理下来却是消弧线圈故障引起。
实例3中按电压来看,和上两个实例中的电压差不多,如果按上述情况来判断,又会以为是消弧线圈引起的,但是实际处理下来却是线路上确实有故障,非虚假接地,而是真接地。
实例4中娄门变电压两相升高,一相降低,按典型电压来看应该是线路单相非金属性接地,变电人员到达现场后试拉111永安线电压确实消失,但是配电巡线下来却未发现明显异常,拉开线路上一个油闸后电压有变化但接地现象仍未消失;之后再拉开111永安线开关后接地却没有再消失,仍然接地,这就和前面试拉时冲突了,所以这时就开始怀疑是不是两条线路同相接地或者是由于消弧线圈的补偿不当引起的谐振了,又对117跨塘线试拉合一次,结果接地就消失了,这样就证明是消弧线圈补偿不当引起的谐振,最后线路上巡线下来的结果也证明了这个推断。 实例5中由葑门变最初的电压来判断应该是典型的系统A相接地现象,但是通过试拉121富华线开关后电压又变为典型的B相接地现象,由此,初步判断可能是121富华线存在单相接地故障、母线接地信号出错或者121富华线开关存在异常这三种可能;所以在接下来的处理过程中首先要求配电将121富华线的架空线路部分切除,方便判断。配电在将架空线路切除后葑门变的母线电压确实恢复正常,可以证明121富华线上确实存在接地故障;但是这还无法完全解释为何会出现拉开121富华线开关后出现B相接地的问题;于是要求变电再次拉开121富华线开關,果然又再次出现B相接地,这个时候就怀疑可能121富华线开关也同时存在异常,后来将121富华线开关停役后检查,确实发现开关B相拒动,所以拉开121富华线后出现的B相接地信号应确定为用户通过用户变返送至葑门变10KVII母线引起。
三、处理方法总结
1.接地正常处理的流程
安排运行值班人员对有关变电站进行巡查,现场确无接地故障点后,再按下述流程处理;如因特殊方式下,有两组变压器,而其10千伏、20千伏母线通过分段开关并列运行者,可先解开分段开关,检查出哪一母线系统有接地。拉开该接地系统中的空载线路及电容器,使用“掉闸—重合闸”方式查找接地故障线路。
使用“掉闸-重合闸”方式查找接地故障线路按以下原则进行,并通知营销部门,涉及配网自动化自行投切的线路柱上开关和开闭所开关通知配电采取措施后进行:
空载线路或双回路线路;轻负荷而又没有重要用户、敏感用户的线路,特别是支线较长较多的线路可首先进行,但对有特殊保电线路应除外;最后一条线路也应使用“掉闸-重合闸” 进行检查,确定确是该线路有故障;重合闸停用或没有重合闸或采用后台机方式操作的线路,可以手动“拉-合”一次;如断开开关后,重合闸失灵,不能重合时,应立即手动合上;在进行拉闸前,应通知客户服务中心,对有较大影响的重要用户、敏感用户由客户服务中心通知这些用户,作好停电准备;对具有调度协议的发电机并网线路,应通知发电机解列后再试拉闸。
己查出某一接地故障线路,如无威胁人身或设备的安全时,允许运行时间不超过2小时,待查出故障点后尽快隔离。
2.遇到非典型接地处理
对于像前述4个实例中的这种电压情况,不要盲目按照经验下结论,判断事故原因,应仍然遵守基本的接地流程,先安排运行人员对消弧线圈,以及接地变进行认真检查,将残流残压记录清楚,然后使用“掉闸-重合闸”方式试拉一条线路,若试拉后接地消失,则可基本判断为谐振引起的虚假接地,此时可口令运行人员将消弧线圈档位调高一档,这样就可有效避免下次再出现谐振;若接地不消失则继续试拉直至确认接地线路为止。每次试拉线路都要将电压变化记录下来,好及时掌握电压情况,以便做出正确判断。对于试拉线路后电压出现明显不同的时候不能简单认为是接地信号出问题,还应按部就班地来处理,在排除一个故障电压恢复正常后,还应该再对问题线路拉合一次看看,是否再出现前面的异常变化,不要想当然地认为电压正常了就没问题了。
小电流接地系统发生接地故障,在处理过程中,一定要及时发现,判断准确,处理果断,这样才能保证系统的安全稳定运行。
参考文献:
[1]李光琦.电力系统暂态分析[M].第三版.北京:中国电力出版社,
2007.
[2]韦钢.电力系统分析基础[M].北京:中国电力出版社,2006.
[3]孙骁强,范越,白兴忠.电网调度典型事故处理与分析[M].北京:中国电力出版社,2011.
(责任编辑:宋秀丽)