河源电厂#1锅炉低负荷脱硝控制探索

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  中图分类号:TP131.3 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)05-0011-02
  受东电西送以及经济形势影响广东省电网负荷低,我厂单台机组运行仍长期参与深度调峰。单台机组长期带250MW负荷运行,脱硝系统入口烟温高于295℃,SCR投入运行,但烟囱NOX排放值高,为保证达到一定的脱硝效率,使得两侧SCR调节阀开度大导致氨逃逸率高;若控制氨逃逸率则又将造成NOX排放指标不合格,以及蒸汽参数难以控制等问题。就这些问题做了诸多运行调整和试验,报告如下。
  1、河源电厂脱硝系统概况
  河源电厂两台机组(600MW)烟气脱硝系统用高灰型选择性催化还原烟气脱硝(SCR)工艺,催化剂层数按2+1模式布置,布置在省煤器出口空预器之前。SCR的化学反应机理比较复杂,主反应是NH3在一定的温度和催化剂作用下,有选择地把烟气中的NOx还原为N2,其过程涉及到数十个反应方程。化学反应如下(图1):
  4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O
  6NO2+8NH3→7N2+12H2O
  SCR(脱硝系统)催化剂的工作温度是有一定范围的,温度过高(>450℃)时催化剂会加速老化;当温度在300℃左右时,在同一催化剂的作用下,会发生另一副反应。反应如下:
  2SO2+O2→2SO3
  NH3+H2O+SO3→NH4HSO4
  当烟气中的S03浓度高于逃逸氨浓度时,主要生成NH4HS04,而在150~220℃温度区间,NH4HS04是一种高粘性液态物质,易冷凝沉积在空预器换热元件表面,粘附烟气中的飞灰颗粒,堵塞换热元件通道,减小空预器内流通截面积,从而导致空预器阻力的增加,换热元件的效率降低等问题。根据NH4HS04的形成机理,若SCR反应器出口氨逃逸量越大,则烟气越容易在空预器冷端形成粘附性极高的NH4HS04,造成空预器堵塞。
  因此,只有在催化剂环境 的烟气温度在305-425℃之间时方允许喷射氨气进行脱硝。《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)新标准中NOx为折算值,环保局采样点为烟囱处。其折算公式为:
  式中:——大气污染物基准氧含量排放浓度,mg/m3;
  ——实测的大气污染物排放浓度,mg/m3;
  ——基准氧含量,%;
  ——实测的氧含量,%。
  从式中可以看出,省煤器出口氧含量越高,则折算值越大。
  2、低负荷下调整NOX排放试验
  试验经过:负荷200MW,A、B、C、D四台磨运行。总燃料量86t/h。1A磨17.5h/h,等离子运行。U附加风开度78%。L附加风开度46%。省煤器出口A侧氧量9.6%,省煤器出口B侧氧量9.37%。A侧逃逸率0.53ppm。B侧逃逸率0ppm。燃烧器摆角28%。折算值573mg/Nm3。主再汽温570℃左右。
  2.1 动调整脱硝系统运行参数
  2.1.1 供氨调节阀切手动控制。
  将两侧供氨调节阀切手动,控制烟囱NOx折算值不超标。但会导致两侧氨逃逸率高。
  2.1.2 调整稀释风量
  A、B侧稀释风流量分布有一定的偏差分别为3620Nm3/h,3780Nm3/h。启B稀释风机,停A稀释风机。A侧稀释风机流量达到4000Nm3/h。经观察对降低逃逸率作用不明显。恢复A稀释风机运行,停B稀释风机。
  2.2 调整锅炉过剩氧量
  我厂锅炉在低负荷时实测大气污染物排放浓度(NOX、粉尘等)排放量并不高,实际上我们的排放值经过上述排放折算公式计算后就高了。而造成污染物污染物排放高的原因在于折算公式中O2’实测氧含量很高,所以从根源着手,调整O2’实测氧含量来降低NOx的折算值,达到环保排放要求。
  2.2.1 调整锅炉炉膛漏风量
  该试验主要以限制炉底冷风漏入为切入点,采取关液压关断门方法,降低省煤器出口含氧量。经观察对SCR烟气入口温度降低不明显,氧量由9.5%降至9.0%,但对调整氨逃逸率帮助不大。恢复液压关断门开度。
  2.2.2 开大U附加风开度压低火焰中心
  将U附加风开度由78开至90%,其他条件不变。省煤器出口A侧氧量由9.6%降至9.35%,省煤器出口B侧氧量由9.37%降至9.13%。烟囱处NOx折算值由573mg/Nm3降至89mg/Nm3。A侧逃逸率由0.53ppm升至1.77ppm。B侧逃逸率由0ppm升至1.5ppm。根据实际运行情况看,这个值并不稳定。在100mg/Nm3上下大幅波动。
  继续将U附加风开度由90开至100%,L附加风开度46%开至85%。省煤器出口A侧氧量由9.6%降至9.5%,省煤器出口B侧氧量由9.37%升至9.33%。烟囱处NOx折算值降至89mg/Nm3。A侧逃逸率由1.77ppm升至5.52ppm。B侧逃逸率由1.5ppm升至6.19ppm。雖然总排口没有超标,但氨逃逸率过高(规程要求不超过3ppm),易生成NH4HSO4,对空预器安全运行造成危害(表1)。
  2.2.3 停运1D制粉系统
  在试验2.2.2的基础上,停运1D制粉系统。保持下三台运行。省煤器出口A侧氧量降至8.18%,省煤器出口B侧氧量将至8.26%。烟囱处NOx折算值降至43--80mg/Nm3。氨逃逸率降至4.2-3.2ppm。期间由于停1D制粉系统造成烟囱排口NOx折算值短时超标。而后基本没有超标。而后因逃逸率高(超过3ppm)为保证空预器安全,退出脱硝系统。试验终止。
  2.2.4 不同负荷段的调整
  在200MW基础上,又做了300MW脱硝逃逸控制试验。为保证水冷壁壁温不超温,1A磨出力一般在20t/h左右。试验结果如下:
  1、负荷300MW,ABCD四台磨运行,燃料量123t/h,A侧氧量平均4.8%,B侧氧量平均4.2%(表2)。
  2.2.5 深入探究调整锅炉过剩氧量保证环保排放合格
  低负荷(≤250MW)时由于氧量高,导致NOx折算值偏高,以此为调整的根源着手,调整锅炉过剩氧量能达到降低烟囱NOx监测值,避免环保考核。由于环保监测值考核为每小时的均值,所以据此可以灵活控制烟囱NOx监测值。兼顾“鱼与熊掌可兼得”的美好愿望,将烟囱NOx监测值控制在合理范围内,当氨逃逸率达到3时退出SCR系统观察单位时间一小时内烟囱NOx监测值均值在100以内,保证环保局考核值合格。适时投入SCR系统,既能保证烟囱NOx监测值均值环保排放合格,又能降低氨逃逸率高给空预器带来的潜在风险。
  低负荷(≤250MW)时保持下三台磨运行时,水冷壁容易超温,需要监盘人员精心监护,调整水冷壁温度不超温。同时因制粉系统下移,造成主汽温难以控制,尽量按照厂家说明书要求控制主、再热蒸汽温度。
  3、总结
  1、当机组负荷≤250MW时,等离子投入运行,保持下三台磨煤机运行,主、再热汽温控制在570℃以上,加强水冷壁金属温度监视与调整,尽量保证水冷壁温度不超温。各值进行经验分享,寻找壁温,汽温和逃逸率最优运行方式。
  2、负荷≤250MW时,氨逃逸超过3ppm时,经运行人员多方调整无效,若持续时间超过30分钟,退出SCR运行,间隔超过20分钟再投入SCR运行,手动调节供氨调节门,控制氨逃逸率及NOx排放不超标。
  3、脱硝SCR入口烟温保持295℃不变;烟温低于295℃时系统自动退出SCR运行。
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