论文部分内容阅读
摘 要:锦99块杜家台油层目前处于特高含水的开发后期,区块层间矛盾突出,开发形势逐年变差,递减率加大。为改善断块开发效果,根据油藏地质特征,结合开发现状,我们研究剩余油分布和水井吸水状况。找出断块开发存在问题,针对问题采取由水井单井调剖改为整体调驱的方法。通过实施整体调驱,改善吸水剖面,弥补了油层动用不均的状况,有效地解决了层间矛盾,达到了控水稳油的目的。
关键词:层间矛盾 整体调驱
一、油藏地质特征
锦99块杜家台油层共发育20条断层,主体为北向东的狭长条状,为一地层超复边、底水油藏。断块含油面积4.39 km2,油层有效厚度21.2m,地质储量1461×104t,油水界面-1425m。储层物性较好,平均有效孔隙度25.6%,平均有效渗透率536×10-3μm2,属中孔中渗型。原油性质较差,在地层条件下,原油密度为0.954mg/cm3,原油粘度229mPa.s,在50℃条件下脱气原油粘度为333mPa.s,属普通稠油。原始地层压力14.34MPa,原始气油比4.3m3/t,体积系数1.0089,属低饱和油藏。
二、开发历程及开发现状
1.开发历程
该块从投产至目前,可划分为四个开发历程。
第一阶段:边外注水、中块分采。生产特点是一线油井普遍见效,高速开采。阶段平均采油速度2.05%,51口生产井,见水井48口,综合含水49.4%,阶段平均含水上升率7.4%。
第二阶段:边外注水,全面合采。1987年在继续搞好边外注水的同时,将中块分采井全部改合采,增加出油厚度,对高含水井分层堵水措施,区块在1.6%采油速度下稳产二年。此阶段全部油井见水,综合含水60.8%,进入中高含水期,含水上升率5.17%。
第三阶段:面积注水,加密调整。加密调整井网,完善注采关系,改变注水方式以及注水井分注、增注、调剖、油井堵水,提液等治理措施,阶段采油速度保持在1.16%,阶段采出程度5.79%,含水上升率3.3%。
第四阶段;周期注水。从94年底开始实施周期注水,初期有效地控制综合含水上升,但近年含水上升速度加快。
2.开发现状
目前该块共有油井59口,开井46口,日产液1120t/d,日产油73t/d,综合含水93.5%,累积产油360.0527×104t,累积产水1171.819×104m3,累产气9815.1×104m3,采出程度24.64%,采油速度0.19%。共有水井38口,开井20口,日注水2175m3/t,月注采比2.02,累注水1564.5074×104 m3,累计注采比1.03,累计亏空62.6357×104m3。
三、断块存在的问题
锦99块杜家台油层目前处于特高含水的开发后期,区块层间矛盾突出。自2005年以来,综合含水大幅度上升,日产油下降较快,即断块仅在两年的时间内,含水由89.5%上升到93.5%,上升了4%;日产油由96t/d下降到73t/d,下降了23t。递减率加大,稳产基础差,这是目前断块存在的主要问题。
四、断块综合地质研究
1.剩余油分布规律研究
在大量地质研究,油藏动态监测和综合分析论证的基础上,得出剩余油分布具有以下特点:由于油层的非均质性严重,多年来油井多为大段合采,各小层动用不均,水井多为大段合注,各层吸水不均,中低渗透层的剩余油饱和度相对较高。
2.水井吸水状况研究
平面上,油层的非均质性强,目前井网密度下,砂岩连通系数较低,只有67%。主体砂岩方向性强烈,油井见效具有明显的方向性。
纵向上,非均质性严重,在注水开发过程中层间矛盾较大,单层突进现象严重,油层动用极为不均。这样客观上造成了见效的高渗透层含水高,产能高;而注水效果差的低渗透层地层压力低,产液能力低。
五、水井调驱的主要做法
1.优选井区
我们优选了油水井连通较好,注水具有明显方向性,各层吸水不均,单层突进现象较为严重的3个井区进行调驱。中部井区13-5003、14-002井区和西部井区16-5204井区。
2.选择与地层相配伍的调驱药剂及合适的浓度
使用调驱药剂为纳米微球和聚丙烯氨活性调剖剂。调驱浓度为促凝剂/调剖剂/交联剂4:5:1。
3.动态监测跟踪及分析
整体调驱后,我们及时监测跟踪动态资料,做好记录,及时分析。主要从以下三个方面入手:(1)吸水剖面变化 (2)注水压力变化 (3)对应油井含水变化。
六、调驱技术的应用效果
1.吸水剖面得到明显改善
通过锦99块3个井区的调驱前后的吸水剖面的对比来看,吸水层数由调驱前的34层上升到调驱后的60层,吸水层数占总厚度由调驱前的39.1%上升到调驱后的69.0%,吸水厚度由调驱前的125.4m上升到调驱后的193m,吸水厚度占总厚度由调驱前的49.4%上升到调驱后的76.0%,吸水剖面得到明显改善。
2.注水压力得到提高,吸水指数下降
注水压力有不同程度的上升,吸水指数下降,表明堵塞了高渗透层由于长期注水所形成的大孔道,注水得到控制,吸水能力差的低渗透层注水得到加强。
3.油井含水得到明显控制
调驱井区的含水有不同程度的下降。这表明通过调驱,堵塞了高渗透层由于长期注水形成的大孔道,发挥了低渗透层的能力,从而使油井含水下降。产量形势稳定。
4.取得了较好的经济效益
该措施有效地封堵了水井的高渗透层,使其含水下降,动用了低渗透层,水井油压升高,该技术在锦99块杜家台油层应用非常成功,达到控水稳油的目的,同时取得了较好的经济效益。增油3252吨,创效415.7万元。
七、结论与建议
1.整体调驱技术的成功经验表明,对注水开发多年的渗透性差异较大的油藏,转换观念,大胆创新,突破原有的思维方式,将是我们的一个潜力增长点。
2.整体调驱技术的成功经验表明,在整个区块实施该技术是可行的,建议扩大规模实施将大大改善区块的开发效果。
3. 锦99块杜家台油层整体调驱技术的成功实施,为锦州油田及其它类似区块的开发具有一定的指导意义。
作者简介:王明荣,女,1978年9月出生,1998年7月毕业于辽河石油学校油气及天然气开采专业。
关键词:层间矛盾 整体调驱
一、油藏地质特征
锦99块杜家台油层共发育20条断层,主体为北向东的狭长条状,为一地层超复边、底水油藏。断块含油面积4.39 km2,油层有效厚度21.2m,地质储量1461×104t,油水界面-1425m。储层物性较好,平均有效孔隙度25.6%,平均有效渗透率536×10-3μm2,属中孔中渗型。原油性质较差,在地层条件下,原油密度为0.954mg/cm3,原油粘度229mPa.s,在50℃条件下脱气原油粘度为333mPa.s,属普通稠油。原始地层压力14.34MPa,原始气油比4.3m3/t,体积系数1.0089,属低饱和油藏。
二、开发历程及开发现状
1.开发历程
该块从投产至目前,可划分为四个开发历程。
第一阶段:边外注水、中块分采。生产特点是一线油井普遍见效,高速开采。阶段平均采油速度2.05%,51口生产井,见水井48口,综合含水49.4%,阶段平均含水上升率7.4%。
第二阶段:边外注水,全面合采。1987年在继续搞好边外注水的同时,将中块分采井全部改合采,增加出油厚度,对高含水井分层堵水措施,区块在1.6%采油速度下稳产二年。此阶段全部油井见水,综合含水60.8%,进入中高含水期,含水上升率5.17%。
第三阶段:面积注水,加密调整。加密调整井网,完善注采关系,改变注水方式以及注水井分注、增注、调剖、油井堵水,提液等治理措施,阶段采油速度保持在1.16%,阶段采出程度5.79%,含水上升率3.3%。
第四阶段;周期注水。从94年底开始实施周期注水,初期有效地控制综合含水上升,但近年含水上升速度加快。
2.开发现状
目前该块共有油井59口,开井46口,日产液1120t/d,日产油73t/d,综合含水93.5%,累积产油360.0527×104t,累积产水1171.819×104m3,累产气9815.1×104m3,采出程度24.64%,采油速度0.19%。共有水井38口,开井20口,日注水2175m3/t,月注采比2.02,累注水1564.5074×104 m3,累计注采比1.03,累计亏空62.6357×104m3。
三、断块存在的问题
锦99块杜家台油层目前处于特高含水的开发后期,区块层间矛盾突出。自2005年以来,综合含水大幅度上升,日产油下降较快,即断块仅在两年的时间内,含水由89.5%上升到93.5%,上升了4%;日产油由96t/d下降到73t/d,下降了23t。递减率加大,稳产基础差,这是目前断块存在的主要问题。
四、断块综合地质研究
1.剩余油分布规律研究
在大量地质研究,油藏动态监测和综合分析论证的基础上,得出剩余油分布具有以下特点:由于油层的非均质性严重,多年来油井多为大段合采,各小层动用不均,水井多为大段合注,各层吸水不均,中低渗透层的剩余油饱和度相对较高。
2.水井吸水状况研究
平面上,油层的非均质性强,目前井网密度下,砂岩连通系数较低,只有67%。主体砂岩方向性强烈,油井见效具有明显的方向性。
纵向上,非均质性严重,在注水开发过程中层间矛盾较大,单层突进现象严重,油层动用极为不均。这样客观上造成了见效的高渗透层含水高,产能高;而注水效果差的低渗透层地层压力低,产液能力低。
五、水井调驱的主要做法
1.优选井区
我们优选了油水井连通较好,注水具有明显方向性,各层吸水不均,单层突进现象较为严重的3个井区进行调驱。中部井区13-5003、14-002井区和西部井区16-5204井区。
2.选择与地层相配伍的调驱药剂及合适的浓度
使用调驱药剂为纳米微球和聚丙烯氨活性调剖剂。调驱浓度为促凝剂/调剖剂/交联剂4:5:1。
3.动态监测跟踪及分析
整体调驱后,我们及时监测跟踪动态资料,做好记录,及时分析。主要从以下三个方面入手:(1)吸水剖面变化 (2)注水压力变化 (3)对应油井含水变化。
六、调驱技术的应用效果
1.吸水剖面得到明显改善
通过锦99块3个井区的调驱前后的吸水剖面的对比来看,吸水层数由调驱前的34层上升到调驱后的60层,吸水层数占总厚度由调驱前的39.1%上升到调驱后的69.0%,吸水厚度由调驱前的125.4m上升到调驱后的193m,吸水厚度占总厚度由调驱前的49.4%上升到调驱后的76.0%,吸水剖面得到明显改善。
2.注水压力得到提高,吸水指数下降
注水压力有不同程度的上升,吸水指数下降,表明堵塞了高渗透层由于长期注水所形成的大孔道,注水得到控制,吸水能力差的低渗透层注水得到加强。
3.油井含水得到明显控制
调驱井区的含水有不同程度的下降。这表明通过调驱,堵塞了高渗透层由于长期注水形成的大孔道,发挥了低渗透层的能力,从而使油井含水下降。产量形势稳定。
4.取得了较好的经济效益
该措施有效地封堵了水井的高渗透层,使其含水下降,动用了低渗透层,水井油压升高,该技术在锦99块杜家台油层应用非常成功,达到控水稳油的目的,同时取得了较好的经济效益。增油3252吨,创效415.7万元。
七、结论与建议
1.整体调驱技术的成功经验表明,对注水开发多年的渗透性差异较大的油藏,转换观念,大胆创新,突破原有的思维方式,将是我们的一个潜力增长点。
2.整体调驱技术的成功经验表明,在整个区块实施该技术是可行的,建议扩大规模实施将大大改善区块的开发效果。
3. 锦99块杜家台油层整体调驱技术的成功实施,为锦州油田及其它类似区块的开发具有一定的指导意义。
作者简介:王明荣,女,1978年9月出生,1998年7月毕业于辽河石油学校油气及天然气开采专业。