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摘 要:针对综放工作面采空区顶板砂岩裂隙水出水,导致工作面回采环境恶化,出水不仅浸泡底板造成支架歪斜,还进入出煤系统影响皮带机正常运转,并带来窜眼等威胁。为此工作面采取了“尾梁下截水,采空区疏水,下隅角排水”的治水举措,并采取伪斜开采、底板硬化、煤水分离等综合治理措施,保持了工作面安全高效回采。
关键词:采空区;顶板砂岩裂隙水;截水;底板硬化
1 工作面情况
芦岭煤矿Ⅲ811综放工作面8煤层厚度8.25m,赋存不稳定。直接顶为粉砂岩,多为块状,局部见水平层理。直接底板为泥岩,质软。该工作面无岩浆岩体、冲刷带和陷落柱影响。
Ⅲ811工作面采用走向长壁综合机械化放顶煤采煤法,工作面跟底回采,采高2.4-2.6m,从支架尾部低位放煤,放煤步距1.0m。使用ZF7000-18/28型电液控液压支架对顶板进行支护,用全部垮落法处理采空区顶板。
综放面的导水裂隙带发育较高,导通上覆多层砂岩含水层,砂岩裂隙水富水性强。回采前的治水措施是采用瞬变电磁、直流电法等方法探明富水异常区,对煤层顶板砂岩裂隙含水层进行密集疏放,疏放钻孔的终孔层位为8煤层顶板上120m,确保钻到位,水放出。
由于顶板砂岩裂隙水赋存分散,钻孔前期的疏放量有限,回采时大量裂隙水随顶板垮落泄入采空区,一是恶化工作面环境,软化工作面底板造成支架难管理;二是增加原煤水分,影响煤质;三是工作面形成的水煤,威胁矿井皮带系统的安全运行。
2 回采期间治水方法
2.1 调成仰斜回采,上山施工水不易流入工作面。
在刮板机可控不上窜的前提下,甩采下部把工作面调成仰斜开采,形成煤壁高、老塘低,让采空区的水沿正倾向往下流,使水在采空区活动不进入工作面。
2.2加快推进速度,滞后出水难以浸入工作面。
采空区出水是在移架、放煤、顶板垮落、导水裂隙带发育后才能逐渐形泄水,所以在加快工作面推进速度后,当采空区内部出水条件形成后,新的推进度形成的落煤矸石宽度能适量阻隔水量。
2.3采空区煤要放净,保持顶板均衡泄水
放煤要干净,老塘要见矸,确保砂岩裂隙水能通过架后及时流出,防止防止工作面老塘侧形成“堰塞湖”从而大量积水。
2.4 创新“尾梁下截水,采空区疏水,下隅角排水”的治水举措
2.4.1创造尾梁下治水空间
移架时尾梁、插板伸出,移架后及时把后部车拉至紧贴支架底座,在后部车老塘侧维护出一定治水空间。
若老塘侧垮顶、窜矸紧贴后部车,不易预留治水空间时,应在煤壁侧提前人工使棚;需要治水空间大时使走向木棚(单体配合),需空间小时使倾向木棚即可。顶板特别破碎的铺双抗网,为防止封顶严实支架高度难以保证,可只铺设大孔格的菱形网,需要时能挑顶达到理想高度以利治水。
2.4.2尾梁下预置治水通道
在后部车老塘侧的底板上,挖一道300mm深的倾向排水沟,水沟中连续铺成捆竹笆,紧贴竹笆煤壁侧打一排挡水铁板,每块铁板有2个支腿(350mm)插入底板里,沿倾向即能起到挡水作用,又能保护竹笆的连续性,保护竹笆不被矸石砸断。发挥竹笆良好的导水、竹笆内流水的作用。当竹笆铺至下顺槽3m处。改铺一根大孔径的排水管,防止水流分散流入转载机里进入煤流。在竹笆与管口合茬处用煤袋、竹笆做好引水入管工作,既不能漏水也不能让煤渣进入管内堵塞,水管下口接至下隅角水仓。
2.4.3采空区疏水至下隅角抽排
随着工作面回采,沿走向每隔1m埋一路排水设施,逐渐形成一路路排水通道至下顺槽,下隅角贴底板留设走向出水孔,水汇集在下隅角水仓抽排;若机巷是上山施工,每隔一段距离在下隅角低洼处预埋一个排水三通管口(打木垛保护好空间),通过埋管抽排采空区积水,防止下隅角水位上升再次对工作面及人员形成威胁。
放顶煤工作面后部车紧贴采空区,水进后部车就意味着治水不成功。采用该项治水举措后,在采空区形成一条条倾向“暗河”,利用竹笆将水引向下隅角水仓,这种“截、疏、排”的方式取得很好的治水效果。
3 水泡底板的支架管理。
若底板出水或水浸入支架底座,底板变得松软或是煤泥时,易造成支架下陷、歪架,采取的措施是“底软下木梁、压力大下钢梁、煤泥处底板硬化”。底煤受水浸泡已形成煤泥状态,支架下陷严重、移架困难,支护系统的钢性严重不足。在煤壁先卧掉煤泥,用黄沙、水泥、石子浇灌混凝土硬化出底板。根据底板硬度、压力大小合理采取下倾向底梁,保持支架底座与工作面倾角一致,避免歪架。
底板强度较低时下底梁,有后部车的下倾向底梁;无后部车的可下走向底梁。
底板强度太低时进行硬化,打地坪方法:煤壁有正规背帮的情况下,在工作面前部刮板机煤壁侧打地坪。煤壁无背帮时在前部刮板机老塘侧进行打地坪,先对软底进行卧深1m、宽1m,然后混凝土浇灌。
通过以上治水措施的实施,取得了较好的安全效果,工作面有效地实现了煤水分离,顶板砂岩裂隙水大部分从工作面下隅角水仓排出,满足了工作面的正常生产。
4 结论
煤水分离实现了工作面顺利、安全生产。Ⅲ811综放工作面受水困扰时出现歪架,日产量最低时仅700吨,治水成功后平均日产6000吨,实现了一面即能矿井达产的可观局面,保证了矿井经营指标的完成,在为矿井取得经济效益的同时,职工工资大幅提升、年产能力接近200万吨的高产高效综采面在社会上受到同行的高度评价。
参考文献
[1] 袁向涛,杨树保,张风磊,刘世峰,李春元.涌水综采工作面排水系统改造实践[J].煤矿安全. 2013(06)
[2] 王会然.综放工作面防水水技术应用实践[J].江西煤炭科技.2015(01)
[3] 吴光先.煤矿防治水措施分析[J].内蒙古煤炭经济.2014(07)
[4] 郑磊,白海波,李海龙. 薄基岩近距煤层煤矿防治水规律研究[J].煤炭技术. 2017(06)
[5] 刘国林,段绪华.老空、老窑水的充水特征及防治对策[J].中国煤炭. 2004(03)
[6] 张国祥. 煤矿回采工作面防治水安全措施研究[J].能源技术与管理. 2017(03)
[7] 尚繼昇.煤矿回采工作面防治水策略[J]. 当代化工研究. 2019(06)
关键词:采空区;顶板砂岩裂隙水;截水;底板硬化
1 工作面情况
芦岭煤矿Ⅲ811综放工作面8煤层厚度8.25m,赋存不稳定。直接顶为粉砂岩,多为块状,局部见水平层理。直接底板为泥岩,质软。该工作面无岩浆岩体、冲刷带和陷落柱影响。
Ⅲ811工作面采用走向长壁综合机械化放顶煤采煤法,工作面跟底回采,采高2.4-2.6m,从支架尾部低位放煤,放煤步距1.0m。使用ZF7000-18/28型电液控液压支架对顶板进行支护,用全部垮落法处理采空区顶板。
综放面的导水裂隙带发育较高,导通上覆多层砂岩含水层,砂岩裂隙水富水性强。回采前的治水措施是采用瞬变电磁、直流电法等方法探明富水异常区,对煤层顶板砂岩裂隙含水层进行密集疏放,疏放钻孔的终孔层位为8煤层顶板上120m,确保钻到位,水放出。
由于顶板砂岩裂隙水赋存分散,钻孔前期的疏放量有限,回采时大量裂隙水随顶板垮落泄入采空区,一是恶化工作面环境,软化工作面底板造成支架难管理;二是增加原煤水分,影响煤质;三是工作面形成的水煤,威胁矿井皮带系统的安全运行。
2 回采期间治水方法
2.1 调成仰斜回采,上山施工水不易流入工作面。
在刮板机可控不上窜的前提下,甩采下部把工作面调成仰斜开采,形成煤壁高、老塘低,让采空区的水沿正倾向往下流,使水在采空区活动不进入工作面。
2.2加快推进速度,滞后出水难以浸入工作面。
采空区出水是在移架、放煤、顶板垮落、导水裂隙带发育后才能逐渐形泄水,所以在加快工作面推进速度后,当采空区内部出水条件形成后,新的推进度形成的落煤矸石宽度能适量阻隔水量。
2.3采空区煤要放净,保持顶板均衡泄水
放煤要干净,老塘要见矸,确保砂岩裂隙水能通过架后及时流出,防止防止工作面老塘侧形成“堰塞湖”从而大量积水。
2.4 创新“尾梁下截水,采空区疏水,下隅角排水”的治水举措
2.4.1创造尾梁下治水空间
移架时尾梁、插板伸出,移架后及时把后部车拉至紧贴支架底座,在后部车老塘侧维护出一定治水空间。
若老塘侧垮顶、窜矸紧贴后部车,不易预留治水空间时,应在煤壁侧提前人工使棚;需要治水空间大时使走向木棚(单体配合),需空间小时使倾向木棚即可。顶板特别破碎的铺双抗网,为防止封顶严实支架高度难以保证,可只铺设大孔格的菱形网,需要时能挑顶达到理想高度以利治水。
2.4.2尾梁下预置治水通道
在后部车老塘侧的底板上,挖一道300mm深的倾向排水沟,水沟中连续铺成捆竹笆,紧贴竹笆煤壁侧打一排挡水铁板,每块铁板有2个支腿(350mm)插入底板里,沿倾向即能起到挡水作用,又能保护竹笆的连续性,保护竹笆不被矸石砸断。发挥竹笆良好的导水、竹笆内流水的作用。当竹笆铺至下顺槽3m处。改铺一根大孔径的排水管,防止水流分散流入转载机里进入煤流。在竹笆与管口合茬处用煤袋、竹笆做好引水入管工作,既不能漏水也不能让煤渣进入管内堵塞,水管下口接至下隅角水仓。
2.4.3采空区疏水至下隅角抽排
随着工作面回采,沿走向每隔1m埋一路排水设施,逐渐形成一路路排水通道至下顺槽,下隅角贴底板留设走向出水孔,水汇集在下隅角水仓抽排;若机巷是上山施工,每隔一段距离在下隅角低洼处预埋一个排水三通管口(打木垛保护好空间),通过埋管抽排采空区积水,防止下隅角水位上升再次对工作面及人员形成威胁。
放顶煤工作面后部车紧贴采空区,水进后部车就意味着治水不成功。采用该项治水举措后,在采空区形成一条条倾向“暗河”,利用竹笆将水引向下隅角水仓,这种“截、疏、排”的方式取得很好的治水效果。
3 水泡底板的支架管理。
若底板出水或水浸入支架底座,底板变得松软或是煤泥时,易造成支架下陷、歪架,采取的措施是“底软下木梁、压力大下钢梁、煤泥处底板硬化”。底煤受水浸泡已形成煤泥状态,支架下陷严重、移架困难,支护系统的钢性严重不足。在煤壁先卧掉煤泥,用黄沙、水泥、石子浇灌混凝土硬化出底板。根据底板硬度、压力大小合理采取下倾向底梁,保持支架底座与工作面倾角一致,避免歪架。
底板强度较低时下底梁,有后部车的下倾向底梁;无后部车的可下走向底梁。
底板强度太低时进行硬化,打地坪方法:煤壁有正规背帮的情况下,在工作面前部刮板机煤壁侧打地坪。煤壁无背帮时在前部刮板机老塘侧进行打地坪,先对软底进行卧深1m、宽1m,然后混凝土浇灌。
通过以上治水措施的实施,取得了较好的安全效果,工作面有效地实现了煤水分离,顶板砂岩裂隙水大部分从工作面下隅角水仓排出,满足了工作面的正常生产。
4 结论
煤水分离实现了工作面顺利、安全生产。Ⅲ811综放工作面受水困扰时出现歪架,日产量最低时仅700吨,治水成功后平均日产6000吨,实现了一面即能矿井达产的可观局面,保证了矿井经营指标的完成,在为矿井取得经济效益的同时,职工工资大幅提升、年产能力接近200万吨的高产高效综采面在社会上受到同行的高度评价。
参考文献
[1] 袁向涛,杨树保,张风磊,刘世峰,李春元.涌水综采工作面排水系统改造实践[J].煤矿安全. 2013(06)
[2] 王会然.综放工作面防水水技术应用实践[J].江西煤炭科技.2015(01)
[3] 吴光先.煤矿防治水措施分析[J].内蒙古煤炭经济.2014(07)
[4] 郑磊,白海波,李海龙. 薄基岩近距煤层煤矿防治水规律研究[J].煤炭技术. 2017(06)
[5] 刘国林,段绪华.老空、老窑水的充水特征及防治对策[J].中国煤炭. 2004(03)
[6] 张国祥. 煤矿回采工作面防治水安全措施研究[J].能源技术与管理. 2017(03)
[7] 尚繼昇.煤矿回采工作面防治水策略[J]. 当代化工研究. 2019(06)