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摘要:本文就连铸机切割气改造进行了介绍,丙烷气用于切割,既保证了切割质量,又降低了运行成本。
关键词:连铸机;切割;丙烷;
中图分类号:V261.3+4
1 概述:
某公司中厚板卷厂拥有3台连铸机。连铸机切割采用的是焦炉煤气,由于气体质量会影响板坯切割的质量,因此对焦炉煤气进行了脱硫、脱萘处理,以获得品质较高的煤气。但从几年的使用情况来看,精制焦炉煤气不能满足连铸切割的要求。首先是割缝偏大,挂渣多;其次焦炉煤气容易引起减压阀、电磁阀堵塞,尤其是一到冬季,煤气中的水很多,致使气源中断,导致切割无法正常进行而影响连铸生产。鉴于这些原因,切割气源要进行更换。经过考察和调研,同时现场进行试验,确定采用丙烷气代替焦炉煤气用于连铸切割。
2 两种气体的对比:
2.1焦炉煤气成分:
2.2丙烷气成分:C3H8,纯品。无色气体,纯品无臭。热值为93030~101038 kJ/m3
从这两种气体的成分来看,焦炉煤气的可燃成分主要是H2 、CH4 和CO,还含有其它杂质,热值较低。而丙烷气是纯品,热值是焦炉煤气的5~6倍。因此,丙烷气是一种清洁的高能气体。采用该种高品质高热值的气体,完全满足连铸切割对气体品质的要求,且能大大改善板坯切割质量。
3 实施方案:
2.1解决气源问题:
由于丙烷气是原油或天然气处理后的产品,工厂中没有现成的丙烷气,因此需从市场上采购丙烷气,然后通过加压输送至用户。该公司有两个厂需要丙烷气切割,为此,位于两厂之间的地方,建设一个丙烷供气站。丙烷供氣站主要由汇流排、气化器及控制阀、减压阀等设备组成。目的是将市场采购来的瓶装气,通过供气气站及输送管道源源不断地向连铸切割机供气。
2.2供气流程图:
4 使用情况:
该厂在今年9月份1#连铸切割气由焦炉煤气改成丙烷气后,切割质量有明显改善。主要体现在:(1)安全可靠、不回火、不炸鸣。切割中不冒黑烟和废气,达到低硫、无毒、无味,符合国家排放标准。(2)火焰最高温度3410℃,燃点≥445℃,能快速预热钢坯,切割速度能与连铸机拉速相匹配,能适合火切机中各种能源介质参数。(3)切割断面平整光洁、成型良好,上缘不塌边,下缘挂渣少,平整度好。(4)割缝小。割缝由原来的10-12mm减小到5mm以下,金属损耗降低。(5)气源不含杂质、干净清洁,不会引起减压阀、电磁阀堵塞,从而不会出现供气中断的问题;(6)运行成本低。初步测算,氧气耗量可以比原来降低20-30%左右;备件损耗减少,全年运行成本比使用煤气时可降低约200万元。
5结语:
某公司中厚板卷厂经技术改造,将连铸切割气体由精制焦炉煤气改成丙烷气,即采用高能清洁的切割气,既保证了切割质量,又降低了运行成本,这是一项相当成功的技术革新,值得类似钢厂借鉴。
参考文献:
《丙烷气性能承包技术附件》
关键词:连铸机;切割;丙烷;
中图分类号:V261.3+4
1 概述:
某公司中厚板卷厂拥有3台连铸机。连铸机切割采用的是焦炉煤气,由于气体质量会影响板坯切割的质量,因此对焦炉煤气进行了脱硫、脱萘处理,以获得品质较高的煤气。但从几年的使用情况来看,精制焦炉煤气不能满足连铸切割的要求。首先是割缝偏大,挂渣多;其次焦炉煤气容易引起减压阀、电磁阀堵塞,尤其是一到冬季,煤气中的水很多,致使气源中断,导致切割无法正常进行而影响连铸生产。鉴于这些原因,切割气源要进行更换。经过考察和调研,同时现场进行试验,确定采用丙烷气代替焦炉煤气用于连铸切割。
2 两种气体的对比:
2.1焦炉煤气成分:
2.2丙烷气成分:C3H8,纯品。无色气体,纯品无臭。热值为93030~101038 kJ/m3
从这两种气体的成分来看,焦炉煤气的可燃成分主要是H2 、CH4 和CO,还含有其它杂质,热值较低。而丙烷气是纯品,热值是焦炉煤气的5~6倍。因此,丙烷气是一种清洁的高能气体。采用该种高品质高热值的气体,完全满足连铸切割对气体品质的要求,且能大大改善板坯切割质量。
3 实施方案:
2.1解决气源问题:
由于丙烷气是原油或天然气处理后的产品,工厂中没有现成的丙烷气,因此需从市场上采购丙烷气,然后通过加压输送至用户。该公司有两个厂需要丙烷气切割,为此,位于两厂之间的地方,建设一个丙烷供气站。丙烷供氣站主要由汇流排、气化器及控制阀、减压阀等设备组成。目的是将市场采购来的瓶装气,通过供气气站及输送管道源源不断地向连铸切割机供气。
2.2供气流程图:
4 使用情况:
该厂在今年9月份1#连铸切割气由焦炉煤气改成丙烷气后,切割质量有明显改善。主要体现在:(1)安全可靠、不回火、不炸鸣。切割中不冒黑烟和废气,达到低硫、无毒、无味,符合国家排放标准。(2)火焰最高温度3410℃,燃点≥445℃,能快速预热钢坯,切割速度能与连铸机拉速相匹配,能适合火切机中各种能源介质参数。(3)切割断面平整光洁、成型良好,上缘不塌边,下缘挂渣少,平整度好。(4)割缝小。割缝由原来的10-12mm减小到5mm以下,金属损耗降低。(5)气源不含杂质、干净清洁,不会引起减压阀、电磁阀堵塞,从而不会出现供气中断的问题;(6)运行成本低。初步测算,氧气耗量可以比原来降低20-30%左右;备件损耗减少,全年运行成本比使用煤气时可降低约200万元。
5结语:
某公司中厚板卷厂经技术改造,将连铸切割气体由精制焦炉煤气改成丙烷气,即采用高能清洁的切割气,既保证了切割质量,又降低了运行成本,这是一项相当成功的技术革新,值得类似钢厂借鉴。
参考文献:
《丙烷气性能承包技术附件》