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维修人员在日常工作中,常会与一些新奇故障不期而遇。这些故障时而令人感到异常棘手,时而让人兴奋不已,它们在考验人的同时,也让其技术水平得到提高。如果人们能养成一种习惯,及时记录下故障的一些重要信息,就能为今后的工作带来极大便利。笔者结合自己工作中遇到的实际问题,通过对故障现象、特点和形成机理的深入剖析,旨在总结出一些即符合本人特点,又能行之有效的诊断方法。笔者以为这不失为一条提高技术的途径,希望通过自己的这些切身体会来与大家分享汽车故障诊断的思路。
故障35 关键词:换挡冲击、油压修正量、时间修正量
故障现象:一辆2009年产宝马740Li轿车,车型为F02,搭载N54发动机和6HP26型自动变速器,行驶里程9万km。用户反映该车换挡冲击。
检查分析:维修人员试车,发现该车的问题是在3挡升4挡时出现明显闯车。检测发动机及变速器控制单元,未发现故障码。读取变速器控制单元中的执行元件数据,离合器A、B、C、D和E的油压修正量分别为-13.8kPa、-28.4kPa、-30.0kPa、-18.5kPa和-11.7kPa:充油期修正量分别为3ms、-8ms、-4ms、0ms和-3ms。
观察上述数据可以看出,离合器B和C的油压和时间修正量明显偏大。离合器油压和时间修正的依据是:按照离合器所传递的扭矩大小,在不影响传动效果的前提下,尽量降低油压并适当缩短接合缓冲期。前一项措施可以提高发动机的工作效率,后一项措施可以在不影响换挡品质的情况下降低离合器的工作温度。
但是,从路试的结果来看,上述修正量显然不适合当前驾驶员的驾驶习惯和发动机的工作状态。这样一来就有必要对修正量进行重新设置。该车要想在短时间内重新设置修正量,要通过特殊的驾驶方式来实现。具体过程如下。
首先对发动机进行免拆清洗,以便恢复其动力性能。然后通过故障诊断仪观察变速器的油液温度,当达到60℃时,以均匀加速的方式(加速踏板踩踏深度在30%左右)将车速提升至110km/h,在此期间变速器从1挡正常升至6挡。然后让车辆以D挡滑行减速,在挡位降至4挡时,轻踩制动踏板使车辆逐渐停稳。停车后不马上松开制动踏板,而是保持踩踏5min。整个过程需要重复上述步骤8~10个循环。
故障排除:经过特殊方式驾驶后,再观察数据。此时离合器A、B、C、D和E的油压修正量分别变为-19.9kPa、-18.0kPa、0.0kPa、-15.5kPa和0.0kPa;充油期修正量分别变为1ms、-7ms、0ms、0ms和0ms。可见调整后,离合器油压有所升高,接合缓冲期略有延长,这样变速器换挡特性与发动机负载特性变得更加契合。反复试车确认,无论是以什么样的风格驾驶,变速器的换挡都非常平顺。
故障36 关键词:燃油泵支架、油箱变形
故障现象:一辆2011年产宝马523Li轿车,车型为F18,搭载N52发动机,行驶里程6万km。用户反映该车行驶中熄火。
检查分析:维修人员尝试起动发动机,未能成功。检测发动机控制单元,发现燃油低压部分的油压为0kPa。查看仪表板,显示燃油余量超过半箱。拆下燃油泵检查,发现燃油泵支架严重弯曲(图55),油泵吸口无法探入燃油液面以下。这便是车辆行驶中突然熄火的直接原因。那么究竟是什么原因使泵支架弯成这样呢?
升车检查,发现该车燃油箱的两侧都有凹陷(图56)。从油箱变形的特征看,这并非托底所致,而更像是挤压造成的。这种情况通常是由于炭罐的大气通气孔堵塞所致。
拆下左后轮检查炭罐通气孔,发现管口处被“底盘装甲”的喷涂物堵塞(图57)。这便是导致故障的罪魁祸首。
故障排除:清理通气管,修复燃油泵支架及燃油箱,故障排除。
故障37 关键词:异响,分动器
故障现象:一辆2010年产宝马X6运动型多功能车,车型为E71,搭载N54发动机,行驶里程7万km。用户反映该车行驶中有异晌。
检查分析:维修人员试车,发现该车行驶中底盘后部有异响,且转弯时还会加剧。检测底盘控制单元,发现故障码5F3A——分动器故障、5F39——分动器内部机械故障和521F——前后扭矩分配比例与指令不符。升车检查,发现异晌出自分动器内部。
该车为全时四驱车型,分动器(图58)将发动机输出的扭矩,按需分配到前后车轮。在此过程中,分动器要承担2项任务,一是随时改变前后传动轴上的扭矩分配,二是实现前后传动轴之间的差速。
试车发现该车转弯行驶时异响加剧,表明分动器的差速功能已经出现异常。通过故障诊断仪指令压盘驱动蜗杆转动(图59),可以听到伺服电机转动的声音,说明压盘能够对离合器片施压。但查看车轮的驱动扭矩,发现无论压盘的压力是多少,后传动轴的驱动扭矩始终为0Nm。这说明离合器已无法正常传动。
解体分动器检查,发现离合器片已经严重烧蚀(图60)。根据烧蚀情况(图61)判断,故障原因是车辆在复杂路况上激烈驾驶时,未能注意及时为分动器散热。
故障排除:更换分动器的离合器片,试车确认故障排除。
故障38 关键词:加速无力、怠速严重抖动、凸轮轴相位
故障现象:一辆2009年产宝马X5运动型多功能车,车型为E53,搭载N63发动机,行驶里程16万km。用户反映该车有时加速无力,并且一旦这种情况出现,怠速便会严重抖动。
检查分析:维修人员检测发动机控制单元,发现有可变正时系统VANOS伺服电机的故障提示。清除故障码后反复试车,故障终于出现。此时车辆行驶中即使将加速踏板踩到底,发动机转速也超不过2000r/min。停车后发现发动机怠速严重抖动。
检测发动机控制单元,发现故障码再次出现。发动机怠速运转时查看凸轮轴相位,发现进排气凸轮轴实际相移量分别为-20°和30°,与其目标值0°完全不符。怠速时按照这样的相移量来确定凸轮轴位置(图62),势必会因重叠区过大而造成进排气流的相互干扰。
该车发动机的正时调整是由VANOS伺服电机来执行的(图63)。根据凸轮轴所处的异常位置来看,伺服电机应该是未能旋转到位。测量伺服电机的电源电压,发现竟然为0V。查阅电路图得知,该电源是由VANOS继电器控制的。测量继电器控制端的电压,为12V,说明其控制信号缺失。检查发动机控制单元,发现由于控制单元舱内有积水,导致插接器腐蚀。
故障排除:修复插接器,清理控制单元舱内的积水,试车确认故障排除。
(待续)
故障35 关键词:换挡冲击、油压修正量、时间修正量
故障现象:一辆2009年产宝马740Li轿车,车型为F02,搭载N54发动机和6HP26型自动变速器,行驶里程9万km。用户反映该车换挡冲击。
检查分析:维修人员试车,发现该车的问题是在3挡升4挡时出现明显闯车。检测发动机及变速器控制单元,未发现故障码。读取变速器控制单元中的执行元件数据,离合器A、B、C、D和E的油压修正量分别为-13.8kPa、-28.4kPa、-30.0kPa、-18.5kPa和-11.7kPa:充油期修正量分别为3ms、-8ms、-4ms、0ms和-3ms。
观察上述数据可以看出,离合器B和C的油压和时间修正量明显偏大。离合器油压和时间修正的依据是:按照离合器所传递的扭矩大小,在不影响传动效果的前提下,尽量降低油压并适当缩短接合缓冲期。前一项措施可以提高发动机的工作效率,后一项措施可以在不影响换挡品质的情况下降低离合器的工作温度。
但是,从路试的结果来看,上述修正量显然不适合当前驾驶员的驾驶习惯和发动机的工作状态。这样一来就有必要对修正量进行重新设置。该车要想在短时间内重新设置修正量,要通过特殊的驾驶方式来实现。具体过程如下。
首先对发动机进行免拆清洗,以便恢复其动力性能。然后通过故障诊断仪观察变速器的油液温度,当达到60℃时,以均匀加速的方式(加速踏板踩踏深度在30%左右)将车速提升至110km/h,在此期间变速器从1挡正常升至6挡。然后让车辆以D挡滑行减速,在挡位降至4挡时,轻踩制动踏板使车辆逐渐停稳。停车后不马上松开制动踏板,而是保持踩踏5min。整个过程需要重复上述步骤8~10个循环。
故障排除:经过特殊方式驾驶后,再观察数据。此时离合器A、B、C、D和E的油压修正量分别变为-19.9kPa、-18.0kPa、0.0kPa、-15.5kPa和0.0kPa;充油期修正量分别变为1ms、-7ms、0ms、0ms和0ms。可见调整后,离合器油压有所升高,接合缓冲期略有延长,这样变速器换挡特性与发动机负载特性变得更加契合。反复试车确认,无论是以什么样的风格驾驶,变速器的换挡都非常平顺。
故障36 关键词:燃油泵支架、油箱变形
故障现象:一辆2011年产宝马523Li轿车,车型为F18,搭载N52发动机,行驶里程6万km。用户反映该车行驶中熄火。
检查分析:维修人员尝试起动发动机,未能成功。检测发动机控制单元,发现燃油低压部分的油压为0kPa。查看仪表板,显示燃油余量超过半箱。拆下燃油泵检查,发现燃油泵支架严重弯曲(图55),油泵吸口无法探入燃油液面以下。这便是车辆行驶中突然熄火的直接原因。那么究竟是什么原因使泵支架弯成这样呢?
升车检查,发现该车燃油箱的两侧都有凹陷(图56)。从油箱变形的特征看,这并非托底所致,而更像是挤压造成的。这种情况通常是由于炭罐的大气通气孔堵塞所致。
拆下左后轮检查炭罐通气孔,发现管口处被“底盘装甲”的喷涂物堵塞(图57)。这便是导致故障的罪魁祸首。
故障排除:清理通气管,修复燃油泵支架及燃油箱,故障排除。
故障37 关键词:异响,分动器
故障现象:一辆2010年产宝马X6运动型多功能车,车型为E71,搭载N54发动机,行驶里程7万km。用户反映该车行驶中有异晌。
检查分析:维修人员试车,发现该车行驶中底盘后部有异响,且转弯时还会加剧。检测底盘控制单元,发现故障码5F3A——分动器故障、5F39——分动器内部机械故障和521F——前后扭矩分配比例与指令不符。升车检查,发现异晌出自分动器内部。
该车为全时四驱车型,分动器(图58)将发动机输出的扭矩,按需分配到前后车轮。在此过程中,分动器要承担2项任务,一是随时改变前后传动轴上的扭矩分配,二是实现前后传动轴之间的差速。
试车发现该车转弯行驶时异响加剧,表明分动器的差速功能已经出现异常。通过故障诊断仪指令压盘驱动蜗杆转动(图59),可以听到伺服电机转动的声音,说明压盘能够对离合器片施压。但查看车轮的驱动扭矩,发现无论压盘的压力是多少,后传动轴的驱动扭矩始终为0Nm。这说明离合器已无法正常传动。
解体分动器检查,发现离合器片已经严重烧蚀(图60)。根据烧蚀情况(图61)判断,故障原因是车辆在复杂路况上激烈驾驶时,未能注意及时为分动器散热。
故障排除:更换分动器的离合器片,试车确认故障排除。
故障38 关键词:加速无力、怠速严重抖动、凸轮轴相位
故障现象:一辆2009年产宝马X5运动型多功能车,车型为E53,搭载N63发动机,行驶里程16万km。用户反映该车有时加速无力,并且一旦这种情况出现,怠速便会严重抖动。
检查分析:维修人员检测发动机控制单元,发现有可变正时系统VANOS伺服电机的故障提示。清除故障码后反复试车,故障终于出现。此时车辆行驶中即使将加速踏板踩到底,发动机转速也超不过2000r/min。停车后发现发动机怠速严重抖动。
检测发动机控制单元,发现故障码再次出现。发动机怠速运转时查看凸轮轴相位,发现进排气凸轮轴实际相移量分别为-20°和30°,与其目标值0°完全不符。怠速时按照这样的相移量来确定凸轮轴位置(图62),势必会因重叠区过大而造成进排气流的相互干扰。
该车发动机的正时调整是由VANOS伺服电机来执行的(图63)。根据凸轮轴所处的异常位置来看,伺服电机应该是未能旋转到位。测量伺服电机的电源电压,发现竟然为0V。查阅电路图得知,该电源是由VANOS继电器控制的。测量继电器控制端的电压,为12V,说明其控制信号缺失。检查发动机控制单元,发现由于控制单元舱内有积水,导致插接器腐蚀。
故障排除:修复插接器,清理控制单元舱内的积水,试车确认故障排除。
(待续)