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【摘 要】通过技改技措、加制氢重整三套装置相互联合优化操作、挖潜增效等各项措施,节约三套装置能耗,降低运行成本。
【主题词】制氢 加氢 重整 能耗 联合优化 技改技措
胜利油田石化总厂加氢重整车间现有三套装置,9200 Nm3/h制氢装置 ,50万吨/年加氢装置 ,15万吨/年催化重整装置。制氢装置原设计原料为天然气,生产规模5000Nm3/h,由于天然气原料无法保证,开工时改为油田轻烃,1996年6月一次投料试产成功。1997年改造后,制氢原料改为轻油。1999年进行了扩能改造,生产规模扩大到6500 Nm3/h,原料改为石脑油。2003年再次对制氢装置进行改造,生产规模扩大到9200 Nm3/h,原料改为炼厂干气。 加氢装置设计处理催化柴油和直馏柴油30万吨/年,1996年6月投料试车一次成功。2003年对装置进行改扩建,改造后加工催化柴油、焦化汽柴油和直馏柴油,处理能力增加至50万吨/年,10月开车成功。
催化重整采用固定床半再生式工艺,并充分吸收国内外重整先进技术和生产经验。装置设计规模为15万吨/年,实际处理量为14.28万吨/年(均以重整进料为基准)。产品方案为生产高辛烷值汽油组份。催化重整装置2004年初开工,2004年12月建成,并且一次投产开车成功。由于装置经过扩能改造,设计能耗较高,车间领导根据实际情况,带领技术人员不断摸索总结经验,从多个方面发现影响能耗的因素,查找影响装置每一项目的单耗存在的问题,提出合理、可优化的解决方案,使三套装置的能耗得到了有效控制。装置能耗由蒸汽、电耗、燃料气、除氧水、除盐水、循环水等多项单耗组成。
一、蒸汽
重整装置脱硫系统溶剂再生塔底重沸器1.0MPa蒸汽用5.5MPa锅炉水减压减温,而加氢装置循环氢压缩机封油和润滑油小透平背压为0.4MP蒸汽,一直放空。脱硫系统溶剂再生塔底重沸温度为115℃,需要蒸汽流量为1200KG/H,小透平背压蒸汽温度为140℃,设计流量为7000 KG/H,经过核算小透平产生的0.4MP蒸汽能满足溶剂再生塔再生要求。于是将重整装置脱硫系统溶剂再生塔底重沸器热源改为0.4MP蒸汽,经过两年时间运行效果良好,既节约了1.0MP蒸汽,又减少了0.4MP蒸汽放空。
二、燃料气
重整装置脱硫系统2004年12月开工后,经过核算,通过技改技措,加氢干气开始往重整系统脱硫,原加氢装置脱硫系统停运。脱后干气一部分送往制氢作原料,一部分并入重整燃料气系统,多余部分干气在2008年检修时加一条跨总厂三级燃料气管网送往动力车间作燃料气。节约了加氢能耗,重整外来燃料气用料,制氢原料气。制氢用重整脱后干气,经化验分析脱后干气氢气含量50%,导致根据设计配入的氢气大大过剩,多余的氢气要与原料气一起被加热到760℃,这部分氢气在转化炉“跑龙套”,增加了装置能耗。经过分析和计算,提出了根据原料中烯烃和氢气含量调整配氢流量,重整干气正常时,切除返氢;当原料为催化干气时,及时调整配氢量到300~400Nm3/h,降低了装置的能耗。重整装置于其他炼厂同类装置相比,装置能耗居中等水平。装置能耗中燃料气占到了63.4%,因此提高加热炉的热效率显得尤为重要。重整四合一炉负荷大,其能耗占重整装置总能耗的一半以上,因此,提高四合一炉的热效率是降低装置能耗的重要段。
1、在操作方面车间先后做了如下的调整:①调整加热炉各火咀的空气配比,减少空气进入量,氧含量分析仪指示由8%降为6%,②调节烟道挡板开度,控制炉膛负压为-20—--30KPa,③调整热载体进热载体炉及进四合一炉流量配比,增加进四合一炉的流量,使四合一炉取热量增加,热体炉取热量减少,两炉出口热载体混合温度由250℃调整为230℃,以确保各塔低热源的需要。通过以上调整,既停掉了热载体炉,又将排烟温度由原来的175℃降低至164℃,,节约了燃料气消耗,降低了排烟损失。④将加热炉防爆门、人孔等炉体漏风处进行封堵,也取得一定效果。通过上述调整,重整装置的四合一加热炉热效率由85%提高到91%。
2、通过对制氢装置的能耗数据进行分析,发现转化炉燃料消耗占整个装置能耗的80%,降低转化炉燃料消耗是降低制氢成本的关键。针对转化炉能耗偏高问题,车间采取了以下措施降低能耗。
Ⅰ、分多次对转化炉的鼓风量进行了调整。将将转化炉烟气氧含量由6~8%降低到5%左右。同时,根据炉火燃烧情况将转化炉炉膛负压由70Pa降低到40Pa,减少炉子漏风量和排烟热损失。针对转化炉部分炉壁温度高达100℃的问题,在8月份的装置大检修中更换了部分炉膛衬里,确保炉膛外壁温度在60℃以下。
Ⅱ、适当降低水碳比,特别是装置负荷高于40%以上时,将水碳比降低到4.5左右。同时,密切注意各炉管出口温度、床层阻力降以及炉管的颜色变化,发现异常及时调整。通过降低水碳比,装置除氧水消耗、燃料消耗都有所降低。
Ⅲ、在制氢原料中的加氢、重整干气正常时,切除返氢;当原料为催化干气时,及时调整配氢量到300~400Nm3/h。通过调整返氢,制氢装置燃料气消耗由0.70吨/吨原料降低到0.64吨/吨原料。
Ⅳ、对对流段炉管进行吹灰处理,修复烟气短路执行机构,提高转化炉入口温度,熄灭侧烧火嘴;
Ⅴ、改变能耗考核方式,提高职工节能降耗积极性。
三、结束语
整车间根据自身装置多为老装置,三套装置非同时设计时因此未考虑相互之间影响的特点,结合实际生产中积累的的经验,通过优化操作装置联合大大降低了能耗。
参考文献:
1.刚等 加氢重整车间操作规程,石化总厂加氢车间。
作者简介:高江,胜利油田石化总厂,工程师,主要从事石油炼制工艺。
【主题词】制氢 加氢 重整 能耗 联合优化 技改技措
胜利油田石化总厂加氢重整车间现有三套装置,9200 Nm3/h制氢装置 ,50万吨/年加氢装置 ,15万吨/年催化重整装置。制氢装置原设计原料为天然气,生产规模5000Nm3/h,由于天然气原料无法保证,开工时改为油田轻烃,1996年6月一次投料试产成功。1997年改造后,制氢原料改为轻油。1999年进行了扩能改造,生产规模扩大到6500 Nm3/h,原料改为石脑油。2003年再次对制氢装置进行改造,生产规模扩大到9200 Nm3/h,原料改为炼厂干气。 加氢装置设计处理催化柴油和直馏柴油30万吨/年,1996年6月投料试车一次成功。2003年对装置进行改扩建,改造后加工催化柴油、焦化汽柴油和直馏柴油,处理能力增加至50万吨/年,10月开车成功。
催化重整采用固定床半再生式工艺,并充分吸收国内外重整先进技术和生产经验。装置设计规模为15万吨/年,实际处理量为14.28万吨/年(均以重整进料为基准)。产品方案为生产高辛烷值汽油组份。催化重整装置2004年初开工,2004年12月建成,并且一次投产开车成功。由于装置经过扩能改造,设计能耗较高,车间领导根据实际情况,带领技术人员不断摸索总结经验,从多个方面发现影响能耗的因素,查找影响装置每一项目的单耗存在的问题,提出合理、可优化的解决方案,使三套装置的能耗得到了有效控制。装置能耗由蒸汽、电耗、燃料气、除氧水、除盐水、循环水等多项单耗组成。
一、蒸汽
重整装置脱硫系统溶剂再生塔底重沸器1.0MPa蒸汽用5.5MPa锅炉水减压减温,而加氢装置循环氢压缩机封油和润滑油小透平背压为0.4MP蒸汽,一直放空。脱硫系统溶剂再生塔底重沸温度为115℃,需要蒸汽流量为1200KG/H,小透平背压蒸汽温度为140℃,设计流量为7000 KG/H,经过核算小透平产生的0.4MP蒸汽能满足溶剂再生塔再生要求。于是将重整装置脱硫系统溶剂再生塔底重沸器热源改为0.4MP蒸汽,经过两年时间运行效果良好,既节约了1.0MP蒸汽,又减少了0.4MP蒸汽放空。
二、燃料气
重整装置脱硫系统2004年12月开工后,经过核算,通过技改技措,加氢干气开始往重整系统脱硫,原加氢装置脱硫系统停运。脱后干气一部分送往制氢作原料,一部分并入重整燃料气系统,多余部分干气在2008年检修时加一条跨总厂三级燃料气管网送往动力车间作燃料气。节约了加氢能耗,重整外来燃料气用料,制氢原料气。制氢用重整脱后干气,经化验分析脱后干气氢气含量50%,导致根据设计配入的氢气大大过剩,多余的氢气要与原料气一起被加热到760℃,这部分氢气在转化炉“跑龙套”,增加了装置能耗。经过分析和计算,提出了根据原料中烯烃和氢气含量调整配氢流量,重整干气正常时,切除返氢;当原料为催化干气时,及时调整配氢量到300~400Nm3/h,降低了装置的能耗。重整装置于其他炼厂同类装置相比,装置能耗居中等水平。装置能耗中燃料气占到了63.4%,因此提高加热炉的热效率显得尤为重要。重整四合一炉负荷大,其能耗占重整装置总能耗的一半以上,因此,提高四合一炉的热效率是降低装置能耗的重要段。
1、在操作方面车间先后做了如下的调整:①调整加热炉各火咀的空气配比,减少空气进入量,氧含量分析仪指示由8%降为6%,②调节烟道挡板开度,控制炉膛负压为-20—--30KPa,③调整热载体进热载体炉及进四合一炉流量配比,增加进四合一炉的流量,使四合一炉取热量增加,热体炉取热量减少,两炉出口热载体混合温度由250℃调整为230℃,以确保各塔低热源的需要。通过以上调整,既停掉了热载体炉,又将排烟温度由原来的175℃降低至164℃,,节约了燃料气消耗,降低了排烟损失。④将加热炉防爆门、人孔等炉体漏风处进行封堵,也取得一定效果。通过上述调整,重整装置的四合一加热炉热效率由85%提高到91%。
2、通过对制氢装置的能耗数据进行分析,发现转化炉燃料消耗占整个装置能耗的80%,降低转化炉燃料消耗是降低制氢成本的关键。针对转化炉能耗偏高问题,车间采取了以下措施降低能耗。
Ⅰ、分多次对转化炉的鼓风量进行了调整。将将转化炉烟气氧含量由6~8%降低到5%左右。同时,根据炉火燃烧情况将转化炉炉膛负压由70Pa降低到40Pa,减少炉子漏风量和排烟热损失。针对转化炉部分炉壁温度高达100℃的问题,在8月份的装置大检修中更换了部分炉膛衬里,确保炉膛外壁温度在60℃以下。
Ⅱ、适当降低水碳比,特别是装置负荷高于40%以上时,将水碳比降低到4.5左右。同时,密切注意各炉管出口温度、床层阻力降以及炉管的颜色变化,发现异常及时调整。通过降低水碳比,装置除氧水消耗、燃料消耗都有所降低。
Ⅲ、在制氢原料中的加氢、重整干气正常时,切除返氢;当原料为催化干气时,及时调整配氢量到300~400Nm3/h。通过调整返氢,制氢装置燃料气消耗由0.70吨/吨原料降低到0.64吨/吨原料。
Ⅳ、对对流段炉管进行吹灰处理,修复烟气短路执行机构,提高转化炉入口温度,熄灭侧烧火嘴;
Ⅴ、改变能耗考核方式,提高职工节能降耗积极性。
三、结束语
整车间根据自身装置多为老装置,三套装置非同时设计时因此未考虑相互之间影响的特点,结合实际生产中积累的的经验,通过优化操作装置联合大大降低了能耗。
参考文献:
1.刚等 加氢重整车间操作规程,石化总厂加氢车间。
作者简介:高江,胜利油田石化总厂,工程师,主要从事石油炼制工艺。