大社矿储、装、运系统除尘技术改造分析

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  1、概述
  冀中能源峰峰集团薛村矿于1959年投产,2013年11月破产更名为大社矿。投产之初矿井配套建有一套简易选煤系统,主要作用是对原煤中直径大于50毫米粒度的煤块及碴块进行筛分,通过手选分离,以便提高煤质;另配一组总容积1800立方的跨线储煤仓,作为火车装车使用。
  历次改造过程中,我们坚持“以市场需求为导向,以调整产品结构为效益增长点,以生产高热值煤炭来满足特殊用户需求为经济增长点,以优化工艺布置来俭省节约改造资金、促进减人提效”四大宗旨,突出效率优先、能力匹配,克服厂地小、空间复杂等诸多困难,通过多种方案优化对比,最终使得选、储、装、运系统形成一个有机整体。不仅能够生产出多个品种煤炭,满足不同用户对煤质的需求,而且企业效益也得到很大提高。
  2、简易选煤系统原理和选矸方法
  简易选煤就是利用震动筛的筛分作用,以颗粒度大小来分离煤炭和矸石。通过震动筛分作用,煤炭漏到筛下,大块矸石和块煤则留在筛上,然后通过手工将矸石和块煤分别拣出。该系统工艺简单、经济适用,通常在矿井生命周期的前期和中期,原煤煤质较好时效果明显,经一次筛分筛下物即可满足质量要求。
  由于简易选煤是以粒度大小来区分煤炭和矸石,当回采工作面遇到破碎带和断层时,分选效果则大打折扣。一是破碎的矸石以小颗粒状态存在时,也会被直接漏到筛下,造成筛分后原煤灰分偏高,无法满足质量要求;二是由大块矸石和部分煤块组成的筛上物,在其产量较大、人力不足以将矸石全部拣出时,为保证处理能力与生产能力匹配,筛上物(矸石约占70%、煤块约占30%)通过破碎機粉碎后直接流向主皮带,造成矸石二次掺入筛下原煤。
  在煤炭洗选加工过程中,运输、转载、筛选及粉煤回收等环节均会产生大量的煤尘,配备的袋式除尘器和旋风除尘器虽起到了很好的除尘作用,但粉煤装车外运、布袋清灰环节仍有粉尘外溢,造成大量的细小煤尘排入大气,不仅给职工埋下尘肺隐患,并且对厂区环境造成了严重的污染。因此,必须采取有效措施,解决洗选加工过程中带来的煤尘污染,保护职工的身体健康,净化厂区的空气质量。
  因此建设精煤储煤仓及配套装、运系统,进行粉尘治理问题、解决煤尘污染,保护大气环境势在必行。
  3、粉尘治理方案
  3.1选煤厂粉尘产生原因分析
  通过对选煤厂各产尘点的分析,发现不同类型产尘点的起尘原因各不相同,主要有以下几种:
  3.1.1转载点产尘。即转载过程中部分细小颗粒不能粘附在粗颗粒上,从而游离到外部空间形成粉尘。3.1.2布袋除尘器出风口直通外界,清灰过程中(每半小时自动清灰一次),出风口会产生大量粉尘直接排入大气。3.1.3由于粉煤外运采取人工装载和车辆运输方式,在装载和运输的过程中掉落也极易产生大量煤尘。
  3.2选煤厂粉尘综合降尘治理方案
  3.2.1喷雾降尘。安装喷雾泵一台及其配套管路和喷头,对选后成品皮带各转载点进行喷雾,起到了明显的降尘作用,不再赘述。
  3.2.2安装除尘滤袋。针对布袋除尘器出风口直通外界,清灰过程中,出风口会产生大量粉尘直接排入大气这一问题,我们在出风口加装了除尘滤袋,滤袋由涤纶制成,耐温150度,厚度1.36mm,透气量318L/M2.S,拦截性能很好,易清灰,使用寿命长,适合我矿洗煤厂布袋除尘器出风口使用。除尘滤袋下口接入沉淀池,拦截到的粉尘自动落入沉淀中定期清理,从而避免了出风口煤尘直接排放到大气中造成污染。
  3.2.3采用风力输送煤粉。选煤系统正常运行时,入选量可达到300吨/小时,同时,煤粉产出量大约在3吨/小时左右。布袋除尘器负责收集然后通过粉煤皮带运送到容积为4.2立方米的粉煤仓中,仓下使用农用四轮车装载,然后转运至煤厂。
  农用车装载、运输、卸载过程造成了煤尘二次污染,且灰量很大,必须下大力气加以解决。通过多方考察,最终选择了粉煤气力输送系统,淘汰了农用车转运粉煤方式,使粉煤二次污染问题得到了很好解决。
  洗煤厂煤粉输送系统工艺布置图
  该系统是通过从一处储料罐经手动插板阀、落灰管进入GSB型连续输送泵锁气器,实现均匀给料,然后将粉料通过罗茨鼓风机提供的气源,经过管道送至另一受料仓内。该系统的设计输送量为3吨/小时,属正压稀相输送系统。
  首先,根据现场的实际情况,选取GSB型连续输送泵及罗茨风机的安装位置,由于罗茨风机运行时产生噪音,所以又为罗茨风机加装了隔音室,从而避免了噪音对工作环境的污染。其次,将煤粉回收间选址在煤场一角并迅速完成了土建施工,粉煤回收间为一全封闭式建筑,并加装了风水喷雾装置和泄压管路,泄压管路的一端接入回收间,另一端接入沉淀水池。
  4、粉尘治理效益计算
  4.1社会效益
  通过对洗煤厂采取的综合降尘措施,不仅降低了煤尘污染对职工生命健康造成的危害,而且减少煤尘对大气环境的污染,大大的改善了工作场所的环境,提高了厂区的空气质量。
  4.2经济效益
  通过对选煤加工各环节降尘处理,不仅取得了很好社会效益,而且从中收到了一定的经济效益。
  4.2.1改造前后人工费用对比。改造前每班需要安排3名装运人员进行粉煤仓的卸料工作,每天三班,每天需要安排9名人员,按照80元/人,每年需要支付的工资为:9*80*30*12=25.92万元。改造为风力输送煤粉之后,连续输送泵及罗茨风机控制按钮接入到选煤系统集中控制程序中,实现了PLC集中控制,不再需要专职人员。相对比改造前的人工费用减少支出:25.92万元。4.2.2使用气力输送系统回收的煤粉发热量在5000大卡以上,平均日产30吨左右,可掺入选后精煤一同销售,依目前吨煤均价370元的价格计算,每年至少可增收330天×30吨×370元/吨=366.3万元。4.2.3投资购置费用:煤粉气力输送系统购置资金:8.6万元;除尘滤袋购置资金:0.48万元;两项合计:8.6+0.48=9.08万元。
  年创经济效益合计为:25.92+366.3-9.08=383.14万元
  5、结语
  企业以效益最大化作为追求目标,环境保护就是最大的效益,尤其是在煤炭市场产能严重过剩的今天,要想在激烈的市场中求生存、谋发展,就必须千方百计降低成本、提高效益。效益从何而来?只有不断坚持节能技改、减人提效,积极推广新技术、新工艺、新装备,不断对生产环节加以完善,保护住一片蓝天,才能取得更好的效益。
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