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摘 要:开滦(集团)东欢坨矿2286工作面位于-500水平北二采区8煤层,南至北二采区运输上山,北至2号勘探线以南150 m,为北二采区首采工作面,四周无采掘工程。该文首先介绍了2286工作面回采顶板情况,然后介绍了矿压分析情况,最后谈谈2286工作面收尾技术要点及新技术。
关键词:2286工作面 回采 顶板 矿压分析
中图分类号:TD323;TD355 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2013)02(c)-0-01
2286工作面采用走向长壁后退式综合机械化采煤法,顶板管理采用自然垮落法,沿底回采,一次采全高。工作面采用MG650/1515-WD型电牵引采煤机,ZY9200-22/46、ZY9200-20/42、ZYG9200-22/46型液压支架及SGZ960/1050型中双链刮板输送机完成煤的“破、装、运、支、处”。
1 工作面概况
2286工作面设计可采长度:风道900 m,运道910 m。2011年5月15日6点班开始单班试生产,试生产期间完善运道皮带防跑偏装置,并对假机头的处进行了改造,完善风道辅助运输系统等工程。2011年6月1日开始单班正常生产,2011年8月19日双班进入,2012年11月完成收尾工作。2286工作面在回采期间共过四个地质异常区、三个水文异常区、五个泄水川、两个泄水联络巷、一个采面泄水眼、五个泄水钻窝。回采中由于工作面面长的变化,采面风道机尾先后在T875 m、T850 m、T800 m、T625 m加了四组ZY9200-20/42型液压支架。
2 顶板情况及处理措施
2286工作面初期为俯斜开采,运道角度下山较大,老塘由机头向机尾方向落板,至7月3日六点班老塘全部落板,风道进尺24.5 m,运道进尺24 m。根据工作面矿压监测实际,工作面周期来压步距为:15-25 m。
工作面回采至风道T863 m处,工作面机尾首先揭露DF35-1正断层,断层落差7.0 m,倾角70 °。2011年8月13日工作面风道回采至T850 m时,70组以上支架出现倾倒趋势,支架上顶及前梁处不断有煤矸冒落,至8月16日70组以上支架倾倒严重,支架倒架、挤架、顶梁错差的现象更为严重,工作面个别支架倾角最大达到42 °。同时支架由正常时面接触顶板变成线接触甚至是点接触顶板,造成架间、梁端出现较大的错差,并大量流煤矸,使支架上顶顶空,支架受自身的重量影响,倾倒现象更为严重,给安全生产带来严重威胁。直至2012年2月10日,综采队经过长达半年的不懈努力,采取各种行之有效的办法,将工作面倾倒支架全部扶正。工作面通过采用铺网技术回采,有效地控制了顶板冒落、煤壁片帮,保证了工作面正规循环作业,大大提高了采面的回采率和原煤产量。
2286工作面随着回采向前推进,在风、运道顶板压力较大和过泄水川及钻窝时,采取在风、运道丢棚子保证安全回采。2286风道在回采初期采用滞后回棚子支护工艺,于2012年2月1日开始采取架前替板工艺。由于采用架前替板工艺,风道上帮压力较大,综采队于2012年3月14日(风道T734 m,运道T743 m,)开始采取在风道上帮棚档间均匀布置3根锚杆加强支护,有效地控制了风道上帮来压,保证了回采安全。2286运道在回采时采用滞后回棚子支护工艺,由于工作面面长变短,工作面于2012年9月16日(风道T157 m,运道T163 m)夜班将机头处一节溜槽拆除,并将头组支架下放至运道,实现了运道的全断面支护工艺。
3 矿压分析情况
东欢坨矿2286工作面2012年4月-11月来压周期(步距)是7~11 d左右。记录日观测数据,根据2012年4月-11月观测,周期来压为7~11 d,由于回采期间,监测线有间断时候,对回采局部监测有些偏差。在回采过程中(回采时),支架末阻力最大达到60 MPa/架。在实际观测中,局部个别支架出现了漏液卸压现象,导致初撑力末能达到预定值,使支架的特性不能充分发挥出来,从而影响到整体架组对采场的支撑效果。由此可知,在确保泵站压力(30 MPa)、及时避免漏液卸压现象发生的前题下,该支架初撑力的设计比较合理,能够适应采场活动的需要。 按支架最大工作阻力来说,到额定工作阻力(9600 kN/架)已没有富余量,说明支架承载强度比较大,采场来压不稳,应力集中现象较严重,回采后期应对采场中、下部加强防护工作。由图中可以看出,支架的工作阻力最小为3 MPa/架,最大为60 MPa/架(安全阀未卸载造成的)。其载荷频率分布规律是:在观测期间。支柱在整个承载过程中因处支架上位置的不同,其承载载荷也是不一样的,其特点表现为:在现场实际观测过程中,部分支柱在来压时出现压力超限现象,造成安全阀
开启。
采场局部有煤壁片冒的主要原因是:(1)顶煤厚度不均、煤体强度低、加之工作面倾角也比较大,当基本顶来压时,由于支架上顶煤已空顶或采面初撑力小等原因,从而导致基本顶压力直接作用于采面上,在回采的采动影响下产生片冒现象。(2)工作面推采速度比较慢,老顶来压,支架倾斜顶板上顶接触受力面积不均,造成煤壁受力较大,造成片帮次要原因。(3)现场处于地质异常区顶板破碎,初撑力达不到技术要求,造成片帮的次要原因。采面支架产生周期压力不规律性的主要原因为:由于采场煤层不平整,变化多,从而造成支架上方在基本顶压力作用下产生的破碎煤体不一样,有局部托煤顶或破板现象,这样便使支架对上顶承载量整体受力不均,使其承载载荷也相应变化。2286工作面局部倾角变化较大,矸石容易顺采煤机或溜槽下滑,加强对采面的顶板管理。
4 2286工作面收尾技术要点及新技术
2012年10月30日,2286工作面开始进入收尾阶段。当天十点班开始联纤维网,10月31日六点班开始联第一条绳,11月3日开始打第一排锚杆,11月10支架全部定位,11日π钢上完,上风开始做绞车窝,15日上风开始做抹角及煤壁侧打帮柱,16日开始打锚索,17日开始打帮锚杆。收尾过程中保证工作面割平、割直,顶梁调平,采高控制在3.2~3.5 m,沿板回采,煤层厚度不足时,适当破底。上、下出口加强支护,上出口高度不低于3.5 m。保证工作面支架初撑力要求,确保液压系统完好。
通过泄水巷里段及切眼的锚网施工,巷道成型较好。尤其是机掘配合锚杆施工,效果更好。经过几个月的离层仪观测,顶板离层及两帮移近量变化不大,巷道断面没有多大变形。因此在8S煤掘进时可以推广锚杆施工工艺,不但可以降低成本,而且有利于回采。在新开掘涌水量较大巷道中,推广使用水槽和挖沉淀蓄水池排水方法。在该区域施工过程中,顶板裂隙水、底板涌水等都较大,给正常施工及巷道排水带来了很大的困难,后经挖沉淀池蓄水和使用水槽排水取得了很好的效果,减少了水冲巷道及底板底鼓的频发事故。施工速度增快了好多。在收尾过程中我们积极推广应用新技术、新材料,对2286回采工作面收尾提出革新,全面应用“格瑞特聚酯纤维柔性假顶网”进行支护,代替传统的金属菱形网。用锚杆,纤维网,上绳,打锚索联合支护的方式控制顶板。
关键词:2286工作面 回采 顶板 矿压分析
中图分类号:TD323;TD355 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2013)02(c)-0-01
2286工作面采用走向长壁后退式综合机械化采煤法,顶板管理采用自然垮落法,沿底回采,一次采全高。工作面采用MG650/1515-WD型电牵引采煤机,ZY9200-22/46、ZY9200-20/42、ZYG9200-22/46型液压支架及SGZ960/1050型中双链刮板输送机完成煤的“破、装、运、支、处”。
1 工作面概况
2286工作面设计可采长度:风道900 m,运道910 m。2011年5月15日6点班开始单班试生产,试生产期间完善运道皮带防跑偏装置,并对假机头的处进行了改造,完善风道辅助运输系统等工程。2011年6月1日开始单班正常生产,2011年8月19日双班进入,2012年11月完成收尾工作。2286工作面在回采期间共过四个地质异常区、三个水文异常区、五个泄水川、两个泄水联络巷、一个采面泄水眼、五个泄水钻窝。回采中由于工作面面长的变化,采面风道机尾先后在T875 m、T850 m、T800 m、T625 m加了四组ZY9200-20/42型液压支架。
2 顶板情况及处理措施
2286工作面初期为俯斜开采,运道角度下山较大,老塘由机头向机尾方向落板,至7月3日六点班老塘全部落板,风道进尺24.5 m,运道进尺24 m。根据工作面矿压监测实际,工作面周期来压步距为:15-25 m。
工作面回采至风道T863 m处,工作面机尾首先揭露DF35-1正断层,断层落差7.0 m,倾角70 °。2011年8月13日工作面风道回采至T850 m时,70组以上支架出现倾倒趋势,支架上顶及前梁处不断有煤矸冒落,至8月16日70组以上支架倾倒严重,支架倒架、挤架、顶梁错差的现象更为严重,工作面个别支架倾角最大达到42 °。同时支架由正常时面接触顶板变成线接触甚至是点接触顶板,造成架间、梁端出现较大的错差,并大量流煤矸,使支架上顶顶空,支架受自身的重量影响,倾倒现象更为严重,给安全生产带来严重威胁。直至2012年2月10日,综采队经过长达半年的不懈努力,采取各种行之有效的办法,将工作面倾倒支架全部扶正。工作面通过采用铺网技术回采,有效地控制了顶板冒落、煤壁片帮,保证了工作面正规循环作业,大大提高了采面的回采率和原煤产量。
2286工作面随着回采向前推进,在风、运道顶板压力较大和过泄水川及钻窝时,采取在风、运道丢棚子保证安全回采。2286风道在回采初期采用滞后回棚子支护工艺,于2012年2月1日开始采取架前替板工艺。由于采用架前替板工艺,风道上帮压力较大,综采队于2012年3月14日(风道T734 m,运道T743 m,)开始采取在风道上帮棚档间均匀布置3根锚杆加强支护,有效地控制了风道上帮来压,保证了回采安全。2286运道在回采时采用滞后回棚子支护工艺,由于工作面面长变短,工作面于2012年9月16日(风道T157 m,运道T163 m)夜班将机头处一节溜槽拆除,并将头组支架下放至运道,实现了运道的全断面支护工艺。
3 矿压分析情况
东欢坨矿2286工作面2012年4月-11月来压周期(步距)是7~11 d左右。记录日观测数据,根据2012年4月-11月观测,周期来压为7~11 d,由于回采期间,监测线有间断时候,对回采局部监测有些偏差。在回采过程中(回采时),支架末阻力最大达到60 MPa/架。在实际观测中,局部个别支架出现了漏液卸压现象,导致初撑力末能达到预定值,使支架的特性不能充分发挥出来,从而影响到整体架组对采场的支撑效果。由此可知,在确保泵站压力(30 MPa)、及时避免漏液卸压现象发生的前题下,该支架初撑力的设计比较合理,能够适应采场活动的需要。 按支架最大工作阻力来说,到额定工作阻力(9600 kN/架)已没有富余量,说明支架承载强度比较大,采场来压不稳,应力集中现象较严重,回采后期应对采场中、下部加强防护工作。由图中可以看出,支架的工作阻力最小为3 MPa/架,最大为60 MPa/架(安全阀未卸载造成的)。其载荷频率分布规律是:在观测期间。支柱在整个承载过程中因处支架上位置的不同,其承载载荷也是不一样的,其特点表现为:在现场实际观测过程中,部分支柱在来压时出现压力超限现象,造成安全阀
开启。
采场局部有煤壁片冒的主要原因是:(1)顶煤厚度不均、煤体强度低、加之工作面倾角也比较大,当基本顶来压时,由于支架上顶煤已空顶或采面初撑力小等原因,从而导致基本顶压力直接作用于采面上,在回采的采动影响下产生片冒现象。(2)工作面推采速度比较慢,老顶来压,支架倾斜顶板上顶接触受力面积不均,造成煤壁受力较大,造成片帮次要原因。(3)现场处于地质异常区顶板破碎,初撑力达不到技术要求,造成片帮的次要原因。采面支架产生周期压力不规律性的主要原因为:由于采场煤层不平整,变化多,从而造成支架上方在基本顶压力作用下产生的破碎煤体不一样,有局部托煤顶或破板现象,这样便使支架对上顶承载量整体受力不均,使其承载载荷也相应变化。2286工作面局部倾角变化较大,矸石容易顺采煤机或溜槽下滑,加强对采面的顶板管理。
4 2286工作面收尾技术要点及新技术
2012年10月30日,2286工作面开始进入收尾阶段。当天十点班开始联纤维网,10月31日六点班开始联第一条绳,11月3日开始打第一排锚杆,11月10支架全部定位,11日π钢上完,上风开始做绞车窝,15日上风开始做抹角及煤壁侧打帮柱,16日开始打锚索,17日开始打帮锚杆。收尾过程中保证工作面割平、割直,顶梁调平,采高控制在3.2~3.5 m,沿板回采,煤层厚度不足时,适当破底。上、下出口加强支护,上出口高度不低于3.5 m。保证工作面支架初撑力要求,确保液压系统完好。
通过泄水巷里段及切眼的锚网施工,巷道成型较好。尤其是机掘配合锚杆施工,效果更好。经过几个月的离层仪观测,顶板离层及两帮移近量变化不大,巷道断面没有多大变形。因此在8S煤掘进时可以推广锚杆施工工艺,不但可以降低成本,而且有利于回采。在新开掘涌水量较大巷道中,推广使用水槽和挖沉淀蓄水池排水方法。在该区域施工过程中,顶板裂隙水、底板涌水等都较大,给正常施工及巷道排水带来了很大的困难,后经挖沉淀池蓄水和使用水槽排水取得了很好的效果,减少了水冲巷道及底板底鼓的频发事故。施工速度增快了好多。在收尾过程中我们积极推广应用新技术、新材料,对2286回采工作面收尾提出革新,全面应用“格瑞特聚酯纤维柔性假顶网”进行支护,代替传统的金属菱形网。用锚杆,纤维网,上绳,打锚索联合支护的方式控制顶板。