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摘要:励磁系统(excitation system)是向汽轮发电机转子绕组提供磁场电流的装置,其主要作用是维持发电机电压在给定水平上、合理分配无功以及提高电力系统运行稳定性。可见,维护和调试好励磁系统对于保障火电生产的安全运行意义重大。但是我们也知道任何设备在运行中都可能出现故障,如何针对故障快速诊断和排除是维护人员重要职责和任务,励磁系统自然也不例外,因此本文对汽轮发电机励磁系统常见故障与应对措施进行了探讨。
关键词:故障;措施;励磁系统;汽轮发电机
1 汽轮发电机励磁系统工作原理
1.1 关于励磁方式
汽轮发电机的励磁方式分他励和自励两大类。他励主要是以励磁机作为励磁电源的一种励磁方式,自励的励磁电源取自发电机自身。虽然他励方式不受发电机运行状态影响,励磁可靠性较高,但是结构较为复杂,多出现在旧式励磁系统中,目前基本上采用自励方式。在自励方式中,应用较多的是可控硅静态励磁方式,它没有旋转部分,维护相对简单。可控硅静态励磁方式又分为自并励和自复励两种形式,两者比较起来自并励方式从技术、维护、可靠性和造价等方面都更为成熟和适用,因而应用更广泛,故此本文将自并励方式作为讨论的基础。
1.2 自并励系统的原理与构成
自并励系统利用接在发电机端的励磁变压器励磁交流电源,通过晶闸管整流装置变换为直流励磁电源。汽轮发电机励磁系统由励磁调节器、励磁整流装置、起励装置、灭磁装置、励磁变压器以及保护、测量等装置组成。其中励磁系统由励磁调节器与功率灭磁单元构成,励磁调节器根据所检测到的发电机电压、电流等信号,按照一定的控制准则自动调节功率灭磁单元的输出;而励磁控制系统则涵盖了励磁系统和同步发电机,通过励磁控制系统可以实现对发电机电压、电力系统无功分配的控制。可见,励磁系统由众多相互关联的环节所组成,任一环节出现故障都可能影响发电机的运行。
2 汽轮发电机励磁系统常见故障与应对措施
2.1 起励失败
起励失败是指励磁系统下达投励指令后,发电机无法建立初始电压的故障现象。由于汽轮发电机励磁系统型号众多,参数设置和信号显示也有所差异,就以NES6100励磁系统为例说明,在8s内机端电压仍低于发电机额定电压的20%,调节器显示屏会报“起励失败”信号。造成起励失败的原因非常多,比较常见的有:(1)开机检查有疏漏,如功率柜交直流刀闸、起励开关、灭磁开关、PT高压侧刀闸、起励电源开关等没有合上。(2)起励回路有故障,如“机组95%转速指令”及“投励磁”信号未送达,线路松动或元器件损坏等。(3)调节器故障。(4)触发角在90度以上,零起升压时电压给定值或电流给定值太小(低于20%)。
解决办法:(1)严格按照程序检查开机状态,复核所有环节,避免疏漏。(2)细心观察,如怀疑起励回路故障,通过观察起励接触器动作、吸合声响判断,无声响可能是回路故障;若是调节器故障,可观察调节器故障指示灯是否常亮,灯不亮依次检查接线和上位机指令是否发出。(3)设备检修后,检查人机界面起励方式是否合适,通过调整起励方式或更换通道重新开机。(4)维护检修后的故障,不少是先前操作留下的,耐心回想一下曾动过什么就能发现一些苗头,如转子与励磁输出的电缆是否接反了。
2.2 励磁不稳定
发电机运行过程中,励磁波动过大,例如励磁系统运行数据增大,但有时又正常,无规律可循,并且仍可以进行加减磁的调节。可能原因是:(1)移相脉冲控制電压输出不正常。(2)环境温度变化以及元器件受到振动、氧化等影响出现故障。针对第1种原因,应先检查励磁电源是否正常,应分别检查给定值和经适配单元处理后的测量值(发电机电压或励磁电流)是否正常。对第2种原因,利用示波器观察整流波形是否完整,再用万用表检查可控硅性能是否正常,线路焊接状态和元器件特性发生变化就会出现此类故障,平时应加强维护和调试并及时更换有问题的元器件,可降低此类故障发生几率。
2.3 灭磁不正常
汽轮发电机组与电网解列后,灭磁装置要将励磁装置中的剩磁尽快衰减。灭磁方法有逆变灭磁、电阻灭磁等。逆变灭磁失败的原因有回路原因、可控硅控制极故障、交流电源异常、逆变换相超前触发角、角过小等。而NES6100励磁系统有时会出现灭磁开关多次合闸不成功的故障,其主要原因是直流磁场断路器开关卡涩引起的。由于NES6100采用了ABB公司的直流磁场断路器,该断路器分闸回路与合闸回路通过机械连杆闭锁,在分闸不到位的情况下,无法通过操作按钮正常合闸。而合闸拒动的原因多半是机构内积灰和弹簧拉力减小,因此解决办法是加强日常维护,定期清理设备内的灰尘,再对灭磁断口、灭弧栅等部位涂抹导电膏,以防止机构卡涩。
2.4 励磁变压器相序不正确
励磁系统对可控硅同步信号的要求非常严格,励磁变压器相序、相位都不能弄错。某汽轮发电机调试过程中,成功起励、建压后,继续增磁时发电机过压,灭磁开关跳开,经检查确认是励磁变压器接线有误。原来该励磁变压器采用Y/△11接法,输入端三相电缆接线相序为C、B、A,安装人员误以为输出端的相序也必然为C、B、A,忽略了该励磁变压器采用Y/△11接法的要求。按照要求调整输出端的接法,励磁系统也就恢复正常了。另一个例子是调试励磁系统时,由于A、C相反接,虽然励磁装置升压、并网都正常,但不能实现软起励,发电机升压太快,而在调整接法后故障消失,这是因为相序错误导致可控硅触发脉冲与其阳极电压不同步所致。采用示波器、相序表和万用表可查出此类错误。采用万用表的方法是检测母线与励磁变压器输入端电压差,同相电压差应为零。
2.5 其他常见故障
一般微机励磁装置,出现故障时调节柜显示屏上会有故障警示,仍以NES6100为例,功率柜故障显示“1—8#功率柜故障”,电压互感器PT断线会显示“A(或B)PT故障”,工控机通信故障显示“通信错误”等,按照信号提示检查一般都 可以发现故障根源,进而消除故障。功率柜故障的原因包括功率柜风机故障、功率柜主回路熔丝断、功率柜阻容吸收熔丝断、功率柜部分整流桥、柜故障等,其中以风压故障原因居多,不论哪种原因适当准备一定数量的备件都是必要的。PT断线故障原因可能是PT回路二次接线松动、PT高压侧保险丝熔断及模拟量总线板、调节器DSP板故障等,一般以外部接线松动原因居多,所以应先排查外部原因,再考虑内部器件问题。工控机通信故障主要原因有通信故障、智能板保险松动或损坏、智能板损坏等,如果是通信故障只需复位智能板并重启程序就能消除故障,而智能板损坏应更换同型号备板。
3 结语
要保持火电厂励磁系统状态良好,除了加强维护管理,定期进行除尘、检测和试验以外,还应重视常见故障的分析和总结。就像应急预案一样,将常见故障处理流程、方法梳理清楚,可以大大降低故障处理时间,为保证火电站安全生产、提高发电效率打下坚实基础。
参考文献:
[1]NES6100系列发电机励磁调节器用户指南(V2.0).
[2]许斌,郭大安,安蔚华.自并励励磁系统常见故障分析与处理[J].电工电气,2013(9):57-59.
关键词:故障;措施;励磁系统;汽轮发电机
1 汽轮发电机励磁系统工作原理
1.1 关于励磁方式
汽轮发电机的励磁方式分他励和自励两大类。他励主要是以励磁机作为励磁电源的一种励磁方式,自励的励磁电源取自发电机自身。虽然他励方式不受发电机运行状态影响,励磁可靠性较高,但是结构较为复杂,多出现在旧式励磁系统中,目前基本上采用自励方式。在自励方式中,应用较多的是可控硅静态励磁方式,它没有旋转部分,维护相对简单。可控硅静态励磁方式又分为自并励和自复励两种形式,两者比较起来自并励方式从技术、维护、可靠性和造价等方面都更为成熟和适用,因而应用更广泛,故此本文将自并励方式作为讨论的基础。
1.2 自并励系统的原理与构成
自并励系统利用接在发电机端的励磁变压器励磁交流电源,通过晶闸管整流装置变换为直流励磁电源。汽轮发电机励磁系统由励磁调节器、励磁整流装置、起励装置、灭磁装置、励磁变压器以及保护、测量等装置组成。其中励磁系统由励磁调节器与功率灭磁单元构成,励磁调节器根据所检测到的发电机电压、电流等信号,按照一定的控制准则自动调节功率灭磁单元的输出;而励磁控制系统则涵盖了励磁系统和同步发电机,通过励磁控制系统可以实现对发电机电压、电力系统无功分配的控制。可见,励磁系统由众多相互关联的环节所组成,任一环节出现故障都可能影响发电机的运行。
2 汽轮发电机励磁系统常见故障与应对措施
2.1 起励失败
起励失败是指励磁系统下达投励指令后,发电机无法建立初始电压的故障现象。由于汽轮发电机励磁系统型号众多,参数设置和信号显示也有所差异,就以NES6100励磁系统为例说明,在8s内机端电压仍低于发电机额定电压的20%,调节器显示屏会报“起励失败”信号。造成起励失败的原因非常多,比较常见的有:(1)开机检查有疏漏,如功率柜交直流刀闸、起励开关、灭磁开关、PT高压侧刀闸、起励电源开关等没有合上。(2)起励回路有故障,如“机组95%转速指令”及“投励磁”信号未送达,线路松动或元器件损坏等。(3)调节器故障。(4)触发角在90度以上,零起升压时电压给定值或电流给定值太小(低于20%)。
解决办法:(1)严格按照程序检查开机状态,复核所有环节,避免疏漏。(2)细心观察,如怀疑起励回路故障,通过观察起励接触器动作、吸合声响判断,无声响可能是回路故障;若是调节器故障,可观察调节器故障指示灯是否常亮,灯不亮依次检查接线和上位机指令是否发出。(3)设备检修后,检查人机界面起励方式是否合适,通过调整起励方式或更换通道重新开机。(4)维护检修后的故障,不少是先前操作留下的,耐心回想一下曾动过什么就能发现一些苗头,如转子与励磁输出的电缆是否接反了。
2.2 励磁不稳定
发电机运行过程中,励磁波动过大,例如励磁系统运行数据增大,但有时又正常,无规律可循,并且仍可以进行加减磁的调节。可能原因是:(1)移相脉冲控制電压输出不正常。(2)环境温度变化以及元器件受到振动、氧化等影响出现故障。针对第1种原因,应先检查励磁电源是否正常,应分别检查给定值和经适配单元处理后的测量值(发电机电压或励磁电流)是否正常。对第2种原因,利用示波器观察整流波形是否完整,再用万用表检查可控硅性能是否正常,线路焊接状态和元器件特性发生变化就会出现此类故障,平时应加强维护和调试并及时更换有问题的元器件,可降低此类故障发生几率。
2.3 灭磁不正常
汽轮发电机组与电网解列后,灭磁装置要将励磁装置中的剩磁尽快衰减。灭磁方法有逆变灭磁、电阻灭磁等。逆变灭磁失败的原因有回路原因、可控硅控制极故障、交流电源异常、逆变换相超前触发角、角过小等。而NES6100励磁系统有时会出现灭磁开关多次合闸不成功的故障,其主要原因是直流磁场断路器开关卡涩引起的。由于NES6100采用了ABB公司的直流磁场断路器,该断路器分闸回路与合闸回路通过机械连杆闭锁,在分闸不到位的情况下,无法通过操作按钮正常合闸。而合闸拒动的原因多半是机构内积灰和弹簧拉力减小,因此解决办法是加强日常维护,定期清理设备内的灰尘,再对灭磁断口、灭弧栅等部位涂抹导电膏,以防止机构卡涩。
2.4 励磁变压器相序不正确
励磁系统对可控硅同步信号的要求非常严格,励磁变压器相序、相位都不能弄错。某汽轮发电机调试过程中,成功起励、建压后,继续增磁时发电机过压,灭磁开关跳开,经检查确认是励磁变压器接线有误。原来该励磁变压器采用Y/△11接法,输入端三相电缆接线相序为C、B、A,安装人员误以为输出端的相序也必然为C、B、A,忽略了该励磁变压器采用Y/△11接法的要求。按照要求调整输出端的接法,励磁系统也就恢复正常了。另一个例子是调试励磁系统时,由于A、C相反接,虽然励磁装置升压、并网都正常,但不能实现软起励,发电机升压太快,而在调整接法后故障消失,这是因为相序错误导致可控硅触发脉冲与其阳极电压不同步所致。采用示波器、相序表和万用表可查出此类错误。采用万用表的方法是检测母线与励磁变压器输入端电压差,同相电压差应为零。
2.5 其他常见故障
一般微机励磁装置,出现故障时调节柜显示屏上会有故障警示,仍以NES6100为例,功率柜故障显示“1—8#功率柜故障”,电压互感器PT断线会显示“A(或B)PT故障”,工控机通信故障显示“通信错误”等,按照信号提示检查一般都 可以发现故障根源,进而消除故障。功率柜故障的原因包括功率柜风机故障、功率柜主回路熔丝断、功率柜阻容吸收熔丝断、功率柜部分整流桥、柜故障等,其中以风压故障原因居多,不论哪种原因适当准备一定数量的备件都是必要的。PT断线故障原因可能是PT回路二次接线松动、PT高压侧保险丝熔断及模拟量总线板、调节器DSP板故障等,一般以外部接线松动原因居多,所以应先排查外部原因,再考虑内部器件问题。工控机通信故障主要原因有通信故障、智能板保险松动或损坏、智能板损坏等,如果是通信故障只需复位智能板并重启程序就能消除故障,而智能板损坏应更换同型号备板。
3 结语
要保持火电厂励磁系统状态良好,除了加强维护管理,定期进行除尘、检测和试验以外,还应重视常见故障的分析和总结。就像应急预案一样,将常见故障处理流程、方法梳理清楚,可以大大降低故障处理时间,为保证火电站安全生产、提高发电效率打下坚实基础。
参考文献:
[1]NES6100系列发电机励磁调节器用户指南(V2.0).
[2]许斌,郭大安,安蔚华.自并励励磁系统常见故障分析与处理[J].电工电气,2013(9):57-59.