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摘 要:炼钢除尘系统是绿色生产的保障,实现除尘系统经济、高效运行,是炼钢厂降本增效的重要目标。此项目中实体除尘系统包含:二次除尘2套、铁水预处理除尘2套;屋顶罩除尘、精炼除尘、地面料仓除尘各1套;共计7套。各除尘分散独立:需要通过技术、控制手段实现可远程诊断故障,自动调节风机转速。本实践基于除尘系统星形网络,在测试了各点通讯可靠后,将5套除尘运行后台电脑,逐一转移至除尘监控室。解决了各后台分散在不同地点,除尘系统无法统一协调同步,即时调度风量的难题。
关键词: 除尘 控制 网络 改进
本实践开发了“以光纤通讯为基础利用Net服务器Wincc交互&PLC智能自动控制变频闭环调速的控制技,确保了各除尘风机转速的动态控制,实现了除尘风机随工序使用需求进行即时动态调速;开发“光传输综合信号星形数据链,各有关信号同步汇总到服务器,实时更新;开发“除尘集中监控站,实现所有辅助除尘后台集中到一个监控室,节省了大部分人力物;开发“除尘网络与生产一级网络的通讯,实现了除尘系统故障的远程诊断查处。本设计对同类的钢铁单位有很高的适用性和参考价值。
1、问题的产生及描述
本改进系统中存在“2座转炉+1座脱磷炉分别配置1套一次除尘并共用2套二次除尘和1套三次屋顶罩除尘”、“双工位LF精炼炉2座+双工位RH精炼炉1座以及钢包处理设施3座,共用1套精炼除尘”;“合金、原料地面料倉配有料仓专用除尘1套”。在除尘系统中“一次除尘”和“辅助除尘”分别占比7%和93%,辅助除尘占绝对比重。相对3套一次除尘设计上能够随转炉吹炼进程自动调速,7套辅助除尘都是人工调速没有自动调节功能,在环保设施不能停运的背景下能耗、人力、故障率等方面存在效能不足。经过对各辅助除尘系统的调查,在负荷一定的情况下,现场的烟气量是主要的有效负载,当工序间歇或过程烟气量减少时,除尘风机保持定速将产生无用功消耗,造成能源的浪费。随工序实际需求调整除尘风机的转速可以提高用电效率、减少无功电能消耗,在满足除尘效果的同时,实现除尘系统降本增效。因此,除尘系统的关键是“集中监控和智能自动调速”。
2、制定实施解决方案
通过项目改造实现的总体思路:“构建星形网络通讯、后台集中监控、星网接入生产环网、生产及风阀信号采集、依据信号编写程序、修改画面单机测试、系统完成联调投用、结果分析跟踪优化”,分为8个步骤来实现:
1. 在除尘值班小二楼建立统一的“除尘监控室”。敷设光纤、Prifibus通讯线,与各除尘器的PLC端连接,构建除尘星形网,实现各除尘PLC与主控室点对点的通讯。
2. 点对点通讯测试后,逐一将5个后台转移集中到该“除尘监控室”内。实现以此基础的星形网络对7套除尘运行操控的集中监控。
3. 申请生产“一级环网”的为“除尘星形网”分配合适的IP地址,逐步统一监控电脑、PLC的通信IP,敷设光纤连接“除尘监控室”和生产主控四楼“服务器室”。实现除尘星网与生产环网对接的基础条件。
4. 采集各工序除尘风阀位置信号,测试进出口风阀受控和位置信号。对位置信号没有反馈到工序生产PLC内的逐一接入和测试,对模拟量、数字量反馈信号进行验证。所有信号调入主控服务器新建DB块。实现所有相关信号的采集和调用条件。
5. 编写“调用信号、手自动转换、状态条件判断、调节指令输出”的智能判断程序、自动控制程序段。实现转速根据生产和风阀信号合理输出调节转速。
6. WINCC画面新增“手/自动转换、现场风阀状态、高速、中速、低速显示与微调”等模块、画面与PLC程序链接及模拟测试。实现单机系统功能实测
7. 依据单机测试结果,将各单机系统同步投入,完整运行“除尘智能自动调速系统”,监控信号采集、传输、调用速率,系统响应时间,各除尘设备动作的协调完善。实现炼钢除尘智能化节能调速开发与应用。
8. 对实施后的系统,跟踪使用效果、各功能块的工作效率、节能降耗情况等,持续一个季度至半年,对数据分析、效益核算,并提出改进方案。实现项目效益。
3、关键技术及创新点
(1)开发基于现场生产设备实时需求信号的自动调速方法;
(2)编写“除尘风机智能化自动调速程序”,开发“Wincc组态自动调速画面
(3)应用BCNet-S7-MPI建立PLC组态通讯;
4、结束语
本项目进行了实地项目改进,取得十分满意的效果,有较大的推广和借鉴意义,能够提高炼钢厂除尘设备智能化自动化控制水平,实现节能高效、满足环保、服务生产的设备运行能力,在环保同等达效的情况下获得明显的降本增效。
参考文献:
[1]《PLC与变频器应用技术项目教程》:段刚 机械工业出版社 2010
[2]《从现场总线到工业以太网的实时性问题研究》 陈磊 浙江大学.2004
[3]《工业数据通讯与控制网络》 阳宪惠 清华大学出版社 2003
关键词: 除尘 控制 网络 改进
本实践开发了“以光纤通讯为基础利用Net服务器Wincc交互&PLC智能自动控制变频闭环调速的控制技,确保了各除尘风机转速的动态控制,实现了除尘风机随工序使用需求进行即时动态调速;开发“光传输综合信号星形数据链,各有关信号同步汇总到服务器,实时更新;开发“除尘集中监控站,实现所有辅助除尘后台集中到一个监控室,节省了大部分人力物;开发“除尘网络与生产一级网络的通讯,实现了除尘系统故障的远程诊断查处。本设计对同类的钢铁单位有很高的适用性和参考价值。
1、问题的产生及描述
本改进系统中存在“2座转炉+1座脱磷炉分别配置1套一次除尘并共用2套二次除尘和1套三次屋顶罩除尘”、“双工位LF精炼炉2座+双工位RH精炼炉1座以及钢包处理设施3座,共用1套精炼除尘”;“合金、原料地面料倉配有料仓专用除尘1套”。在除尘系统中“一次除尘”和“辅助除尘”分别占比7%和93%,辅助除尘占绝对比重。相对3套一次除尘设计上能够随转炉吹炼进程自动调速,7套辅助除尘都是人工调速没有自动调节功能,在环保设施不能停运的背景下能耗、人力、故障率等方面存在效能不足。经过对各辅助除尘系统的调查,在负荷一定的情况下,现场的烟气量是主要的有效负载,当工序间歇或过程烟气量减少时,除尘风机保持定速将产生无用功消耗,造成能源的浪费。随工序实际需求调整除尘风机的转速可以提高用电效率、减少无功电能消耗,在满足除尘效果的同时,实现除尘系统降本增效。因此,除尘系统的关键是“集中监控和智能自动调速”。
2、制定实施解决方案
通过项目改造实现的总体思路:“构建星形网络通讯、后台集中监控、星网接入生产环网、生产及风阀信号采集、依据信号编写程序、修改画面单机测试、系统完成联调投用、结果分析跟踪优化”,分为8个步骤来实现:
1. 在除尘值班小二楼建立统一的“除尘监控室”。敷设光纤、Prifibus通讯线,与各除尘器的PLC端连接,构建除尘星形网,实现各除尘PLC与主控室点对点的通讯。
2. 点对点通讯测试后,逐一将5个后台转移集中到该“除尘监控室”内。实现以此基础的星形网络对7套除尘运行操控的集中监控。
3. 申请生产“一级环网”的为“除尘星形网”分配合适的IP地址,逐步统一监控电脑、PLC的通信IP,敷设光纤连接“除尘监控室”和生产主控四楼“服务器室”。实现除尘星网与生产环网对接的基础条件。
4. 采集各工序除尘风阀位置信号,测试进出口风阀受控和位置信号。对位置信号没有反馈到工序生产PLC内的逐一接入和测试,对模拟量、数字量反馈信号进行验证。所有信号调入主控服务器新建DB块。实现所有相关信号的采集和调用条件。
5. 编写“调用信号、手自动转换、状态条件判断、调节指令输出”的智能判断程序、自动控制程序段。实现转速根据生产和风阀信号合理输出调节转速。
6. WINCC画面新增“手/自动转换、现场风阀状态、高速、中速、低速显示与微调”等模块、画面与PLC程序链接及模拟测试。实现单机系统功能实测
7. 依据单机测试结果,将各单机系统同步投入,完整运行“除尘智能自动调速系统”,监控信号采集、传输、调用速率,系统响应时间,各除尘设备动作的协调完善。实现炼钢除尘智能化节能调速开发与应用。
8. 对实施后的系统,跟踪使用效果、各功能块的工作效率、节能降耗情况等,持续一个季度至半年,对数据分析、效益核算,并提出改进方案。实现项目效益。
3、关键技术及创新点
(1)开发基于现场生产设备实时需求信号的自动调速方法;
(2)编写“除尘风机智能化自动调速程序”,开发“Wincc组态自动调速画面
(3)应用BCNet-S7-MPI建立PLC组态通讯;
4、结束语
本项目进行了实地项目改进,取得十分满意的效果,有较大的推广和借鉴意义,能够提高炼钢厂除尘设备智能化自动化控制水平,实现节能高效、满足环保、服务生产的设备运行能力,在环保同等达效的情况下获得明显的降本增效。
参考文献:
[1]《PLC与变频器应用技术项目教程》:段刚 机械工业出版社 2010
[2]《从现场总线到工业以太网的实时性问题研究》 陈磊 浙江大学.2004
[3]《工业数据通讯与控制网络》 阳宪惠 清华大学出版社 2003