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[摘 要]本文详细介绍了对留渣操作工艺的研究及在120吨转炉上的应用,理论分析了溅渣后残渣脱磷能力、对转炉冶炼相关指标的影响情况以及留渣操作存在的安全影响因素,并提出了实际操作方法。
[关键词]留渣操作;脱磷率;复吹转炉
中图分类号:TF713.3 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)20-0104-01
凌源钢铁集团有限公司转炉炼钢厂(以下简称炼钢厂)120吨转炉采用顶底复吹工艺,以生产优质碳素钢、弹簧钢、低合金结构钢、管线钢为主,要求出钢ω(P)≤0.020%,由于受地域资源影响,冶金石灰属于高镁石灰。因此研究在现有冶金石灰条件下,不增加成本,采用留渣操作工艺实现转炉的低磷冶炼是生产高品质钢的核心问题。
经过理论计算和技术分析,提出复吹转炉在上一炉溅渣结束后将满足要求的残渣留下,利用其熟料特性,在吹炼前期(0—360S)快速成渣,采用低温≤1450℃,碱度1.8-2.2和适度炉渣氧化性ω(FeO)≤18%,的工艺控制原则,达到前期快速脱磷及提高脱磷率的目的。
1、溅渣后残留渣的脱磷能力及活性计算
1.1 溅渣后残留渣的脱磷能力
4 提高废钢比
因溅渣后的残渣具有一定的物理温度,在实际应用过程中,发现可提高废钢比3%左右。
5 取得的成效及存在的问题
5.1 取得的成效
2012年4-7月份留渣操作后终点磷含量与1-3月份对比如表3所示,
5.2 存在的问题及解决途径
留渣操作炉次易出现冶炼过程喷溅问题,解决途径:
(1)留渣操作的炉次留渣量保证在上炉渣量的1/3-1/2之间,必须严格执行先加废钢,后兑铁水的程序。为保证加料操作的安全性,在加废钢前可将部分石灰加入炉中,稠化炉渣,降低炉渣活性。
(2)过氧化炉次、回炉钢水炉次和回炉钢冶炼后的炉次严禁留渣操作,避免兑铁过程中渣中FeO与铁水中的C元素反应发生剧烈喷溅。
(3)留渣操作时不允许连续留渣操作超过3炉,3炉后必须将炉渣倒掉重新造渣。
6 结论
(1) 冶金石灰质量较差采用留渣操作工艺,可实现终点磷含量ω(P)≤0.010%。
(2)在铁水资源相对匮乏的地区,可提高废钢比3%左右。
(3)采用留渣操作工艺,可降低冶金石灰消耗5kg/t。
参考文献
[1] 戴云阁,李文秀,龙腾春主编:《现代转炉炼钢》,东北大学出版社,沈阳,1998,P29-30.
[关键词]留渣操作;脱磷率;复吹转炉
中图分类号:TF713.3 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)20-0104-01
凌源钢铁集团有限公司转炉炼钢厂(以下简称炼钢厂)120吨转炉采用顶底复吹工艺,以生产优质碳素钢、弹簧钢、低合金结构钢、管线钢为主,要求出钢ω(P)≤0.020%,由于受地域资源影响,冶金石灰属于高镁石灰。因此研究在现有冶金石灰条件下,不增加成本,采用留渣操作工艺实现转炉的低磷冶炼是生产高品质钢的核心问题。
经过理论计算和技术分析,提出复吹转炉在上一炉溅渣结束后将满足要求的残渣留下,利用其熟料特性,在吹炼前期(0—360S)快速成渣,采用低温≤1450℃,碱度1.8-2.2和适度炉渣氧化性ω(FeO)≤18%,的工艺控制原则,达到前期快速脱磷及提高脱磷率的目的。
1、溅渣后残留渣的脱磷能力及活性计算
1.1 溅渣后残留渣的脱磷能力
4 提高废钢比
因溅渣后的残渣具有一定的物理温度,在实际应用过程中,发现可提高废钢比3%左右。
5 取得的成效及存在的问题
5.1 取得的成效
2012年4-7月份留渣操作后终点磷含量与1-3月份对比如表3所示,
5.2 存在的问题及解决途径
留渣操作炉次易出现冶炼过程喷溅问题,解决途径:
(1)留渣操作的炉次留渣量保证在上炉渣量的1/3-1/2之间,必须严格执行先加废钢,后兑铁水的程序。为保证加料操作的安全性,在加废钢前可将部分石灰加入炉中,稠化炉渣,降低炉渣活性。
(2)过氧化炉次、回炉钢水炉次和回炉钢冶炼后的炉次严禁留渣操作,避免兑铁过程中渣中FeO与铁水中的C元素反应发生剧烈喷溅。
(3)留渣操作时不允许连续留渣操作超过3炉,3炉后必须将炉渣倒掉重新造渣。
6 结论
(1) 冶金石灰质量较差采用留渣操作工艺,可实现终点磷含量ω(P)≤0.010%。
(2)在铁水资源相对匮乏的地区,可提高废钢比3%左右。
(3)采用留渣操作工艺,可降低冶金石灰消耗5kg/t。
参考文献
[1] 戴云阁,李文秀,龙腾春主编:《现代转炉炼钢》,东北大学出版社,沈阳,1998,P29-30.