裂解炉减温器及超高压蒸汽管线损坏分析及对策

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介绍了大庆石化公司化工一厂的裂解炉减温器及出入口超高压蒸汽管线泄漏问题,通过失效分析认为,蒸汽管线开裂的失效性质可以确定为脆性延迟断裂类型中的热疲劳,造成管体开裂的原因为管内温度波动产生的交变热应力,锅炉给水调节阀不能按预期特性曲线工作,其波动是导致交变热应力产生的直接原因,管体内壁的原始加工沟痕是裂纹萌生的内在因素,加速了泄漏的发生。采取更换装置管线及恢复原设计方案可解决此问题。 This paper introduces the cracking furnace desuperheater and the leakage of UHV steam pipelines at the entrance and exit of Daqing Petrochemical Company chemical factory one. According to the failure analysis, the failure characteristics of steam pipeline cracking can be identified as the thermal fatigue in the brittle delayed fracture type, resulting in cracking of the pipe body The reason is the alternating thermal stress caused by the temperature fluctuation in the pipe. The boiler water supply control valve can not work according to the expected characteristic curve. The fluctuation is the direct cause of the alternating thermal stress. The original machining groove on the inner wall of the pipe body is the inner part of crack initiation Factors that speed up the leak. Take replacement pipeline and restore the original design solution to solve this problem.
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