探讨电厂除灰系统运行中出现的问题及改造方案

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  摘 要:阐述了××电厂300 MW机组168小时期间,除灰系统在BMCR(锅炉最大连续出力)工况下,除灰管道多次出现堵灰现象,通过对运行数据及现场设备的分析,对现有设备进行改造,解决了系统堵灰的这一难题,确保机组安全、稳定运行。
  关键词:除灰系统 BMCR工况 堵灰 改造 稳定运行
  中图分类号:TM621.73 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2013)06(a)-0096-02
  ××电厂300 MW机组168 h满负荷试运过程中,自满负荷运行开始,除灰系统就多次出现堵灰现象,严重影响机组安全运行。
  1 设备概述
  电厂除灰系统为双室五电场,共40个灰斗,每个灰斗下部设一个仓泵,一、二电场仓泵容积为2 m3,三电场仓泵容积为1 m3,四、五电场仓泵容积为0.8 m3。根据设计煤种,除灰管道设计直径为DN125,一、二、三电场输灰管道为单独的,四、五电场输灰管道在出口位置并成一根。
  2 堵灰原因分析
  机组运行168 h后,经多方查阅数据资料,反复论证和现场的实样调查,现将堵灰原因分析如下。
  2.1 烟气分配不均
  从锅炉预热器出来的烟气通过烟道分两侧进入两个电除尘,而每个烟道又分为两个出口进入电除尘烟箱,见图1。在168 h运行的七天中,我们发现南北两侧的电除尘进入的烟气都不均匀,有时北侧电除尘落灰多,有时南侧电除尘落灰多,而在同一个电除尘中,2个室的烟气也互不均匀,烟气在烟道中流经的距离越短,相应的进入电除尘的烟气就越多,两电除尘中间的2个室即2室3室进入的烟气要明显大于1室4室的烟气。因烟气的大小差别,相应的烟气所携带的灰量也有所差别。经常是,2、3室中的灰斗每次落灰满罐,灰斗已出现高料位显示,但1、4室的灰斗落灰量却很少,有时都不落灰。这样在同一趟管路中,8个灰斗落灰不均匀,在输灰中就容易堵灰。
  2.2 燃烧不充分,颗粒大
  在进行飞灰取样取得的灰份样品中可以看到,有相当一部分为米粒大的颗粒,粒度在2~3 mm内,而设计值最大仅为130 μm,实际与设计标准相差230倍。灰粒大,这样在同体积的灰份中密度相对较大,在管道中同等压力的压缩空气不容易吹扫,需停止落灰手动吹扫四五次才能将管道中所有灰粒全部吹走,留在管路中。在管路中灰粒爬升25 m的高度,气压明显不足,无法将颗粒状灰份输送如此高度,这样在垂直管路的下端就有灰份滞留,当下次正常输灰时,就会出现堵灰。且在每次正常的落灰输灰中,都有一部分灰粒吹不走。经过几次的输灰过程,当管道中灰粒增多时,就发生管路堵塞,这样就得停止正常落灰,手动进行吹扫。而每进行一次排堵工作,需要5 min的时间,而在这5 min内,电除尘一电场的灰斗中将收集到1/12×28.74=2.395 t的灰量,这些灰量需增加1次手动输灰才能排完,且正常输灰情况下,一电场输灰频次为10 次/h,此时停止落灰,灰斗里的灰不能及时落下,料位越集越高,使得料位压实,更加不易落灰。料位的集聚,最终使电场跳闸,形成恶性循环。
  2.3 实际煤质与设计原煤煤质不同,灰份较多
  在气力除灰系统的技术协议中,煤与灰份的比例见表1。
  通过比较,灰量为原煤的17%,而我们在电厂得到168 h期间燃烧灰份平均=(2654.9×26.16%+2778.2×22.02%+66.8×30.47%…+203.3×23.57%)/7654.9= 23.70%,最大灰份可达到30.47%,去除灰份中炉渣量2%,这样实际灰量比设计灰量多了1.70个百分点。而且经查,在××电厂20××年1月10日#2机全天的煤煤量为5777 t,那么当日必将增加98.209 t灰份,而整套除灰系统的排灰量为41.83 T/h,最大排灰量也不过51.75 t/h,这样在1月10日当天24 h增加的灰量需除灰系统连续不断的排98.209/41.83=2.34 h才能排空,以除灰系统最大工况工作,也需要98.209/51.75= 1.89 h,这样在168 h期间不停炉不降负荷的情况下,增加的灰份势必将不能及时排走,灰斗必将集聚灰份,出现灰斗堵塞现象,详见表2。
  (1)煤质不纯:在从一、二电场排出灰中可以看出,有许多的煤矸石颗粒混杂其中,而且煤矸石不易燃烧,灰中掺杂煤矸颗粒,更易堵灰。
  (2)管道长:与#1炉电除尘相比,#2炉电除尘除灰管道要比#1炉长80 m左右,弯头增加2处,这样输送距离增加,弯度的增加,势必会造成管路的阻塞。
  (3)电除尘的除灰效率高:将#2炉除尘器与#1炉除尘器的电压电流参数相对比,可看出#2炉电除尘器与#1炉除尘器电压电流参数相对比,可看出,#2炉除尘器二、三、四、五电场二次电流均在1200 mA,一电场电流在800 mA左右,而#1炉电除尘二、三、四、五电场电流只有1000 mA左右,一电场电流为700 mA左右,这样,电流的差异使得除尘效率也就不同,造成#2炉电除尘吸尘量的增加,使得#2炉除灰比# 1炉除灰更容易堵灰。
  3 系统改造
  通过对系统堵灰原因,结合除灰系统厂家意见,决定对气力输灰系统进行改造,以彻底解决堵灰问题。
  3.1 烟气进口烟道增加导流板
  在进入除尘器前的烟道增加导流板,以解决烟气气流不均衡导致灰室落灰不均匀的问题,钢板材质为Q345,并对烟道支撑系统重新核算后进行补强。
  3.2 扩大仓泵和管道进行扩容
  对一、二电场的仓泵进行扩容,将原先2 m3容积的仓泵更换成2.5 m3的仓泵,输灰管道由原DN125更换为DN200,同时对压缩空气管道改造。
  将从一、二电场更换下来2 m3的仓泵更换到三、四电场,将三电场更换下来的仓泵更换到五电场,输灰管道保持不变。
  4 改造后投运效果
  通过对系统进行改造,机组运行稳定中,除灰系统未出现堵灰现象。而且在电除尘停运,锅炉同时烧油烧煤的情况下,除灰系统仍正常运行15小时,直至磨煤机恢复正常,锅炉除去油枪,电除尘正常运行后。
  5 结语
  由于近年来国内电煤供应紧张,鉴于其它已投运工程的经验,很多电厂实际所燃用的煤种与原设计煤种有较大偏差,相应的灰质特性、灰分、灰量等亦发生较大变化。鉴于燃煤供应的严峻形势,为保证机组安全可靠、清洁环保地运行,新建电厂需要增强原输灰系统的输送可靠性、加大系统出力和安全裕度。
  参考文献
  [1] 电厂除灰系统图纸及说明书[S].
  [2] 王鹰,陈宏勋,王国华.连续输送机械设计手册[M].北京:中国铁道出版社,2001.
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