企业通过电力改造实现节能增效实例分析

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  【摘 要】我国存在大量建厂时间较早、电力设施落后的企业。由于资金紧张、领导重视程度不够及专业技术人员匮乏等原因,这些企业长期使用一些高能耗电力设备、设施,造成极大的潜在浪费。本文总结多年在企业工作的亲身经历,阐述通过改造高能耗變压器、投入电容补偿装置、电网改造、设备节能改造等应用实例,说明电力系统升级改造工作对企业改善经济状况,健康发展的重要意义。
  【关键词】电力、改造;节能;应用
  我自2002年进入一家由国有企业改制而来的民营股份制企业工作至今,在此工作期间,我发现企业电力系统主要由一台在电业局登记为315KVA的SJ型高能耗变压器供电,配电室内配备有老旧的电容补偿柜。因变电室位于厂区一角,供电采用长距离架空铝线,多数电力设备陈旧,无节电措施。为了能够尽快脱离经营困境,公司领导支持各项创新改造工作。我们在实施企业改造过程中,从企业实际出发,逐步改进或淘汰了大量影响企业发展的电力设备、设施,通过长期跟踪测算,改造投资回收期短,节电增效成果显著。
  改造前,公司原有变压器、电容补偿装置及输电线路虽然老旧,但并不影响企业正常用电需求,可以继续维持使用。不过,考虑到该变压器为SJ型高能耗变压器、变压器自身损耗严重,且原有电容补偿装置老旧,已长期无法投入运行,更重要的是,该变电室座落于厂区远离用电负荷中心的角落,采用电损较大的架空铝线远距离供电,且存在大量迂回倒送、近电远供等现象,整体电网布局极不合理,而大量耗能较高的电力设备也加大了电费支出。于是,公司决定将变电室搬迁至靠近厂区中央的负荷中心区域,以中心向四周辐射供电,并对电力系统相关设备、设施进行全面优化。
  此次电力整体改造,公司主要将原有容量为315KVA 的SJ型高能耗变压器淘汰,更换为容量为315KVA 的S11型节能变压器,并新安装电容自动补偿装置一套,将原有架空铝导线拆除,采用地埋电缆从负荷中心向外辐射供电,并逐步改进和淘汰大量高能耗设备。本项改造完成后,经跟踪测算,汇总改造效果如下:
  1.变压器改造
  变压器由容量为315KVA 的SJ型高能耗变压器更换为S11型节能变压器后,对改造前后损耗情况进行如下比较:
  改造前,按当时企业平均每月有功电量27000千瓦时,无功电量18000千瓦时,全月一班生产,输入电业局专用变压器损耗计算公式算得,变压器自身电损为1697KW/月。
  改造后,按当时企业平均每月有功电量27000千瓦时,无功电量5000千瓦时(因安装电容补偿装置,无功减少),全月一班生产,输入电业局专用变压器损耗计算公式算得,变压器自身电损为481KW/月。
  由此可知,每月仅变压器损耗减少,每月可省电1216度,按企业峰谷表当时综合电价0.92元/度计算,每月仅变压器更换可节约电费支出1119元,按变压器采购、安装费支出65000元计算, 4.8年即可回收该项投资成本。
  2.电容补偿装置更换
  电容补偿柜投入运行后,从电业局出据的电费收据明细来看,厂区电网功率因数由此前的0.64大幅上升至0.97,对应收取的利率电费由原来每月处罚4222元变为每月份奖励186元,每月节约电费4037元。按无功电容自动补偿装置采购、安装总投资48000元计算,仅需1.2年即可回收改造成本。
  3.供电线路改造
  因此次供电线路改造结合变电室位置搬迁进行,实现从远距离架空铝线供电向近距离地埋电缆供电的转换,供电线路大大缩短,减少大量不合理走线及线径截面匹配不合理现象,经对改造前和改造后各部门抄表数据的统计对比,厂区平均低压供电线损由原来的12.6%大幅降低至5.5%~6%之间,平均线损减少6.5%以上,按每月用电27000度计算,每月可节约电费支出1615元。与此相关的主电缆改造及配电室搬迁等费用总计为120,000元,需6.2年可回收成本。
  4.空压机变频改造
  公司有一台阿特拉斯产22KW螺杆式空压机,负责供应各生产部门昼夜用气。该系统采用气压波段控制,当气压达到设定高位值时自动停机,当低于设定低位值时重新启动。由于压缩空气消耗量随时间波动较大,空压机长期在启动空载运行、加载运行、卸载运行、停机四个状态间重复运行,因四个过程中只有加载运行产生压缩空气,其它三个过程均为该机组设计的保护性运行状态,并不产生压缩空气。因此,频繁启停造成大量电能浪费。为了提高空压机供气效率,减少无效电能消耗,我们采取了空压机变频改造技术,安装变频控制柜,外接控制装置及压力传感器等部件,实现变频控制运行。改造完成后,空压机在变频器调节下,按设定的压力平滑稳定调节电机转速,使供气压力控制稳定,电机输入功率减少,而产气能力却出现较大增加。更重要的是,经过对变频改造前后耗电量数据统计(此处统计了改造前和改造后各3个月的实测数据),在相同生产条件下,改造前月均用电3660度,改造后月均用电2490度,平均节电率为32%,平均每月可节电1170度。按当时改造变频系统投入28000元计算,此项改造仅需2年即可收回改造投入,投资回报率可观。
  此外,公司还进行了多项电力设备更新或改造,均取得了较好的节能增效成果,此处不逐一列举。
  从以上列举四项企业改造实例可知,改造最短投资回收期为1.2年,最长改造投资回收期为6.2年,加权平均投资回报期为4.48年。由此可见,加速老旧电力系统更新换代是企业经济效益最大化的重要举措之一。企业要想在激烈市场竞争中生存下去,必须科学决策,加速老旧电力系统更新换代,这是低投入高产出的经济决策。 [科]
  【参考文献】
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