论文部分内容阅读
摘 要: 通过对钳式吊车大车轮啃轨的原因进行分析,并提出相应的改进措施,实施后取得较好的效果。
关键词: 啃轨;钳吊;车轮
中图分类号:TH215 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2012)0220154-01
棒材厂大型车间是莱钢最早的坯材生产线,曾为莱钢的建设发展做出了较大的贡献。该生产线有两台钳吊,为沈重设计制造,型号5/10T,最大起重量5吨,跨距37.5米。在正常使用及维护中,钳吊经常出现大车啃轨现象,其中严重的两次将大车轮缘啃掉,给车间的安全稳定生产带来了隐患。现针对这一现场进行简要分析。
1 啃轨现状
1)大车道轨侧面有明显的磨损痕迹,并产生毛刺及大量铁屑,有时会有成条长约10-20厘米的铁刺被啃下来。2)大车行走时,有吱吱的啃轨声,并伴随着钢轨的左右漂移和上下起伏。3)大车轮缘内侧磨损严重,大车轮一般使用2个月左右就需进行更换,严重时曾两次出现轮缘啃薄并最终啃掉的情况。4)道轨主梁晃动严重,多次发生加强立筋开焊脱落现场。
2 啃轨的原因分析
2.1 道轨原因
1)两条道轨水平弯曲大,有些地方甚至呈波浪形,容易造成大车轮行走时的局部啃轨现象。2)道轨接头间隙过大或标高不一致,钳吊大车通过间隙处易产生震动和跳动,或单侧滑移,使大车倾斜啃轨。3)轨道压板松动,不能压紧固定道轨,使道轨左右移动,使钳吊在钢轨上不能得到水平支反力,失去导向能力而啃轨。4)两条道轨安装时(或基础下降)时,不在一个水平面上,存在高低现象,导致大车向一侧倾斜运行而啃轨。5)大车撞头安装位置不一致,碰撞后滑移,使钳吊大车轮相对轨道倾斜而产生啃轨,这一方面引起的啃轨很轻,只在大车靠跨停车及启动时存在。6)钢轨踏面不水平,导致车轮磨损成圆锥状趋势而啃轨。
2.2 车轮原因
1)主动车轮直径不等造成啃轨。由于降成本的需要,钳吊大车轮DN900,大部分均为堆焊加工修复件,其加工精度受到各方面的制约造成大车轮直径不等。导致大车运行时,在相同的转速下,两边的车轮行程不等,差值积累过大时,造成啃轨。主要变现为大车在运行过程中,啃轨现象时有时无、时断时续,是比较轻的啃轨现象。2)车轮组更换时安装精度不够。车轮组在更换安装时,其垂直和平行精度误差过大。车轮的垂直精度误差会造成车痕不重叠,各行其道;车轮的平行度误差会造成大车沿对角线斜向行走或划圆弧轨道行走。另外,角型轴承箱的安装中心与制造中心不重合,往往是安装中心距偏大,造成轴承间隙过大,影响定位和传力,特别是当轴承严重磨损的时候,轴承处的摩擦力过大,啃轨现象就加大。3)车轮的热处理硬度不够。由于车轮大部分为修复件,热处理时由于条件限制,导致其硬度不够。车轮在导向过程中,与钢轨发生摩擦,硬度不够的车轮与钢轨的摩擦力就大,容易引起啃轨。4)车轮轴与减速机的连接不当。减速机安装在走台上,随走台的震动而动,车轮轴却固定不动。当走台震动或变形过大通过联轴器而压迫车轮旋转时,引起不同步而造成啃轨或连接轴断裂。其中连接轴断裂现象曾多次发生。5)车轮组加工精度误差大。车轮组包括加工、装配都有统一的基准,并有明显的装配标记,以便于车轮的更换,如加工误差过大,会影响车轮组的安装和调整精度。
2.3 金属结构发生变形,造成啃轨
1)钳式吊车主梁弯曲变形,由最初设计的上拱变为现在的下弯,使车轮安装受力位置发生变化,造成啃轨。2)主梁由于长期在高温重载环境下工作,其在交变应力的作用下导致主梁变形和钢板开裂,如1#钳吊角型轴承箱处钢板多次发生开裂,另外在大车减速机地脚钢板处多次出现裂纹。3)主梁疲劳变形,使车轮对角线距离不一致,导致车轮啃轨;主梁在疲劳后刚性不足,在重载时变形过大,致使车轮组运行时实际接触位置发生改变,导致车轮啃轨。
2.4 传动及制动机构
1)大车电机转速差过大,经测试主要是电机出厂性能不一致,另外电机不是同一厂家生产制造,致使其性能村在差别。2)传动减速机、传动轴及联轴器间隙不一致,使传动产生速度差,造成车轮啃轨。3)电机内部故障或线路接触不良,造成大车电机的出力不足,致使车轮啃轨。4)液压制动抱闸由于调整的松紧力不同,致使大车在紧急制动时,车轮相对停止加速度不一致,造成车轮啃轨。
2.5 人的因素
1)长期不合理操作的影响,小车长期在大车一边操作,造成该侧车轮轮压大,且其阻力增大,磨损增加,造成啃轨。2)大车启动制动过快,电机特性跟不上,导致啃轨。3)两钳式吊车相互推车、碰撞使车体倾斜导致啃轨。
3 消除啃轨的措施
由于啃轨原因的复杂性,导致解决问题难度很大,针对上述四个方面的原因,根据现场实际情况,结合设备大中修,采取相应措施,将能处理的问题对其一一解决。
3.1 处理道轨问题
1)利用2007和2008年的设备大修时间,分批对变形磨损严重的钢轨进行更换,并调整钢轨接缝间隙。2)调整钢轨的安装高度,使两条轨道在同一水平面上。3)调整两条轨道的水平弯曲度。4)重新制作安装大车撞头,调整好大车两侧车档同撞头的距离。5)定期更换紧固道轨压板,并将其列入每天的设备点检信息。
3.2 处理车轮问题
1)做好车轮组的安装和调整工作。由于主梁发生变形及车轮组本身存在制造误差,所以在安装时,要调整好车轮组的垂直精度和平行精度。调整时,既要考虑到单个车轮的垂直和平行,又要同其余3个车轮结合起来考虑。2)做好车轮组的修复工作。严格按照图纸要求,加强对修复车轮的验收工作,另外要选择技术力量强的大厂家来承担修复工作,确保修复车轮组的加工精度、外形尺寸和踏面的硬度等主要技术指标符合要求。
3.3 处理金属结构问题
1)从生产实际及经济性等方面考虑,因主梁变形及内部缺陷无法从根本处理,可对裂纹及开焊处进行加固补焊。2)对减速机地脚框架进行加固。
3.4 处理传动及制动机构问题
1)对传动减速机、联轴器要选用同一厂家的产品,在更换时尽量一起更换。2)大车电机选用同一厂家,安装前对电机性能进行测试,确定其转速一致。3)定期检查电气线路、调速接触器和电机碳刷等,及时发现和消除电气故障。4)大车液压抱闸调整时两侧松紧程度要一致。
3.5 针对人的因素
1)培养操作人员良好的操作习惯。2)大车运行中,严禁两车相互推车和碰撞,并将其写入钳式吊车操作规程。
效果分析:经过上述改进后,运行1年多来,钳式吊车的啃轨现象得到了明显的改善,消除了钢轨的左右漂移和上下起伏现象。大车行走时,吱吱的啃轨声也没有了。大车轮的使用更换周期也由原来的平均2个月左右提高到目前的4-5个月左右,为车间节约大量的备件费用。
关键词: 啃轨;钳吊;车轮
中图分类号:TH215 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2012)0220154-01
棒材厂大型车间是莱钢最早的坯材生产线,曾为莱钢的建设发展做出了较大的贡献。该生产线有两台钳吊,为沈重设计制造,型号5/10T,最大起重量5吨,跨距37.5米。在正常使用及维护中,钳吊经常出现大车啃轨现象,其中严重的两次将大车轮缘啃掉,给车间的安全稳定生产带来了隐患。现针对这一现场进行简要分析。
1 啃轨现状
1)大车道轨侧面有明显的磨损痕迹,并产生毛刺及大量铁屑,有时会有成条长约10-20厘米的铁刺被啃下来。2)大车行走时,有吱吱的啃轨声,并伴随着钢轨的左右漂移和上下起伏。3)大车轮缘内侧磨损严重,大车轮一般使用2个月左右就需进行更换,严重时曾两次出现轮缘啃薄并最终啃掉的情况。4)道轨主梁晃动严重,多次发生加强立筋开焊脱落现场。
2 啃轨的原因分析
2.1 道轨原因
1)两条道轨水平弯曲大,有些地方甚至呈波浪形,容易造成大车轮行走时的局部啃轨现象。2)道轨接头间隙过大或标高不一致,钳吊大车通过间隙处易产生震动和跳动,或单侧滑移,使大车倾斜啃轨。3)轨道压板松动,不能压紧固定道轨,使道轨左右移动,使钳吊在钢轨上不能得到水平支反力,失去导向能力而啃轨。4)两条道轨安装时(或基础下降)时,不在一个水平面上,存在高低现象,导致大车向一侧倾斜运行而啃轨。5)大车撞头安装位置不一致,碰撞后滑移,使钳吊大车轮相对轨道倾斜而产生啃轨,这一方面引起的啃轨很轻,只在大车靠跨停车及启动时存在。6)钢轨踏面不水平,导致车轮磨损成圆锥状趋势而啃轨。
2.2 车轮原因
1)主动车轮直径不等造成啃轨。由于降成本的需要,钳吊大车轮DN900,大部分均为堆焊加工修复件,其加工精度受到各方面的制约造成大车轮直径不等。导致大车运行时,在相同的转速下,两边的车轮行程不等,差值积累过大时,造成啃轨。主要变现为大车在运行过程中,啃轨现象时有时无、时断时续,是比较轻的啃轨现象。2)车轮组更换时安装精度不够。车轮组在更换安装时,其垂直和平行精度误差过大。车轮的垂直精度误差会造成车痕不重叠,各行其道;车轮的平行度误差会造成大车沿对角线斜向行走或划圆弧轨道行走。另外,角型轴承箱的安装中心与制造中心不重合,往往是安装中心距偏大,造成轴承间隙过大,影响定位和传力,特别是当轴承严重磨损的时候,轴承处的摩擦力过大,啃轨现象就加大。3)车轮的热处理硬度不够。由于车轮大部分为修复件,热处理时由于条件限制,导致其硬度不够。车轮在导向过程中,与钢轨发生摩擦,硬度不够的车轮与钢轨的摩擦力就大,容易引起啃轨。4)车轮轴与减速机的连接不当。减速机安装在走台上,随走台的震动而动,车轮轴却固定不动。当走台震动或变形过大通过联轴器而压迫车轮旋转时,引起不同步而造成啃轨或连接轴断裂。其中连接轴断裂现象曾多次发生。5)车轮组加工精度误差大。车轮组包括加工、装配都有统一的基准,并有明显的装配标记,以便于车轮的更换,如加工误差过大,会影响车轮组的安装和调整精度。
2.3 金属结构发生变形,造成啃轨
1)钳式吊车主梁弯曲变形,由最初设计的上拱变为现在的下弯,使车轮安装受力位置发生变化,造成啃轨。2)主梁由于长期在高温重载环境下工作,其在交变应力的作用下导致主梁变形和钢板开裂,如1#钳吊角型轴承箱处钢板多次发生开裂,另外在大车减速机地脚钢板处多次出现裂纹。3)主梁疲劳变形,使车轮对角线距离不一致,导致车轮啃轨;主梁在疲劳后刚性不足,在重载时变形过大,致使车轮组运行时实际接触位置发生改变,导致车轮啃轨。
2.4 传动及制动机构
1)大车电机转速差过大,经测试主要是电机出厂性能不一致,另外电机不是同一厂家生产制造,致使其性能村在差别。2)传动减速机、传动轴及联轴器间隙不一致,使传动产生速度差,造成车轮啃轨。3)电机内部故障或线路接触不良,造成大车电机的出力不足,致使车轮啃轨。4)液压制动抱闸由于调整的松紧力不同,致使大车在紧急制动时,车轮相对停止加速度不一致,造成车轮啃轨。
2.5 人的因素
1)长期不合理操作的影响,小车长期在大车一边操作,造成该侧车轮轮压大,且其阻力增大,磨损增加,造成啃轨。2)大车启动制动过快,电机特性跟不上,导致啃轨。3)两钳式吊车相互推车、碰撞使车体倾斜导致啃轨。
3 消除啃轨的措施
由于啃轨原因的复杂性,导致解决问题难度很大,针对上述四个方面的原因,根据现场实际情况,结合设备大中修,采取相应措施,将能处理的问题对其一一解决。
3.1 处理道轨问题
1)利用2007和2008年的设备大修时间,分批对变形磨损严重的钢轨进行更换,并调整钢轨接缝间隙。2)调整钢轨的安装高度,使两条轨道在同一水平面上。3)调整两条轨道的水平弯曲度。4)重新制作安装大车撞头,调整好大车两侧车档同撞头的距离。5)定期更换紧固道轨压板,并将其列入每天的设备点检信息。
3.2 处理车轮问题
1)做好车轮组的安装和调整工作。由于主梁发生变形及车轮组本身存在制造误差,所以在安装时,要调整好车轮组的垂直精度和平行精度。调整时,既要考虑到单个车轮的垂直和平行,又要同其余3个车轮结合起来考虑。2)做好车轮组的修复工作。严格按照图纸要求,加强对修复车轮的验收工作,另外要选择技术力量强的大厂家来承担修复工作,确保修复车轮组的加工精度、外形尺寸和踏面的硬度等主要技术指标符合要求。
3.3 处理金属结构问题
1)从生产实际及经济性等方面考虑,因主梁变形及内部缺陷无法从根本处理,可对裂纹及开焊处进行加固补焊。2)对减速机地脚框架进行加固。
3.4 处理传动及制动机构问题
1)对传动减速机、联轴器要选用同一厂家的产品,在更换时尽量一起更换。2)大车电机选用同一厂家,安装前对电机性能进行测试,确定其转速一致。3)定期检查电气线路、调速接触器和电机碳刷等,及时发现和消除电气故障。4)大车液压抱闸调整时两侧松紧程度要一致。
3.5 针对人的因素
1)培养操作人员良好的操作习惯。2)大车运行中,严禁两车相互推车和碰撞,并将其写入钳式吊车操作规程。
效果分析:经过上述改进后,运行1年多来,钳式吊车的啃轨现象得到了明显的改善,消除了钢轨的左右漂移和上下起伏现象。大车行走时,吱吱的啃轨声也没有了。大车轮的使用更换周期也由原来的平均2个月左右提高到目前的4-5个月左右,为车间节约大量的备件费用。