基于六西格玛理论解决现场缸盖螺栓拧紧问题

来源 :内燃机与配件 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xieqi509
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  摘要:运用六西格玛质量工具,对发动机制造生产现场中缸盖螺栓拧紧的问题进行改进。在定义、测量、分析、改进、控制各阶段的工作中,运用minitab软件对数据进行处理分析,通过过程能力分析判断过程是否受控,并通过假设检验的双样本检验对比改进前后项目效果,最终使生产现场缸盖螺栓拧紧报警问题显著改善,计划一次性合格率从98.03%提升至99.5%。
  Abstract: The six sigma quality tools are used to improve the problem of tightening the cylinder head bolts in the engine manufacturing production site. In the work of defining, measuring, analyzing, improving and controlling the various stages, the data processing analysis is carried out by minitab software, the process is judged to be controlled by process capability analysis, and the project effect is improved by the double sample test comparison of hypothesis test, which finally improves the problem of tightening alarm of the cylinder head bolts in the production site, and the planned one-time pass rate is increased from 98.03% to 99.5%.
  关键词:螺栓;六西格玛;minitab;拧紧问题
  Key words: bolts;six sigma;minitab;tightening problems
   中图分类号:U463.1                                     文献标识码:A                                  文章编号:1674-957X(2021)19-0175-03
  0  引言
  运动六西格玛DMAIC改进方法,帮助G公司对其发动机缸盖螺栓拧紧一次性合格率不高进行改进研究。其中使用测量系统分析、过程能力分析、Minitab等软件工具,强调了DMAIC在质量管理中的应用和效果。
  1  D定义阶段
  在实际生产过程中,根据G公司2020年8月份停线问题统计,STN350工位累计报警停线288min,属于装配线停线TOP3的问题。根据拧紧曲线分析报警曲线最终扭矩偏低,低于70Nm(最终扭矩控制范围是70-160Nm)。而且一次性合格率仅为98.03%。
  利用高阶流程图(SIPOC)梳理流程,S供应商是某螺栓供应商及ATLAS公司。I输入包括螺栓、半成品发动机、操作工、拧紧程序等。P过程是放置螺栓,设备自动拧紧。O输出将螺栓拧紧至最终扭矩。C客户是生产基地。
  VOC转化为CTQ,就是工位拧紧报警,原因是拧紧最终扭矩低于70Nm。先制定目标,现阶段终拧紧一次性合格率为98.03%,目标为终拧紧一次合格率为99.5%,考虑停线工时费、电费、螺栓成本的浪费,按照年产量20万台发动机计算,预估节省收益为27.6万元,项目计划半年完成改善。
  2  M测量阶段
  公司会对拧紧设备进行定期标定,拧紧传感器读数与拧紧机读数可靠,满足拧紧轴拧紧精度≤3%的要求,因此设备测量系统满足要求。
  3  A分析阶段
  通过整理现场缸盖螺栓拧紧过程,从人机料法环测六个方面分析确认问题的影响因子,如图1所示。
  首先可以进行快速排查如下:
   X1-STN340员工资质,从现场人员技能矩阵可以看出,该岗位的员工均满足三级上岗资质,X2-STN350工位是自动工位,无人员参与。因此人为非关键因子。
  X3-设备导向机构确认,通过检查设备日常点检表,确认导向定位工装,缸体上导向销限位工装尺寸满足使用要求,因此,此为非关键因子。
  X4-拧紧轴精度,通过拧紧皱标定记录,精度满足3%要求,此为非关键银子。X5-套筒精度,通过设备日常点检表,确认满足检测要求,因此X4和X5为非关键因子。
  X6-缸盖螺纹孔位置度排查,通过随机抓取24组螺栓孔位置度的变量数据(标准为Φ0.6),利用mintab,计算的位置度Cpk=1.93>1.33,即缸盖螺栓孔位置度非关键因子。
  X7-缸体螺纹孔位置度,数据通过线上三坐标测量仪进行测量并记录在QDAS数据库中,从QDAS中抓取数据读取其Pok,满足1.33的能力要求,因此缸体螺纹孔位置度为非关键因子。
  X8-螺栓摩擦系数,采用双样本T检验,从ATLAS系统中对两种不同摩擦系数1、2,随机抓取48组变量數据,通过Mintab计算,得出P-value<0.05,表明缸盖螺栓表面摩擦系数是显著影响因子。如图2所示。   X9-缸盖螺栓外观尺寸,螺栓入厂会使用螺栓直线度检具进行检测(标准为?覬0.3),随机抽取24组样本,并利用minitab软件计算其过程能力,Cpk=11.3,满足过程能力要求,此为非关键因子。
  X10-缸盖螺栓抗拉强度,外检会对各批次螺栓检测器抗拉强度(标准为≥940MPa),随机抽取144组数据,使用Minitab进行过程能力计算,得出Cp=1.54,Cpk=1.12,虽然过程能力不高,但出于可接受范围,后续根据改进效果考虑是否进一步进行提升。
  X11-拧紧程序,缸盖螺栓采用扭矩+转角的拧紧工艺分为预拧紧和终拧紧两部分如图3,拧紧工艺所示。根据程序变更记录,从2018年SOP开始,程序就没有发生变化,而问题是8月发生,故此为非关键因子。从是否产生变化的角度,确认X12工厂环境的温度湿度,X13测量系统本身误差,X14测量方法。此三项影响因子均未发生变化,因此暂时断定为非关键因子。
  结论如下,X8缸盖螺栓表面摩擦系数为关键因子,X10缸盖螺栓抗拉强度为根据结果改善情况待判因子。下一步就缸盖螺栓表面摩擦系数影响因子进行分析。
  根据物料追溯8月份问题较多的螺栓为供应商4月份生产,而其2月份生产的螺栓在工厂表现较好,针对这两批次的螺栓进行对比分析如表1。
  分析对比两种表面处理标准工艺,如表2,再分析两种螺栓的过程能力差异,B50处理后螺栓摩擦系数Cpk=0.15,CP8000处理后螺栓摩擦系数Cpk=1.65如图4。最后锁定原因为供应商表面工艺变更导致。
  4  改进阶段
  六西格玛改进阶段就是优化解决方案,确认能够满足改进目标。供应商将表面处理油剂从B50更换成CP8000,生产螺栓进行现场验证。现场验证结果如下,将改善的螺栓在现场进行验证,随机搜集2496份变量数据,通过Minitab软件进行数据分析,样本均值扭矩为101Nm,过程能力Cpk=2.26,如图5。改善后,工厂持续生产2个月发动机过程中,其终拧紧一次性合格率为99.7%,改善有效。
  5  控制阶段
  控制阶段是保证缸盖螺栓终拧紧一次性合格率得到明显改善。要求供应商针对控制计划进行优化,如表3所示;工厂内部需保持实时监控,要求外检、工艺制定每周拧紧日报,汇报拧紧工位一次性合格率及原因分析,生产部门利用OEE日报,整理拧紧的主要问题。
  6  总结
  针对装配线缸盖螺栓终拧紧一次性合格率偏低的问题,引入六西格玛质量管理工具,通过定义、测量、分析、改进、控制的过程,挖掘根本原因,改进优化,达到精益求精的效果、消除了生产浪费,提高了生产效率。
  参考文献:
  [1]何桢.六西格玛绿带手册[M].北京:中国人民大学出版社,2011.
  [2]汤春球,张继伟,莫易敏,等.扭矩转角法工艺与检测方法[J].机械设计与研究,2018,34(6):103-108.
  [3]杨欣.基于六西格玛DMAIC方法的D公司产品质量改进研究[J].南方农机,2021,52(11):105-106,108.
  [4]张浩,鞠麟麟,邹晓泉,等.无卤低烟阻燃布电线单根垂直燃烧性能改進[J].光纤与电缆及其应用技术,2021(03):34-38.
其他文献
摘要:目前,涡轮发电机在石油行业应用极为广泛,尤其对海上石油设施来说,普遍采用涡轮发电机作为动力设备,保证涡轮发电机稳定良好的运行,实现持续不断的动力供应,是十分必要的。本课题基于某油田使用的涡轮发电机组滑油频繁高温的现象,通过对环境、滑油流程、结构布局等多方面的分析,对滑油高温的故障进行诊断,提出了多种滑油冷却方案,分析了措施的可行性,并经过实践探索最佳的滑油风冷方式:抽风式风冷,为涡轮机组的类
摘要: 对衔铁与弹簧管的压装进行有限元分析,确定了压装质量的主要影响因素是过盈量和摩擦系数。分析结果表明过盈量对最大压装力数值、等效应力和接触应力的分布有很大影响,而摩擦系数只对最大压装力有影响,因此过盈量对压装质量的影响更大。  Abstract: The press-mounting process between armature and spring tube was finite ele
摘要:汽车天窗因为其功能和优势,正迅速扩大市场占有率。但是天窗安装过程中出现的问题也日渐凸显,例如漏气漏水,行驶过程中有噪音等,这些问题大部分是由于装配过程中的位置误差過大决定的,所以汽车天窗装配位置误差检测及校正设备的开发就显得尤为重要。本文讲述了汽车天窗装配位置误差检测及校正设备的简单构想,采用非接触测量技术,应用激光法扫描获取点云数据,通过曲线、曲面的数学建模,应用Geomagic和UG进行
摘要:汽车空调系统是汽车极为重要的组成部分,会影响汽车使用的整体效果。电机传感器是影响汽车空调系统正常使用的关键因素,因此,本文就对汽车空调系统中电机传感器的滑模故障与处理进行分析,就更好地发现电机传感器滑模故障,准确、快速找到解决电机传感器滑模故障的方法进行系统分析。  Abstract: The car air conditioning system is an extremely impor
摘要:本文以新形势下自动化技术在机械设计制造中的应用为讨论方向,针对自动化技术与机械自动化概念进行简要概述的基础上,分析了我国现阶段自动化技术在机械设计制造中的应用现状,结合新形势下自动化技术在机械设计制造中的应用价值,提出自动化技术在机械设计制造中的具体应用,对促进我国机械设计制造自动化发展具有现实意义。  Abstract: This article takes the application
摘要:本文研究的主要目的是为了明确原油发动机气缸套异常磨损问题治理的重要性,并通过对气缸套的概念和异常磨损情况的表现进行详细论述,提出相关预防策略来解决现存问题。帮助海洋石油开采单位提升工作质量,保障工作效率,确保原油发动机本质安全,为其未来安全、环保、健康、平稳发展奠定良好的基础。  Abstract: The main purpose of this paper is to clarify t
摘要:在现代社会经济发展进程中,内燃机在多个领域内都得到了较为广泛的普及和应用,其内部零件质量和装配技术也得到了普遍的关注和重视。但是就目前的现状来看,内燃机的零件质量参差不齐,其装配技术与发达国家也存在一定的差距,在应用领域中存在的诸多问题对内燃机的实际运行造成了一定的限制,需要进一步的改进和完善。由此在文章的阐述中主要是针对内燃机零件质量与装配技术的相关方面展开全面的分析和论述,最大程度上规避
摘要:人们的出行因为飞机的普及变的更加便捷、快速,飞机故障问题是民航飞机日常工作过程中很常见的,这就离不开飞机的维修。对于飞机故障维修来说,其是保障飞机安全运行的基础保障,也是保障人们人身安全的基础。所以,飞机故障维修工作人员需要格外的重视飞机的故障维修工作。本次研究在分析和管理飞机维修故障工作的过程中,结合现阶段的飞机实际情况,重点阐述飞机维修故障进行分析,继而提出管理改建措施,并且选择飞机发动
摘要:近年来,随着社会经济的稳步发展,我国人民的生活水平日益提高。与此同时,家庭用车的频次不断提升,时间不断延长。为了确保车辆的安全性能,则需从源头考虑,保证车辆各构件设备的性能及质量。值得注意的是,机械式停车设备在解决交通问题上有显著价值作用。当然,也需合理科学地设置机械式停车设备专项安全保护与防护装置,以此确保交通的安全性。因此,本文在对机械式停车设备专项安全保护装置的设置要求变化情况进行概述
摘要:新形势下,现代机械制造企业在经营发展过程中,为了促进企业的长期发展,企业逐渐意识到深入研究工艺技术工作的重要性,同时受到了行业人员的广泛关注。基于此,本文将以深入研究机械制造企业工艺技术工作作为切入点,并结合具体情况,合理提出一些相关参考建议,希望可以更好的创新工艺技术,有助于推动现代机械制造企业的长期稳定发展。  Abstract: Under the new situation, mod