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摘要:针对行车大梁变形进行了强度分析,并制定方案进行了检修
关键词:强度分析 大梁变形 修复
中图分类号:TH215 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)30-0129-02
Repairing of the crane's girder with double beams
Abstract: In the light of the crane's girder deformation,proceeding strength analysis, and drawing up the repair plans.
Keywords: strength analysis; Girder deformation; Repairing
1 前言:
QZ10t-34.5m双梁桥式抓斗起重机是三安钢铁公司焦炭料场的主要设备之一,负责焦炭的卸车及装斗工作,因该行车长期满负荷工作,导致大梁变形、端梁角形弯板90°位置与端梁腹板之间的焊缝出现裂纹、弯板变形、行车啃轨严重,急需检修。
2 修复前的测量:
为检修该行车,我司先将该行车拆除并对行车大梁进行了检测,其数据见下表:
上拱度(标高)
传动侧主梁
948 942 938 935 942 943 847
非传动侧
948 943 939 934 941 944 847
旁弯值
传动侧
0 1 2 2 4 3 2 0
非传动侧
0 1 2 3 4 2 2 0
分析:该行车出厂时拱度值F为跨距的1/1000,现F=13,已下沉21.5mm,旁弯基本消失,因此该行车急需检修。
3 行车大梁结构及强度计算
3.1行车受力图:
行车参数如下:
大车跨距L0:34.5m 大梁及其附件总重量G1:39079Kg
小车及抓斗重量G2:14670Kg 主钩起额定重量Q:10t
小车长度L2:3.2米 K1:自重起升系数
K2:动载荷系数
3.2为制定合理的检修方案,对该行车进行结构及强度计算如下:
3.2.1本行车两侧大梁为箱形结构,小车轨道位于大梁矩形截面的正中,承受静载荷G1产生的均布载荷q、G2及Q。当行车负重运行时,载荷为:K1G1+K2(G2+Q)。
3.2.2一侧大梁的受力简图如下:
P=1/4K2(G2+Q) P为一个小车车轮作用于大梁的力
3.2.3大梁各截面所受的弯矩M(x)及剪力Q(x)为:
如图1所示,当L1=L3时,即小车位于大梁中部时,弯矩和剪力达到最大:
3.2.4大梁自重q产生的弯矩和剪力如图:
弯矩:
剪力:
当x=L0/2时弯矩达到最大
当x=0时剪力达到最大
3.2.5大梁强度校核
从大梁弯矩图可知:CD段弯矩最大,即大梁的危险截面位于CD段,取截面分析如圖2:
则截面总惯性矩:
面板惯性矩:
抗弯模量:
则大梁截面在x轴、y轴方向所受应力分别为:
(因集中力P对截面未产生扭矩,因此为零)
那么大梁截面受到的最大总应力为:
(1)
代入数值计算:=196Nmm
经查厂家设计资料知大梁采用的是Q235钢板,即=235Nmm2许用应力,(n为安全系数,按我公司现场使用条件n=1.4),可知许需用应力为167 Nmm。
现>,因此可知大梁强度在此设定条件下抗弯正应力强度不够,需对大梁进行加固。
3.3加固方案的选择:
3.3.1由公式(1)可知,增大行车矩形梁的宽度B、高度H、加大内筋板的宽度及数量,均可以降低行车梁的抗弯正压力,但在现有条件下,如采用增加行车宽度、加大内筋板等方法,其工作量几乎比新制作一台大梁的工作量还大,选择此方案不可行;最经济的方法只能是增大行车高度H,即在尽可能降低大梁自重且不动到行车大梁内部结构的基础上,在大梁下部进行加固。根据公式(1)可推算出,大梁加高到220mm时,=163 Nmm<。
3.3.2加固该行车梁,抗弯能力强的钢材可用的有工字钢、H型钢及槽钢,如选用工字钢、H型钢,优点是钢材截面对称,同等高度下截面惯性矩大,缺点是重量大,其对称中心难以和大梁的腹板延长线重合,使用在大梁下整体受力结构不理想;如选择槽钢,则其主要受力可由槽钢腰部承担,可与腹板延长线重合,因此经比较选择22#槽钢加固,其加固方案见图A、图B。
4整改方案
4.1将行车拆下来,放置在预先搭设好的检修平台上,拉设警戒线,拆除端梁。
4.2准备好30t千斤顶3个、垫木若干块,如图所示:在大梁下面板中部将两片大梁分别顶起,在大梁腹板中部将大梁往外顶住,如图。
4.3由跨中向两端以1500mm为1格将主梁分成若干等分,用水平仪测量其上拱值或下挠值,并绘制出曲线图。根据曲线图选择烤火点,烤火区域设在大梁的长筋板处,千斤顶左右两侧各设两个烤火点,并在该处画出明显的等腰三角形,在设置加热面时,使内侧腹板的三角形加热面比外侧腹板的等腰三角形加热面大一些,且三角形底面内侧长度也比外侧的长一些。
4.4将两片大梁两段临时连接固定住,在主梁中心下部用千斤顶顶住,同时在两主梁端头设等重的配重,并将主梁腹板内侧顶住。
4.5由气焊工同时对主梁烤火点加热直到下盖板温度为700~800℃时,同时再烤腹板,另外要求一名气焊工给下盖板保温。
4.6腹板温度升至700~800℃时停止烤火,使被烤火点自然冷却15~20分钟,松开千斤顶。用水平仪测量上拱值是否达到要求,做好测量记录。决定是否进行第二次或第三次烤火,烤火方法和第一次相同。
4.7用卷尺测量主梁旁弯值,如果达不到,可在腹板内侧上方靠上盖板位置设置烤火点并进行火焰矫正,直到达到要求为止。
4.8待大梁完全矫正后进行主梁加固,加固部位详见下图:
加固时用夹具或打锲铁的办法,使槽钢与主梁下盖板结合紧密,其缝隙不得大于1.5毫米,并应注意使槽钢的腹板与主梁的腹板对齐,槽钢两端应割出的斜坡与主梁两端的斜坡吻合。下料时应保证在主梁跨中4米范围内不得对接接头。另外,每对槽钢的对接接头应相互错开至少200mm。槽钢下面应再焊接断续的联接板,其板厚为8mm,宽200mm,长大于槽钢外缘200mm,其联接间距为1000mm。
5、整改完毕后检测及载荷试验
5.1整改完毕行车的拱度及旁弯
拱度值(标高)
传动侧主梁
848 836 817 801 815 835 847
非传动侧
846 834 816 802 817 836 848
旁弯值
传动侧
0 3 6 8 6 2 0
非传动侧
0 3 6 9 7 3 0
6结果
行车整改完毕安装后,对行车进行1.25倍额定负荷的静载试验,1.1倍额定负荷的动载试验均合格。在监护条件下使用了两周,发现大梁无变形、行车啃轨现象消失。
参考文献
【1】 王文斌 机械设计手册 北京:机械工业出版社 2004,8
【2】 陈道南 起重运输机械 冶金工业出版社 1988,4
【3】 苏炜 工程力学 武汉理工大学出版社 2005.8
关键词:强度分析 大梁变形 修复
中图分类号:TH215 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)30-0129-02
Repairing of the crane's girder with double beams
Abstract: In the light of the crane's girder deformation,proceeding strength analysis, and drawing up the repair plans.
Keywords: strength analysis; Girder deformation; Repairing
1 前言:
QZ10t-34.5m双梁桥式抓斗起重机是三安钢铁公司焦炭料场的主要设备之一,负责焦炭的卸车及装斗工作,因该行车长期满负荷工作,导致大梁变形、端梁角形弯板90°位置与端梁腹板之间的焊缝出现裂纹、弯板变形、行车啃轨严重,急需检修。
2 修复前的测量:
为检修该行车,我司先将该行车拆除并对行车大梁进行了检测,其数据见下表:
上拱度(标高)
传动侧主梁
948 942 938 935 942 943 847
非传动侧
948 943 939 934 941 944 847
旁弯值
传动侧
0 1 2 2 4 3 2 0
非传动侧
0 1 2 3 4 2 2 0
分析:该行车出厂时拱度值F为跨距的1/1000,现F=13,已下沉21.5mm,旁弯基本消失,因此该行车急需检修。
3 行车大梁结构及强度计算
3.1行车受力图:
行车参数如下:
大车跨距L0:34.5m 大梁及其附件总重量G1:39079Kg
小车及抓斗重量G2:14670Kg 主钩起额定重量Q:10t
小车长度L2:3.2米 K1:自重起升系数
K2:动载荷系数
3.2为制定合理的检修方案,对该行车进行结构及强度计算如下:
3.2.1本行车两侧大梁为箱形结构,小车轨道位于大梁矩形截面的正中,承受静载荷G1产生的均布载荷q、G2及Q。当行车负重运行时,载荷为:K1G1+K2(G2+Q)。
3.2.2一侧大梁的受力简图如下:
P=1/4K2(G2+Q) P为一个小车车轮作用于大梁的力
3.2.3大梁各截面所受的弯矩M(x)及剪力Q(x)为:
如图1所示,当L1=L3时,即小车位于大梁中部时,弯矩和剪力达到最大:
3.2.4大梁自重q产生的弯矩和剪力如图:
弯矩:
剪力:
当x=L0/2时弯矩达到最大
当x=0时剪力达到最大
3.2.5大梁强度校核
从大梁弯矩图可知:CD段弯矩最大,即大梁的危险截面位于CD段,取截面分析如圖2:
则截面总惯性矩:
面板惯性矩:
抗弯模量:
则大梁截面在x轴、y轴方向所受应力分别为:
(因集中力P对截面未产生扭矩,因此为零)
那么大梁截面受到的最大总应力为:
(1)
代入数值计算:=196Nmm
经查厂家设计资料知大梁采用的是Q235钢板,即=235Nmm2许用应力,(n为安全系数,按我公司现场使用条件n=1.4),可知许需用应力为167 Nmm。
现>,因此可知大梁强度在此设定条件下抗弯正应力强度不够,需对大梁进行加固。
3.3加固方案的选择:
3.3.1由公式(1)可知,增大行车矩形梁的宽度B、高度H、加大内筋板的宽度及数量,均可以降低行车梁的抗弯正压力,但在现有条件下,如采用增加行车宽度、加大内筋板等方法,其工作量几乎比新制作一台大梁的工作量还大,选择此方案不可行;最经济的方法只能是增大行车高度H,即在尽可能降低大梁自重且不动到行车大梁内部结构的基础上,在大梁下部进行加固。根据公式(1)可推算出,大梁加高到220mm时,=163 Nmm<。
3.3.2加固该行车梁,抗弯能力强的钢材可用的有工字钢、H型钢及槽钢,如选用工字钢、H型钢,优点是钢材截面对称,同等高度下截面惯性矩大,缺点是重量大,其对称中心难以和大梁的腹板延长线重合,使用在大梁下整体受力结构不理想;如选择槽钢,则其主要受力可由槽钢腰部承担,可与腹板延长线重合,因此经比较选择22#槽钢加固,其加固方案见图A、图B。
4整改方案
4.1将行车拆下来,放置在预先搭设好的检修平台上,拉设警戒线,拆除端梁。
4.2准备好30t千斤顶3个、垫木若干块,如图所示:在大梁下面板中部将两片大梁分别顶起,在大梁腹板中部将大梁往外顶住,如图。
4.3由跨中向两端以1500mm为1格将主梁分成若干等分,用水平仪测量其上拱值或下挠值,并绘制出曲线图。根据曲线图选择烤火点,烤火区域设在大梁的长筋板处,千斤顶左右两侧各设两个烤火点,并在该处画出明显的等腰三角形,在设置加热面时,使内侧腹板的三角形加热面比外侧腹板的等腰三角形加热面大一些,且三角形底面内侧长度也比外侧的长一些。
4.4将两片大梁两段临时连接固定住,在主梁中心下部用千斤顶顶住,同时在两主梁端头设等重的配重,并将主梁腹板内侧顶住。
4.5由气焊工同时对主梁烤火点加热直到下盖板温度为700~800℃时,同时再烤腹板,另外要求一名气焊工给下盖板保温。
4.6腹板温度升至700~800℃时停止烤火,使被烤火点自然冷却15~20分钟,松开千斤顶。用水平仪测量上拱值是否达到要求,做好测量记录。决定是否进行第二次或第三次烤火,烤火方法和第一次相同。
4.7用卷尺测量主梁旁弯值,如果达不到,可在腹板内侧上方靠上盖板位置设置烤火点并进行火焰矫正,直到达到要求为止。
4.8待大梁完全矫正后进行主梁加固,加固部位详见下图:
加固时用夹具或打锲铁的办法,使槽钢与主梁下盖板结合紧密,其缝隙不得大于1.5毫米,并应注意使槽钢的腹板与主梁的腹板对齐,槽钢两端应割出的斜坡与主梁两端的斜坡吻合。下料时应保证在主梁跨中4米范围内不得对接接头。另外,每对槽钢的对接接头应相互错开至少200mm。槽钢下面应再焊接断续的联接板,其板厚为8mm,宽200mm,长大于槽钢外缘200mm,其联接间距为1000mm。
5、整改完毕后检测及载荷试验
5.1整改完毕行车的拱度及旁弯
拱度值(标高)
传动侧主梁
848 836 817 801 815 835 847
非传动侧
846 834 816 802 817 836 848
旁弯值
传动侧
0 3 6 8 6 2 0
非传动侧
0 3 6 9 7 3 0
6结果
行车整改完毕安装后,对行车进行1.25倍额定负荷的静载试验,1.1倍额定负荷的动载试验均合格。在监护条件下使用了两周,发现大梁无变形、行车啃轨现象消失。
参考文献
【1】 王文斌 机械设计手册 北京:机械工业出版社 2004,8
【2】 陈道南 起重运输机械 冶金工业出版社 1988,4
【3】 苏炜 工程力学 武汉理工大学出版社 2005.8