论文部分内容阅读
[摘要]CKE4000c履带吊是日本神钢制造,在工作过程中出现主臂溜臂现象,严重影响吊装安全。经分析、修理,解决了溜臂问题,保证起重机的安全运行。
[关键词]起重机;溜臂;修复
1、CKE4000C履带吊组装工况及故障现象
CKE4000c履带吊是我公司于2004年购买,生产国日本神钢,最大额定起重量:(重型主臂)350tx6m(基础臂18m),至今已使用十多年。现场组装为塔式(SHL)工况,主臂72米,副臂42米,带超起桅杆。CKE4000c履带起重机安装在委内瑞拉中央电厂,参与6#机组安装工作。
起重机在一次作业过程中,当主臂微动起升时,突然出现主臂快速下滑事件,幸好操作人员随即停止操作,臂杆及时制动,未造成重大安全事故。主臂停止动作1天后(其他机构仍正常工作),再试主臂起升、下降,主臂正常动作,未出现溜臂现象,主臂再次停止2天后,试主臂动作正常,如此间隔3天、4天,主臂仍能正常动作,直至主臂停止动作5天后,再次试主臂,又出现快速下滑现象。
2、原因分析及修理
卷扬机(SHL BOOM)液压原理图如图1:腰压油经A口进入经半衡阀和马达后由B口流回,臂杆起升,液压油经B口进入经平衡阀和马达后由A口流回,臂杆下降。臂杆在停滞过程中,A口通过平衡阀为封闭状态,因臂杆的自身重量,使马达内部液压油保持压力,从而保持臂杆为停止状态。通过故障现象及参考液压图纸分析,可能液压马达内部压力有缓慢泄漏现象。
因委内瑞拉现场离中国较远,国内神钢起重机售后服务部人员不能及时到达现场,因此将故障现象通过电话报告给国内神钢起重机售后服务部,经售后服务部维修人员分析,平衡阀内部产生泄漏,建议更换马达和平衡阀。
本车平衡阀为组合式平衡阀,内部阀芯比较多,经拆解平衡阀,发现阀芯有轻微磨损,清洗组装恢复后安装到马达上,液压油经过外部滤油机过滤,未发现有杂质,试车后,主臂正常动作。再次停止主臂动作5天,试车,主臂又出现溜臂现象,问题仍未解决。更换平衡阀,仍在第5天后出现主臂溜臂现象,又更换马达,故障现象未变。
经国内神钢售后服务部与日本神钢联系,答复是更换了马达及平衡阀后,内部空气未排干净造成故障现象未消除。后把马达与卷筒分离,液压管路不拆,将马达吊挂在臂桿上,长时操作手柄,使马达正传、反转,液压油充分充满整个油路系统,完全排净空气,安装后,主臂能正常工作,直至第5天后,故障现象叉产生了。经多次通过售后服务部与日本神钢株式会社联系,最后答复此吊车无法修复。
因现场工期紧,CKE4000c履带吊是主要吊装机具,因此这台吊车必须修复后,才能保证现场的安全吊装。再次分析故障现象,首先排除电气原因,如果电气元件损坏或电脑程序出现故障,不会每次等到第5天后才出现溜臂现象。再分析整个吊车的液压系统图,理清各个液压元件的作用和工作原理,液压系统分为控制油路和主油路,在一般溜臂问题中,都是因平衡阀磨损封闭不严造成的,因平衡阀的作用就是防止负荷快速下降,此吊车已更换了新平衡阀和马达,平衡阀和马达都经出厂前检测为合格品,排除了平衡阀和马达内部泄漏问题。平衡阀的前一级(主控制阀)液压油路图见图2:
主控制阀是多片组合阀,包括进油阀、SHLBOOM卷扬机控制阀、BOOM卷扬机控制阀、回油阀及压力控制阀和单向阀,根据主换向阀工作原理,如果主换向阀出现泄漏,会造成换向阀通往平衡阀的两根主油管内出现无油现象,通过油箱会进入空气,在动作操作杆时,控制阀的高压油通过管路进入平衡阀,因油管内的空气受压后直接将平衡阀打开,液压马达瞬间缺油造成失控现象。为确认是否是因SHL BOOM控制阀磨损造成主臂溜臂现象,将SHL BOOM控制阀与BOOM控制阀外接的2根主油管和4根控制油管对调,即原用的是SHL BOOM控制阀,现替换为BOOM控制阀来控制主臂动作,经替换管路后试车,工作正常,等待5天后再试车,未出现溜臂现象,再等待10天试车仍未出现溜臂现象。因此确认SHL BOOM控制阀内部出现轻微磨损磨损,造成主臂溜臂故障,新购了控制阀更换后,恢复原液压管路,使用至今未出现故障。
结论:
通过SHLBOOM卷扬机溜臂故障现象,出现问题应多方查找原因,把所有可能会出现的原因均列出来,逐条检查分析,使用仪器、仪表检查及配件替换法,最终确认故障点后修复,确保起重机安全使用。
[关键词]起重机;溜臂;修复
1、CKE4000C履带吊组装工况及故障现象
CKE4000c履带吊是我公司于2004年购买,生产国日本神钢,最大额定起重量:(重型主臂)350tx6m(基础臂18m),至今已使用十多年。现场组装为塔式(SHL)工况,主臂72米,副臂42米,带超起桅杆。CKE4000c履带起重机安装在委内瑞拉中央电厂,参与6#机组安装工作。
起重机在一次作业过程中,当主臂微动起升时,突然出现主臂快速下滑事件,幸好操作人员随即停止操作,臂杆及时制动,未造成重大安全事故。主臂停止动作1天后(其他机构仍正常工作),再试主臂起升、下降,主臂正常动作,未出现溜臂现象,主臂再次停止2天后,试主臂动作正常,如此间隔3天、4天,主臂仍能正常动作,直至主臂停止动作5天后,再次试主臂,又出现快速下滑现象。
2、原因分析及修理
卷扬机(SHL BOOM)液压原理图如图1:腰压油经A口进入经半衡阀和马达后由B口流回,臂杆起升,液压油经B口进入经平衡阀和马达后由A口流回,臂杆下降。臂杆在停滞过程中,A口通过平衡阀为封闭状态,因臂杆的自身重量,使马达内部液压油保持压力,从而保持臂杆为停止状态。通过故障现象及参考液压图纸分析,可能液压马达内部压力有缓慢泄漏现象。
因委内瑞拉现场离中国较远,国内神钢起重机售后服务部人员不能及时到达现场,因此将故障现象通过电话报告给国内神钢起重机售后服务部,经售后服务部维修人员分析,平衡阀内部产生泄漏,建议更换马达和平衡阀。
本车平衡阀为组合式平衡阀,内部阀芯比较多,经拆解平衡阀,发现阀芯有轻微磨损,清洗组装恢复后安装到马达上,液压油经过外部滤油机过滤,未发现有杂质,试车后,主臂正常动作。再次停止主臂动作5天,试车,主臂又出现溜臂现象,问题仍未解决。更换平衡阀,仍在第5天后出现主臂溜臂现象,又更换马达,故障现象未变。
经国内神钢售后服务部与日本神钢联系,答复是更换了马达及平衡阀后,内部空气未排干净造成故障现象未消除。后把马达与卷筒分离,液压管路不拆,将马达吊挂在臂桿上,长时操作手柄,使马达正传、反转,液压油充分充满整个油路系统,完全排净空气,安装后,主臂能正常工作,直至第5天后,故障现象叉产生了。经多次通过售后服务部与日本神钢株式会社联系,最后答复此吊车无法修复。
因现场工期紧,CKE4000c履带吊是主要吊装机具,因此这台吊车必须修复后,才能保证现场的安全吊装。再次分析故障现象,首先排除电气原因,如果电气元件损坏或电脑程序出现故障,不会每次等到第5天后才出现溜臂现象。再分析整个吊车的液压系统图,理清各个液压元件的作用和工作原理,液压系统分为控制油路和主油路,在一般溜臂问题中,都是因平衡阀磨损封闭不严造成的,因平衡阀的作用就是防止负荷快速下降,此吊车已更换了新平衡阀和马达,平衡阀和马达都经出厂前检测为合格品,排除了平衡阀和马达内部泄漏问题。平衡阀的前一级(主控制阀)液压油路图见图2:
主控制阀是多片组合阀,包括进油阀、SHLBOOM卷扬机控制阀、BOOM卷扬机控制阀、回油阀及压力控制阀和单向阀,根据主换向阀工作原理,如果主换向阀出现泄漏,会造成换向阀通往平衡阀的两根主油管内出现无油现象,通过油箱会进入空气,在动作操作杆时,控制阀的高压油通过管路进入平衡阀,因油管内的空气受压后直接将平衡阀打开,液压马达瞬间缺油造成失控现象。为确认是否是因SHL BOOM控制阀磨损造成主臂溜臂现象,将SHL BOOM控制阀与BOOM控制阀外接的2根主油管和4根控制油管对调,即原用的是SHL BOOM控制阀,现替换为BOOM控制阀来控制主臂动作,经替换管路后试车,工作正常,等待5天后再试车,未出现溜臂现象,再等待10天试车仍未出现溜臂现象。因此确认SHL BOOM控制阀内部出现轻微磨损磨损,造成主臂溜臂故障,新购了控制阀更换后,恢复原液压管路,使用至今未出现故障。
结论:
通过SHLBOOM卷扬机溜臂故障现象,出现问题应多方查找原因,把所有可能会出现的原因均列出来,逐条检查分析,使用仪器、仪表检查及配件替换法,最终确认故障点后修复,确保起重机安全使用。