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摘 要:随着电力市场化改革的大幅推进,火电机组市场电量比例大幅增长,市场电量价格易受供需形势和改革政策左右,对公司发电收入产生不利影响。这一切,都要求火电机组进一步挖潜降耗,通过一系列节能措施,降低生产运营成本,以应对火电企业面临的各种挑战。通过对某电厂机组布袋除尘、输灰系统现场设备和系统状况的诊断,明确了影响除灰系统电耗的主要因素,确定除灰系统节能降耗工作的方向和重点。
关键词:除灰系统;料位计;空压机;经济效益
1 电厂火电机组指标分析
某电厂火电机组除灰系统包含布袋除尘系统、输灰系统、空压机系统以及灰库系统组成。从表1中可以看出半年来,机组负荷率都在70%左右,除尘及输灰系统耗电率维持较高水平,基本维持在均值0.143和0.133的左右,合计占到了0.276个百分点,除灰系统消耗了较多电能,造成机组厂用电率偏高,降低了机组整体经济性。主要是由于发电机组负荷率偏低,而布袋除尘及输灰系统都维持在满负荷时的设计工况运行。单从这方面来说,布袋除尘及输灰系统具有较大的节能空间,只要通过分析找对节能方向,采取有效措施,完全能够将输灰系统厂用电率在一定范围内上大幅下降。
2 除灰系统节能分析及整改措施
2.1控制入炉锌、氯负荷
因除尘管道板结物中的锌主要来源于烧结矿,因此对其配料进行分析得出,烧结矿中的锌主要由杂质带入,占总量的50%以上,其中综合钢渣面、尾渣和炼钢污泥中的锌含量为72%。所以,采取降低烧结配矿中杂质的配加量,定期对高炉进行排碱等措施,可显著降低煤气含锌量。此外,对氯化钙喷洒量由统一管理变为按高炉需求喷洒,高炉可根据自身炉况参数及布袋压差,合理控制氯化钙溶液的喷洒量。现正在指定高炉上进行烧结矿无喷氯化钙溶液的试验,在保证高炉炉况稳定的前提下,减少进入布袋除尘系统的氯离子含量。
2.22.减少入炉原燃料水分
煤气含水量是影响煤气露点的最主要原因之一,所以在炉顶温度一定的情况下,要想保持煤气温度在露点以上,应尽量降低煤气含水量。焦炭湿度对煤气含水量的影响最大,所以冶炼中应适当增加干熄焦配比。当前已通过外购干熄焦的方式,将干熄焦比例提高了10%。后续将寻求新的干熄焦资源,进一步提高入炉干熄焦比例。布袋除尘系统管道板结的主要原因为煤气含水量高、顶温低、瓦斯灰中锌和氯含量高。通过提高干熄焦的配吃比例,控制顶温>140℃,减少烧结矿中杂质带入的锌、氯量等措施,管道板结次数为零,布袋粘结透气性得到有效改善,卸灰系统运行正常,保证了的正常生产。
2.3气力输灰系统优化控制
由于原灰斗料位计受测量原理的限制,可靠性差,对掺烧多种煤种后的灰斗灰位无法准确指示,不能实时掌握灰斗蓄灰高度,导致输灰完全依赖时间进行,无法采用灰斗料位控制系统输灰。为了保证输灰通畅,则需完全改变传统的按时间输灰方式,改为根据灰斗灰位高度对输灰过程进行控制,这就对各灰斗的灰位高度做精准测量提出了很高的要求。采用高进度、测量稳定可靠的灰斗料位计,是为输灰系统提供相应准确的灰位数据,进一步提高输灰效率,同时节约大量压缩机耗用气量、延长阀门管道寿命,防止灰斗坍塌事故起到预警作用,实现降低除灰系统厂用电量,节能降耗的关键。
3 经济效益、安全效益测算
3.1管道磨损分析
输灰管道的磨损主要取决于是稀相输灰还是浓相输灰,稀相输灰对管道磨损更为严重,按照输灰量对应管道寿命计算,管道寿命可延长一倍以上。同时减少了因管道磨损泄露造成煤灰跑冒的环境污染及生产维护(更换管道)。
3.2空压机寿命及经济效益测算
直接关停一台螺杆压缩机组,另外在用空压机组启动频率又大大降低,这样对压缩机的费用分析,每年可节约压缩机设备费用近150万元。
3.3除尘斗设备安全性分析
灰斗料位计可精准测量灰斗内灰位高度,操作人员可根据灰斗灰位曲线图分析灰斗卸灰的状态,根据灰位曲线图可判断灰斗是否产生悬料、圆顶阀是否漏气,确保灰斗不会发生由于卸灰不暢、灰斗料位计失灵而导致灰斗坍塌重大事故发生。
结束语
通过某电厂机组除灰系统节能分析以及相关改造措施的落实,不仅降低布袋除尘系统厂用电率,还通过灰斗料位计的改造,大幅降低了空压机耗用气量,提高了输灰系统运行合理性和经济性,同时大大降低了管道及输灰设备的磨损,降低了维护成本及维护工作量。
参考文献
[1]660MW燃煤汽轮发电机组湿式布袋除尘器改造试验分析[J].李晓敏,王立军,赵波.东北电力技术.2017(04)
[2]660MW机组除尘器入口烟气场综合治理研究[J].祝英浩,安敬学,绳冉冉.应用能源技术.2019(11)
[3]350MW超临界机组电石渣-石膏湿法脱硫技术的应用分析[J].魏广鸿,刘青松,董云青,朱小东,武子璐.发电技术.2019(S1)
关键词:除灰系统;料位计;空压机;经济效益
1 电厂火电机组指标分析
某电厂火电机组除灰系统包含布袋除尘系统、输灰系统、空压机系统以及灰库系统组成。从表1中可以看出半年来,机组负荷率都在70%左右,除尘及输灰系统耗电率维持较高水平,基本维持在均值0.143和0.133的左右,合计占到了0.276个百分点,除灰系统消耗了较多电能,造成机组厂用电率偏高,降低了机组整体经济性。主要是由于发电机组负荷率偏低,而布袋除尘及输灰系统都维持在满负荷时的设计工况运行。单从这方面来说,布袋除尘及输灰系统具有较大的节能空间,只要通过分析找对节能方向,采取有效措施,完全能够将输灰系统厂用电率在一定范围内上大幅下降。
2 除灰系统节能分析及整改措施
2.1控制入炉锌、氯负荷
因除尘管道板结物中的锌主要来源于烧结矿,因此对其配料进行分析得出,烧结矿中的锌主要由杂质带入,占总量的50%以上,其中综合钢渣面、尾渣和炼钢污泥中的锌含量为72%。所以,采取降低烧结配矿中杂质的配加量,定期对高炉进行排碱等措施,可显著降低煤气含锌量。此外,对氯化钙喷洒量由统一管理变为按高炉需求喷洒,高炉可根据自身炉况参数及布袋压差,合理控制氯化钙溶液的喷洒量。现正在指定高炉上进行烧结矿无喷氯化钙溶液的试验,在保证高炉炉况稳定的前提下,减少进入布袋除尘系统的氯离子含量。
2.22.减少入炉原燃料水分
煤气含水量是影响煤气露点的最主要原因之一,所以在炉顶温度一定的情况下,要想保持煤气温度在露点以上,应尽量降低煤气含水量。焦炭湿度对煤气含水量的影响最大,所以冶炼中应适当增加干熄焦配比。当前已通过外购干熄焦的方式,将干熄焦比例提高了10%。后续将寻求新的干熄焦资源,进一步提高入炉干熄焦比例。布袋除尘系统管道板结的主要原因为煤气含水量高、顶温低、瓦斯灰中锌和氯含量高。通过提高干熄焦的配吃比例,控制顶温>140℃,减少烧结矿中杂质带入的锌、氯量等措施,管道板结次数为零,布袋粘结透气性得到有效改善,卸灰系统运行正常,保证了的正常生产。
2.3气力输灰系统优化控制
由于原灰斗料位计受测量原理的限制,可靠性差,对掺烧多种煤种后的灰斗灰位无法准确指示,不能实时掌握灰斗蓄灰高度,导致输灰完全依赖时间进行,无法采用灰斗料位控制系统输灰。为了保证输灰通畅,则需完全改变传统的按时间输灰方式,改为根据灰斗灰位高度对输灰过程进行控制,这就对各灰斗的灰位高度做精准测量提出了很高的要求。采用高进度、测量稳定可靠的灰斗料位计,是为输灰系统提供相应准确的灰位数据,进一步提高输灰效率,同时节约大量压缩机耗用气量、延长阀门管道寿命,防止灰斗坍塌事故起到预警作用,实现降低除灰系统厂用电量,节能降耗的关键。
3 经济效益、安全效益测算
3.1管道磨损分析
输灰管道的磨损主要取决于是稀相输灰还是浓相输灰,稀相输灰对管道磨损更为严重,按照输灰量对应管道寿命计算,管道寿命可延长一倍以上。同时减少了因管道磨损泄露造成煤灰跑冒的环境污染及生产维护(更换管道)。
3.2空压机寿命及经济效益测算
直接关停一台螺杆压缩机组,另外在用空压机组启动频率又大大降低,这样对压缩机的费用分析,每年可节约压缩机设备费用近150万元。
3.3除尘斗设备安全性分析
灰斗料位计可精准测量灰斗内灰位高度,操作人员可根据灰斗灰位曲线图分析灰斗卸灰的状态,根据灰位曲线图可判断灰斗是否产生悬料、圆顶阀是否漏气,确保灰斗不会发生由于卸灰不暢、灰斗料位计失灵而导致灰斗坍塌重大事故发生。
结束语
通过某电厂机组除灰系统节能分析以及相关改造措施的落实,不仅降低布袋除尘系统厂用电率,还通过灰斗料位计的改造,大幅降低了空压机耗用气量,提高了输灰系统运行合理性和经济性,同时大大降低了管道及输灰设备的磨损,降低了维护成本及维护工作量。
参考文献
[1]660MW燃煤汽轮发电机组湿式布袋除尘器改造试验分析[J].李晓敏,王立军,赵波.东北电力技术.2017(04)
[2]660MW机组除尘器入口烟气场综合治理研究[J].祝英浩,安敬学,绳冉冉.应用能源技术.2019(11)
[3]350MW超临界机组电石渣-石膏湿法脱硫技术的应用分析[J].魏广鸿,刘青松,董云青,朱小东,武子璐.发电技术.2019(S1)