联合循环空压机冷却水系统优化改造分析

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  摘 要:某燃机厂联合循环空压机冷却水现由闭冷水供应,停机期间除了空压机其余系统均不需要供水,造成浪费。本文就此背景下,利用某燃机厂空压机房离#1冷却塔较近的便利,设计了将换热器置于冷却塔底部,不需要外部强冷的空压机单独冷却水运行方案,减少了厂用电浪费,降低生产成本。
  关键词:空压机;冷却;换热器
  0 引言
  无论机组停运与否,联合循环空气压缩系统是需要常年保持运行的系统。目前,空压机冷却水来源是闭冷水,故机组停运状态下闭式水系统也无法停运,这造成了厂用电的浪费。厂用电作为重要的经济指标,直接影响着电厂的生产成本和经济效益。在此背景下,制定方案解决联合循环空压机冷却水系统这种高能耗的运行方式,以达到节省厂用电,降低生产成本的目的显得尤为重要。
  1 概况
  某燃机厂两台机组运行时间较短,在长期停运期间,机组除用于保护主机的润滑油系统、密封油系统和联合循环空压机系统外,其他系统均停运。对于主机设备,只要机组大轴温度小于100℃后盘车停运,滑油系统和密封油系统就无需闭冷水对其冷却,因而闭冷水用户只有联合循环空压机系统。目前机组停机后闭式水主要由停机冷却水泵供应,但联合循环空压机组所需冷却水所需流量远小于停机冷却水泵参数,造成了电量和资源浪费。另一方面,由于闭冷水的运行,在夏天时自然冷却量不够,需要保持小循泵运行。
  2016、2017、2018三年某燃机厂每年运行小时数均只有1000小时。去除汽机大轴冷却时间,闭冷水仅供给空压机系统大约每年6000小时。停机冷却水泵工作电流在130A左右,功率约73kW,按照厂用电0.56元/度结算,一年运行成本为24.5万元。日最高环境温度高于30度天气按80天算,折算需要小循泵运行时间为55天(按全年比例折算)。小循泵电流为270A,功率约184kW,折算一年运行成本约为37万元。两台泵合计一年运行成本约为61.5万元。
  为了改善某燃机厂空压机供水方式,达到降低能耗、节省成本、降低厂用电率的目标,本文提出了此次技改方案。
  2 技改方案详析
  2.1 技改方案简介
  此次技改方案为:为空压机系统设计独立的冷却水供水系统。在仅空压机需要冷却水的情况下,隔断闭式冷却水母管至空压机冷却水进、回水管路,空压机冷却水供应切换至独立供水系统,并停运闭式冷却水供水系统,以达到节省厂用电的目的。
  独立冷却水系统设计采用闭式循环形式,冷却水从空压机吸收热量,通过换热器与冷却塔内循环水进行热交换,该换热器(换热盘管)布置于空压机房附近#1机冷却塔底部,水平布置。
  2.2 方案设计说明
  空压机冷却水供水独立系统具体组成说明如下:
  本系统采用闭式强制对流换热形式,系统由泵、膨胀水箱、补水管路、换热器、手动截止阀、逆止阀以及手动调节阀等组成。其中设计有两台100%容量离心泵,正常运行时一用一备。
  泵进口安装截止阀和Y型过滤器,泵出口安装截止阀、逆止阀和压力表等,泵出口设置有再循环管路。换热器布置于冷却塔底部,其換热面浸于冷却塔水池底部,由循环水与换热器内的空压机冷却水进行自然循环热交换。
  膨胀水箱容积约为10t,布置样式参考闭冷水膨胀水箱,设置水箱进出水手动隔离阀、液位计、放水阀、溢水阀、放气弯头管道等。水箱补水可以设置两路,一路为化学2000t水箱静压补水,拟采用浮球式补水阀并加装补水手动隔离阀;另一路为化学至200t水箱补水分支,拟采用水位上下限补水形式,进水端加装一个手动隔离阀和一个电动阀。冷却器出口母管加装手动流量调节阀,调节系统流量。
  空压机独立冷却水系统在闭式冷却水至空压机进回水母管上接入,安装手动隔离阀,且在闭式水至空压机进回水母管上加装手动隔离阀,以便于冷却水源切换。
  该系统仪控设计有:两台泵加入跳泵及母管压力低联锁保护;泵出口各设置一个压力表,泵出口母管及压力调节阀后设置压力变送器;换热器进出口设置温度计,膨胀水箱补水电动阀逻辑设置由水位高低限关开等。
  2.3 设计计算说明
  2.3.1 热力计算说明
  油冷却器热负荷:
  油冷却器换热量 :对于喷油螺杆压缩机,压缩功的绝大部分转换成热量被喷入压缩腔的润滑油带走。
  实际生产中会经常依据大量的实验数据,由下面的经验方法确定,在以压差推动的喷油螺杆压缩机系统中,喷油螺杆压缩机轴功率的80%—85%会被喷入压缩腔的润滑油吸收。
  根据资料[1],经冷却器冷却后出口温度为:排气量为15.6 ,环境温度+10℃,长兴地区夏季计算温度为33℃,由运行曲线查得压气机出口温度为86.7℃,由公式Q=Cm 计算。
  冷却水与循环水换热器拟用不锈钢管,其面积由公式:
  计算。
  查阅资料[1],冷却水最大流量为17m3/h ,冷却水总流量为四台空压机
  冷却水总和,即17×4=68m3/h,密度取1.0×103kg/m3 。可知冷却水与循环水换热器进口温度为39.21℃。
  2.3.2 水力计算说明:
  根据空气压缩机技术规范书提供的数据:冷却水进水温度<38℃;冷却水最大流量17 m3/h;冷却水进水压力0.5 MPa;冷却水进出水压差0.14 MPa。
  2.3.2.1 流量计算说明:
  系统所需流量为:17х4=68 m3/h,富余系数取1.1,得出所需流量为74.8m3/h。
  2.3.2.2 压力计算说明:
  系统所需压力为冷却水进口压力与系统管道压损之和,由于该系统比较简单,管道压损所占比例较小,故不作精确计算,取富余系数1.2,其系统管道压损包含在内,因此系统所需压力为0.6 MPa。
  根据以上数据进行泵体选型。参考本厂凝输泵参数:流量100 m3/h;轴功率30 kw;扬程60m;转速2900 r/min。
  此泵符合计算结果所需要求,可以选择相近参数泵作为冷却水泵。平时凝输泵运行电流参数约为35A,功率约为20kW,按每年6000小时计算,每年耗电量为12万kWh,成本约为6.72万元。
  3 总结
  在某燃机电厂每年利用小时数偏低的背景下,笔者提出技改方案,通过方案分析、热力计算等得出了计算结果。通过结果对比我们可知,技改方案实施后,一年约节电97.8万度,年节省生产成本约54.78万元。因此,若某燃机保持低利用小时数的现状,则本技改方案实施可以保证产出大于投入,且对综合厂用电率指标有较大帮助。
  参考文献:
  [1] 杭州浙华机电设备有限公司 《浙能长兴天然气热电联产工程空气压缩机设备技术协议》2012年9月
  作者简介:
  蒋 俊(1991-),男,助理工程师,大学本科,多年从事电厂热工自动化相关工作
  余国平(1983—),男,助理工程师,大学本科,从事多年电厂热动专业相关工作
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