PLC控制下的工业自动化生产线设计

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  摘 要:随着社会和经济的高速发展,对各种工业产品的需求量持续增加,对工业自动化生产线设计提出了更高要求。为了提升工业自动化生产线的设计效果,可以在其中应用PLC控制技术,提升自动化生产线的自动化运行效果。为此,笔者在文章中对PLC控制下的工业自动化生产线设计进行探讨,希望对促进我国工业的发展可以起到有利的作用。
  关键词:PLC控制;工业自动化;生产线设计
  中图分类号:TP278 文献标识码:A 文章编号:1674-1064(2021)04-022-02
  DOI:10.12310/j.issn.1674-1064.2021.04.011
  自动化技术自20世纪以来发展非常迅速,经过多年的发展,技术已经相对成熟。其可以在无人条件下实现对各种元件的控制和对仪表的监控。自动化技术是现代科技发展的重要标志,在工业生产中的应用不断增加,使用的安全程度相对较高,能够有效提升生产的安全性。
  1 PLC技术介绍
  PLC又可称为可编程控制器,其是计算机技术发展的产物,在其内部一般都含有数片的单片机系统。其具有运行简单计算机指令的功能,为了加强这些单片机的功能,这些单片机的扩展功能也很强大,很多单片机都具有通信功能,这在很大程度上对PLC的功能进行了扩展[1]。在PLC的外部有很多输入和输出接口,输入接口可以对外部各种开关输入量进行输入,再经过其内部微处理器的运算加工后,就可以通过外部端口输出各种控制信号,对外部设备进行有效控制。现在很多PLC都具有通信功能,内部会集成各种通信协议,可以和上位机甚至和设备进行数据通信,可以控制设备完成复杂操作,或者将重要数据及时上传到上位机,让操作人员对整个系统的运行状态有一个非常清晰的掌握,从而使其及时对系统控制进行调整。
  PLC技术在实际使用过程中,主要具有以下几个特点:通用性较强。各种编程模块的使用相对简单,能够通过对各种模块的合理使用组成各种不同的控制系统。系统运行的可靠性与安全性相对较强。由于PLC采用了独特硬件结构,可以保证其在运行过程中能够有效避免外界干扰,在各种恶劣环境中实现自动化生产控制。其输入和输出点都是各种开关量或者模拟量,且输入和输出的开关量采用了光耦隔离技术,进一步提升了PLC运行的抗干扰能力。调试相对灵活,体积较为小巧。在生产控制系统实际应用过程中,如果需要改变控制方式,只需要进行少量修改就可以完成控制系统控制功能的调整。PLC技术实际应用过程中,应对现场应用环境进行认真考量,确保PLC系统具有足够的抗干扰能力。
  2 工业自动化生产PLC控制系统设计
  在软件设计过程中,应与硬件设计工作同步进行,能够根据控制的具体要求将生产工艺图转变为梯形图。这是软件设计的主要任务,也是PLC技术应用的关键所在,这就需要设计人员认真做好程序编写工作。工程技术人员在工业控制应用和调试过程中,应掌握必要的软件和硬件知识,并具有调试PLC系统和各类元件、仪表的能力。在工业生产过程中,可以根据控制要求复杂程度的不同,将控制分为简单控制和复杂控制。在结构方式设计过程中,其采用的设计思想主要可以分为三类:条件与分支结构、顺序结构和循环结构。如果采用模块化设计思路,各个模块之间的连接关系相对简单,各个模块的独立性也相对较强,程序修改和调试比较容易,可以将总控制目标分为多个任务比较明确的程序模块,最后完成一个比较完整的总任务程序。其中,各个模块可以分别进行调试和编程,能够实现对复杂过程的控制[2-3]。
  2.1 硬件设计
  PLC硬件设计效果对PLC控制系统运行的安全性、可靠性和稳定性,有着非常直接的影响,其主要包括输入和输出两个部分的设计:
  输出电路设计。在输出电路设计过程中,其主要包括变频器、指示灯、数字直流调速等,可以直接采用晶体管输出形式,这样会更加有利于高频动作。PLC的输出频率在5次/min以下,如果采用继电器输出形式,可以有效提升带负载能力,且输出电路设计会更加简单。如果PLC的输入为感性负载,则在负载断电的过程中会造成电流浪涌现象。因此,对于交流感性负载,可以采用浪涌吸收电路。如果是直流感性负载,就需要在旁边接续流二极管,避免PLC在使用过程中出现破坏现象。
  输入电路设计。PLC的电源适应范围相对较宽,通过使用电源净化元件,可以进一步提升抗干扰能力。為了有效避免高低频脉冲干扰现象发生,可以直接对隔离变压器采用双隔离技术。在PLC输入电路电源带负载的过程中,可以直接使用直流24伏电源,为了避免在PLC运行过程中出现电源短路现象,就需要认真应用防短路措施,这对提升安全域系统的供电安全是非常重要的。为了进一步避免发生短路现象,可以直接在输入电源支路加装熔丝,直接使用输入电路功率两倍的电源容量设计。
  2.2 抗干扰设计
  如今,变频调速装置和晶闸管可控整流技术广泛应用,电网污染现象越来越严重,对控制系统抗干扰设计提出了更高的要求。因此,在PLC控制系统设计过程中,需要认真思考抗干扰问题。通常情况下,可以采用以下抗干扰方式:
  屏蔽。在这个过程中,可以直接将PLC系统安放在金属柜中并认真做好金属外壳屏蔽工作,通过合理使用接地金属,避免出现严重的空间辐射问题。隔离。在这个过程中,可以使用隔离变压器并将中性点经过电容接地。
  2.3 系统调试
  只有采用良好的调试步骤,才能有效完成系统调试工作。在PLC控制系统调试过程中,调试主要分为I/O端子测试、系统程序调试。在系统程序调试过程中,需要将整个系统按功能划分为多个部分,首先对各部分进行单独调试,完成各部分的单独调试再进行整体调试。通过反复调试系统,及时消除系统运行出现的问题。只有保持足够的调试时间,才可以充分暴露问题并及时进行修改。在调试过程中,应认真做好程序修改、硬件检查、设备调试工作,并对现场控制量和信号进行综合调试。尽管如此,在设备生产过程中,通常还是会发现程序漏洞,所以在编写程序时要尽量考虑到会出现的各种情况。   3 自动化生产线中PLC技术应用案例
  新材料分拣码垛物流自动化工站应用。原来的码垛工作是人工将接近11kg的丝锭码垛成4层,每层16个;或3层,每层16个。现在改用机器人拆锭、码垛:首先,人工将装满丝锭的丝车推到上料线,然后在上位机建立码垛任务;拆锭机器人对丝车的每个丝锭进行拍照,并且将拍照结果传送给PLC,PLC对比后再反馈结果给拆锭机器人,拆锭机器人收到合格信号才将丝锭放到码垛位,然后码垛机器人执行码垛;整垛码完后,再进行打带、缠膜、称重、贴标、扫描等工作。PLC在整条生产线中需要与上位机、机器人进行通讯,将生产任务信息从上位机传递到机器人,再将最终码垛完的整垛重量等信息反馈给上位机,同时通过接收机器人的信号,对夹具和运输线运行进行监控。PLC控制各输送线、扫码枪,还要与变频器、伺服、扫描枪等执行通讯,从而实现对它们的控制。
  在PLC系统设计中,选用了一个S7-1500PLC作为主PLC,另外还有三个S7-1200PLC,这三个PLC又都带满8个扩展模块。用S7-1500PLC作为主PLC,再用S7-1200PLC和其模块作为输入输出信号,既可以降低项目总成本,也可以提高程序运行速度,增加设备的可靠性。S7-1500PLC需要与上位机进行OPC通讯,与6台机器人、4台伺服进行PROFINET通讯,而覆膜机、打带机、缠膜机、称重机等外包设备使用S7-200PLC,与其进行S7通讯。利用总线通,既减少接线的工作量,又提高通讯的稳定性。
  压铸岛处理自动化应用。该项目实现工件从压铸机压铸成型后,前工序机器人从压铸机取出压铸件,然后放到水箱冷却,再放到刻印台利用激光刻印机对工件进行明码和二维码刻印,并进行二维码检验。刻印和检验完成后,后工序机器人从刻印台取走工件,分别放到切边机、锯床和钻床进行加工,最后从钻床取走工件,再根据PLC给出的OK或者NG信号,确定工件是发到下料线,还是NG品放置台。
  整套设备中包括压铸岛、前工序、后工序、切边、锯床和钻床,分别使用了6个S7-1200PLC。PLC之间进行PROFINET通讯,其中后工序PLC作为IO控制器,与其余5台设备的PLC作为智能IO设备。这样就优化了项目管理,使每台设备的PLC程序可以作为一个单独工程,可以多人分别对每台设备进行单独调试。PLC系统整体框架如图1所示。
  4 结语
  随着时代的不断发展,对工业自动化生产提出了更高的要求。为了进一步提升自动化设计效果,可以将PLC技术合理应用到其中,实现各种操作的自动化控制,并能够对整个生产过程进行监控,保证系统运行的安全性和稳定性。
  参考文献
  [1] 解磊,吴风武,田萌.在生产工作中工厂电气自动化控制技术的应用[J].冶金管理,2020(3):22-23.
  [2] 王冬梅.计算机控制技术在工業自动化生产中的应用浅析[J].信息记录材料,2019(2):37-38.
  [3] 吉强.机械设备电气工程自动化与工厂供配电节能控制研究[J].通讯世界,2018(7):55-56.
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