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摘 要:预防催化剂活性降低,是合成氨工业生产中重点研究的内容,也是实践的重要课题。随着我国合成氨生产技术的发展和工艺的进步,合成氨生产中催化剂活性降低或永久失活的问题逐渐减少,但为确保合成氨系统的高效运行,在合成氨生产中仍然要做好合成氨催化剂失活的防范措施,下文先以合成氨中应用较广泛的铁基催化剂为例,介绍了其失活的原因及措施,然后以某化工厂氨合成为例,介绍了该厂实际生产中氨合成催化剂失活的原因及措施,希望可以帮助相关人员解决实际生产中的问题。
关键词:合成氨;活性;降低;催化剂;原因
氨是重要的化工原料,其腐蚀性和挥发性均较强。但是随着我国现代农业和工业的发展,我国对液氨的需求量逐渐增多,使得液氨生产企业不断扩大产能,合成氨生产技术也得到显著进步和提高。由于氨合成催化剂活性的高低对合成氨的速率及质量有直接影响,在该种生产和需求现状下,如何确保氨合成过程中催化剂的活性,是企业和研究人员需要认真思考的问题。
一、合成氨的主要方法分析
(一)中压法。中压法合成氨过程中,建议压力控制在20-60MPa,反应温度控制在450-550℃。利用中压法合成氨的过程中,由于合成压力较低,所以从生产效率和投资成本回报上加以考虑的话,应用该方法比较划算,在工业合成氨生产中的应用也相对广泛。
(二)低压法和其他方法。低压法是指操作压力在10MPa左右的合成氨生产方法,在低压法中要求反应温度控制在400-450℃。在低压法中想要提高催化剂的使用寿命,需要提高原料气的制备纯度和精度,而且低压法合成氨纯度难以控制,生产效率低,其在工业生产中的应用不多。
二、合成氨催化剂活性降低的原因
下面以我国合成氨中应用较广泛的铁基催化剂为例进行说明:
(一)合成氨铁基催化剂活性降低的原因。工业合成氨生产中所应用的铁基催化剂,其有着比较高的催化活性。加之其反应温度和压强较大,因而在工业生产中极易中毒失去活性。在合成气体的过程中,会存在氯、磷、硫等化合物和单质,假如这些杂质若不除去会使后续氨合成催化剂中毒而失去活性,而且氯、硫、磷、氧等单质对催化剂失去活性的影响是永久性的、不可逆的,但化合物引起的中毒却可以通过技术处理恢复。
(二)合成氨催化剂活性降低的处理。假如合成氨催化剂出现永久性中毒的情况,此时需要更换催化剂,在更换催化剂时要保证填料操作工序的正确性及严密性。那么对于没有永久失去活性的合成氨催化剂来说,可以采取措施进行活性恢复,带恢复后重新使用。在合成氨工业生产中,最常见的就是化合物毒性物质造成的催化剂活性降低。通常情况下,CO和CO2来源于不合格的合成气,是甲烷气体生产中遗留产生的。
导致这种现象的原因包括甲烷炉故障、操作失误等,需要做好设备维护和生产管理。水则来源比较多样,造成催化剂中毒的H2O来源主要有两方面:一是新鲜合成气中水分超标,这是由于压缩机段冷凝水不能有效排净导致;二是废热锅炉和水冷器泄露,泄露主要发生在开车或停车间。想要避免水对催化剂活性的影响,就一定要严格日常生产操作规范,并做好设备运行参数控制。
三、某化工厂合成氨催化剂活性降低的原因及处理措施
(一)合成氨催化剂活性降低的原因。某化工厂于2016年4月5日4时52分焦炉煤气提氢系统加量,4时57分焦炉煤气量增加至37388Nm3/h。5时合成塔一段催化剂热点温度下降,二、三段温度上升。5时40分合成反应较差,氨合成系统的压力持续升高,而床层温度整体呈下降趋势,产品总量也在下降,表面上分析以为是气体成分不合格造成的,此时的系统最高压差为0.88MPa,说明上段催化剂的反应活性已经下降,对装置的平稳运行带来了较大影响,催化剂中毒前、后氨合成系统运行比较如表1。
该化工厂当前的氨合成塔运行不到两年,所以将因催化剂老化引起催化活性降低的因素排除,经在线查看与分析补充气的组分得出,引起催化剂活性降低的原因如下:甲醇气柜来的焦炉煤气质量差、含水多,且煤气中萘含量高,造成螺杆机进口水封处积水而抽负压,螺杆机出现短时切气,脱硫、脱氧出口压力瞬间由1.5MPa突然降至1.0MPa,此時因为甲醇驰放气管道通过临时管道与脱硫、脱氧系统相连,压力相对较高的甲醇池放气串入脱硫、脱氧系统,导致短时间内CO的体积分数由4×10-6升至50×10-6,导致了催化剂轻微中毒。
(二)针对该厂催化剂失活的处理措施。一,拆除甲醇驰放气管道与脱硫、脱氧系统相连的临时管,并在脱硫、脱氧系统端阀门处加盲板;二,为保证催化剂床层温度,打开合成系统近路阀,减少循环量,减小空速。将催化剂热点温度工艺指标由470±5℃提高至475±5℃,適度还原。循环氢的体积分数由原来的67%-70%提至75%,当合成塔各段床层温度从入口到出口开始上升时,说明中毒催化剂活性在逐步恢复,此时氨合成速率在逐步提升,装置整体运行正趋于平稳。
参考文献:
[1]谈薇.甲烷氮气常压合成氨催化剂的制备及性能研究[D].西北大学,2016.
关键词:合成氨;活性;降低;催化剂;原因
氨是重要的化工原料,其腐蚀性和挥发性均较强。但是随着我国现代农业和工业的发展,我国对液氨的需求量逐渐增多,使得液氨生产企业不断扩大产能,合成氨生产技术也得到显著进步和提高。由于氨合成催化剂活性的高低对合成氨的速率及质量有直接影响,在该种生产和需求现状下,如何确保氨合成过程中催化剂的活性,是企业和研究人员需要认真思考的问题。
一、合成氨的主要方法分析
(一)中压法。中压法合成氨过程中,建议压力控制在20-60MPa,反应温度控制在450-550℃。利用中压法合成氨的过程中,由于合成压力较低,所以从生产效率和投资成本回报上加以考虑的话,应用该方法比较划算,在工业合成氨生产中的应用也相对广泛。
(二)低压法和其他方法。低压法是指操作压力在10MPa左右的合成氨生产方法,在低压法中要求反应温度控制在400-450℃。在低压法中想要提高催化剂的使用寿命,需要提高原料气的制备纯度和精度,而且低压法合成氨纯度难以控制,生产效率低,其在工业生产中的应用不多。
二、合成氨催化剂活性降低的原因
下面以我国合成氨中应用较广泛的铁基催化剂为例进行说明:
(一)合成氨铁基催化剂活性降低的原因。工业合成氨生产中所应用的铁基催化剂,其有着比较高的催化活性。加之其反应温度和压强较大,因而在工业生产中极易中毒失去活性。在合成气体的过程中,会存在氯、磷、硫等化合物和单质,假如这些杂质若不除去会使后续氨合成催化剂中毒而失去活性,而且氯、硫、磷、氧等单质对催化剂失去活性的影响是永久性的、不可逆的,但化合物引起的中毒却可以通过技术处理恢复。
(二)合成氨催化剂活性降低的处理。假如合成氨催化剂出现永久性中毒的情况,此时需要更换催化剂,在更换催化剂时要保证填料操作工序的正确性及严密性。那么对于没有永久失去活性的合成氨催化剂来说,可以采取措施进行活性恢复,带恢复后重新使用。在合成氨工业生产中,最常见的就是化合物毒性物质造成的催化剂活性降低。通常情况下,CO和CO2来源于不合格的合成气,是甲烷气体生产中遗留产生的。
导致这种现象的原因包括甲烷炉故障、操作失误等,需要做好设备维护和生产管理。水则来源比较多样,造成催化剂中毒的H2O来源主要有两方面:一是新鲜合成气中水分超标,这是由于压缩机段冷凝水不能有效排净导致;二是废热锅炉和水冷器泄露,泄露主要发生在开车或停车间。想要避免水对催化剂活性的影响,就一定要严格日常生产操作规范,并做好设备运行参数控制。
三、某化工厂合成氨催化剂活性降低的原因及处理措施
(一)合成氨催化剂活性降低的原因。某化工厂于2016年4月5日4时52分焦炉煤气提氢系统加量,4时57分焦炉煤气量增加至37388Nm3/h。5时合成塔一段催化剂热点温度下降,二、三段温度上升。5时40分合成反应较差,氨合成系统的压力持续升高,而床层温度整体呈下降趋势,产品总量也在下降,表面上分析以为是气体成分不合格造成的,此时的系统最高压差为0.88MPa,说明上段催化剂的反应活性已经下降,对装置的平稳运行带来了较大影响,催化剂中毒前、后氨合成系统运行比较如表1。
该化工厂当前的氨合成塔运行不到两年,所以将因催化剂老化引起催化活性降低的因素排除,经在线查看与分析补充气的组分得出,引起催化剂活性降低的原因如下:甲醇气柜来的焦炉煤气质量差、含水多,且煤气中萘含量高,造成螺杆机进口水封处积水而抽负压,螺杆机出现短时切气,脱硫、脱氧出口压力瞬间由1.5MPa突然降至1.0MPa,此時因为甲醇驰放气管道通过临时管道与脱硫、脱氧系统相连,压力相对较高的甲醇池放气串入脱硫、脱氧系统,导致短时间内CO的体积分数由4×10-6升至50×10-6,导致了催化剂轻微中毒。
(二)针对该厂催化剂失活的处理措施。一,拆除甲醇驰放气管道与脱硫、脱氧系统相连的临时管,并在脱硫、脱氧系统端阀门处加盲板;二,为保证催化剂床层温度,打开合成系统近路阀,减少循环量,减小空速。将催化剂热点温度工艺指标由470±5℃提高至475±5℃,適度还原。循环氢的体积分数由原来的67%-70%提至75%,当合成塔各段床层温度从入口到出口开始上升时,说明中毒催化剂活性在逐步恢复,此时氨合成速率在逐步提升,装置整体运行正趋于平稳。
参考文献:
[1]谈薇.甲烷氮气常压合成氨催化剂的制备及性能研究[D].西北大学,2016.