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[摘 要]薄板烘丝机入口端进料罩处有少量物料堆积,由于烘丝机内部温度较高,操作工无法及时进入烘丝机内部清理。烟丝长时间堆积于滚筒长时间受热含水率变低甚至碳化,正常生产时该部分烟丝零星混入主流烟丝中影响正常烟丝质量。通过对原因进行查找分析,发现进料罩面板处存在弧形台形成烟丝堆积空间。通过对进料罩弧形台处安装导向板,消除弧形台,消除薄板烘丝机入口端物料堆积现象。
[关键词]薄板烘丝机;进料罩;物料堆积;混牌;烟丝碳化
中图分类号:TS431 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2019)03-0155-01
滚筒烘丝机是烟草企业制丝生产线上的关键设备之一,主要以蒸汽为加热源,采用复合干燥技术,通过传导、辐射、强制对流(热风)三种加热方式,使烟丝快速加热方式,使烟丝快速加热烘干[1]。烟丝在滚筒内的滞留时间直接影响烟丝的干燥时间,以及物料与筒壁及工艺介质间的热质传递过程,从而会影响烟丝干燥效果[2]。烘丝机进料罩存在弧形台,留有烟丝堆积空间。堆积烟丝长时间滞留于滚筒内,会造成水分过低。长时间堆积后的烟丝混入正常烟丝中无法剔除,影响烟丝的感官质量、化学成分及物理质量的稳定性。卷烟工艺规范中写到:批次生产开始、结束时,烘丝机出口水分设定值±2.5%以外的即为干头干尾[3]。干头干尾经过后序加工造碎率较高,会降低出丝率,增加烟丝的含末率和烟丝损耗,增大烟支吸阻,影响卷烟感官质量[4]。同时,烘丝机内部温度较高,批次换牌时无法进入清除此部分烟丝,进入下一批次则会造成零星混牌的质量问题。
1、原因分析
薄板式烘絲机主要由进料罩、筒体、机架、出料罩、热风管道、蒸汽管路系统、排潮管道、加热系统、气路系统、支架等几部分组成。烟丝由烘丝机前室进入筒内,由于烘筒轴线从前室到后室与水平面成1.5°~2°倾角。烘筒的转动时烟丝在烘筒内翻滚前进,从后室出料口落下。烟丝向前运动时,蒸汽通过旋转接头送到烘筒内的薄板式结构的热交换装置中,一方面给烟丝加热,另一方面又起到输送烟丝的作用,使烟丝上下翻滚;同时热空气从前室进入烘筒内,与烟丝充分接触,保证烟丝干燥均匀。
烘丝机进料罩处于固定静止状态,进料罩面板两边存在弧形台。烟丝由进料口进入烘丝机内,随着进料振槽的抖动,部分烟丝会抖落到振槽下方的进料罩弧形台上;热风进口在进料罩面板上位于振槽上方,振槽下方处于热风吹不到的死角,进入滚筒的烟丝随烘丝机旋转翻滚,由于热风遇障碍物(旋转中的薄板,烟丝和出料罩等)形成涡旋,也会带动部分烟丝落在入口进料罩面板弧形台上(如图一所示)。当烟丝堆积一定量时受重力作用会落下,进入生产的旋转烘筒中,混入主流烟丝。
图一:薄板烘丝机入口端物料堆积示意图
2、方案探索及分析
针对此问题提出了四种方案,并进行方案选择:
(1)烘丝机入口端引入空压管路,调整好空压喷射角度进行清吹。
该方案能够防止烟丝零星混牌,但生产过程中此部分烟丝仍会存在长时间滞留于滚筒内。若生产过程中持续开启空压,空压温度低,影响烘丝效果及工艺参数的稳定,同时导致烟丝快速冷却,增加造碎。
(2)改造原有设备结构,将进料罩整个密封。
此方案技术难度大,滚筒旋转连接处难以实现完全密封。在缝隙会进入烟丝,无法清理。
(3)将进料罩面板改为垂直,消除因进料罩面板倾斜产生的弧形台。
此方案对烘丝机进料罩改动较大,且进料罩面板设计成为垂直以后会导致烘丝机进口处烟丝掉落量大,不利于现场环境的干净整洁与消耗的增加。
(4)在烘丝机入口端进料罩上设计增加导向板,消除烟丝堆积空间。
此方案能够从源头上彻底消除薄板烘丝机入口端物料堆积现象。技术难度小,对薄板烘丝机改动较小,同时不易对烘丝过程各项工艺指标造成不利影响。
3、导向板的设计
(1)在进料罩面板两侧分别设计增加凸形导向板(方案一)和凹形导向板(方案二);根据烘丝机进料罩面板尺寸设计安装导向板(如图二所示)。
图二:导向板设计图纸
(2)在实际生产中对比两种方案的烟丝堆积量,选取最佳方案;
(3)根据选取的方案进行安装;实际生产中对比发现,方案一(凸形导向板)虽然消除了原有的弧形台,但导向板的安装产生了新的弧形台,仍有烟丝堆积;方案二(凹形导向板)无烟丝堆积。选取方案二(凹形导向板)进行安装。
4、使用效果
安装使用凹形导向板后,持续验证薄板烘丝机入口端物料无堆积现象。烘丝机入口前壁上分布有热风管道和入口振槽,热风风向经导流板引导后吹向烘丝机3点方向。而此次安装的烟丝导向板在入口振槽下方(烘丝机4至5点方向和7至8点方向),对热风风向无影响。
烘丝入口振槽深入烘丝机内部约280mm,烟丝正常下落时直接掉入薄板部分,与导向板安装位置并无接触。在安装导向板后烟丝落点仍为烘丝机薄板部位。因此,导向板的安装能有效消除物料堆积且不影响烘丝机热风风向、烟丝落点。
参考文献
[1]周凯敏,何晋,盛科,等.滚筒烘丝机内烟丝滞留时间模型的建立及数值模拟[J].烟草科技,2016,49(5):94-99.
[2]吴培龙,朱明.物料颗粒在滚筒式干燥机内停留时间的确定[J].农业工程学报,1988(3):63-70.
[3]国家烟草专卖局.卷烟工艺规范[M].北京:中国轻工业出版社.2016.
[4]李秀芳.解决烘丝机干头干尾的方法与实现[J].烟草科技.2013(9).27-32.
[关键词]薄板烘丝机;进料罩;物料堆积;混牌;烟丝碳化
中图分类号:TS431 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2019)03-0155-01
滚筒烘丝机是烟草企业制丝生产线上的关键设备之一,主要以蒸汽为加热源,采用复合干燥技术,通过传导、辐射、强制对流(热风)三种加热方式,使烟丝快速加热方式,使烟丝快速加热烘干[1]。烟丝在滚筒内的滞留时间直接影响烟丝的干燥时间,以及物料与筒壁及工艺介质间的热质传递过程,从而会影响烟丝干燥效果[2]。烘丝机进料罩存在弧形台,留有烟丝堆积空间。堆积烟丝长时间滞留于滚筒内,会造成水分过低。长时间堆积后的烟丝混入正常烟丝中无法剔除,影响烟丝的感官质量、化学成分及物理质量的稳定性。卷烟工艺规范中写到:批次生产开始、结束时,烘丝机出口水分设定值±2.5%以外的即为干头干尾[3]。干头干尾经过后序加工造碎率较高,会降低出丝率,增加烟丝的含末率和烟丝损耗,增大烟支吸阻,影响卷烟感官质量[4]。同时,烘丝机内部温度较高,批次换牌时无法进入清除此部分烟丝,进入下一批次则会造成零星混牌的质量问题。
1、原因分析
薄板式烘絲机主要由进料罩、筒体、机架、出料罩、热风管道、蒸汽管路系统、排潮管道、加热系统、气路系统、支架等几部分组成。烟丝由烘丝机前室进入筒内,由于烘筒轴线从前室到后室与水平面成1.5°~2°倾角。烘筒的转动时烟丝在烘筒内翻滚前进,从后室出料口落下。烟丝向前运动时,蒸汽通过旋转接头送到烘筒内的薄板式结构的热交换装置中,一方面给烟丝加热,另一方面又起到输送烟丝的作用,使烟丝上下翻滚;同时热空气从前室进入烘筒内,与烟丝充分接触,保证烟丝干燥均匀。
烘丝机进料罩处于固定静止状态,进料罩面板两边存在弧形台。烟丝由进料口进入烘丝机内,随着进料振槽的抖动,部分烟丝会抖落到振槽下方的进料罩弧形台上;热风进口在进料罩面板上位于振槽上方,振槽下方处于热风吹不到的死角,进入滚筒的烟丝随烘丝机旋转翻滚,由于热风遇障碍物(旋转中的薄板,烟丝和出料罩等)形成涡旋,也会带动部分烟丝落在入口进料罩面板弧形台上(如图一所示)。当烟丝堆积一定量时受重力作用会落下,进入生产的旋转烘筒中,混入主流烟丝。
图一:薄板烘丝机入口端物料堆积示意图
2、方案探索及分析
针对此问题提出了四种方案,并进行方案选择:
(1)烘丝机入口端引入空压管路,调整好空压喷射角度进行清吹。
该方案能够防止烟丝零星混牌,但生产过程中此部分烟丝仍会存在长时间滞留于滚筒内。若生产过程中持续开启空压,空压温度低,影响烘丝效果及工艺参数的稳定,同时导致烟丝快速冷却,增加造碎。
(2)改造原有设备结构,将进料罩整个密封。
此方案技术难度大,滚筒旋转连接处难以实现完全密封。在缝隙会进入烟丝,无法清理。
(3)将进料罩面板改为垂直,消除因进料罩面板倾斜产生的弧形台。
此方案对烘丝机进料罩改动较大,且进料罩面板设计成为垂直以后会导致烘丝机进口处烟丝掉落量大,不利于现场环境的干净整洁与消耗的增加。
(4)在烘丝机入口端进料罩上设计增加导向板,消除烟丝堆积空间。
此方案能够从源头上彻底消除薄板烘丝机入口端物料堆积现象。技术难度小,对薄板烘丝机改动较小,同时不易对烘丝过程各项工艺指标造成不利影响。
3、导向板的设计
(1)在进料罩面板两侧分别设计增加凸形导向板(方案一)和凹形导向板(方案二);根据烘丝机进料罩面板尺寸设计安装导向板(如图二所示)。
图二:导向板设计图纸
(2)在实际生产中对比两种方案的烟丝堆积量,选取最佳方案;
(3)根据选取的方案进行安装;实际生产中对比发现,方案一(凸形导向板)虽然消除了原有的弧形台,但导向板的安装产生了新的弧形台,仍有烟丝堆积;方案二(凹形导向板)无烟丝堆积。选取方案二(凹形导向板)进行安装。
4、使用效果
安装使用凹形导向板后,持续验证薄板烘丝机入口端物料无堆积现象。烘丝机入口前壁上分布有热风管道和入口振槽,热风风向经导流板引导后吹向烘丝机3点方向。而此次安装的烟丝导向板在入口振槽下方(烘丝机4至5点方向和7至8点方向),对热风风向无影响。
烘丝入口振槽深入烘丝机内部约280mm,烟丝正常下落时直接掉入薄板部分,与导向板安装位置并无接触。在安装导向板后烟丝落点仍为烘丝机薄板部位。因此,导向板的安装能有效消除物料堆积且不影响烘丝机热风风向、烟丝落点。
参考文献
[1]周凯敏,何晋,盛科,等.滚筒烘丝机内烟丝滞留时间模型的建立及数值模拟[J].烟草科技,2016,49(5):94-99.
[2]吴培龙,朱明.物料颗粒在滚筒式干燥机内停留时间的确定[J].农业工程学报,1988(3):63-70.
[3]国家烟草专卖局.卷烟工艺规范[M].北京:中国轻工业出版社.2016.
[4]李秀芳.解决烘丝机干头干尾的方法与实现[J].烟草科技.2013(9).27-32.