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摘要:本文根据姚桥煤矿通风系统实际情况,介绍了姚桥煤矿通风概况,并对现有通风系统进行了分析与评价。根据分析与评价结果,对姚桥煤矿通风系统提出相应的改造方案。通过计算机模拟分析,新方案通风系统稳定可靠性,经济,可调节性好,并能有效节能,大大提高了经济效益。
关键字:通风系统 分析 优化
分类号:TD724
1.矿井通风概况
姚桥煤矿位于江苏省徐州市西北大约82km处,南距沛县县城17km,井田处于江苏省沛县杨屯镇与山东省微山县张楼乡境内,北与大屯矿区龙东煤矿接壤,西北与徐州矿务集团三河尖煤矿毗邻,南为大屯矿区的徐庄煤矿,东为山东济宁市崔庄煤矿,其地理位置见图1。矿井通风方式为中央边界两翼对角混合式通风,采用机械抽出式通风,其中两对主副井进风,三个风井回风。东一风井安装两台G4-73-11No.25D离心式主扇,功率为210KW,一台运转,一台备用;东二风井安装两台ANN-2500/1250轴流式主扇,功率为1000KW,一台运转,一台备用;西风井安装两台G4-73-11No.25D离心式主扇,功率为280KW,一台运转,一台备用。
2.通风系统分析
随着西六采区的开拓,生产接续逐渐向西翼扩展,西翼供风能力将制约矿井的生产。现在西风井的通风能力为4200 m3/min左右,根据生产接续计算到2013年西风井区域需风量将达到4188 m3/min左右,随着西六采区的投产,西风井通风能力将不能满足生产的需要。
目前东二风井服务区域,采煤工作面3个,备用面1个,掘进头3个,生产比较集中,风量比较紧张,不利于“一通三防”管理。其中采动压影响,东三、东七区域内通风巷道多处失修,造成通风阻力增大,部分通风设施损坏,小井管理不善,造成漏风严重,无效风量较大。
图1 姚桥煤矿地理位置图
矿井东一风井主要承担中央采区通风任务,根据矿井采掘接续,在加强西风井通风能力后,东一风井可考虑改进风或关闭,同时要考虑解决中央采区、-400炸药库、-650炸药库等用风地点回风问题。
由于矿井服务年限已达40年,老采区多,失修巷道多, 2011年完成了对西五皮带下山、西五总回、东三回风下山、新东四回风上山上部、西九回风下山下段、东三轨道下山下部、东七轨道下口、东七下口水仓、中央2#皮带、-650 3#皮带机尾等地点计划及计划外巷道修护、卧底3265多米,完成全年计划的121%;2011年补套了350米的-181补回风巷,改造了280米的东三补回风巷,大大降低了该区域通风阻力;并完成了新东四、中央采区、西五采区、-400西大巷区域、西三皮带上山、东三2#皮带回风通道通风系统的优化。总计收缩采区巷道 2367米;并在12月份对全矿失修巷道(表1)、密闭墙和风门墙情况(表2)进行统计,情况如下:
表1 井下失修巷道情况统计
序号 地点 失修状况 失修长度(m)
1 东七轨道上山 巷道底鼓 200
2 -650 2#皮带 喷浆层脱落、底鼓 500
3 东三回风下山 巷道变形 500
4 东五轨道一甩道及防火通道 巷道变形、底鼓 200
5 东七回风上山下段 巷道变形、底鼓 200
6 东七三甩道回风通道 底鼓、变形 150
7 西三轨道上山 巷道断面小 700
8 西五总回风巷 巷道变形 400
9 中央采区回风下山 巷道变形、冒顶 300
10 -608回风巷 巷道变形、底鼓 50
11 西九回风下山 片帮 300
总计 3500
表2 井下密闭墙及风门墙失修情况统计
序号 密闭墙 状况
1 7003溜子道 墙体外部底板鼓起墙前巷道开裂
2 东七深部放水巷 墙体开裂,漏风
3 西五边界轨道皮带通道风门墙 墙体开裂,墙皮脱落
4 东七回风中部水仓 墙体脱皮,顶板及两帮开裂
5 7353下材料道后尾 墙体脱皮,墙前顶板下沉
6 7353下溜子道后尾 墙体脱皮,墙前顶板下沉
7 7601回风通道 墙体漏风,栅栏腐朽,墙前巷道局部冒顶
8 7601老材料道 密闭墙墙前冒顶,栅栏腐朽
9 西五总回东段 墙体前冒落
10 东七一甩道皮带通道风门墙 巷道底鼓造成墙体压坏
11 东七反坡风门墙 受动压影响,墙体脱皮损坏
3.通风系统评价
姚桥煤矿矿井通风系统总体布局基本合理可靠,生产水平和采区分区供风,采掘工作面及主要硐室能够独立通风。矿井通风设施较齐全,通风管理水平较高。总进风量比矿井需风量大,能够满足目前矿井生产需风量的需求,井下风量分配基本合理。
矿井大部分巷道断面规整,有效通风断面大,通风能力较强,而且维护良好,能够保证目前正常的生产用风;但是有部分回风道及个别巷道失修,断面偏小,应及时进行维修和局部调整,以降低通风系统阻力,保证风流畅通。
该矿井通风线路长,进回风巷相距近,通风设施多,增大了矿井内部漏风。由于个别区域生产过于集中,增加了矿井通风管理难度,建议在现场管理中,应加强对这些通风设施的管理,以提高矿井的有效风量。
姚桥矿通风网路复杂、角联分支多,通风设施多,为通风管理增加了很大难度。现阶段通风系统用风地点较多,矿井通风系统调整应从简化优化系统,减少角联支路数和提高矿井应变能力、提高多风机联合运转的稳定性和经济性方面出发,确保全矿井通风的稳定性。
个别采区轨道巷处于水平进风巷之间,存在角联通风情况,在通风系统调整过程中,要高度关注角联巷道风量和风流方向的变化,调控措施要合理可靠。
通过煤仓联接的分支间,存在漏风现象。比如-650 1#、2#皮带煤仓、新东四皮带煤仓、东七皮带机头煤仓等;存在经常放空,造成大量漏风问题,影响通风系统稳定。-650新皮带巷(东七处)煤仓,目前正在扩煤仓,压差大,造成漏风量很大,对东七区域通风系统影响较大,待以后投入使用后,必须解决煤仓漏风问题。
4.通风系统的改造方案
实施西风井改造计划,加快西风井改造步伐,早日投入使用大功率新风机,增加矿井供风量,解决矿井供风不足的问题,通过简化、优化通风系统,封闭一些不用的老采区巷道,减少井下风门,使风流易于控制,减小巷道通风阻力,增大矿井有效风量利用率,缓解西风井通风能力紧张状况。
调整矿井开拓布局,合理安排采掘接续,均衡二翼开采,减少采、掘头面个数,优化调整矿井通风系统,加快修护井下失修巷道,降低矿井通风阻力,提高风机效率。
5.结论
通过计算机模拟分析,新方案通风系统稳定可靠性,经济,可调节性好,并能有效节能,大大提高了经济效益。
参考资料
[1]王英敏.矿内空气动力学与矿井通风系统【M】.北京:冶金工业出版社,1994;
[2] 胡汉华.矿井通风系统设计 原理、方法与实例【M】.北京: 化学工业出版社, 2010;
[3]谭国运,等.矿井通风网络分析及电算方法【M】.北京:煤炭工业出版社,1991。
关键字:通风系统 分析 优化
分类号:TD724
1.矿井通风概况
姚桥煤矿位于江苏省徐州市西北大约82km处,南距沛县县城17km,井田处于江苏省沛县杨屯镇与山东省微山县张楼乡境内,北与大屯矿区龙东煤矿接壤,西北与徐州矿务集团三河尖煤矿毗邻,南为大屯矿区的徐庄煤矿,东为山东济宁市崔庄煤矿,其地理位置见图1。矿井通风方式为中央边界两翼对角混合式通风,采用机械抽出式通风,其中两对主副井进风,三个风井回风。东一风井安装两台G4-73-11No.25D离心式主扇,功率为210KW,一台运转,一台备用;东二风井安装两台ANN-2500/1250轴流式主扇,功率为1000KW,一台运转,一台备用;西风井安装两台G4-73-11No.25D离心式主扇,功率为280KW,一台运转,一台备用。
2.通风系统分析
随着西六采区的开拓,生产接续逐渐向西翼扩展,西翼供风能力将制约矿井的生产。现在西风井的通风能力为4200 m3/min左右,根据生产接续计算到2013年西风井区域需风量将达到4188 m3/min左右,随着西六采区的投产,西风井通风能力将不能满足生产的需要。
目前东二风井服务区域,采煤工作面3个,备用面1个,掘进头3个,生产比较集中,风量比较紧张,不利于“一通三防”管理。其中采动压影响,东三、东七区域内通风巷道多处失修,造成通风阻力增大,部分通风设施损坏,小井管理不善,造成漏风严重,无效风量较大。
图1 姚桥煤矿地理位置图
矿井东一风井主要承担中央采区通风任务,根据矿井采掘接续,在加强西风井通风能力后,东一风井可考虑改进风或关闭,同时要考虑解决中央采区、-400炸药库、-650炸药库等用风地点回风问题。
由于矿井服务年限已达40年,老采区多,失修巷道多, 2011年完成了对西五皮带下山、西五总回、东三回风下山、新东四回风上山上部、西九回风下山下段、东三轨道下山下部、东七轨道下口、东七下口水仓、中央2#皮带、-650 3#皮带机尾等地点计划及计划外巷道修护、卧底3265多米,完成全年计划的121%;2011年补套了350米的-181补回风巷,改造了280米的东三补回风巷,大大降低了该区域通风阻力;并完成了新东四、中央采区、西五采区、-400西大巷区域、西三皮带上山、东三2#皮带回风通道通风系统的优化。总计收缩采区巷道 2367米;并在12月份对全矿失修巷道(表1)、密闭墙和风门墙情况(表2)进行统计,情况如下:
表1 井下失修巷道情况统计
序号 地点 失修状况 失修长度(m)
1 东七轨道上山 巷道底鼓 200
2 -650 2#皮带 喷浆层脱落、底鼓 500
3 东三回风下山 巷道变形 500
4 东五轨道一甩道及防火通道 巷道变形、底鼓 200
5 东七回风上山下段 巷道变形、底鼓 200
6 东七三甩道回风通道 底鼓、变形 150
7 西三轨道上山 巷道断面小 700
8 西五总回风巷 巷道变形 400
9 中央采区回风下山 巷道变形、冒顶 300
10 -608回风巷 巷道变形、底鼓 50
11 西九回风下山 片帮 300
总计 3500
表2 井下密闭墙及风门墙失修情况统计
序号 密闭墙 状况
1 7003溜子道 墙体外部底板鼓起墙前巷道开裂
2 东七深部放水巷 墙体开裂,漏风
3 西五边界轨道皮带通道风门墙 墙体开裂,墙皮脱落
4 东七回风中部水仓 墙体脱皮,顶板及两帮开裂
5 7353下材料道后尾 墙体脱皮,墙前顶板下沉
6 7353下溜子道后尾 墙体脱皮,墙前顶板下沉
7 7601回风通道 墙体漏风,栅栏腐朽,墙前巷道局部冒顶
8 7601老材料道 密闭墙墙前冒顶,栅栏腐朽
9 西五总回东段 墙体前冒落
10 东七一甩道皮带通道风门墙 巷道底鼓造成墙体压坏
11 东七反坡风门墙 受动压影响,墙体脱皮损坏
3.通风系统评价
姚桥煤矿矿井通风系统总体布局基本合理可靠,生产水平和采区分区供风,采掘工作面及主要硐室能够独立通风。矿井通风设施较齐全,通风管理水平较高。总进风量比矿井需风量大,能够满足目前矿井生产需风量的需求,井下风量分配基本合理。
矿井大部分巷道断面规整,有效通风断面大,通风能力较强,而且维护良好,能够保证目前正常的生产用风;但是有部分回风道及个别巷道失修,断面偏小,应及时进行维修和局部调整,以降低通风系统阻力,保证风流畅通。
该矿井通风线路长,进回风巷相距近,通风设施多,增大了矿井内部漏风。由于个别区域生产过于集中,增加了矿井通风管理难度,建议在现场管理中,应加强对这些通风设施的管理,以提高矿井的有效风量。
姚桥矿通风网路复杂、角联分支多,通风设施多,为通风管理增加了很大难度。现阶段通风系统用风地点较多,矿井通风系统调整应从简化优化系统,减少角联支路数和提高矿井应变能力、提高多风机联合运转的稳定性和经济性方面出发,确保全矿井通风的稳定性。
个别采区轨道巷处于水平进风巷之间,存在角联通风情况,在通风系统调整过程中,要高度关注角联巷道风量和风流方向的变化,调控措施要合理可靠。
通过煤仓联接的分支间,存在漏风现象。比如-650 1#、2#皮带煤仓、新东四皮带煤仓、东七皮带机头煤仓等;存在经常放空,造成大量漏风问题,影响通风系统稳定。-650新皮带巷(东七处)煤仓,目前正在扩煤仓,压差大,造成漏风量很大,对东七区域通风系统影响较大,待以后投入使用后,必须解决煤仓漏风问题。
4.通风系统的改造方案
实施西风井改造计划,加快西风井改造步伐,早日投入使用大功率新风机,增加矿井供风量,解决矿井供风不足的问题,通过简化、优化通风系统,封闭一些不用的老采区巷道,减少井下风门,使风流易于控制,减小巷道通风阻力,增大矿井有效风量利用率,缓解西风井通风能力紧张状况。
调整矿井开拓布局,合理安排采掘接续,均衡二翼开采,减少采、掘头面个数,优化调整矿井通风系统,加快修护井下失修巷道,降低矿井通风阻力,提高风机效率。
5.结论
通过计算机模拟分析,新方案通风系统稳定可靠性,经济,可调节性好,并能有效节能,大大提高了经济效益。
参考资料
[1]王英敏.矿内空气动力学与矿井通风系统【M】.北京:冶金工业出版社,1994;
[2] 胡汉华.矿井通风系统设计 原理、方法与实例【M】.北京: 化学工业出版社, 2010;
[3]谭国运,等.矿井通风网络分析及电算方法【M】.北京:煤炭工业出版社,1991。