五里湾D1油藏控制注水应用效果及评价

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靖安油田五里湾油藏以开发三叠系D1油藏为主,储层为湖成三角洲沉积,属于低渗透油藏,油藏平面、剖面非均质性较强.开发以注水为主,随着注入、采出程度的增大,油藏的平面单向突进、剖面上层内、层间矛盾日益突出,水驱油效率逐渐下降,从而影响着油田的稳产和开发效果.本文重点总结了D1油藏压裂试验区实施控制注水,降低注入强度,结合剖面综合治理取得的控水稳油效果,为后期整个D1油藏提高注水有效性,控制含水上升提供方向.
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为提高低渗特低渗储层压裂效果,江苏油田开展了裂缝暂堵转向压裂工艺研究与现场应用.本文通过分析该技术在W5平2井应用情况,提出改进方法,为后续该项技术的推广应用提供指导.
纳米材料复合CO2吞吐技术利用纳米材料和CO2协同降黏、增强原油流动性,抽提等作用,将油层难驱动原油变为可驱替原油,提高原油采收率.通过室内实验和研究,优化出纳米材料、CO2吞吐参数,并在PZ区块井开展矿场试验,试验后初期含水明显下降,截止日前,日增油3.1 t,累增油967.1 t,效果显著.试验结果表明,纳米材料复合CO2吞吐增产效果优于CO2吞吐效果,为油田老区稳产探索出一条新的技术方法.
油藏的非均质性对水驱驱替液波及系数的影响严重,只有通过深部调驱,才能更经济有效地调整、改善油藏的非均质性,从而提高注入液的体积波及系数,提高注水采油阶段的原油采收率.聚合物微球技术是近年来发展起来,具有“注得进、堵得住、能移动”等特性的新型深部调驱技术,依靠纳/微米级遇水可膨胀微球来逐级封堵地层孔喉实现其逐级深部调驱的效果.该技术具有体系黏度低、耐高温高盐、可以直接污水配制、在线注入等优点.本文通过试验区注水井注入特征及采油井见效特征进行综合分析,系统评价了聚合物微球的整体效果.
随着海上油田钻井作业的不断深入,在深井、高温井、地层压力亏空井的固井作业中对水泥浆体系的要求日益更加精细,尤其体现在对水泥浆的耐高温性能、低密度性能上.最新开发使用的硅粉-人造漂珠复合水泥浆体系的应用和推广,使得水泥浆的性能不仅仅局限于只是具备耐高温或者低密度的单一性能,而是将二者融合,最大限度的满足了各种复杂井况的固井作业中对水泥浆体系耐高温、高强度、低密度的要求,为中海油在渤海油田的钻井、固井作业创造了更高的技术空间.
L礁灰岩油藏发育天然裂缝且拥有中高渗基质,强底水驱开发后期油水渗流及分布规律复杂,挖潜效果不理想.本文通过岩心薄片微观水驱油实验和全直径岩心驱替实验综合研究,明确了强水驱开采“裂缝快速水窜,基质渗流受阻,基质原油在渗吸作用下缓慢流入裂缝,以水包油形式被驱出”的渗流规律.高含水老井间的加密井实钻显示储层无水淹迹象但开井即高含水,证实了水驱平面波及范围小,高含水期“裂缝网状水淹,基质动用程度低,井间富含油”.进而提出了井间加密辅助裂缝充填控水的挖潜策略,通过微粒充填裂缝以降低导流能力,延缓水窜.矿场已实施井的
天然气生产中,受限于部分气井产能衰减速度快、地形地势复杂管线铺设难度大等因素,从降本增效的角度考虑,对一些产能差、距离偏远、管线铺设不便的气井采用串接模式生产,日常生产管理中,串接气井主要存在井间干扰影响大、采气管线易积液、冬季解堵效率低、操作管理难度大等痛点,影响气井产能的发挥,增加了日常管理难度.本文利用电动针阀远程间开技术,通过现场对比试验,提出一种适用于串接井的生产制度,为气田下一步串接井管理提供一定借鉴.
随着苏里格气田东区的开发进入中后期,低产低效井逐年递增,稳产压力大.随着压力和产量的逐年下降,约70%的气井无法达到临界携液流量,需要采取间歇生产方式.而目前东一区的间歇井管理不够科学,措施有效率仅为50%左右.本文通过对间歇井进行分类,进而制定最优的开关井制度,达到提高间歇措施有效率的目的.
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吴起长2油藏属于三角洲平原沉积、低渗透油藏,同步注水开发,一方面受非均质性及微裂缝影响,水驱不均矛盾突出,见水井日益增多,含水上升率增大;另一方面油井周期性堵塞导致产能下降,油藏自然递减增大,控水稳油的矛盾日益突出,针对油藏开发中的主要矛盾,通过完善注采对应关系、优化注水技术政策、加强油藏预警管理、加强堵塞机理研究、精细水井调剖调驱五方面工作,推进油田稳产工作,油田开发形势保持稳定.
随着天然气消费量日渐增加,地下储气库的建设越发紧迫和重要.在储气库的建设中面临着许多技术挑战,确保注采井的安全有效即其中之一.当注气井的注气量过大时、井筒压力损失增大,引起井筒冲蚀,减少管柱寿命的同时存在安全隐患.为了准确评价不同管柱尺寸注气井的合理注气能力,本文从评价井筒压力损失的角度出发,通过井底压力理论计算方法推导、现场实测数据验证、不同尺寸管柱井筒压力损失对比等,明确了注气井井筒压力损失与管柱尺寸、注气量及管柱结构的内在联系.研究结果表明:(1)平均温度和平均偏差系数法与逐点计算法能够满足目标储气