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【摘 要】 怒江电网经过近几年的不断建设,网架基础结构、复杂度等都有较大提升。因此新设备大量集中投产,电网方式变更相对频繁,变电站或开关站修试工作多等所涉及的电网操作也给电网调度工作带来较大风险。本文从电网调度角度,运用过程节点控制的分析方法,对倒闸操作中的影响原因、过程方法、时间控制、结果状态进行研究,并提出改进策略。
【关键词】 倒闸操作;过程节点;控制;策略
1、引言
随着怒江电网网架结构日益完善、 网内运行设备的日益增多,设备倒闸操作的机率也随之增大。同时,新设备大量集中投产,启动调试任务密集,电网过渡方式多、结构变化大,给电网调度工作带来较大风险。
根据怒江电网调度实际工作可知,倒闸操作虽然是运行人员日常工作中一项最为基本的操作,但是由于工作流程、人员配置、人员素质、电站环境及操作时的天气等诸多主客观因素影响导致操作工效不高。倒闸操作时间过长将导致一系列问题,如送电时间延后,用户不能用电,而停电时间太长,检修的有效工作时间也缩短,不能按时完成工作,特别在事故情况下很可能延误事故处理时间,致使电网事故扩大,造成严重损失。
因此,应尽量缩短电网不正常运行时间及停、送电倒闸操作用时,提高倒闸操作工效,进一步改进倒闸操作过程中的“用时长、环节多、过程乱、风险大”的问题,以确保电网安全、稳定、经济运行。
2、倒闸操作具体过程与案列分析
2.1 倒闸操作过程
在充分遵守公司内部相关规章、制度的前提下,充分考虑怒江地调所辖变电站、开关站工作实际,结合电网调度运行规律将倒闸操作的程序分为六个环节(如图1), 针对每个环节提出来相应要求。
1)接令。
现场具备地调首领资格的运行人员在充分了解所在变电站、开关站电气主接线、设备状态及相关保护二次回路及压板投、切的同时,确保有足够人员配置时方可接受调令。
2)填、审操作票。
接令后,接令人在充分领会调令并无异议后准确无误地传到调令,同时按照既定要求安排填写相应的操作票并审阅签字。
3)预先准备与操作模拟。
现场运行人员在接到检修申请后严格按照申请中对设备状态的要求,准备操作设备及预开票。正式接令后按照变电站运行规程在模拟屏上模拟操作,期间严格执行操作流程。
4)正式操作与确定。
监护人、操作人应严肃操作纪律,不允许省略操作环节。票面工作全部结束后及时核对遥信对位情况,确保与实际一致。
5)签销操作票与复查。
操作情况及完毕时间汇报无误及值班长确认相关操作设备已全部放回工具室后终结操作票。
6)操作全部结束汇报。
现场已经按照调令严格执行并确保无误后,立即向下令的调度汇报操作情况。
2.2调度倒闸操作案例
怒江地调根据检修工作要求,进行所辖110kV金岭变全站停、复电的调度工作,110kV金岭变有四条出线,分别与220kV崇仁变、110kV秤杆开关站相联(如图2),此次操作涉及将110kV金岭变四条出线在检修与运行状态间的转换。根据三个变电站的周边环境、天气情况、人员配置、操作时間及结果进行分析统计,以复电调度操作为例(如表格1)。
站名 环境与天气 人员配置 平均操作时间(min) 操作总用时(h) 安全风险 (根据调度日常工作日志对现场的风险评估,此处以10分计,安全风险从低到高依次增大)
周边环境 现场天气 学历 职业技能 拉开接地开关 断路器由 其他
冷备至热备 热备至运行
220kV崇仁变 硅工业园区 阴天 本科 高级工 6.50 9.00 2.00 因涉及电站主变、机组的相关操作,时间暂不统计。 5.32 4
110kV金岭变 郊区 阴天 中专 中级工 11.25 13.51 6.50 6
110kV秤杆开关站 山区 小雨 大中专 初中级工 16.00 10.50 3.10 7
3、影响倒闸操作的原因分析
公司系统内经常在倒闸操作中发生电气事故,原则上大部分是可以避免并可提高倒闸操作工效的。本文通过调度倒闸操作实际,全面分析统计倒闸操作过程中的各主要因素,从过程节点控制角度针对案例进行全面研究,试图通过表例统计分析结果,探索影响倒闸操作时间、安全风险等的关键。
3.1主观原因
通过对现场调度情况的分析,运行人员对设备的熟悉程度、业务水平、操作经验、态度、责任心、精神状态等对倒闸操作的全过程均会产生不同程度影响,具体来说主要体现在以下几点:
1)值班长、监护人、操作人等履职不到位,不严格执行网省公司 印发的各项规章、制度及现场运行规程。
2)怒江地处边疆,各变电站、开关站则更为偏僻,综合因素导致站内运行值班人员素质相对较差,对设备各项参数及操作方法、流程的理解不够深入,不经常操作的设备更为突出,继而操作中遇到突发问题时缺乏可调用的知识与经验。
3)操作票的开出与审核流于形式,不能深刻理解“两票三制”的真正含义,对事故事件的认知度不够。
4)操作人员受职业倦怠、工作压力、情绪波动及生理病症等不良因素的影响,操作时注意力不集中或出现抵触操作的情绪,造成操作遗漏、重复操作及误操作。
3.2 客观原因
通过分析各变电站的实际情况差异,不难发现操作工具、环境与天气原因、操作断面等诸多因素都从根本上决定着倒闸操作是否成功。具体来说,这些因数主要体现在以下几点:
1)各变电站、开关站未严格按照有关规定巡视、维护安全工器具,导致操作工器具选择不合理。 2)各变电站、开关站因地处位置差异,相关设备、站区内的标识、划线的破损程度也不尽相同,按照规定未到时限,但受天气、环境等综合理化作用有些站的标识、划线已模糊不清,严重影响了操作人员对设备及对危险点的辨识。
3)设备状态的机械显示及后台监控异常。由于设备自身故障且未及时开展大修技改,导致操作完毕后,监护人、操作人无法通过指示来确认操作是否到位,一定程度上影响了倒闸操作。
4)受地理环境、现场施工等因素的限制开关厂内操作通道出现堵塞,如在夜间操作容易造成走错操作间隔或触碰带电设备等情况。
5)环境及天气对倒闸操作影响很大,由于操作现场所处的环境及天气,加之操作时段等导开关厂致能见度低,人的视线很难观察到设备状态。
6)变电站如座落在硅工业园区,在特定的时间内粉尘污染较大,设备端子污垢较厚,空气污浊,影响视线,对电气操作增加了不少难度。
7)调令的精准度对现场操作起着至关重要的作用,必须保证调令的正确性。因此必须严肃调度纪律,杜绝误安排方式、误调度及误接令,努力提高调度业务联系水平,规范调度员及现场接令人的行为职责,避免僭越权限行为发生,以防止事故的发生。
8)现场运行规程更新不及时或站内配备规章、制度不齐全导致运行人员未能及时掌握操作中的新规定、业务的新流程、新设备的操作方法等。
4、提高电网倒闸操作功效的策略
从调度运行的角度出发,不难发现变电站、开关站在进行倒闸操作时之所以会出现诸多影响操作的问题,是因为倒闸操作的流程及各流程的控制上不符合规定。通过对倒闸操作正确流程的梳理,及对一次典型倒闸操作所涉及的影响因素的全面分析,针对倒闸操作全过程的各节点的情况,本文试图用全新的视角在严格执行各项规章制度的前提下,因地制宜地探索更加科学、合理的电网倒闸操作新思路、新方法,以期能对提升怒江电网整体操作工效及安稳运行水平有所帮助。
4.1做好沟通,预先准备
1)针对年度、月度检修计划,及时与变电管理所相关专责、调度机构沟通,预先对站内的情况进行全面梳理、对危险点做好评估及做好站内人员安排等,确保操作前站内已具备条件并做好充足的准备。
2)做好“两票”的预想准备工作。检修人员应根据工作的具体内容及与现场运行人员沟通现场情况预算好操作时间,视情况是否有必要提前到现场与运行人员协商工作票、操作票的相关事宜,并提前准备完善细节。
3)开工后,工作负责人应及时向现场运行人员及调度机构汇报工作进展,在工作临近结束前通知现场人员预先准备工作终结的相关手续及后续安排。
4.2优化调度业务流程
1)调度机构在进行倒闸操作前与现场进行调度业务联系,提前向现场下达预令,向现场说明本次倒闸操作的流程、目的及方法。
2)对于复电操作,现场运行值班人员应主动提前同调度联系,汇报工作即将结束的相关情况,并向调度了解操作情况,以便准备操作票。
3)调度一旦下达预令和确定操作时间,应尽量准时下达调度指令,无特殊情况不应随意变动指令,以确保操作的准时完成。
4)调度机构应严格按照《调度指令票实施细则》及《调度管理规程》的具体规定,优化调度指令,尽快能下达综合令。
4.3改進倒闸操作模式
1)现场应安排现场检查人专职负责设备的检查,在远方操作时现场检查人通过无线通讯设备汇报现场设备实际位置,减少了操作人员往返次数,提高工效。
2)现场运行人员应提前对保护定值进行核对,并确认,正式开始操作时只核对定值编号及清单即可,缩短核对环节的时间。
3)新投运的变电站、开关站及电站可在正式启动前将保护定值预先置入,并投入相关的保护压板,将设备转至冷备用状态,在调度正式下令时再进行相关操作。
4.4重新梳理倒闸操作流程
按照过程节点细化操作方法,完善倒闸操作相关制度,将措施制度化,并切实落实到具体的工作当中去,在确保安全的前提下,尽量提高倒闸操作工效。
5、结论
怒江电网已经进入快速发展期,随之怒江电网整体操作的技术难题、流程管理工作也进入了攻坚期,大量的倒闸操作工作成倍增长,继而也逐渐暴露出倒闸操作中存在的问题,本文通过对倒闸操作过程各节点的全面分析、总结了怒江地区电网在倒闸操作过程中存在的问题,提出了通过改进全过程节点控制方法、创新倒闸操作流程、操作方式,从而提高电气设备倒闸操作工效的策略,以期能更好地服务怒江电网。
【关键词】 倒闸操作;过程节点;控制;策略
1、引言
随着怒江电网网架结构日益完善、 网内运行设备的日益增多,设备倒闸操作的机率也随之增大。同时,新设备大量集中投产,启动调试任务密集,电网过渡方式多、结构变化大,给电网调度工作带来较大风险。
根据怒江电网调度实际工作可知,倒闸操作虽然是运行人员日常工作中一项最为基本的操作,但是由于工作流程、人员配置、人员素质、电站环境及操作时的天气等诸多主客观因素影响导致操作工效不高。倒闸操作时间过长将导致一系列问题,如送电时间延后,用户不能用电,而停电时间太长,检修的有效工作时间也缩短,不能按时完成工作,特别在事故情况下很可能延误事故处理时间,致使电网事故扩大,造成严重损失。
因此,应尽量缩短电网不正常运行时间及停、送电倒闸操作用时,提高倒闸操作工效,进一步改进倒闸操作过程中的“用时长、环节多、过程乱、风险大”的问题,以确保电网安全、稳定、经济运行。
2、倒闸操作具体过程与案列分析
2.1 倒闸操作过程
在充分遵守公司内部相关规章、制度的前提下,充分考虑怒江地调所辖变电站、开关站工作实际,结合电网调度运行规律将倒闸操作的程序分为六个环节(如图1), 针对每个环节提出来相应要求。
1)接令。
现场具备地调首领资格的运行人员在充分了解所在变电站、开关站电气主接线、设备状态及相关保护二次回路及压板投、切的同时,确保有足够人员配置时方可接受调令。
2)填、审操作票。
接令后,接令人在充分领会调令并无异议后准确无误地传到调令,同时按照既定要求安排填写相应的操作票并审阅签字。
3)预先准备与操作模拟。
现场运行人员在接到检修申请后严格按照申请中对设备状态的要求,准备操作设备及预开票。正式接令后按照变电站运行规程在模拟屏上模拟操作,期间严格执行操作流程。
4)正式操作与确定。
监护人、操作人应严肃操作纪律,不允许省略操作环节。票面工作全部结束后及时核对遥信对位情况,确保与实际一致。
5)签销操作票与复查。
操作情况及完毕时间汇报无误及值班长确认相关操作设备已全部放回工具室后终结操作票。
6)操作全部结束汇报。
现场已经按照调令严格执行并确保无误后,立即向下令的调度汇报操作情况。
2.2调度倒闸操作案例
怒江地调根据检修工作要求,进行所辖110kV金岭变全站停、复电的调度工作,110kV金岭变有四条出线,分别与220kV崇仁变、110kV秤杆开关站相联(如图2),此次操作涉及将110kV金岭变四条出线在检修与运行状态间的转换。根据三个变电站的周边环境、天气情况、人员配置、操作时間及结果进行分析统计,以复电调度操作为例(如表格1)。
站名 环境与天气 人员配置 平均操作时间(min) 操作总用时(h) 安全风险 (根据调度日常工作日志对现场的风险评估,此处以10分计,安全风险从低到高依次增大)
周边环境 现场天气 学历 职业技能 拉开接地开关 断路器由 其他
冷备至热备 热备至运行
220kV崇仁变 硅工业园区 阴天 本科 高级工 6.50 9.00 2.00 因涉及电站主变、机组的相关操作,时间暂不统计。 5.32 4
110kV金岭变 郊区 阴天 中专 中级工 11.25 13.51 6.50 6
110kV秤杆开关站 山区 小雨 大中专 初中级工 16.00 10.50 3.10 7
3、影响倒闸操作的原因分析
公司系统内经常在倒闸操作中发生电气事故,原则上大部分是可以避免并可提高倒闸操作工效的。本文通过调度倒闸操作实际,全面分析统计倒闸操作过程中的各主要因素,从过程节点控制角度针对案例进行全面研究,试图通过表例统计分析结果,探索影响倒闸操作时间、安全风险等的关键。
3.1主观原因
通过对现场调度情况的分析,运行人员对设备的熟悉程度、业务水平、操作经验、态度、责任心、精神状态等对倒闸操作的全过程均会产生不同程度影响,具体来说主要体现在以下几点:
1)值班长、监护人、操作人等履职不到位,不严格执行网省公司 印发的各项规章、制度及现场运行规程。
2)怒江地处边疆,各变电站、开关站则更为偏僻,综合因素导致站内运行值班人员素质相对较差,对设备各项参数及操作方法、流程的理解不够深入,不经常操作的设备更为突出,继而操作中遇到突发问题时缺乏可调用的知识与经验。
3)操作票的开出与审核流于形式,不能深刻理解“两票三制”的真正含义,对事故事件的认知度不够。
4)操作人员受职业倦怠、工作压力、情绪波动及生理病症等不良因素的影响,操作时注意力不集中或出现抵触操作的情绪,造成操作遗漏、重复操作及误操作。
3.2 客观原因
通过分析各变电站的实际情况差异,不难发现操作工具、环境与天气原因、操作断面等诸多因素都从根本上决定着倒闸操作是否成功。具体来说,这些因数主要体现在以下几点:
1)各变电站、开关站未严格按照有关规定巡视、维护安全工器具,导致操作工器具选择不合理。 2)各变电站、开关站因地处位置差异,相关设备、站区内的标识、划线的破损程度也不尽相同,按照规定未到时限,但受天气、环境等综合理化作用有些站的标识、划线已模糊不清,严重影响了操作人员对设备及对危险点的辨识。
3)设备状态的机械显示及后台监控异常。由于设备自身故障且未及时开展大修技改,导致操作完毕后,监护人、操作人无法通过指示来确认操作是否到位,一定程度上影响了倒闸操作。
4)受地理环境、现场施工等因素的限制开关厂内操作通道出现堵塞,如在夜间操作容易造成走错操作间隔或触碰带电设备等情况。
5)环境及天气对倒闸操作影响很大,由于操作现场所处的环境及天气,加之操作时段等导开关厂致能见度低,人的视线很难观察到设备状态。
6)变电站如座落在硅工业园区,在特定的时间内粉尘污染较大,设备端子污垢较厚,空气污浊,影响视线,对电气操作增加了不少难度。
7)调令的精准度对现场操作起着至关重要的作用,必须保证调令的正确性。因此必须严肃调度纪律,杜绝误安排方式、误调度及误接令,努力提高调度业务联系水平,规范调度员及现场接令人的行为职责,避免僭越权限行为发生,以防止事故的发生。
8)现场运行规程更新不及时或站内配备规章、制度不齐全导致运行人员未能及时掌握操作中的新规定、业务的新流程、新设备的操作方法等。
4、提高电网倒闸操作功效的策略
从调度运行的角度出发,不难发现变电站、开关站在进行倒闸操作时之所以会出现诸多影响操作的问题,是因为倒闸操作的流程及各流程的控制上不符合规定。通过对倒闸操作正确流程的梳理,及对一次典型倒闸操作所涉及的影响因素的全面分析,针对倒闸操作全过程的各节点的情况,本文试图用全新的视角在严格执行各项规章制度的前提下,因地制宜地探索更加科学、合理的电网倒闸操作新思路、新方法,以期能对提升怒江电网整体操作工效及安稳运行水平有所帮助。
4.1做好沟通,预先准备
1)针对年度、月度检修计划,及时与变电管理所相关专责、调度机构沟通,预先对站内的情况进行全面梳理、对危险点做好评估及做好站内人员安排等,确保操作前站内已具备条件并做好充足的准备。
2)做好“两票”的预想准备工作。检修人员应根据工作的具体内容及与现场运行人员沟通现场情况预算好操作时间,视情况是否有必要提前到现场与运行人员协商工作票、操作票的相关事宜,并提前准备完善细节。
3)开工后,工作负责人应及时向现场运行人员及调度机构汇报工作进展,在工作临近结束前通知现场人员预先准备工作终结的相关手续及后续安排。
4.2优化调度业务流程
1)调度机构在进行倒闸操作前与现场进行调度业务联系,提前向现场下达预令,向现场说明本次倒闸操作的流程、目的及方法。
2)对于复电操作,现场运行值班人员应主动提前同调度联系,汇报工作即将结束的相关情况,并向调度了解操作情况,以便准备操作票。
3)调度一旦下达预令和确定操作时间,应尽量准时下达调度指令,无特殊情况不应随意变动指令,以确保操作的准时完成。
4)调度机构应严格按照《调度指令票实施细则》及《调度管理规程》的具体规定,优化调度指令,尽快能下达综合令。
4.3改進倒闸操作模式
1)现场应安排现场检查人专职负责设备的检查,在远方操作时现场检查人通过无线通讯设备汇报现场设备实际位置,减少了操作人员往返次数,提高工效。
2)现场运行人员应提前对保护定值进行核对,并确认,正式开始操作时只核对定值编号及清单即可,缩短核对环节的时间。
3)新投运的变电站、开关站及电站可在正式启动前将保护定值预先置入,并投入相关的保护压板,将设备转至冷备用状态,在调度正式下令时再进行相关操作。
4.4重新梳理倒闸操作流程
按照过程节点细化操作方法,完善倒闸操作相关制度,将措施制度化,并切实落实到具体的工作当中去,在确保安全的前提下,尽量提高倒闸操作工效。
5、结论
怒江电网已经进入快速发展期,随之怒江电网整体操作的技术难题、流程管理工作也进入了攻坚期,大量的倒闸操作工作成倍增长,继而也逐渐暴露出倒闸操作中存在的问题,本文通过对倒闸操作过程各节点的全面分析、总结了怒江地区电网在倒闸操作过程中存在的问题,提出了通过改进全过程节点控制方法、创新倒闸操作流程、操作方式,从而提高电气设备倒闸操作工效的策略,以期能更好地服务怒江电网。