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二醋酸纤维丝束滤棒成型过程中需施加内粘接线胶,防止滤棒固化后丝束与成形纸之间的滑动。内粘接线胶一般采用聚乙酸乙烯酯的分散胶状液(PVAC乳液),俗称白乳胶。白乳胶的闭合时间较长,粘度较高,切割滤棒时,部分会附着在刀片上形成积胶。积胶附着粉尘及磨刀碎屑呈黑色,累积到一定程度后,在滤棒切割时脱落并粘在滤棒端面,形成滤棒端面黑色不洁点。
不洁点大的2mm,小的0.05mm,具有一定粘性,不易去除,影响滤棒外观质量。不洁点出现频率高数量多,开机1小时后的滤棒不洁点达33个/万支。为解决滤棒端面黑色不洁点,技术人员对滤棒生产过程进行了梳理分析:
1、流程分析
滤棒生产过程可能导致不洁点产生的因素有11个。技术人员在生产相同规格滤棒的两台ZL22滤棒成型机,一台ZL22C滤棒成型机上对11个因素进行排查测试:
通过测试,确定刀片厚度、刀片伸出量、喇叭嘴间隙为要因。
2、正交试验
选取刀片厚度、刀片伸出量、喇叭嘴间隙共3个因素,每个因素选取2个水平进行正交试验,选取连续生产100盒滤棒进行统计:
(1)设计正交表,并进行试验
(设定:刀片伸出量(mm)=A;刀片厚薄(mm)=B;喇叭嘴间隙(mm)=C)
(2)根据正交试验数据,制作均值响应表:
(3)结论
均值响应表结果:喇叭嘴间隙响应排名第一,且两种水平差值729.8为最大。用方差分析对正交表试验结果进行复核,喇叭嘴间隙p值<0.05,因此判断喇叭嘴间隙对不洁点影响程度最高。
3、改进方法
观察不洁点分布,发现滤棒贴近前喇叭嘴(2)端面的不洁点明显少于贴近后喇叭嘴(1)的端面。按照喇叭嘴安装规程,前喇叭嘴紧贴刀片,后喇叭嘴与刀片的间隙为0.05mm。因此,端面不洁点出现的数量应该和喇叭嘴间隙有关。观察刀片积胶情况,发现与前喇叭嘴接触面的刀片上积胶大部分被前喇叭嘴刮落,因此该端面的不洁点极少。
按照这一思路,我们决定减小后喇叭嘴和刀片之间的间隙,由0.05mm调整为0.025mm,尽量让后喇叭嘴接触面的刀片上的积胶被后喇叭嘴刮落,减少该端面的不洁点。
调整方法:
后喇叭嘴的调整:将0.025mm塞尺放在后喇叭嘴(1)和刀片之间,松开管支架(3)上的螺钉,移动后喇叭嘴(1),使它轻轻靠在塞尺,然后拧紧螺钉固定后喇叭嘴(1),抽出成塞尺。
4、改进效果
改进后,开机5小时后的滤棒不洁点仅2-3个/万支,减少90%以上,且未见1mm以上不洁点。后喇叭嘴上刮落的积胶明显增多。
(作者单位:四川三联卷烟材料有限公司)
不洁点大的2mm,小的0.05mm,具有一定粘性,不易去除,影响滤棒外观质量。不洁点出现频率高数量多,开机1小时后的滤棒不洁点达33个/万支。为解决滤棒端面黑色不洁点,技术人员对滤棒生产过程进行了梳理分析:
1、流程分析
滤棒生产过程可能导致不洁点产生的因素有11个。技术人员在生产相同规格滤棒的两台ZL22滤棒成型机,一台ZL22C滤棒成型机上对11个因素进行排查测试:
通过测试,确定刀片厚度、刀片伸出量、喇叭嘴间隙为要因。
2、正交试验
选取刀片厚度、刀片伸出量、喇叭嘴间隙共3个因素,每个因素选取2个水平进行正交试验,选取连续生产100盒滤棒进行统计:
(1)设计正交表,并进行试验
(设定:刀片伸出量(mm)=A;刀片厚薄(mm)=B;喇叭嘴间隙(mm)=C)
(2)根据正交试验数据,制作均值响应表:
(3)结论
均值响应表结果:喇叭嘴间隙响应排名第一,且两种水平差值729.8为最大。用方差分析对正交表试验结果进行复核,喇叭嘴间隙p值<0.05,因此判断喇叭嘴间隙对不洁点影响程度最高。
3、改进方法
观察不洁点分布,发现滤棒贴近前喇叭嘴(2)端面的不洁点明显少于贴近后喇叭嘴(1)的端面。按照喇叭嘴安装规程,前喇叭嘴紧贴刀片,后喇叭嘴与刀片的间隙为0.05mm。因此,端面不洁点出现的数量应该和喇叭嘴间隙有关。观察刀片积胶情况,发现与前喇叭嘴接触面的刀片上积胶大部分被前喇叭嘴刮落,因此该端面的不洁点极少。
按照这一思路,我们决定减小后喇叭嘴和刀片之间的间隙,由0.05mm调整为0.025mm,尽量让后喇叭嘴接触面的刀片上的积胶被后喇叭嘴刮落,减少该端面的不洁点。
调整方法:
后喇叭嘴的调整:将0.025mm塞尺放在后喇叭嘴(1)和刀片之间,松开管支架(3)上的螺钉,移动后喇叭嘴(1),使它轻轻靠在塞尺,然后拧紧螺钉固定后喇叭嘴(1),抽出成塞尺。
4、改进效果
改进后,开机5小时后的滤棒不洁点仅2-3个/万支,减少90%以上,且未见1mm以上不洁点。后喇叭嘴上刮落的积胶明显增多。
(作者单位:四川三联卷烟材料有限公司)