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摘要:目前,随着广西南宁城市的规划及城乡美化建设,东盟会永落南宁等,南宁市区内110 kV电缆越来越多,仅2009年本公司负责施工的110 kV电缆项目就有九个,累计长度长达86km,其中八个项目施工完成并通过试验后,均顺利送电,而有一个双回路的项目在做交接试验时,出现异常,文章就个案进行浅析。
关键词:110 kV电缆试验;感应电;电压聚升;试验设备跳闸
电缆型号:ZR-YJQ02 64/110 kV 1×400 mm2长度单相是2756米,共2个交叉互联段。试验设备型号:DY-350/50励磁变压器1台、TRF750-0.001电容分压器1台;VF-3变频电源1台,YDTR-2500/250电抗器
工程名称:拆除友爱路、明秀路口110kV架空线路改电缆下地重建工程。
工程概况:110 kV林安朝线与110 kV科朝线双回路电缆沿友爱路,采用排管与工井相结合方式共沟同井敷设,且双回路的中间头共井,电缆型号均是YJLW03-64/110-1×400mm²,其中110 kV林安朝线起点在友爱立交桥附近的#42塔,电缆单线长5172米,110 kV科朝线起点在明秀友爱路口的#10塔,电缆单线长2756米,终点均是110KV朝阳变电站,如图示。
110 kV林安朝线与110 kV科朝线双回路电缆敷设走向图
110 kV科朝线电缆设备配置图
事情过程:2009年12月16日110 kV林安朝线竣工送电,2010年1月6日上午10时,对110 kV科朝线电缆主体绝缘进行交接性试验时,却不成功,试验设备电压聚升跳闸;当时的天气情况并不是很理想,刚下过小雨,空气湿度是90%,温度16℃,在对三条(相)电缆进行高压试验前,先对三条(相)电缆的各段交叉互联分段的电缆外护套进行绝缘电阻测试,完成测试且检查数据合格后,用MIT1020/2型的10000V数字绝缘电阻测试仪分别对三条(相)电缆主体绝缘进行绝缘测试,得出的三条(相)主体绝缘值分别是23100MΩ(A相)、23600MΩ(B相)、23200MΩ(C相),测试结果发现三条(相)电缆主体绝缘基本平衡且绝缘值合格后,根据广西电网公司2009版《电力设备交接和预防性试验规程》(QGXD 126.01-2009)的要求,在110 kV科朝线#10塔(试验设备的摆设点),先对线路的B相、C相电缆主导体和三条(相)电缆外护套进行可靠接地,110 kV科朝线电缆另一端已接入朝阳变电站内GIS仓,无法对B相、C相电缆主导体进行直接接地,只能对三条(相)电缆外护套进行可靠直接接地,并对该回路的4个交叉互联箱内保护装置拆开,把接地线并接入相应电缆井内的接地系统(以前所有成功的交接试验均按此接法操作)。11时,一切接线结束,准备工作完毕,开始对电缆A相进行自动调谐,使试验设备中的变频电源开始从300HZ到30HZ自动扫描,寻找出系统的谐振点,在找到系统谐振点后,开始手动升压,在缓慢的升压过程中,当电压升至87kV时,试验设备上电压指针聚升至140kV,设备随即进行过压保护跳闸,在断开设备电源后,用10000V数字绝缘电阻测试仪对A相电缆的主体绝缘测试,该电缆主体绝缘电阻值反而较试验前增大,经再三检查试验系统,并无异常后,再次升压,结果情况依旧。换上电缆B相进行高压试验,结果情况如故。换上电缆C相进行高压试验,结果情况如出一辙。由于三条(相)电缆出现同一现象,有共性,本人经以下浅析,终为解决。
首先,从现象天气情况分析,由于刚下过小雨,天气湿度大,在110 kV科朝线#10塔电缆终端头进行试验时,是否因电缆终端头湿度大引起试验设备过压保护跳闸呢?不可能,原因有三:第一,若是湿度大引起,主导绝缘电阻值不应有如此大;第二,在升压过程中,会因湿度大引起爬电放电泄漏,产生火花;第三,设备过压保护跳闸,不是过流保护。
其次,从试验设备和试验系统原理分析,该试验设备是2009年7月份购买并投入使用的,在3天前还进行过一次类似试验,但由于试验过程中出现三相一样的共性结果,有可能是试验设备出现故障,而从试验系统原理分析,如图示。
试验系统原理图
试验设备在#10塔的布置图
该试验设备是由一台VF-3变频电源、一台DY-350/50励磁变压器、二节YDTR-2500/250电抗器和一台TRF750-0.001电容分压器组成,被试电缆的电容与电抗器构成串联谐振连接方式,分压器并联在被试电缆上,用于测量被试电缆上的谐振电压,并作过压保护信号,基本原理是运用串联谐振原理,通过励磁变压器(可调节30~300HZ)激发串联谐振回路,调节变频控制器的输出频率,使回路电感L和所试电缆C串联谐振,谐振电压即为加到所试电缆上的电压。在上述事情过程中已说明,通过设备的自动调谐功能,寻找出系统的谐振点后,再对被试110 kV科朝线电缆进行手动加压,而从产生串联谐振的条件可知,要保持容抗XC感抗XL相等(即XC=XL),才能正常进行加压测试。在保持串联谐振的情况下,试验设备中感抗XL已为定值,能引起试验设备电压信号瞬时聚升至140kV的只有所試电缆上容抗XC中的电容能瞬间变化,这足以证明试验设备本身没有故障。
再次,从110 kV科朝线电缆另一端(即朝阳变电站GIS气室内)分析,该GIS结构是全封闭性结构,在电缆接入前,GIS设备本体已完成所有试验并合格,该设备内部接线系统如图示:
在GIS电缆附件制作并安装进间隔完毕后,对GIS气室进行抽真空后注入纯度为99.98%的六氟化硫FS6气体,并待气体静置二十四小时后,对气室内气体进行检漏和微水试验,所测的含水量合格,退一步来说,假若GIS气室内接地刀闸清理不干净有污物或FS6气体不纯,在高压试验的高电压作用下,应表现为试验电流不稳定,产生跳动,原因是泄漏放电所至,也就是说,在小小的GIS气室内,要产生较大容抗XC,且随之变化来影响整个被试验电缆的电压聚升是不可能的。
最后,从所试电缆敷设施工质量和电缆走径现场分析,在高压试验前已对电缆外护套绝缘值和主导体绝缘分别进行摇测,所得结果均合格,且对电缆升压试验至跳闸后,所摇测出的主导体绝缘值反而上升了,更何况三条(相)电缆出现同一现象,有共性,说明电缆施工质量是值得信赖的,没有问题。而从电缆走径现场分析,由于与110 kV林安朝线双回路沿友爱路共沟同井敷设,且双回路所有电缆绝缘交叉互联中间头共井,而110 kV林安朝线已于2009年12月16日竣工送电,形成整个朝阳变电站所有用电负荷均由林安朝线提供电源,据知,当时调度管理系统上所显示的林安朝线一次电流高达476A,而用BM802电流钳表,所钳出引起该回路电缆外护套产生二次回流电流高达41.6A,由于110 kV林安朝线与110 kV科朝线双回路共用一个接地系统,两回路的交叉互联箱的接地同在一点上,110 kV林安朝线电缆外护套产生二次回流电流有可能通过接地点流到110 kV科朝线电缆外护套上(当接地系统的接地阻值较大时),则通过电容的原理可知,110 kV科朝线电缆主导体寄生成了一个较大的电容体,完全破坏试验前所寻找出的系统谐振点,在进行高压试验时,当电缆主导体的一端慢慢地升压时,电缆上容抗XC跟着会慢慢地发生变化,不断向谐振系统输送能量,电压升至87kV时,造成参数谐振过电压,引起设备过压保护跳闸,试验无法完成。此分析与实际结果一致,问题是产生电容的可能点是:当接地系统的接地阻值较大时,这个假设是否成立?笔者安排施工员下中间头电缆井内检测,用380V电压测电笔对接地系统进行测试,发现电笔发光有电,在对该接地系统进行技术处理后,电笔不再发光。
下午3点多,用同样的试验方法,对110 kV科朝线电缆主体进行高压试验,一切正常,难题解决。
结论:接地系统虚假的接地(阻值达不到小于10Ω),致使共井内另一回电缆的外护套有电流,致使电缆主导体寄生电容,改变试验系统容抗XC,破坏系统谐振点,或说是串联电压谐振点提前了,故试验失败。
注:文章内所有公式及图表请以PDF形式查看。
关键词:110 kV电缆试验;感应电;电压聚升;试验设备跳闸
电缆型号:ZR-YJQ02 64/110 kV 1×400 mm2长度单相是2756米,共2个交叉互联段。试验设备型号:DY-350/50励磁变压器1台、TRF750-0.001电容分压器1台;VF-3变频电源1台,YDTR-2500/250电抗器
工程名称:拆除友爱路、明秀路口110kV架空线路改电缆下地重建工程。
工程概况:110 kV林安朝线与110 kV科朝线双回路电缆沿友爱路,采用排管与工井相结合方式共沟同井敷设,且双回路的中间头共井,电缆型号均是YJLW03-64/110-1×400mm²,其中110 kV林安朝线起点在友爱立交桥附近的#42塔,电缆单线长5172米,110 kV科朝线起点在明秀友爱路口的#10塔,电缆单线长2756米,终点均是110KV朝阳变电站,如图示。
110 kV林安朝线与110 kV科朝线双回路电缆敷设走向图
110 kV科朝线电缆设备配置图
事情过程:2009年12月16日110 kV林安朝线竣工送电,2010年1月6日上午10时,对110 kV科朝线电缆主体绝缘进行交接性试验时,却不成功,试验设备电压聚升跳闸;当时的天气情况并不是很理想,刚下过小雨,空气湿度是90%,温度16℃,在对三条(相)电缆进行高压试验前,先对三条(相)电缆的各段交叉互联分段的电缆外护套进行绝缘电阻测试,完成测试且检查数据合格后,用MIT1020/2型的10000V数字绝缘电阻测试仪分别对三条(相)电缆主体绝缘进行绝缘测试,得出的三条(相)主体绝缘值分别是23100MΩ(A相)、23600MΩ(B相)、23200MΩ(C相),测试结果发现三条(相)电缆主体绝缘基本平衡且绝缘值合格后,根据广西电网公司2009版《电力设备交接和预防性试验规程》(QGXD 126.01-2009)的要求,在110 kV科朝线#10塔(试验设备的摆设点),先对线路的B相、C相电缆主导体和三条(相)电缆外护套进行可靠接地,110 kV科朝线电缆另一端已接入朝阳变电站内GIS仓,无法对B相、C相电缆主导体进行直接接地,只能对三条(相)电缆外护套进行可靠直接接地,并对该回路的4个交叉互联箱内保护装置拆开,把接地线并接入相应电缆井内的接地系统(以前所有成功的交接试验均按此接法操作)。11时,一切接线结束,准备工作完毕,开始对电缆A相进行自动调谐,使试验设备中的变频电源开始从300HZ到30HZ自动扫描,寻找出系统的谐振点,在找到系统谐振点后,开始手动升压,在缓慢的升压过程中,当电压升至87kV时,试验设备上电压指针聚升至140kV,设备随即进行过压保护跳闸,在断开设备电源后,用10000V数字绝缘电阻测试仪对A相电缆的主体绝缘测试,该电缆主体绝缘电阻值反而较试验前增大,经再三检查试验系统,并无异常后,再次升压,结果情况依旧。换上电缆B相进行高压试验,结果情况如故。换上电缆C相进行高压试验,结果情况如出一辙。由于三条(相)电缆出现同一现象,有共性,本人经以下浅析,终为解决。
首先,从现象天气情况分析,由于刚下过小雨,天气湿度大,在110 kV科朝线#10塔电缆终端头进行试验时,是否因电缆终端头湿度大引起试验设备过压保护跳闸呢?不可能,原因有三:第一,若是湿度大引起,主导绝缘电阻值不应有如此大;第二,在升压过程中,会因湿度大引起爬电放电泄漏,产生火花;第三,设备过压保护跳闸,不是过流保护。
其次,从试验设备和试验系统原理分析,该试验设备是2009年7月份购买并投入使用的,在3天前还进行过一次类似试验,但由于试验过程中出现三相一样的共性结果,有可能是试验设备出现故障,而从试验系统原理分析,如图示。
试验系统原理图
试验设备在#10塔的布置图
该试验设备是由一台VF-3变频电源、一台DY-350/50励磁变压器、二节YDTR-2500/250电抗器和一台TRF750-0.001电容分压器组成,被试电缆的电容与电抗器构成串联谐振连接方式,分压器并联在被试电缆上,用于测量被试电缆上的谐振电压,并作过压保护信号,基本原理是运用串联谐振原理,通过励磁变压器(可调节30~300HZ)激发串联谐振回路,调节变频控制器的输出频率,使回路电感L和所试电缆C串联谐振,谐振电压即为加到所试电缆上的电压。在上述事情过程中已说明,通过设备的自动调谐功能,寻找出系统的谐振点后,再对被试110 kV科朝线电缆进行手动加压,而从产生串联谐振的条件可知,要保持容抗XC感抗XL相等(即XC=XL),才能正常进行加压测试。在保持串联谐振的情况下,试验设备中感抗XL已为定值,能引起试验设备电压信号瞬时聚升至140kV的只有所試电缆上容抗XC中的电容能瞬间变化,这足以证明试验设备本身没有故障。
再次,从110 kV科朝线电缆另一端(即朝阳变电站GIS气室内)分析,该GIS结构是全封闭性结构,在电缆接入前,GIS设备本体已完成所有试验并合格,该设备内部接线系统如图示:
在GIS电缆附件制作并安装进间隔完毕后,对GIS气室进行抽真空后注入纯度为99.98%的六氟化硫FS6气体,并待气体静置二十四小时后,对气室内气体进行检漏和微水试验,所测的含水量合格,退一步来说,假若GIS气室内接地刀闸清理不干净有污物或FS6气体不纯,在高压试验的高电压作用下,应表现为试验电流不稳定,产生跳动,原因是泄漏放电所至,也就是说,在小小的GIS气室内,要产生较大容抗XC,且随之变化来影响整个被试验电缆的电压聚升是不可能的。
最后,从所试电缆敷设施工质量和电缆走径现场分析,在高压试验前已对电缆外护套绝缘值和主导体绝缘分别进行摇测,所得结果均合格,且对电缆升压试验至跳闸后,所摇测出的主导体绝缘值反而上升了,更何况三条(相)电缆出现同一现象,有共性,说明电缆施工质量是值得信赖的,没有问题。而从电缆走径现场分析,由于与110 kV林安朝线双回路沿友爱路共沟同井敷设,且双回路所有电缆绝缘交叉互联中间头共井,而110 kV林安朝线已于2009年12月16日竣工送电,形成整个朝阳变电站所有用电负荷均由林安朝线提供电源,据知,当时调度管理系统上所显示的林安朝线一次电流高达476A,而用BM802电流钳表,所钳出引起该回路电缆外护套产生二次回流电流高达41.6A,由于110 kV林安朝线与110 kV科朝线双回路共用一个接地系统,两回路的交叉互联箱的接地同在一点上,110 kV林安朝线电缆外护套产生二次回流电流有可能通过接地点流到110 kV科朝线电缆外护套上(当接地系统的接地阻值较大时),则通过电容的原理可知,110 kV科朝线电缆主导体寄生成了一个较大的电容体,完全破坏试验前所寻找出的系统谐振点,在进行高压试验时,当电缆主导体的一端慢慢地升压时,电缆上容抗XC跟着会慢慢地发生变化,不断向谐振系统输送能量,电压升至87kV时,造成参数谐振过电压,引起设备过压保护跳闸,试验无法完成。此分析与实际结果一致,问题是产生电容的可能点是:当接地系统的接地阻值较大时,这个假设是否成立?笔者安排施工员下中间头电缆井内检测,用380V电压测电笔对接地系统进行测试,发现电笔发光有电,在对该接地系统进行技术处理后,电笔不再发光。
下午3点多,用同样的试验方法,对110 kV科朝线电缆主体进行高压试验,一切正常,难题解决。
结论:接地系统虚假的接地(阻值达不到小于10Ω),致使共井内另一回电缆的外护套有电流,致使电缆主导体寄生电容,改变试验系统容抗XC,破坏系统谐振点,或说是串联电压谐振点提前了,故试验失败。
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